






摘 """""要:考察了“酸析→電化學氧化/中和沉淀→曝氣生物濾池(BAF)”深度處理工藝處理纖維素乙醇生產廢水生物處理出水的可行性。結果表明:酸析最佳反應pH為3,電化學氧化反應最佳停留時間為0.5 h,最佳的COD與H2O2(35%)質量比為1∶1。“酸析→電化學氧化/中和沉淀→曝氣生物濾池(BAF)”工藝可用于纖維素乙醇生產廢水深度處理工藝,運行穩定可靠,工藝最終出水COD平均質量濃度為"(63.8±29.4)"mg·L-1,NH4+-N平均質量濃度為(5.8±2.5)"mg·L-1,該組合工藝最終出水可穩定達標。
關 "鍵 "詞:纖維素乙醇生產廢水;深度處理;酸析;電化學氧化;曝氣生物濾池
中圖分類號:X703 """"""文獻標志碼: A """"""文章編號: 1004-0935(2024)07-1024-04
燃料乙醇是以農作物秸稈中的纖維素為原料發酵生產的,該生產過程會產生具有高COD、高氨氮、高鹽度、高色度等特點的廢水。纖維素乙醇生產廢水中含較高有機質,故生化處理工藝具有較大經濟優勢。纖維素乙醇生產廢水中80%~90%的有機物可通過生物處理去除[1],但出水殘余有機污染物多為生物難降解組分,僅靠生物處理難以滿足排放要求,需選擇可行的深度處理技術。
高級氧化工藝具有較強氧化性,對廢水中難降解有機組分具有高效的降解能力,并可提高其可生化性。針對纖維素乙醇生產廢水深度處理及可生化性改性,胡齊等[2]采用臭氧氧化法提升纖維素乙醇廢水厭氧出水的可生化性,結果表明臭氧氧化法可使厭氧出水BOD5/COD(B/C比)由0.1提升至0.3,可生化性顯著提高。胡豫娟等[3]的研究結果表明,在最佳實驗條件下,采用Fenton氧化法深度處理經生化處理過的纖維素乙醇廢水,可達到纖維素乙醇廢水的排放標準。趙偉[4]采用電催化氧化法分別處理纖維素乙醇廢水EGSB出水和SBR出水,發現該方法對EGSB出水和SBR出水COD和色度均有良好的去除效果,SHAN等[5]采用電化學法對纖維素乙醇廢水生化出水進行脫色處理后,可使廢水完全脫色,去除了8.5%的COD、69.1%溶解性有機碳。
在前期研究中,筆者已將大連理工大學環境學院專利技術垂直折流多功能生化反應器(中國專利ZL00131550.1、ZL00131325.、ZL00131326.6)用于纖維素乙醇生產廢水的處理,結果表明VTBR出水COD平均質量濃度為(2"617.9±442.7)"mg·L-1,殘余有機污染物可生化性極差,B/C比為0.15,需結合深度處理技術來進一步使生化出水滿足排放要"""求[6]。以該生化出水為研究對象,采用“酸析→電化學氧化/中和沉淀→BAF”工藝對生化出水進行深度處理,考察工藝處理效果,旨在形成“A-VTBR→O-VTBR→酸析→電化學氧化/中和沉淀→BAF”完整的工藝路線。
1 "實驗部分
1.1 "廢水水質
廢水來自某公司纖維素乙醇生產車間,該公司以玉米秸稈為原料發酵生產纖維素乙醇。該纖維素乙醇生產廢水經VTBR生物處理技術處理后,為達到ρ(COD)≤100 mg·L-1、ρ(NH4+-N)≤10"mg·L-1的排放要求,采用“酸析→電化學氧化/中和沉淀→BAF”深度處理工藝進行處理,廢水初始COD平均質量濃度為(1"964.2±208.9)"mg·L-1,NH4+-N平均質量濃度為(54.4±14.9)"mg·L-1,顏色呈深褐色。
1.2 "中試裝置
中試裝置采用PVC槽一體化設計,主要功能分區為:酸析沉淀區、電化學氧化反應/中和沉淀區、BAF反應區。中試裝置示意圖見圖1。酸析反應時間固定為0.5"h。電化學氧化反應區的設計見大連理工大學技術專利CN2646130Y、CN03133960,反應器由槽體、惰性電極板、直流穩壓電源、填料、布水管、溢流堰等構成,電化學氧化裝置操作電壓穩定在20"V。BAF內裝生物陶粒,BAF總水力停留時間設置為4"h,生物濾料接種污泥為好氧VTBR剩余污泥,生物陶粒掛膜完成之后裝填入BAF反應槽。
1.3 "檢測方法
COD采用重鉻酸鉀比色法測定;NH4+-N采用納氏試劑分光光度法測定;pH采用Sartorius PB-20型pH測定儀測定;BOD5采用哈希BODtrakII測定。
2 "結果與討論
2.1 "酸析最佳pH及效果
生化處理能有效降解纖維素乙醇廢水中蛋白質、糖類等物質,對芳香烴類物質降解較弱[7],這導致纖維素乙醇生產廢水生化出水以腐殖物質、木質素等為主,廢水色度去除不明顯甚至比原水更""深[8],難以通過生物降解進一步去除。酸析法常被用于造紙黑液中木質素的提取[9-10],效果明顯,同時還可去除廢水中部分COD和色度。因此,將酸析用于纖維素乙醇生產廢水生化處理出水的深度處理,并考察纖維素乙醇生產廢水生化出水最佳反應pH條件及效果。廢水COD質量濃度為2"408 mg·L-1,調節pH至1~5,反應30"min過濾,檢測COD去除率。酸析出水COD及其去除率見圖2。
由圖2可以看出,pH為2時,酸析出水COD質量濃度最小為1"263"mg·L-1,COD去除效率最高為47.5%。綜合考慮經濟性及處理效果,中試過程選取pH=3作為最佳反應條件,中試反應時間亦按照30"min設計,固液分離采用沉淀池。
2.2 "電化學氧化/中和沉淀運行效果
2.2.1 "停留時間對電化學氧化反應的影響
電化學氧化中試裝置直流電源電壓穩定在"""20"V,電流36"A,酸析出水(ρ(COD)=1"655 mg·L-1)進入電化學氧化裝置,停留時間分別設置為3、2、1、0.5、0.2 h,采用氫氧化鈣調pH=8,沉淀后測定上清液COD。不同停留時間下COD見圖3。由圖3可以看出,電化學氧化停留時間為3 h時,電化學氧化/中和沉淀出水COD質量濃度為387.2 mg·L-1,去除率為77%;停留時間在0.2 h時,COD質量濃度為594.8 mg·L-1,去除率最低為64%。停留時間越長,去除率越高,工程應用中,停留時間越長,構筑物投資成本及設備運行能耗越高,考慮停留時間延長對處理效果提升的優勢不明顯,建議最佳反應停留時間選擇在0.2~0.5 h。
2.2.2 "H2O2投加量對電化學氧化反應的影響
電化學技術處理廢水,難降解有機物質的去除主要依靠陽極氧化作用,包括直接氧化和間接氧""化[11]。與間接氧化反應相比,直接氧化反應發生的電位多低于析氧反應電位,因而陽極直接氧化能力較弱[12]。考慮電化學反應/中和沉淀后出水COD仍較高,難以滿足ρ(COD)<100 mg·L-1的排放要求,為進一步提升去除率及改善可生化性,采用H2O2作為氧化劑投入電化學反應區,在電場作用下H2O2與陽極反應產生中間產物·OH,·OH作為強氧化性物質與污染物接觸,使得有機物分子被逐級氧化分解直至生成CO2和水[13]。電化學反應條件仍維持在直流電壓20 V,停留時間0.5 h,仍以COD 質量濃度1"655 mg·L-1的酸析出水作為進水。H2O2投加量對電化學氧化反應的影響見圖4。H2O2的投加量參考電化學進水COD,設定COD與H2O2(35%)質量比分別為1: 2.5、1∶2.0、1∶1.5、1∶1.0、1∶0.5。由"""""圖4可以看出,電化學氧化/中和沉淀出水COD最大質量濃度為277.7 mg·L-1,去除率為83.3%,最小質量濃度為214.5 mg·L-1,去除率為87%,投加氧化劑后較投加前,COD去除效率提升15.3%以上,但不同的COD與H2O2(35%)質量比,呈現的去除效率差異不大,故可選擇較為經濟的藥劑投加質量比為1∶1.0~1∶0.5。
2.3 "各級處理效果
為考察中試裝置運行的穩定性,對其連續運行30日,運行參數按照:酸析pH=3,電化學氧化停留時間0.5"h,H2O2按照電化學進水COD與H2O2(35%)質量比1∶1進行投加,對COD、NH4+-N進行連續監測,考察各工藝段的B/C比。
2.3.1 "COD變化情況
中試裝置運行中COD變化情況如圖5所示。由圖5可以看出,深度處理各工藝階段出水COD變化趨勢基本一致,深度處理進水COD平均質量濃度為(1"964.2±208.9) mg·L-1,酸析出水COD平均質量濃度為(1"145.3±245.5)"mg·L-1,電化學氧化/中和沉淀出水COD平均質量濃度為(193.15±68.5) mg·L-1,BAF出水COD平均質量濃度為(63.8±29.4)"mg·L-1,最終出水滿足排放要求。各工藝段COD去除率分別為:酸析平均去除率42.2%±7.6%,電化學氧化/中和沉淀平均去除率為48.3%±6.3%,BAF平均去除率為6.4%±1.6%,深度處理總的去除率為96.8%±1.2%。COD去除率在電化學氧化/中和沉淀段最高,但酸析去除效果也較顯著。
2.3.2""各級處理后出水B/C比
對深度處理各環節B/C比進行對比考察,結果如圖6所示。由圖6可以看出,深度處理進水為生化出水,其B/C比極低,為0.15,可生化性極差;酸析出水B/C比較進水有所提升,為0.19,但其可生化性仍較差;電化學氧化出水B/C比為0.36,較酸析出水大幅提升,可生化性良好,故其后增設BAF生物濾池較為合理。經BAF處理之后,B/C比降低至0.23,可生化性已較差,但出水已滿足排放要求。
2.3.3""NH4+-N變化情況
中試裝置運行中NH4+-N變化情況如圖7所示。由圖7可以看出,深度處理過程對NH4+-N去除效果顯著,深度處理前進水NH4+-N平均質量濃度為""(54.4±14.9)"mg·L-1,酸析環節出水NH4+-N平均質量濃度為(51.9±14.4)"mg·L-1,去除率僅4.6%±3.4%。酸析的原理為親電子性取代反應,在無機酸進行酸中和時,氫離子取代堿木素中的鈉離子,使可溶性堿木素變成難溶解的木質素析出,但對水體中的NH4+-N去除效果不大[14]。電化學氧化/中和沉淀環節出水NH4+-N平均質量濃度為(8.1±4.8)"mg·L-1,去除率為81.6%±6.6%。在外接電源和過氧化氫存在下,水體中的NH4+-N可能在陽極直接被降解為氮氣,也可能被具強氧化性的·OH氧化為氮氣、硝酸根或亞硝酸根[15],因此電化學氧化技術可有效去除水體中的NH4+-N。BAF出水NH4+-N平均質量濃度為(5.8±2.5)nbsp;mg·L-1,去除率為3.4%±3.9%。結果表明,該深度處理工藝可滿足出水NH4+-N質量濃度小于10"mg·L-1的排放要求。
3""結 論
1)“酸析+電化學氧化/中和沉淀+BAF”工藝可用于纖維素乙醇生產廢水生物處理出水的深度"""處理。
2)“酸析+電化學氧化/中和沉淀+BAF”深度處理工藝對COD、NH4+-N均有較高的去除效率,COD、NH4+-N可穩定滿足排放要求。
3)電化學氧化可有效分解纖維素乙醇生產廢水生化出水殘余有機污染物,同時可有效提升該廢水的可生化性,其出水B/C比大于0.3,可生化性良好。
4)該纖維素乙醇廢水處理工藝可設計為“厭氧VTBR+好氧VTBR+酸析+電化學氧化/中和沉淀+BAF”,形成完整的工藝流程,該工藝流程可滿足出水穩定達標。
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Pilot-Scale Study on Advanced Treatment of Bioeffluent of
Cellulosic Ethanol Production Wastewater
WANG Dongzhou JI Qiuyan "ZHOU Jiti ZHANG Ying
(1.Dalian"Environmental Engineering Design&Research Institute"Co.,"Ltd.,"Dalian University of Technology, Dalian Liaoning 116085, China; "2. Faculty of Environment, Dalian University of Technology, Dalian Liaoning 116024, China)
Abstract:""Using acidification combined with electrochemical oxidation and biological aerated filter (BAF) as novel process was set-up in pilot-scale to treat the bioeffluent of cellulosic ethanol production wastewater. The results showed that the optimum pH for acidification was 3 and the optimum HRT of electrochemical oxidation was 0.5 h and the optimum dosage of H2O2"was to set the mass ratio of COD/H2O2"to 1∶1. The results also showed that acidification combined with electrochemical oxidation and biological aerated filter could be used to treat the bioeffluent of cellulosic ethanol production wastewater. The last effluent COD of the advanced process was (63.8±29.4)"mg·L-1, NH4+-N was (5.8±2.5)"mg·L-1, two indexes could achieve the emission standard steadily.
Key words:"Cellulosic ethanol production wastewater;"Advanced treatment;"Acidification;"Electrochemical oxidation;"Biological aerated filter