








摘要:針對某型汽車變速器耐久試驗時出現齒轂開裂的原因進行分析。通過宏觀觀察、尺寸檢查、金相檢驗、硬度測試、化學成分分析、SEM分析及有限元分析等檢測和分析方式,結合齒轂的功能和受力情況,對齒轂開裂原因做了相關分析。
關鍵詞:齒轂;粉末冶金;開裂;疲勞裂紋源
隨著汽車NVH性能要求不斷提升,對同步器的要求也在不斷提高。質量輕、精度高、耐磨性好的粉末冶金齒轂得到了越來越多的應用。P750型變速器為麥格納動力總成(江西)有限公司新開發(fā)的變速器,采用了粉末冶金齒轂。在進行耐久試驗時,拆箱檢查發(fā)現不能正常分離同步器齒轂齒套,進一步拆解發(fā)現齒轂U形槽口出現裂紋。隨后開展一系列的分析,確認導致齒轂開裂的原因并采取對應的措施解決該問題。
問題提出
在P750變速器開發(fā)階段,耐久試驗箱運行至46%循環(huán)時出現齒轂齒套不能正常分離的故障。拆箱檢查發(fā)現齒轂U形槽處開裂,如圖1所示。該齒轂材料為D32,工藝路線為“成形-燒結-回火-整形-檢驗”。
理化檢驗
拆出齒轂,從宏觀、微觀、物理、化學和尺寸等方面對齒轂和斷口做進一步的檢查和分析。
1.宏觀觀察
裂紋自U形槽起始,到達腹板根部,幾乎延伸至下一個U形槽,如圖2所示。
2.金相檢驗
在斷口處取金相試樣檢驗,其組織為馬氏體+富鎳奧氏體+貝氏體,無異常,如圖3所示。
3.硬度和密度檢測
斷口處取樣檢測硬度,要求≥300HV5,實測結果合格,檢測數據見表1。
齒轂密度要求為(7.1±0.1)g/mm3,實測7.069~7.095g/mm3,符合要求。
4.SEM分析
打開斷口,使用SEM對斷口形貌做檢查分析(見圖4)。裂紋源區(qū)有燒結頸和疲勞輝紋,未發(fā)現其他缺陷;裂紋擴展區(qū)可見燒結頸和疲勞輝紋;瞬斷區(qū)可見燒結頸和韌窩,整個斷面未發(fā)現有生坯形貌,如圖5所示。結合斷面的疲勞輝紋和零件工況,零件是在臺架試驗時發(fā)生的疲勞斷裂,疲勞源位于U形卡槽端面的倒角處。
5.尺寸檢驗
對齒轂相關尺寸做檢查,現有能檢測的尺寸均合格。
對齒轂U形槽做放大檢查,發(fā)現槽口表面存在數量較多的毛刺,如圖6所示。
U形槽表面存在的毛刺會導致表面材料不完成、不連續(xù)并增加粗糙度值,成為應力集中源,降低疲勞極限,導致疲勞斷裂[1]。
有限元分析
齒轂強度的有限元分析結果如圖7所示。齒轂應力最大處為花鍵根部和U形槽,但其安全應力值低于材料屈服強度(588MPa),結構和材料強度能夠滿足設計要求。
綜合分析
綜合上述理化檢驗、受力和結構分析,該齒轂的材料、熱處理、結構均滿足設計要求。導致U形槽開裂的原因可能為表面的毛刺缺陷引起應力集中,在交變應力作用下成為疲勞裂紋源,最終引起齒轂疲勞失效。
改進措施
結合上文分析可能的失效原因,安排同批次的齒轂做噴砂去毛刺處理[2],100%目視和輪廓檢查U形槽表面后再安排裝機耐久試驗,其試驗結果見表2,齒轂經噴砂處理后均通過耐久試驗且檢查無裂紋。據此,齒轂供應商增加噴砂工序或者其他解決毛刺的措施。
參考文獻:
[1] 孫智,任耀劍,隋艷偉.失效分析-基礎與應用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2017.
[2] 吳松,陳其玲,馬少波,等.粉末冶金零件毛刺的產生原因與去除技術[J].山東冶金,2014,36(4):4-6.