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裂縫性水淹油井梯次充填深部堵水延長措施有效期方法

2024-12-26 00:00:00段鵬輝李向平白曉虎雷冠宇黃婷董奇
石油鉆采工藝 2024年4期
關(guān)鍵詞:措施效果

關(guān)鍵詞/主題詞:低滲透油藏;工程技術(shù);裂縫性水淹井;裂縫系統(tǒng);梯次充填;深部堵水;封堵屏障;降水增油

0引言

長慶油田歷經(jīng)多年的注水開發(fā),油井見水井?dāng)?shù)逐年增加。目前,高含水井?dāng)?shù)量已達(dá)10449口,其中三疊系油藏裂縫性水淹長停井6165口,占高含水油井總數(shù)的60%,已成為影響油田穩(wěn)產(chǎn)的重要因素。

三疊系作為長慶油田的主力產(chǎn)層,儲層非均質(zhì)強、滲透率低(小于1mD),地層受注水的長期沖刷、壓裂改造、酸化等常規(guī)措施后,注入水沿儲層高滲條帶突進與人工裂縫竄通,導(dǎo)致水驅(qū)效率大幅降低,油井快速水淹。水淹后表現(xiàn)出油水井貫通和井筒高壓的特征,堵水措施往往面臨復(fù)雜的油藏地質(zhì)問題。常規(guī)堵水大多采用弱凝膠或者弱凝膠+水泥封堵的組合進行封堵,用量大約200~300m3,注入設(shè)備普遍采用小排量柱塞泵或者水泥車注入,排量約為5m3/h~18m3/min。在地層壓力高條件下注入困難,施工壓力普遍較高,堵劑難以進入裂縫深部,主要在近井地帶堆積,封堵距離短。且堵劑材料主要采用鉻交聯(lián),體系穩(wěn)定性較差,在高壓和高礦化度條件下,易發(fā)生水解破膠,導(dǎo)致失去封堵作用,措施有效期短,因此堵水工藝亟需改進。

常見的國外中高滲油藏中的堵水工藝以高滲層(滲透率大于1000mD)封堵為主,堵水工藝主要為凝膠和無機水泥籠統(tǒng)注入封堵。然而,這些工藝對國內(nèi)低滲透油藏的適應(yīng)性較差,特別是在長慶特低滲油藏(滲透率小于1.0mD)的情況下,幾乎沒有參考價值。

為了延長堵水有效期,國內(nèi)也針對水淹油井開發(fā)了一些堵水技術(shù),主要針對高含水油井進行改造。這些技術(shù)結(jié)合了選擇性深部堵水技術(shù)和轉(zhuǎn)向壓裂工藝。首先,對見水油層進行選擇性深部堵水,封堵原有老裂縫深部和儲層的微裂縫發(fā)育帶或者含水飽和度升高的部位。然后,利用轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)在近井地帶或裂縫深處實施轉(zhuǎn)向壓裂,旨在造出新裂縫。通過這些技術(shù)實現(xiàn)降低油井含水,恢復(fù)或提高油井產(chǎn)能。

以吉林油田為代表的堵水轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù),采用細(xì)粉砂、轉(zhuǎn)向劑、樹脂砂作為堵劑,封堵裂縫端部之后采用大規(guī)模壓裂動用裂縫周圍剩余油,該技術(shù)應(yīng)用后初期效果較好,但試驗井有效期平均不足180d[1]。主要原因是該技術(shù)中封堵后的壓裂改造規(guī)模控制難度大,新裂縫與老裂縫容易竄通或者因封堵強度弱未產(chǎn)生新裂縫而在老裂縫延伸造成措施后快速見水。

長慶油田從2010年開始,采用以擠注弱凝膠+無機固化類堵劑組合的堵水工藝進行封堵的實驗,其目的是通過引入耐壓型可固結(jié)堵劑與凝膠的強弱組合來延長措施有效期。近年開展了254口井次的試驗,當(dāng)年措施有效率60%,平均單井日增油0.5t,有效期內(nèi)平均單井累增油300t左右。但大部分井一兩年后反復(fù)見水失效,措施效果不理想,難以滿足油藏開發(fā)技術(shù)需求。造成這種局面的原因很復(fù)雜,一是部分井措施前進行過重復(fù)壓裂,二是有的井經(jīng)過了多次重復(fù)改造,這加劇了見水裂縫的復(fù)雜性。為應(yīng)對這種挑戰(zhàn),研究者們提出了多段塞堵水工藝技術(shù)和壓裂堵水的思想。

李宜坤通過總結(jié)中國油田堵水調(diào)剖技術(shù)60年來,起源、試驗、發(fā)展、成熟、更替的過程,認(rèn)為國內(nèi)整體油井堵水有效率僅60%左右,油井堵水技術(shù)仍需創(chuàng)新思路持續(xù)攻關(guān)[2]。

2006年,熊穎在其學(xué)位論文《兩段塞復(fù)合油井堵水技術(shù)研究》中,分析了堵水的主要問題是堵水有效時間短和堵水效率低,因此設(shè)計了有機凝膠+復(fù)合水泥堵水的方法以加固對見水裂縫的封堵,重點針對堵劑材料的優(yōu)化做了大量室內(nèi)工作,在勝利油田試驗1口井見到效果,因試驗井較少對工藝無法定論。

2021年,魏學(xué)剛在其學(xué)位論文中分析了多段塞堵劑體系進行堵水作業(yè)未見效的主要原因,包括油藏地質(zhì)特征、油田開發(fā)狀況、施工參數(shù)和現(xiàn)場操作等因素的影響。這些因素中地質(zhì)因素非人為所能控制,井網(wǎng)影響因素十分復(fù)雜,很難量化,因此他重點對安塞油田現(xiàn)有的化學(xué)堵劑與段塞組合、施工參數(shù)進行了優(yōu)化設(shè)計,試驗了3口井雖取得一定效果,但因增油量、有效期有限未得到進一步的推廣。

綜上所述,盡管前人對堵水工藝和堵劑材料的優(yōu)化進行了多方面的探索,但在堵水技術(shù)與油藏特征的結(jié)合上仍顯不足。許多研究更多地關(guān)注于工藝和材料本身的改進,而未能充分考慮油藏的復(fù)雜性和多變性,這使得堵水技術(shù)在實際應(yīng)用中效果有限。

分析認(rèn)為措施效果差的原因主要有四點:一是由于堵劑注入量不足,導(dǎo)致封堵效果不佳,再加上目前堵劑組成以大粒徑粉砂、轉(zhuǎn)向劑、樹脂砂等為主,無法實現(xiàn)有效封堵,不能阻擋裂縫來水;二是壓裂規(guī)模控制不當(dāng),大多數(shù)井初期效果好,很快含水又上升,措施有效期短;三是對于壓裂后的裂縫系統(tǒng)封堵認(rèn)識不足,僅采用凝膠+無機水泥兩段塞、小劑量、小排量的注入作為主流堵水工藝,這種認(rèn)識導(dǎo)致封堵有效期短,說明裂縫內(nèi)的來水不只是人工裂縫端部溝通,還有側(cè)向分支縫、微裂縫竄通,巖石力學(xué)控制的側(cè)向共軛縫也是見注入水的主要通道;四是對這種復(fù)雜油藏的動態(tài)分析不足,需要加深對油井與水井端油藏動態(tài)的分析,從而深化裂縫系統(tǒng)復(fù)雜性的認(rèn)識[3]。

為解決堵水難題并延長堵水措施的有效期,提出了“裂縫性見水井梯次充填深部堵水方法”,是一種系統(tǒng)性且有針對性的技術(shù)手段。主要從以下幾個核心思路出發(fā):一是緊密結(jié)合油藏地質(zhì)與堵水工藝,分析油井見水原因及特征;二是圍繞裂縫復(fù)雜性,結(jié)合見水裂縫封堵與壓裂改造程度優(yōu)化堵水方案;三是將滿足不同大小裂縫尺度的堵劑送入裂縫深部,全方位封堵見水通道。這種裂縫性見水井梯次充填深部堵水,按照由弱到強的注入順序,逐步封堵裂縫系統(tǒng)中的不同級別通道。最終注入的堵劑在裂縫三維空間中不斷壓實充填,將微裂縫-裂縫依次封堵,將注入水推向遠(yuǎn)端,堵劑段塞占據(jù)裂縫,在地層中形成高強度穩(wěn)固的封堵屏障,形成梯次充填封堵的效果,實現(xiàn)了水淹裂縫的長效封堵。

1成果形成的方法過程

1.1成果研究的方法過程

(1)見水特征。通過大量生產(chǎn)資料分析以及檢查井取心后的現(xiàn)場觀察,裂縫性見水井平面上主要表現(xiàn)為天然裂縫走向與人工裂縫一致,縱向上受儲層非均質(zhì)性影響,水洗狀況差異較大,注入水易沿著滲透率高的高滲層段驅(qū)替突進,人工裂縫與天然裂縫溝通后,導(dǎo)致油井過早水淹,見水時間快則90~180d,慢則一兩年[4];水井和周圍水淹油井反應(yīng)敏感,見水方向明確,見水時間快,隨著油井含水的升高,產(chǎn)液量增大,產(chǎn)油量大幅降低,動液面快速上升到井口并產(chǎn)生憋壓,大部分井見水后井口壓力高達(dá)10MPa以上,使得生產(chǎn)井不得不關(guān)井停產(chǎn),且隨著關(guān)停井?dāng)?shù)的增多,對油田穩(wěn)產(chǎn)又產(chǎn)生了較大影響。由于過早見水,單井采出程度不足3%,側(cè)向大量剩余儲量未能有效動用,措施潛力較大[5]。

(2)平面剩余油的分布特征。選取西峰油田西41區(qū)塊油藏作為研究對象,通過建立地質(zhì)模型,模擬該區(qū)塊內(nèi)長8儲層開發(fā)10年后的生產(chǎn)動態(tài)特征,進一步認(rèn)識水驅(qū)剩余油分布情況。

2009年,西41區(qū)塊采用480m×160m菱形反九點井網(wǎng)注水開發(fā),主力開采層位為長8層,油藏深度1960m,地層溫度69.1℃,儲層滲透率0.90mD,孔隙度10.6%,原始地層壓力16.99MPa,為典型的特低滲透油藏。儲層天然微裂縫發(fā)育,微裂縫占總孔隙比例為0.8%,初次壓裂改造后縫長約120m,監(jiān)測裂縫方位為NE75°。

應(yīng)用CMGSTARS油藏數(shù)值模擬軟件建立數(shù)值模擬模型,模擬地層存在縱向非均質(zhì)性和油水井之間主連線由于長期注水開發(fā)主應(yīng)力方向存在水流優(yōu)勢通道的情況,平面上采用5m×5m均勻網(wǎng)格系統(tǒng),縱向上形成個網(wǎng)格,這樣形成288×232×1的網(wǎng)格系統(tǒng),模擬總網(wǎng)格數(shù)為66816。

在注水驅(qū)替的過程中,注入水易沿著儲層高滲透帶突進,在靠近油井端水時,驅(qū)波及范圍逐漸變小,水線寬度呈現(xiàn)出較窄的條帶狀,裂縫側(cè)向的水線寬度在10m左右。在注水井附近注入水波及面積較大,但在水線附近以及角井周圍仍然有大量剩余油的存在。

主力層平面剩余油主要分布在注采流線油井的側(cè)向區(qū)域。裂縫性見水井由于主裂縫與天然裂縫溝通差異,水線寬度10~30m。通過明確剩余油的分布范圍,對油井堵水方案封堵位置的設(shè)計優(yōu)化提供指導(dǎo)。

(3)縱向剩余油的分布特征。研究了不同類型油藏平面和縱向上的水驅(qū)特征及剩余油分布規(guī)律。根據(jù)油層的厚度以及水洗厚度,實現(xiàn)油層挖潛潛力的定量化分析[6]。綜合分析68口檢查井資料,針對不同類型油藏的開發(fā)階段,深挖儲層滲流特征、物源(水線)不同方向、井網(wǎng)井距對剩余油分布特征的影響,從而實現(xiàn)對裂縫性見水油藏的縱向剩余油挖潛潛力準(zhǔn)確計算,為指導(dǎo)剩余油挖潛提供依據(jù)[7],不同類型油藏縱向剩余油的類型統(tǒng)計結(jié)果見表1。

從表1中可以看出,長慶油田低滲透~超低滲油藏厚度較大(20~30m),注水開發(fā)時間較長,油藏整體含水保持較高,平均含水59.7%。受儲層非均質(zhì)性的影響,多數(shù)層段水洗程度并不高,縱向高程度水洗層段僅體現(xiàn)在高滲透油層中,而大部分低滲透油層注入水尚未波及。因此,從整個儲層來看,仍有大量剩余油富集,特別是在特~超低滲油藏,未水洗層段厚度占比達(dá)40%~60%。這充分驗證了油藏水驅(qū)動用程度非常低,油藏低滲層段剩余油富集量較大,挖潛潛力巨大,應(yīng)該是是措施挖潛的甜點區(qū)域[8]。

(4)梯次充填深部封堵設(shè)計方法。基于對裂縫特征的認(rèn)識,為了有效封堵裂縫性見水油井主裂縫、次生裂縫及微裂縫等見水部位,需要進一步研究裂縫及儲層基質(zhì)的裂縫尺度特征。從宏觀到微觀深入優(yōu)化封堵段塞設(shè)計,達(dá)到最佳的封堵效果[9]。

通過對董家河長6野外露頭觀察,裂縫在地表大面積發(fā)育,裂縫方向主要以NE和SN向為主,其次為EW和NW向裂縫。裂縫具有分布規(guī)則、延伸較遠(yuǎn)、間距較寬以及產(chǎn)狀較穩(wěn)定等特點。SN向裂縫延伸較短,分布不平整,多數(shù)終止與EW向裂縫。EW向裂縫面平直光滑,裂縫延伸多大于5m,裂縫間距0.2~0.5m不等,縫寬0.5~2.0cm之間。裂縫中通常無礦物充填,主要為剪切縫結(jié)構(gòu)。NE和NW向發(fā)育不均,規(guī)模較小,主要為張裂縫,裂縫面較為不平整,延伸長度一般不超過60cm,裂縫寬度分布在0.1~0.3mm范圍內(nèi)。

三疊系延長組長6油層的天然裂縫比較發(fā)育,微裂縫與裂縫的連通性較好,局部基質(zhì)中的大孔道與天然裂縫明顯溝通。根據(jù)對裂縫特征的觀察,估算出見水裂縫的尺度及滲透率特征。微裂縫分布范圍較廣,主要分布在裂縫周圍10~20m范圍,滲流能力約0.1mD,裂縫寬度約5~8μm。分支縫有一定分布,主要分布在裂縫周圍5~10m范圍,滲流能力0.1~0.2mD,裂縫寬度約50~100μm。壓裂縫為充填石英砂的人工裂縫,通過室內(nèi)模擬,在閉合壓力25MPa條件下滲透率約42mD,裂縫寬度為毫米級。

綜合以上研究的結(jié)果,形成了梯次充填段塞逐級深部封堵的設(shè)計方案,以主裂縫封堵為核心,采取全程強弱凝膠封堵段塞組合,分階段間歇性大排量注入,小粒徑微米級堵劑封堵遠(yuǎn)端微裂縫,凝膠堵劑封堵裂縫前段,高強封口劑封堵劑對裂縫進行封口。每級堵劑進入地層成膠后再依次注入下一段塞,注入過程呈現(xiàn)“前推、上擠、下壓、填實”的效果,形成層疊梯形封堵劑鋪置效果。段塞體系由弱到強、由遠(yuǎn)及近各自在裂縫內(nèi)占位,形成堅實的封堵體,阻斷裂縫中的來水,改變水驅(qū)液流方向,動用裂縫側(cè)向的剩余油[10]

(5)裂縫梯次封堵段塞設(shè)計。根據(jù)需要封堵的裂縫位置,設(shè)計了三個主體功能段塞,優(yōu)選粒徑和功能匹配的堵劑體系,以形成梯次封堵段塞。第一段塞是針對見水微裂縫的封堵,基于油水井雙向治理的技術(shù)思路,在注水井優(yōu)先調(diào)驅(qū)的基礎(chǔ)上,選擇與注水井調(diào)驅(qū)現(xiàn)用粒徑相匹配的微米級膨脹PEG-1顆粒凝膠,在地層溫度為60℃條件下,8h后遇水體積膨脹,嵌入微裂縫中,從而實現(xiàn)微裂縫的有效封堵。第二段塞是針對分支縫及裂縫前段的封堵,選用易注入、流動性好的耐沖刷凝膠堵劑,注入裂縫前端以封堵分支縫及主裂縫前端。膠體強度較高不易被水線突破,起到縫內(nèi)推水占位的作用。第三段塞對主裂縫進行封口,向裂縫中注入高強度可固結(jié)型堵劑,進一步推移壓實前面段塞,擴大封堵體量,形成梯次填充和體積密封的效果,同時也可防止長期生產(chǎn)過程中弱凝膠堵劑的采出,最后通過高粘交聯(lián)胍膠將所有堵劑頂替進地層,胍膠破膠后留下10~20m產(chǎn)液通道,實現(xiàn)油井堵水后的正常生產(chǎn)[11]。

(6)高強堵劑材料的配套。依托低滲透油氣田國家工程實驗室配套研發(fā)高強樹脂凝膠體系和高強固結(jié)堵劑。其中高強樹脂凝膠主要用于第二段塞,地面條件下黏度約50~100mPa·s,具有流動性好易注入的特點。高強樹脂凝膠黏度的變化特征如圖1所示。

從圖1中可以看出,該凝膠是一種聚合物高分子材料,主要由酚醛樹脂、交聯(lián)劑、固化劑添加劑等組成,是一種性能可靠的低成本堵劑材料。使用前需進行性能評價,現(xiàn)場取回兩組樣品,按照實驗配比及濃度配置好后,測得的初始黏度為60mPa·s,然后放入60℃水浴鍋中,模擬地層溫度下的成膠過程。實驗表明,膠體5d時達(dá)到最強,30天時凝膠完整,粘度保留率95%,60d時凝膠無明顯脫水現(xiàn)象,黏度保留率91%。最終成膠黏度44306mPa·s,達(dá)到國內(nèi)同類凝膠的2倍以上。

高強固結(jié)堵劑是一種低黏度高強度的互穿網(wǎng)絡(luò)聚合物,由兩種具有很強的結(jié)構(gòu)非對稱性的聚合物網(wǎng)絡(luò)形成的一種特殊聚合物,易注入且耐壓強度高。其組成主要由AMPS和AM單體通過自由基聚合形成的P(AMPS-co-AM)網(wǎng)絡(luò)。隨后,AM單體在P(AMPS-co-AM)網(wǎng)絡(luò)存在的情況下再次進行自由基聚合,形成PAM網(wǎng)絡(luò)。PAM網(wǎng)絡(luò)與P(AMPS-co-AM)網(wǎng)絡(luò)之間存在物理纏結(jié)和氫鍵作用,從而形成更高強度的固結(jié)性堵劑,如圖2所示。

從圖2中可以看出,該堵劑體系在室溫(≤30℃)時黏度小于30mPa·s,具有較強的流動性和易注入的特征。成膠時間可控,可調(diào)范圍為4~8h,在45~90℃條件下均可形成穩(wěn)定固結(jié)物,固化后形成強度更高的互穿網(wǎng)絡(luò)復(fù)合堵劑。通過優(yōu)化組分比例,開展了3組強度影響因素試驗。當(dāng)配比為5.3∶1時,初凝2h后,成膠強度達(dá)到2MPa以上,反應(yīng)6h后,堵劑已經(jīng)完全固結(jié)在容器底部,取出固結(jié)物,通過三軸應(yīng)力測試儀進行抗壓測試。結(jié)果顯示堵劑抗壓強度達(dá)到23.7MPa,抗壓性能優(yōu)良,能夠滿足主裂縫的高強度封口[12]。

1.2試驗推廣過程

(1)堵劑用量的優(yōu)化。結(jié)合裂縫系統(tǒng)的認(rèn)識及段塞的設(shè)計方案,依托所建立地質(zhì)模型,模擬進行了10組不同段塞配比的封堵實驗,以油井梯次充填深部堵水措施后獲得最大產(chǎn)能為依據(jù)來確定最佳的堵劑用量[13],如圖3所示。

從圖3中可以看出,三種段塞分別設(shè)置了不同的堵劑配比,模擬進入地層后的封堵效果。段塞比例分別為1∶1∶1、1∶1∶2、1∶1∶3、1∶1∶4、1∶2∶1、1∶3∶1、1∶4∶1、2∶1∶1、3∶1∶1、4∶1∶1,微米級堵劑全部進入裂縫側(cè)向基質(zhì)和微裂縫,封堵微觀見水通道,凝膠進入裂縫深部,高強固結(jié)封口劑對見水裂縫進行封口,具有防止堵劑返出和穩(wěn)固堵劑段塞的作用[14]。通過模擬計算,當(dāng)凝膠、高強封口劑和PEG-1配比為2∶1∶1,堵劑用量約600~800m3時,累產(chǎn)油量達(dá)到最大值。

(2)注入?yún)?shù)的優(yōu)化。前期油井堵水施工設(shè)備主要以小排量柱塞泵為主,施工排量5m3/d,施工壓力15MPa。遇到地層壓力較高的情況時,難以進一步注入,只能停止施工。注入的堵劑主要分布在近井帶,難以封堵遠(yuǎn)端裂縫。因此,為了實現(xiàn)裂縫的深部封堵,需要應(yīng)用大型設(shè)備實現(xiàn)裂縫的深部封堵。結(jié)合梯次封堵的技術(shù)思路,創(chuàng)新應(yīng)用壓裂設(shè)備進行堵水施工,在高排量、高壓注入條件下,保持見水裂縫張開,將堵劑逐級注入地層深部,實現(xiàn)梯次填充,有效封堵見水裂縫周圍復(fù)雜裂縫。

根據(jù)封堵段塞的粒徑大小、凝膠的強弱以及成膠的時間,在注入工藝上采用低速+快速、分階段間歇性混合注入方式,小粒徑、弱凝膠堵劑通過低速注入以增加封堵帶寬,實現(xiàn)天然裂縫和分支縫的深部飽填充式封堵[15];高強凝膠通過快速注入,將裂縫內(nèi)的堵劑推至遠(yuǎn)端,起到較好的推水和封口的作用,從而實現(xiàn)見水裂縫深部封堵。同時,為了防止裂縫過度延伸而超地層破壓產(chǎn)生新裂縫,結(jié)合三疊系區(qū)塊油藏中深、地層破裂壓力等數(shù)據(jù),優(yōu)化注入排量為0.5~0.8m3/min,注入壓力為16.4~20.0MPa,實現(xiàn)了限壓注入、堵而不壓、深部堵水的多重效果[16]。

(3)改善堵水效果的實踐操作方法。對于裂縫性見水的油井,油井水淹后,多為注入水通過微裂縫、高滲條帶與壓裂裂縫相互溝通,油井產(chǎn)液量突升,含水突升達(dá)到100%,裂縫內(nèi)呈現(xiàn)高壓特征,堵水難度較大,措施有效率低,封堵有效期短。以井組為單位,采用油水井雙向治理方式,從源頭進行治理,措施井對應(yīng)注水井封堵前一周或者30d內(nèi)將對注水井先停注,油井放噴觀察壓力,以便掌握地層壓力情況,從而針對性地優(yōu)化封堵方案。這也可減少放壓時間節(jié)約施工周期等[17]。另一種方式是對注水井適度的措施干預(yù),在油井措施前,優(yōu)先采取適當(dāng)?shù)恼{(diào)剖調(diào)驅(qū)措施,從注水端改變的水驅(qū)方向,減少高滲條帶的滲流,這也有利于降低油井端壓力,降低堵水工藝的選擇難度,從而可有助于提高裂縫性見水油井堵水成功率、延長有效期[18]。

(4)現(xiàn)場試驗過程。近年來,在長慶三疊系油藏裂縫性水淹井共試驗145口井,根據(jù)梯次封堵設(shè)計方案,采用壓裂設(shè)備進行大排量注入;微米級顆粒凝膠注入排量0.5m3/min,堵劑用量200m3;推水弱凝膠注入排量0.8m3/min,堵劑用量200m3;高強凝膠注入排量0.8m3/min,堵劑用量400m3,單井累計注入堵劑800m3。措施后初期平均單井日增油1.32t/d,單井累計增油598t,含水由原來的100%降為69.5%,取得了較好的控水增油效果,如圖4所示。

從圖4中可以看出,統(tǒng)計了措施后2年梯次充填堵水效果和常規(guī)堵水效果月度對比長期生產(chǎn)數(shù)據(jù)。通過數(shù)據(jù)分析表明,與前期常規(guī)堵水工藝效果相比,裂縫性見水井采用梯次充填深部堵水措施后,單井日增油、含水降幅等各項指標(biāo)均大幅度提升:平均單井日增油是前期試驗效果的2倍,措施有效率由前期堵水試驗后60.0%提高到80.0%;措施有效期由前期堵水試驗后180d提高到651d;含水降幅在前期堵水措施后11.4%的基礎(chǔ)上提高到了31.5%;而且措施效果持續(xù)有效,措施井長期穩(wěn)產(chǎn)優(yōu)勢凸顯,梯次充填深部堵水技術(shù)在降水增油方面效果明顯,可促進油藏開發(fā)水平的整體提升。

以D175-14井為例,位于姬塬油田羅1井區(qū),開采長8層,油層厚度25m。該井于2010年5月采用常規(guī)壓裂措施投產(chǎn),初期日產(chǎn)液5.97m3,日產(chǎn)油5.6t,含水6.2%,動液面1700m。2020年8月該井含水突然上升,日產(chǎn)液6.62m3,含水100%,動液面快速升至井口,井口壓力11MPa。2022年8月地關(guān),關(guān)井前日產(chǎn)液6.72m3,含水100%,累產(chǎn)油1.07×104t,累產(chǎn)水0.9×104m3。

根據(jù)注采情況分析,該井油層厚度較大,初期產(chǎn)量較高,周圍對應(yīng)兩口注水井,且位于注水主應(yīng)力方向,存在高滲流通道溝通水線,屬于明顯的裂縫性見水特征。與鄰井相比,該井采出程度比較低,判斷裂縫側(cè)向剩余油富集,挖潛潛力較大。因此,決定采取大排量梯次充填深部堵水措施。

2022年9月26日采用壓裂機組進行堵水施工,按照2∶1∶1的段塞組合設(shè)計,梯次封堵來水通道,以恢復(fù)油井產(chǎn)能。擠注排量0.5~0.8m3/min,施工壓力18.9MPa,停泵壓力13.2MPa,累計擠注PEG-1凝膠、高強樹脂凝膠、高強固結(jié)堵劑及頂替液共計830m3,其中高強樹脂堵劑400m3,PEG-1凝膠200m3,高強固結(jié)堵劑200m3,頂替液30m3。關(guān)井候凝168h后復(fù)產(chǎn),措施后日產(chǎn)液5.11m3,日產(chǎn)油4.36t,含水12.8%,動液面1200m,供液充足,含水降幅明顯。這表明,梯次深部封堵堵水技術(shù)有效封堵了高滲來水通道,取得了顯著的降水增油效果。

2結(jié)果現(xiàn)象綜合討論

2.1梯次封堵有效期提升機理

(1)梯次充填深部封堵提高水驅(qū)波及效果。選取4個井組建立了梯次深部封堵堵劑封堵機理模型.模型設(shè)計包含凝膠堵劑、高強堵劑和微米堵劑三種段塞,按照2∶1∶1的配比依次封堵目標(biāo)油井,分析油井堵水效果。通過數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)油井堵水前后油井周圍的滲流場發(fā)生了明顯改變,如圖5所示。

從圖5中可以看出,油井堵水前,動態(tài)壓力場主流線沿主裂縫聚集,注入水沿主裂縫突進,形成水竄。主裂縫側(cè)向區(qū)域的剩余油未被有效動用[19],注入水平面波及面積很小,導(dǎo)致注入水平面波及系數(shù)較低,油井采收率較低,無法發(fā)揮油井最大生產(chǎn)潛能(圖5(a))。

油井進行多段塞梯次充填堵水后,見水裂縫周圍形成“堵、驅(qū)、繞”效應(yīng)。主流線上實施堵水措施的兩口油井,其水線沿油井周圍呈橢圓形向外圍擴散,然后在油井處匯合。這證明了注入堵劑后,注入水能有效形成繞流,驅(qū)替主裂縫兩側(cè)的剩余油,增大了注入水的平面波及面積,提高注入水的平面波及系數(shù),增大了油井產(chǎn)量(圖5(b))。

同時該配比下堵水措施后裂縫滲透率明顯降低,模型中油井周圍滲透率發(fā)生了較大變化,微米堵劑、凝膠和高強封口劑在封堵范圍以及封堵部位存在顯著差異。粒徑較小的堵劑主要進入裂縫側(cè)向微觀帶,膠體由于自身黏度特征主要進入裂縫尺度較大裂縫內(nèi)。三者各司其職,依次充填,降低裂縫滲透率的程度存在明顯差異。研究結(jié)果表明,微米堵劑封堵的波及寬度30~50m,封堵長度達(dá)到50~80m,堵后滲透率約為0.04mD,相當(dāng)于原滲透率的十分之一。凝膠堵劑進入側(cè)向較大的支縫及主裂縫前段,高強封口劑對裂縫進行封口,形成較強的封堵憋壓帶,堵后整體滲透率降低到0.01mD,迫使驅(qū)替系統(tǒng)改變方向,向裂縫兩側(cè)擴散,驅(qū)替低滲低壓部位剩余油,產(chǎn)生了較好的降水增油效果[20]。

(2)確定選井標(biāo)準(zhǔn)以提升堵水成功率。在提出堵水措施之前,應(yīng)結(jié)合措施井的生產(chǎn)動態(tài)、采出程度及見水類型等因素,進行增產(chǎn)潛力的優(yōu)先排序,優(yōu)選潛力井并分批開展試驗。措施實施后,根據(jù)不同的增產(chǎn)效果來評價工藝的適應(yīng)性,并建立效果評價標(biāo)準(zhǔn),以便為堵水工藝的改進提供依據(jù)。建議建立一套選井和選層的標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)先選擇開發(fā)區(qū)中部的油層,這些油層應(yīng)具有穩(wěn)定的厚度和良好的地質(zhì)基礎(chǔ),且初期產(chǎn)量較高或與區(qū)塊平均水平相當(dāng);同時,地質(zhì)儲量的采出程度應(yīng)低于5%,以確保剩余油的潛力較大[21]。此外,鄰井的生產(chǎn)應(yīng)保持穩(wěn)定,含水低于60%,若含水過高,則表明措施井周圍可能水洗程度較大,水驅(qū)范圍較大,剩余油零散,措施潛力有限,如圖6所示。

從圖6中可以看出,油井見水時間各不相同,堵水效果存在顯著差異。因此,堵水時機的選擇至關(guān)重要。通過對比不同水淹時間條件下的試驗井,發(fā)現(xiàn)見水時間不到1年的井在實施堵水措施后,效果表現(xiàn)相對較好,而1~3年的次之,見水時間超過3年的井則顯示出措施效果逐漸下降的明顯規(guī)律。這表明,油井見水后,裂縫受注入水的長時間沖刷以及高滲帶的水洗作用,導(dǎo)致水線寬度范圍變大,側(cè)向剩余油分布被驅(qū)散,從而使得堵后水驅(qū)難以波及到較遠(yuǎn)區(qū)域,降低了堵水效果。因此,“早發(fā)現(xiàn)、早堵水”搶抓堵水時機對于提升措施效果至關(guān)重要[22]。

2.2梯次封堵延長有效期現(xiàn)場試驗評價

(1)高強度的堵劑材料延長堵水有效期。在追求裂縫性見水井堵水有效期最大化的過程中,需要考慮多個因素,其中堵劑材料的篩選是保障油井堵水效果的重要環(huán)節(jié)。不同的油藏裂縫發(fā)育存在差異,油井與注水井之間的裂縫溝通程度也各不相同,地層壓力因井況不同也表現(xiàn)出不同的特征,這些因素都會影響著堵劑段塞設(shè)計優(yōu)化[23]。

對于停井時間較長的井,由于注入水與地層油水之間的長期接觸和復(fù)雜反應(yīng),常常會出現(xiàn)近井筒結(jié)垢等現(xiàn)象。因此,在采取措施前,需要通過酸化、試擠等方式進行處理,以掌握地層壓力情況;停井時間較短的井往往比較直觀掌握地層壓力。這些因素都是堵劑的選擇必須考慮的因素,因此,堵劑材料的篩選和堵劑段塞的設(shè)計是一個系統(tǒng)的工程。段塞設(shè)計強度偏弱堵不住,段塞設(shè)計強度過高又會堵死油層。因此,科學(xué)合理的段塞設(shè)計需要統(tǒng)籌考慮各方面因素[24]。

以Z319-776為例,該井為典型的裂縫性見水井,在采取措施前,已出現(xiàn)油水井貫通現(xiàn)象,井口壓力為15MPa,折算地層壓力為35MPa。措施前,注水井停注一周后地層壓力約25MPa,地層壓力仍較高。2021年5月封堵施工,使用壓裂車以0.8m3/min的排量依次擠注0.2%高強樹脂凝膠100m3、0.3%高強樹脂凝膠300m3、封口劑100m3,關(guān)井候凝一周后開井放噴即見油,井口壓力6.0MPa,日產(chǎn)純油6.0t,持續(xù)放噴60d后,井口壓力降為2MPa,壓井后下投產(chǎn)管柱控液生產(chǎn),措施初期日產(chǎn)液4.97m3,日產(chǎn)油2.03t,含水由100%下降到55.1%,動液面在井口。分析認(rèn)為,裂縫封堵成功,堵劑迫使水驅(qū)滲流方向發(fā)生了改變,裂縫側(cè)向未被驅(qū)替到的剩余油得到了有效動用。由于措施前地層能量保持水平較高,導(dǎo)致該初期放噴時間長、產(chǎn)量高。然而,地層壓力就是一把雙刃劍,隨著對應(yīng)注水井的開注,堵劑用量設(shè)計偏少,承壓能力不足,油井生產(chǎn)了120d后被注入水再次突破水淹,含水由60.6%突升為100%,措施失效,措施有效期僅180d。

(2)堵水效果的對比評價。通過理論研究突破和和工藝技術(shù)進步,與常規(guī)油井堵水相比,裂縫性見水井梯次充填深部堵水技術(shù)在設(shè)計方法、堵水工藝、單井增產(chǎn)、材料工具等方面具有優(yōu)勢明顯,如表2所示。

從表2中可以看出,通過實施梯次充填深部堵水措施后,與常規(guī)油井堵水效果對比,堵劑用量由200m3提高到800m3,措施有效率由60%提升至80%,單井日增油量由0.50t提高到1.32t,含水降幅由11.4%提高到31.5%,措施有效期由180d提高到651d,各項指標(biāo)均有了大幅提升,工藝的先進性明顯。同時,見水裂縫封堵后,由于水驅(qū)的繞流作用,井組內(nèi)側(cè)向油井出現(xiàn)顯著的見效特征。B153區(qū)塊集中試驗10口注水井,對應(yīng)井組的127口油井日產(chǎn)油量由120t提高到170t。因此可見,油井堵水不僅是一口油井的增產(chǎn)措施,還對整個油藏開發(fā)水平的改善有著不可替代的作用。

3結(jié)論建議

(1)通過建立油井堵水地質(zhì)模型,認(rèn)識了水淹井裂縫周圍剩余油的分布特征,平面上剩余油分布在裂縫側(cè)向10~30m,縱向上存在40~60%的剩余油未被動用,這證實了水淹井的挖潛潛力。根據(jù)野外露頭、巖心室內(nèi)試驗等研究,揭示了見水裂縫封堵尺度,封堵段塞設(shè)計具有了針對性。同時,室內(nèi)優(yōu)選了相應(yīng)的堵劑體系,優(yōu)化了封堵段塞設(shè)計。綜合考慮了微裂縫-分支縫-裂縫的全部封堵,優(yōu)化了堵劑用量,創(chuàng)新形成了梯次封堵的堵水工藝。通過數(shù)值模擬方法建立了裂縫封堵模型,模擬堵劑進入地層封堵后,可以改變驅(qū)替滲流場,注入水繞過見水裂縫,在裂縫側(cè)向形成了“堵、驅(qū)、繞”效應(yīng),將裂縫側(cè)向剩余油驅(qū)替至井筒。研發(fā)配套了具有不同封堵功能的高強堵劑材料,采用大排量設(shè)備高壓依次注入,實現(xiàn)了見水裂縫的深部封堵。與前期堵水工藝相比,措施后平均單井日增油提高了2倍,含水降幅達(dá)到31.5%,效果顯著,體現(xiàn)了長效封堵和改善油藏開發(fā)效果的重大意義。

(2)通過油藏動態(tài)分析、數(shù)值模擬方法以及堵劑材料的篩選等,建立了裂縫性見水井梯次充填深部封堵工藝模式,解決了當(dāng)前油井剩余油認(rèn)識不清、堵水工藝缺乏針對性、堵劑材料強度不夠等問題,對堵水工藝的創(chuàng)新起到了一定的推動作用。然而,由于室內(nèi)實驗條件有限,關(guān)于堵水工藝創(chuàng)新理論研究物理模擬方面相對缺乏,需在注水驅(qū)替條件下模擬裂縫封堵后地層的滲流場變化,直觀研究剩余油的驅(qū)替效果,不斷完善堵水工藝。

(3)下步建議開展室內(nèi)物理模擬研究,建立油水井雙向堵水模型,并在地層條件下進行梯次充填裂縫封堵后的物理驅(qū)替模擬實驗。通過模擬裂縫封堵后注水驅(qū)替效果,結(jié)合驅(qū)替壓力、排量等參數(shù),建立優(yōu)化堵水工藝施工參數(shù)的公式。同時,結(jié)合壓力驅(qū)替滲流場的變化情況以及驅(qū)替范圍,量化堵水效果的預(yù)測等內(nèi)容,采用數(shù)值模擬與物理模擬相結(jié)合的方式,推動堵水工藝的進一步成熟。

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