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高位定向長鉆孔瓦斯抽采技術在高山煤礦瓦斯治理中的應用

2024-12-31 00:00:00張洪禎
科技創新與應用 2024年20期

摘 "要:為有效解決高山煤礦瓦斯超限問題,以50230工作面為研究對象,基于理論分析和計算確定高位鉆孔的設計方案,并經過現場實測對比長距離定向高位鉆孔和定向順層鉆孔2種技術的瓦斯抽采效果和工程效益。結果表明,定向高位鉆孔的單位抽采量相對于順層鉆孔更為顯著,實現1.3~2.1倍的提高,體現較好的社會和經濟效益,保證礦井的安全高效生產。

關鍵詞:高位定向鉆孔;瓦斯抽采;鉆孔設計;高山煤礦;瓦斯治理

中圖分類號:TD712 " " "文獻標志碼:A " " " " "文章編號:2095-2945(2024)20-0189-04

Abstract: In order to effectively solve the problem of gas over-limit in alpine coal mine, taking 50230 working face as the research object, the design scheme of high-angle drilling is determined based on theoretical analysis and calculation. Through field measurement, the gas drainage effects and engineering benefits of long-distance directional high-angle drilling and directional bedding drilling are compared. The results show that the unit extraction capacity of directional high-angle drilling is more significant than that of bedding drilling, which increases by 1.3~2.1 times, reflects better social and economic benefits, and ensures the safe and efficient production of the mine.

Keywords: high-angle directional drilling; gas drainage; borehole design; alpine coal mine; gas control

煤礦瓦斯抽采作為關鍵的安全措施,在煤礦生產中占據著重要地位。其主要目的是通過有效降低工作面瓦斯濃度,從而預防瓦斯爆炸的發生。這項技術手段不僅關系到礦工的人身安全,更是整個煤礦實現安全高效生產的重要保障。與此同時,瓦斯作為一種清潔能源,高效抽采不僅可以減少對大氣環境的污染,還能將其轉化為可利用的資源,實現變廢為寶。因此提升瓦斯抽采效率,不僅有助于煤礦減少環境負擔,還能夠在資源利用方面取得顯著的經濟和環保效益[1-3]。然而,目前礦井瓦斯抽采卻存在著一系列問題。特別是普通履帶鉆機無法按照設計軌跡進行施工,導致抽采過程中出現空白帶,進而影響抽采效果。解決這一問題對于提升煤礦瓦斯抽采的整體效能至關重要[4-7]。因此,未來的研究和技術創新應該著眼于克服這些技術難題,以確保煤礦瓦斯抽采能夠更加穩定、高效地進行,最終實現安全可持續的煤礦生產。通過長距離定向鉆孔技術,能夠有效地控制鉆孔軌跡,根據煤層的起伏情況隨時調整鉆孔的角度,從而確保在礦井開采過程中瓦斯治理的有效性[8-12]。以高山礦50230工作面為研究對象,采用高位定向鉆孔的方法來解決近距離煤層回采中可能出現的瓦斯問題,比較了長距離定向高位鉆孔與定向順層鉆孔工程量之間的關系,以比較2種瓦斯治理措施的效益和成本。期望能夠在煤礦開采中提高瓦斯治理的效能,同時在資源開采中降低潛在的瓦斯風險,為礦工的安全提供可靠的保障。

1 "礦井概況

高山礦位于貴州省黔西市,井田面積為8.45 km2,煤礦設計年產量每年90萬t。主要有5#、7#、9#可采煤層,以50230工作面(7#煤層)為主要研究對象,平均厚度為5.5 m。礦井瓦斯情況較為復雜,絕對瓦斯涌出量為82.43 m3/min,而綜采工作面的瓦斯涌出量為44.27 m3/min。煤層特性較差等問題造成瓦斯抽采過程中面臨諸多問題。為了確保礦井回采的效率和安全性,采用定向鉆進工藝在巷道打高位攔截鉆孔,解決煤層透氣性差的問題,提高瓦斯抽采效果,確保回采工作面上隅角瓦斯積聚不超標準上限。

1.1 "工作面地質概況

高山礦井50230工作面長度為2 750 m,傾向長為200 m,正斷層走向為210°,傾角50°,落差2~5 m,西至15060軌道巷。鄰近50233工作面位于礦井的東北部,東至井田邊界范圍為510~575 m,南部與50230工作面采空區相鄰,留8 m煤柱保護。50233工作面煤層較為穩定,其厚度在4.6~5.6 m,膠帶運輸順槽厚度大于軌道運輸順槽,平均為4.6 m,煤層結構簡單,無夾矸發育,穩定可采,且50233周邊無其他采掘工作面,為工作面的安全穩定提供了有利條件。

1.2 "煤層瓦斯賦存情況

在煤礦開采過程中,通過煤層瓦斯地質圖分析可知,50230工作面主要開采的7#煤層瓦斯含量介于4.0~6.0 m3/t,壓力在0.3~0.4 MPa。在15060膠帶順槽掘進期間,該工作面的絕對瓦斯涌出量達到2.7 m3/min,相對涌出量為0.68 m3/t。9號煤層埋深在560~627 m,最深部位于停采線位置,因此地應力較高,透氣性較低。瓦斯含量在整個工作面整體上呈現變化較小的趨勢,但在局部區域卻存在較大的波動,埋深越大瓦斯含量相對升高。

2 "高位定向鉆孔設計

2.1 "工作面覆巖“兩帶”高度確定

煤礦巖層自上而下分為垮落帶、裂隙帶和彎曲下沉帶。覆巖“兩帶”的高度受多個因素的綜合影響,其中包括覆巖性質、采厚以及采礦方式等。計算高位鉆孔高度Hz時,需考慮采高、煤層傾角以及直接頂抗壓強度等條件。以50233工作面5#鉆場控制區域為例,采高為3.5 m,煤層的平均傾角為12°,直接頂抗壓強度分布在20~40 MPa。為了更準確地確定“兩帶”高度,可采用經驗公式計算垮落帶高度Hm和裂隙帶高度Hc。這些計算不僅有助于評估覆巖的穩定性,還為采煤工作面的設計和管理提供科學依據,具體為

式中:M為累計采高,m;f為煤分層數。

經過式(1)和式(2)計算得出,高山煤礦工作面鉆孔控制區域冒落帶高度為10.5~14 m;裂隙帶高度為45.6~55.8 m。

2.2 "長距離高位定向鉆孔橫向間距設計

在采空區瓦斯治理方面,本研究采用“O型圈”流動理論,該理論認為裂隙從煤層中部向兩側轉移,最終形成離層裂隙發育帶。為了有效應對瓦斯問題,通過布置定向長鉆孔來降低煤工作面瓦斯濃度。在裂隙發育區域,如圖1所示,設計長距離高位定向鉆孔,以達到優化瓦斯治理效果的目的。遵循高度方向按裂隙帶發育范圍設計參數的原則,根據采礦地質條件在水平方向上進行了相應的調整。根據50230工作面的地質條件,在距離巷幫10~30 m布置了高位定向鉆孔,其中冒落帶的高度為10.5~14 m,而裂隙帶的高度則在45.6~55.8 m。在50233工作面的7#煤層鉆場設計中,設計了6個高位定向長鉆孔。為了確保鉆孔的設計能夠實現瓦斯治理的目標,制定了詳細的鉆場控制區域設計方案,具體見表1。

2.3 "實際施工情況

2022年9月5日—12月10日期間,50230工作面風巷距離切眼1 000 m處7# 煤層進行了高位定向鉆孔的工程性施工,共計施工6個頂板定向長鉆孔,合計進尺3 894 m,下篩管總長度2 964 m,鉆孔施工參數見表2,施工剖面如圖2所示。

3 "效益對比分析

3.1 "鉆孔瓦斯濃度、抽采量對比分析

在2022年9月5日—12月10日期間,50230工作面7#煤層進行了長鉆孔作業。當鉆孔深度達到150 m時,卸壓孔段低導致鉆孔有效控制范圍受限,同時瓦斯上升趨勢顯著。隨著鉆孔深度的增加至270 m,盡管有效控制范圍有所增加,瓦斯濃度并沒有明顯增高,但仍保持相對較高水平。達到360 m深度時,鉆場抽采純量顯著下降,但瓦斯濃度趨于穩定。這一過程表明在鉆孔深度不同階段,鉆場的瓦斯動態經歷了明顯的變化。值得注意的是,當工作面進入1#、3#鉆孔影響范圍時,發現攔截鉆孔抽出高濃度瓦斯的情況,導致抽采濃度顯著降低。這意味著在施工位置鉆孔的瓦斯釋放特性可能受到其他因素的影響,使得抽采過程中的瓦斯濃度出現異常的波動。

在50230工作面的瓦斯抽采試驗中,觀察到定向高位鉆孔和順層鉆孔之間存在顯著的濃度差異(圖3)。具體而言,定向高位鉆孔的瓦斯抽采濃度范圍為44.8%~79.2%,抽采效果明顯優于順層鉆孔的瓦斯抽采效果。而且相比較于單孔瓦斯抽采量,定向高位鉆孔的瓦斯抽采濃度約為順層鉆孔的1.3~2.1倍。對平均單孔混合量的觀察顯示,高位鉆孔的混合量約為7.4 m3/min,而順層鉆孔僅為1.62 m3/min,呈現明顯的差距。值得注意的是,在低透氣性煤層中,定向高位鉆孔在裂隙帶內的瓦斯抽采效果明顯優于順層鉆孔。經過定向高位鉆孔連續抽采后,50230工作面未出現瓦斯超限問題,因此取消了上隅角埋管抽采防治瓦斯措施。綜合考慮以上觀察結果,得出結論:在50230工作面采用定向高位鉆孔能夠有效改善瓦斯抽采效果,為煤礦安全生產提供了可行的技術支持。

3.2 "施工難度對比分析

在50230工作面的定向鉆孔中共打6個鉆孔,其中2#和4#位于上層,與7#煤層頂板的距離為24~27 m。然而在鉆孔過程中,2#和4#孔在穿越灰巖時出現了速度緩慢的問題,伴隨憋泵、卡鉆和返渣不暢的困擾。與此同時,鉆孔的層位存在差異,1#、3#和5#孔位于下層,與7#煤層頂板的距離為17~18 m。在50230軌道順槽施工中,面臨了2個主要問題。首先,前50 m的施工破壞了煤層的完整性,導致了內壓的增大。其次,在局部地點發生了塌孔現象,由于15#號煤層的堅固性較低,造成了易塌孔的情況。在鉆孔施工的過程中,出現了響煤炮的現象,不過隨著施工的進行,這一現象在施工50 m后逐漸減少。總體來看,高位定向鉆孔具有更高優勢,主要表現在施工過程相對順利,施工周期較短,且在瓦斯治理方面表現出高效率。然而,在施工中仍需解決鉆孔速度慢、層位差異、施工破壞煤層和塌孔等問題,以進一步提升施工質量和效率。

4 "結論

在煤礦開采中工作面巖垮落帶和裂隙帶特征對于瓦斯治理具有重要的影響。高山煤礦工作面巖垮落帶的高度介于10.5~14 m,而裂隙帶的高度則在45.6~55.8 m。經過不同工作面進行鉆孔瓦斯抽采試驗發現,定向高位鉆孔的單位抽采量相對于順層鉆孔更為顯著,達到了1.3~2.1倍的提高,從而有效提升了瓦斯抽采效率。這一創新性的技術應用不僅在經濟層面上表現出成本的降低,而且在瓦斯治理效果上取得了顯著的提升,優于傳統的順層鉆孔方法。該技術有效地解決了工作面上隅角瓦斯治理的難題,為煤礦高效開采提供了可行的、高效的解決方案。

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