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基于漏風(fēng)治理技術(shù)的360 m3燒結(jié)機(jī)改造與應(yīng)用

2024-12-31 00:00:00胡炎羅晨
機(jī)電信息 2024年22期

摘要:在鋼鐵生產(chǎn)過程中,節(jié)能和提高生產(chǎn)效率尤為重要。針對新鋼燒結(jié)廠360 m3燒結(jié)機(jī)的漏風(fēng)治理需求,對燒結(jié)機(jī)進(jìn)行了漏風(fēng)治理達(dá)標(biāo)的系統(tǒng)改造。通過引入金屬式自潤滑密封系統(tǒng)和智能電液雙層卸灰閥技術(shù),顯著降低了漏風(fēng)率,提高了負(fù)壓控制精度,取得了良好的治理效果。現(xiàn)詳細(xì)介紹了360 m3燒結(jié)機(jī)的改造方案,包括其技術(shù)特點(diǎn)和控制方式,并分析了改造前后燒結(jié)機(jī)的應(yīng)用效果和節(jié)能效益。研究表明,經(jīng)過改造,燒結(jié)機(jī)的漏風(fēng)率大幅降低,生產(chǎn)效率和節(jié)能效果顯著提升,能夠滿足基本生產(chǎn)要求。

關(guān)鍵詞:燒結(jié)機(jī);漏風(fēng)治理;節(jié)能效益

中圖分類號:TF046.4" " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A" " 文章編號:1671-0797(2024)22-0059-03

DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.22.015

0" " 引言

燒結(jié)機(jī)是鋼鐵工業(yè)中的重要設(shè)備之一,其漏風(fēng)率高低直接影響到鋼鐵生產(chǎn)過程中的能源消耗和產(chǎn)品質(zhì)量[1]。燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)的主要原因包括設(shè)備老化、密封材料磨損、安裝誤差以及高溫高壓等工作環(huán)境的影響[2]。近年來,許多鋼鐵企業(yè)通過技術(shù)改造顯著降低了燒結(jié)機(jī)的漏風(fēng)率,提高了生產(chǎn)效率。胡文祥[3]通過密封改造、完善檢查制度及在線治理技術(shù),將180 m3燒結(jié)機(jī)的漏風(fēng)率從51.4%降至30.01%,并長期穩(wěn)定在36%以下。另外,采用金屬式自潤滑密封系統(tǒng)和智能電液雙層卸灰閥技術(shù),也顯著提升了漏風(fēng)治理效果和負(fù)壓控制精度[4]。

新鋼燒結(jié)廠現(xiàn)有6#、7#燒結(jié)機(jī)為360 m3燒結(jié)機(jī),均采用魯奇式帶式燒結(jié)機(jī)結(jié)構(gòu),分別于2008年、2009年投入運(yùn)行,至今已運(yùn)行10余年。經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有燒結(jié)機(jī)的漏風(fēng)率較高,不僅不利于節(jié)約能源,還制約了生產(chǎn)效率。燒結(jié)機(jī)頭部點(diǎn)火爐下方未考慮微負(fù)壓點(diǎn)火,造成混合料被點(diǎn)火爐的高負(fù)壓吸緊,導(dǎo)致煤氣消耗增加。因此,要保障360 m3燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率下降、負(fù)壓精確度提升等,對燒結(jié)機(jī)進(jìn)行漏風(fēng)治理改造尤為重要。

1" " 360 m3燒結(jié)機(jī)工藝要求

新鋼燒結(jié)廠360 m3燒結(jié)機(jī)工序能耗中,電耗占15%~30%,其中主抽風(fēng)機(jī)電耗占燒結(jié)總電耗的50%~65%,因此降低電耗是節(jié)能工作重點(diǎn)和發(fā)展方向。隨著公司高爐煉鐵的發(fā)展,燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)提升,在生產(chǎn)過程中由于料層增厚,需要更高的負(fù)壓和流量,主抽風(fēng)機(jī)大部分時間已經(jīng)在工頻狀態(tài)下運(yùn)行。另外,對360 m3燒結(jié)機(jī)臺車的20個點(diǎn)位進(jìn)行檢測發(fā)現(xiàn),目前燒結(jié)機(jī)的漏風(fēng)率較高。從表1可以看出,燒結(jié)機(jī)臺車固定滑道下測量點(diǎn)的平均含氧量為10.975%,根據(jù)熱電偶處的含氧量檢測值15.5%、16.2%,大氣氧含量為20.9%,可推算出燒結(jié)機(jī)平均漏風(fēng)率高達(dá)44.5%。由此可知,制約主抽風(fēng)機(jī)工作效率的主要原因是燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率過高。

目前,新鋼360 m3燒結(jié)機(jī)的滑道密封采用傳統(tǒng)的固定滑道加臺車移動密封裝置的形式,即通過固定滑道和浮動游板對臺車與風(fēng)箱之間進(jìn)行密封。其原理是依靠上部的微量彈性結(jié)構(gòu)與固定滑道之間的摩擦實(shí)現(xiàn)密封,并在摩擦接觸面添加潤滑油脂進(jìn)行潤滑[5]。然而,這種密封方式存在以下幾個問題:

1.1" " 溫度波動

溫度變化導(dǎo)致浮動游板與臺車密封槽不匹配。高溫時,游板膨脹過寬,導(dǎo)致卡死,形成漏風(fēng);低溫時,游板過窄,形成3 mm間隙,導(dǎo)致大量漏風(fēng),增加風(fēng)機(jī)負(fù)荷和電能消耗,工作環(huán)境惡化。

1.2" " 滑道磨損

滑道高溫下潤滑脂易結(jié)焦、蒸發(fā),造成干摩擦和嚴(yán)重磨損。隨著時間推移,固定滑道磨損加劇,滑板無法補(bǔ)償間隙,導(dǎo)致漏風(fēng)。

1.3" " 潤滑系統(tǒng)問題

潤滑點(diǎn)供油不均勻,油路經(jīng)常堵塞,形成干磨,增加運(yùn)行阻力,縮短使用壽命,只能在檢修時人工清理。

綜上所述,燒結(jié)機(jī)的密封效果差導(dǎo)致燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)低,單位能耗高,影響燒結(jié)礦的產(chǎn)量及質(zhì)量,嚴(yán)重制約了燒結(jié)生產(chǎn)的順利進(jìn)行。因此,加強(qiáng)燒結(jié)機(jī)各部位密封,降低燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率是非常必要的[6]。

2" " 360 m3燒結(jié)機(jī)改造方案

改造方案采用金屬式自潤滑密封系統(tǒng),不改動燒結(jié)機(jī)主體結(jié)構(gòu)。在現(xiàn)有燒結(jié)機(jī)臺車基礎(chǔ)上去掉原有的浮動游板,安裝水平動合金板,并取消滑道,降低滑道支撐梁高度,在該位置安裝自潤滑密封系統(tǒng)。該系統(tǒng)由自潤滑密封板、側(cè)密封、限位裝置、彈性支撐機(jī)構(gòu)和基礎(chǔ)支撐組成,使動、靜密封裝置依靠彈性壓力緊密貼合,確保密封性能始終良好,同時阻止粉塵進(jìn)入系統(tǒng)。全金屬自潤滑密封裝置解決了耐高溫和潤滑油脂消耗問題,降低了維護(hù)需求。改造完成后,燒結(jié)機(jī)恢復(fù)生產(chǎn)并穩(wěn)定運(yùn)行[5]。密封系統(tǒng)如圖1所示。

3" " 金屬式自潤滑密封系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn)

1)密封效果優(yōu)異。新型燒結(jié)機(jī)滑道自潤滑密封系統(tǒng)在游板和游板槽結(jié)構(gòu)上增加擋風(fēng)裝置,從根本上解決了游板與游板槽之間漏風(fēng)的問題。

2)改固定滑道為浮動滑道,增加彈簧活動量,確保彈簧無卡滯,確保浮動滑道補(bǔ)償時靈活自如,通過彈簧的自動補(bǔ)償功能確保滑道在磨損后仍保持密封功能。

3)節(jié)省潤滑脂消耗。滑道自潤滑密封系統(tǒng)采用特殊材料潤滑,運(yùn)行過程中降低了潤滑脂消耗。

4)全金屬結(jié)構(gòu),不怕臺車跑偏,不怕軌道被墊起不平,不怕磨損,不怕過熱。

5)降低了燒結(jié)機(jī)的運(yùn)行阻力。滑道自潤滑密封系統(tǒng)的運(yùn)行摩擦阻力可調(diào)節(jié),其摩擦力僅僅是原有摩擦力的1/3左右,使用后噸礦電耗大幅度降低[7]。

4" " 智能料位控制系統(tǒng)

大煙道下方灰斗的重錘卸灰閥已使用十余年,為雙層鍋底式配重密封、定時排放灰斗存料的形式。這種形式對卸灰閥及操作人員的要求較高,一旦發(fā)生異常未及時排空灰斗就會發(fā)生堵塞。而且長時間的運(yùn)行后,密封性差、密封膠圈老化,卸灰閥難免漏風(fēng),然后進(jìn)入閥體的野風(fēng)會吹動散料對閥體形成沖刷,進(jìn)一步加劇漏風(fēng)現(xiàn)象,形成惡性循環(huán)。因此,采用智能料位控制系統(tǒng),將重錘卸灰閥改造為智能電液雙層卸灰閥。智能電液雙層卸灰閥帶有智能料位控制系統(tǒng),能根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際閥前積料量實(shí)現(xiàn)定量密封卸灰,同時實(shí)現(xiàn)中控室監(jiān)控及遠(yuǎn)程控制。通電后自動完成上、下閥之間互相交替工作,同步料位控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動控制啟停,卸料途中遇到卡料現(xiàn)象時可自動處理故障,電液推桿做動力源,可實(shí)現(xiàn)過載保護(hù)等功能,有效減少漏風(fēng)。

1)該卸灰閥為整體可分段更換結(jié)構(gòu),每臺卸灰閥由PLC系統(tǒng)單獨(dú)控制,操作簡單,控制靈敏。卸灰閥由物料檢測裝置、上部閥門、中間灰箱、下部閥門組成,在使用中,能保證至少有一套閥板處于關(guān)閉狀態(tài),從而有效避免大氣與料倉的竄風(fēng),漏風(fēng)率低。

2)該卸灰閥采用獨(dú)立驅(qū)動裝置,分別控制上、下卸灰閥打開或關(guān)閉。卸灰閥初始狀態(tài)為上下閥板關(guān)閉,工作時,物料檢測裝置給出信號后,上卸灰閥板打開,下卸灰閥板關(guān)閉,將灰塵收集到中間灰箱中,然后上閥關(guān)閉,下閥打開,將中間灰箱中的灰塵卸出,下閥關(guān)閉,閥門自動復(fù)位運(yùn)行。整套系統(tǒng)如此交替工作,至設(shè)定的卸灰量后,自動停止工作全過程。當(dāng)運(yùn)行途中突然遇到卡料時,電液推桿配備的壓力繼電器輸出信號,控制電液推桿迅速打開再關(guān)閉,排除卡料缺陷。

3)當(dāng)某一臺卸灰閥發(fā)生故障或檢修時,該閥門發(fā)出報警,下一閥門正常工作。

4)由于在此過程中卸灰閥始終有一個閥板處于關(guān)閉狀態(tài),因此系統(tǒng)的氣密性得到保證,使其負(fù)壓狀態(tài)不受影響,從而實(shí)現(xiàn)了自動卸灰崗位無人值守。

5" " 智能風(fēng)壓控制系統(tǒng)

改造系統(tǒng)由于點(diǎn)位較分散,為便于檢修和集中管理,將360 m3燒結(jié)機(jī)頭部點(diǎn)火箱下方風(fēng)管處翻板閥改為智能調(diào)節(jié)閥,根據(jù)燒結(jié)機(jī)的料層、機(jī)速,隨時精準(zhǔn)調(diào)控負(fù)壓,實(shí)現(xiàn)全過程自動化。通過負(fù)壓傳感器、可編程控制器、單板調(diào)節(jié)閥等,對燒結(jié)過程中風(fēng)量進(jìn)行合理調(diào)整和智能控制,實(shí)現(xiàn)過程無人化自控調(diào)節(jié)。同時,將1#、2#、3#風(fēng)箱運(yùn)行負(fù)壓數(shù)據(jù)引至端口,主控室經(jīng)過控制器端口接入可進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)測調(diào)控,既降低了燃料消耗,又能防止料層被負(fù)壓抽吸,提高通氣性。控制系統(tǒng)如圖2所示。

6" " 改造后應(yīng)用效果

360 m3燒結(jié)機(jī)改造前與漏風(fēng)治理改造后達(dá)到的效果如表2~4所示。

7" " 結(jié)論

新鋼燒結(jié)廠通過對原有燒結(jié)機(jī)進(jìn)行綜合治理升級改造,新增了金屬式自潤滑密封系統(tǒng)、智能料位控制系統(tǒng)和智能風(fēng)壓控制系統(tǒng)。加強(qiáng)密封后,不僅顯著提高了生產(chǎn)效率,還有效減少了漏風(fēng),降低了主抽風(fēng)機(jī)的能耗和成本。因此,新鋼360 m3燒結(jié)機(jī)在漏風(fēng)治理和節(jié)能改造后,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、可靠性高,顯著提高了節(jié)能率,滿足了新鋼的正常生產(chǎn)需求和節(jié)能目標(biāo)。

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收稿日期:2024-07-05

作者簡介:胡炎(1999—),男,江西新余人,助理工程師,研究方向:冶金機(jī)電。

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