







收稿日期:2023-11-02
基金項目:礦冶科技集團基金資助項目(YJT2017012)。
作者簡介:胡磊(1988—),女,湖南醴陵人,碩士,高級工程師。研究方向:有色金屬冶煉設計。
摘要:本文采用石灰乳沉淀-鐵粉置換法從氯化液中回收海綿銅,獲得較好的效果。試驗結果表明,Ca(OH)2乳液濃度為20%,沉淀反應pH=0,沉淀時間為3 h,置換時間為3 h,終點pH=0.42時,小型試驗獲得的產品海綿銅純度為91.8%,二次濾液Cu濃度為4.13 mg/L;中間試驗獲得的產品海綿銅純度為88.2%,二次濾液Cu濃度為15.1 mg/L。結果顯示,產品海綿銅純度均超過88%,Cu基本全部被置換,中間試驗指標略低于小型試驗指標。該工藝切實可行,達到預期。
關鍵詞:石灰乳沉淀;鐵粉置換;氯化液;海綿銅
中圖分類號:TF83;TF046.6 文獻標識碼:A 文章編號:1008-9500(2024)01-000-05
DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2024.003
Experimental Study on Sponge Copper Recovery from Chlorination Solution
HU Lei1, LIANG Xinxing2, GUO Chihao1, SUN Guanyong1, LIANG Dongdong1
(1. BGRIMM Technology Group, Beijing 100160, China; 2. Norin Mining Limited, Beijing 100053, China)
Abstract: This paper uses the lime milk precipitation-iron powder replacement method to recover sponge copper from chlorinated solution, achieving good results. The test results show that when the concentration of Ca(OH)2 lotion is 20%, the precipitation reaction pH=0, the precipitation time is 3 h, the replacement time is 3 h, and the end point pH=0.42, the purity of sponge copper obtained in the small-scale test is 91.8%, and the concentration of secondary filtrate Cu is 4.13 mg/L; the purity of sponge copper obtained from the intermediate test is 88.2%, and the concentration of Cu in the secondary filtrate is 15.1 mg/L. The results show that the purity of sponge copper in the product exceeds 88%, and almost all Cu is replaced, and the intermediate test indicators are slightly lower than the small-scale test indicators. This process is feasible and meets expectations.
Keywords: lime milk precipitation; iron powder replacement; chlorination solution; sponge copper
我國硫鐵礦資源豐富[1-3],硫鐵礦富含硫和鐵,同時含有Au、Ag、Cu、Pb、Zn等有價金屬元素[4-5]。硫鐵礦常采用焙燒工藝生產硫酸,有價元素硫得到充分回收,焙燒后產出硫鐵礦燒渣,燒渣的主要成分是氧化鐵[6-7],常用于生產鐵精粉(球團)。礦冶科技集團有限公司對硫鐵礦燒渣的研究較多,先后研發氯化揮發法[8-11]、酸浸-氰化法[12]等工藝,成效顯著。硫鐵礦燒渣中的有色金屬一般以氧化物、硫化物、硫酸鹽或亞鐵酸鹽等形態存在,主要是氧化物。利用氯化揮發法處理硫鐵礦燒渣,其中有價金屬(Au、Ag、Cu等)與氯化劑(常為氯化鈣)結合形成氯化物揮發進入煙氣中,而鐵則留在焙砂中。據相關文獻[13]報道,有價金屬Au、Ag、Cu的揮發率分別在91%、99%、98%以上。因而,探索從氯化揮發煙塵中回收金、銀、銅等有價金屬,意義重大。本文通過開展條件試驗,采用石灰乳沉淀-鐵粉置換法從氯化液中回收海綿銅,以實現資源化利用。
1 試驗部分
1.1 原液制備
實驗室采用化學試劑模擬配制某工業生產過程的浸出液,其主要成分如表1所示。氯化液主要含有Cu2+、Fe3+、Zn2+、Pb2+等金屬離子,試驗原液配制主要用到氯化銅(CuCl2)、氯化鐵(FeCl3)、氯化鋅(ZnCl2)、氯化鉛(PbCl2)、濃硫酸(HCl)和濃鹽酸(H2SO4)等藥劑。根據浸出液濃度要求,分別計算所需的藥劑用量,將定量的原料加入燒杯中,置入集熱式磁力攪拌恒溫水浴鍋,控制溫度65 ℃,采用聚四氟轉子攪拌,直至原料完全溶解,配制出氯化液。
1.2 試驗設備及試劑
主要試驗設備有電熱恒溫水浴鍋、多功能攪拌器、電子天平、烘箱、燒杯、量筒、抽濾瓶和布氏漏斗等。主要試劑有氫氧化鈣[Ca(OH)2]、鐵粉(Fe),小型試驗采用化學純試劑,中間試驗采用工業純試劑。
1.3 試驗原理
氯化液為強酸性溶液,首先添加氫氧化鈣調節pH至1~2,發生沉淀反應,如式(1)所示。反應完成后過濾,濾液加鐵粉置換,主要反應如式(2)所示。當pH>1.0時,逐漸發生鐵離子的沉淀反應,且當pH<4.5時,pH越大,沉淀越容易發生,化學反應如式(3)所示。因此,置換反應終點pH應盡量控制在1~2,以提高海綿銅產品的純度。試驗的技術路線如圖1所示。
H2SO4+Ca(OH)2=CaSO4↓+2H2O(1)
Fe+CuCl2=Cu+FeCl2(2)
Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓(3)
1.4 試驗方法
將新制備的氯化液置于燒杯中,持續攪拌,在溶液中逐步加入一定濃度的Ca(OH)2,調節溶液pH到一定值,進行抽濾,得到濾液和濾餅。試驗對上述濾液持續攪拌,緩慢加入一定量的鐵粉進行置換,置換過程中持續監測pH變化并加入稀鹽酸控制pH至一定值。抽濾得到濾餅及濾液,將濾餅置入70 ℃烘箱中,烘干10 h,得到干質海綿銅產物,分析海綿銅及濾液中各成分含量。
2 結果與討論
石灰乳沉淀過程中,主要考察pH、Ca(OH)2濃度、沉淀時間的影響。鐵粉置換過程中,主要考察置換時間、終點pH的影響。
2.1 石灰乳沉淀試驗
2.1.1 pH的影響
分別將100 mL新制備的氯化液置于4個燒杯中,持續攪拌,在溶液中逐步加入濃度為5%的Ca(OH)2乳液,攪拌4 h,調節溶液pH分別至0、0.5、1、1.5,然后停止加入石灰乳,對懸濁液進行抽濾,得到一次濾液和濾餅。試驗對濾液持續攪拌3 h,緩慢加入鐵粉進行置換,鐵粉加入量為13.9 g,置換過程中持續監測pH變化并加入稀鹽酸使溶液的pH保持在1~2。抽濾得到濾餅及濾液,將濾餅置入70 ℃烘箱中,烘干10 h,得到干質海綿銅產物,分析海綿銅及二次濾液中各成分含量。從表2可知,氫氧化鈣沉淀試驗中,隨著pH增加,海綿銅的銅品位逐漸降低,雜質鐵含量逐漸升高,二次濾液殘留的銅含量較低。當pH=0時,海綿銅的銅品位為91.4%,但鐵含量較高,接近2%,這就需要進一步優化其他條件。
2.1.2 Ca(OH)2濃度的影響
分別將100 mL新制備的氯化液置于5個燒杯中,持續攪拌,在溶液中逐步加入濃度分別為5%、10%、15%、20%、25%的Ca(OH)2乳液,攪拌4 h,調節溶液pH至1~2,然后停止加入石灰乳,對懸濁液進行抽濾,得到一次濾液和濾餅。試驗對濾液持續攪拌3 h,緩慢加入鐵粉進行置換,鐵粉加入量為12.25 g,置換過程中持續監測pH變化并加入稀鹽酸使溶液的pH保持在1~2。抽濾得到濾餅及濾液,將濾餅置入70 ℃烘箱中,烘干10 h,得到干質海綿銅產物,分析海綿銅及二次濾液中各成分含量,
如表3所示。
從表3可知,氫氧化鈣沉淀試驗中,隨著Ca(OH)2乳液濃度增加,海綿銅的銅品位逐漸升高,雜質鐵含量逐漸升高,當Ca(OH)2乳液濃度為20%時,海綿銅的銅品位為98.5%,鐵含量降至0.31%,此后進一步提高Ca(OH)2乳液濃度,海綿銅的銅品位不再提高。試驗表明,當石灰乳濃度低時,沉淀反應只有少量石膏析出,大部分石膏還留在溶液中,影響后續置換反應;Ca(OH)2乳液濃度過高時,可能會產生大量濾渣,對之后的過濾產生負面影響,使得過濾不完全。因此,最佳的Ca(OH)2乳液濃度為20%。從表3可知,二次濾液殘留的銅含量較高,必須進一步降低二次濾液中殘銅濃度,以提高銅的回收率。
2.1.3 沉淀時間的影響
分別將100 mL新制備的氯化液置于4個燒杯中,持續攪拌,在溶液中逐步加入濃度20%的Ca(OH)2乳液,分別攪拌1 h、2 h、3 h和4 h,調節溶液pH至0,然后停止加入石灰乳,對懸濁液進行抽濾,得到一次濾液和濾餅。試驗對濾液持續攪拌3 h,緩慢加入鐵粉進行置換,鐵粉加入量為13.5 g。抽濾得到濾餅及濾液,將濾餅置入70 ℃烘箱中,烘干10 h,得到干質海綿銅產物,分析海綿銅及二次濾液中各成分含量。從表4可知,氫氧化鈣沉淀試驗中,隨著時間的延長,海綿銅的銅品位逐漸升高,雜質鐵含量逐漸降低,沉淀時間為3 h時,基本反應完全。
2.2 鐵粉置換試驗
2.2.1 置換時間的影響
分別將100 mL新制備的氯化液置于4個燒杯中,持續攪拌,在溶液中逐步加入濃度為20%的Ca(OH)2乳液,攪拌4 h,調節溶液pH至0時,停止加入石灰乳,對懸濁液進行抽濾,得到一次濾液和濾餅。試驗分別對濾液持續攪拌1 h、2 h、3 h和4 h,緩慢加入鐵粉進行置換,鐵粉加入量為13.8 g。抽濾得到濾餅及濾液,將濾餅置入70 ℃烘箱中,烘干10 h,得到干質海綿銅產物,分析海綿銅及二次濾液中各成分含量。
從表5可知,鐵粉置換試驗中,隨著時間的延長,海綿銅的銅品位逐漸升高,雜質鐵含量逐漸降低,置換時間為3 h時,基本反應完全。
2.2.2 終點pH的影響
分別將100 mL新制備的氯化液置于燒杯中,持續攪拌,在溶液中逐步加入濃度為20%的Ca(OH)2乳液,攪拌4 h,調節溶液pH至0,然后停止加入石灰乳,對懸濁液進行抽濾,得到一次濾液和濾餅。試驗對濾液持續攪拌3 h,緩慢加入鐵粉進行置換,鐵粉加入量為13.5 g。置換過程中持續監測pH變化并加入稀鹽酸使溶液終點pH分別為1、1.5、2。抽濾得到濾餅及濾液,將濾餅置入70 ℃烘箱中,烘干10 h,得到干質海綿銅產物,分析海綿銅及二次濾液中各成分含量,如表6所示。
從表6可知,鐵粉置換試驗中,不加稀鹽酸,溶液終點pH為0.42,隨著稀鹽酸的加入,溶液終點pH增大,產品海綿銅的銅品位變化不大,但雜質鐵含量逐漸增大,這影響海綿銅的品質。試驗表明,石灰乳沉淀反應控制pH=0,有利于后續鐵粉置換反應pH的控制,即加鐵粉置換過程中pH不會明顯升高,不需要加入稀鹽酸調節pH,這也保證海綿銅純度。從表6可知,當終點pH為0.42時,二次濾液銅含量為4.13 mg/L,置換反應進行比較徹底,溶液中銅基本完全被置換,銅回收率高。
2.3 中間試驗
按照表7的成分濃度要求(增加Au、Ag),新配制30 L氯化液,導入中和槽,持續攪拌3 h,在溶液中逐步加入濃度為20%的Ca(OH)2乳液,調節溶液pH至0,然后停止加入石灰乳,繼續攪拌反應1 h。對懸濁液進行壓濾處理,壓濾過程在壓濾機上進行,得到一次濾液和濾餅。將中和后的濾液轉移至置換槽中,對制取的濾液持續攪拌3 h,緩慢加入鐵粉進行置換,鐵粉加入量為4.85 kg。置換過程中,每隔10 min
測試一次pH,并記錄。停止加入鐵粉后,繼續攪拌反應1 h,然后對懸濁液進行抽濾處理。抽濾得到濾餅及濾液,將濾餅置入70 ℃烘箱中,烘干10 h,得到干質海綿銅產物,分析海綿銅及二次濾液中各成分含量,并對海綿銅進行X射線衍射(XRD)檢測,如表8、圖2所示。
由圖2可見,試驗制取的海綿銅中,主要成分為銅,此外含有少量的CuCl、CuCl2、FeCl2,未發現其他雜質。試驗制取的海綿銅真空烘干(70 ℃)過程中,Cu與表面吸附液體中的HCl反應,產生少量的CuCl、CuCl2,而FeCl2應為液相中的離子在烘干過程中結晶產生的。中間試驗得到的海綿銅純度為88.2%,指標略低于小型試驗,二次濾液中Cu濃度為15.1 mg/L,證明Cu基本全部被置換。
3 結論
試驗采用石灰乳沉淀-鐵粉置換法從氯化液中回收海綿銅,最優工藝條件下,Ca(OH)2乳液濃度為20%,沉淀反應pH=0,沉淀時間為3 h,置換時間為3 h,終點pH=0.42。此時,小型試驗獲得的產品海綿銅純度為91.8%,二次濾液Cu濃度為4.13 mg/L;中間試驗獲得的產品海綿銅純度為88.2%,二次濾液Cu濃度為15.1 mg/L。結果顯示,產品海綿銅純度均超過88%,Cu基本全部被置換,中間試驗指標略低于小型試驗指標。該工藝切實可行,達到預期。
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