關鍵詞:中央泵房;自動化;機器人巡檢
中圖分類號:TD636 文獻標識碼:A 文章編號:1008-9500(2025)04-0081-06
DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2025.04.023
Intelligent Unattended Design and Application of Underground Central Pump House
ZHANG Dong,DAI Changchang,LYU Chao,WANGJialiang (Baixiangshan Mining Branch of Magang Mining Resources Group,Ma'anshan 2431Oo, China)
Abstract:Asetofintelligentsystemshasbeendesigned toaddress theproblemsofloweficiency,highrisk,andeliance on manual inspectionandon-siteoperationof thecentral pumproomand central substation inunderground mines.The systemachievesremoteautomationoperationof thepumpromthroughoneclicksurfacecontrol,anduses inspectionrobots tocompleteintellgentinspectiontasksofthesubstation,efectivelyimprovingoperationaleffciencyandsafety,educing theneed for manual intervention,realizingthe intelligenceofunmanned operationof the pumproom,greatly improving the intrinsicsafetyleveloftheundergroundcentralpumproom,andefectivelypromotingtheunmannedandintelligent construction of fixed underground positions.
Keywords: central pump room; automation; robot inspection system
在某井下礦山生產系統中,起著至關重要作用的是中央泵房和中央變電所。因此,中央泵房和中央變電所經營狀況直接影響著整個煤礦的生產安全及經營效益。然而,該井下中央泵房的運維模式仍依賴傳統的人工操作與巡檢,存在一些問題。例如,受限于井下作業環境的特殊性,如空間狹窄、地質條件的復雜性以及安全風險的多發性,人工操作面臨較高的安全風險;受人力資源和生理條件的制約,人工巡檢存在監測頻率低、間隔周期長等問題,難以及時發現設備運行中的異常情況,從而導致故障預警滯后,易引發嚴重的生產安全事故。因此,設計一套中央泵房自動控制系統及機器人巡檢系統,對提升礦山生產安全與效率具有深遠的現實意義。
1中央泵房自動控制系統的設計與實現
1.1 系統工作模式設計
在某井下礦山中央泵房的自動控制系統中,采用了分層控制架構,成功實現了一鍵遠程啟停連鎖控制、水倉液位自動反饋控制、單機遠程控制以及本地現場手動控制4種可切換的工作模式。通過在控制柜上配置轉換開關,系統能夠穩定切換自動、手動以及檢修3種工作狀態,從而保障運行的靈活性與穩定性。
1.2系統功能實現
該系統集成了多種先進的監控和控制功能:一是實現了水位、流量等模擬量的實時可視功能;二是基于液位傳感器的實時數據采集和處理,實現水泵的智能化啟停控制,并通過人機界面(HumanMachineInterface,HMI)對系統運行狀態和關鍵工藝參數進行動態顯示;三是構建了分層故障診斷機制,依據故障嚴重程度觸發相應級別的報警,并在嚴重故障情況下執行閉鎖停機保護;四是實現了電機運行狀態的實時監測,一旦檢測到電流過載、溫度異?;蛩霉收?,系統就會立即觸發聲光報警并執行保護性停機;五是通過多參數融合分析(流量、壓力、真空度等),實現了水泵啟動狀態的智能化判斷與異常預警;六是采用標準化通信接口設計,確保與礦井一體化自動化信息系統無縫融合。
1.3系統硬件架構
該系統采用分散式控制系統(DistributedControlSystem,DCS)技術,構建分布式控制架構。在中央水泵房配電站部署了基于S7-1500H的冗余控制主站和輸入輸出(Input/Output,I/O)子站,地面控制中心實現了生產工藝數據的采集、處理與設備控制功能??傮w結構如圖1所示。
硬件系統由可編程邏輯控制器(ProgrammableLogicController,PLC)控制柜、電動閘閥、高精度監控儀表、高壓軟起動器、現場按鍵控制箱,壓力、流量、溫度等傳感器網絡等部分組成。
1.4控制邏輯與組態設計
1.4.1 系統的控制流程
該系統的具體控制流程如圖2所示。一是通過水倉水位感應器實時監控水位數據;二是當水位達到預先設定的排水水位時,由PLC依次執行開啟電磁閥和啟動真空泵的指令;三是根據水泵吸水管水倉水位與中心高度差得出真空度數值,并與實際測量值的負壓傳感器進行比較分析;四是一旦達到真空,PLC隨即啟動水泵;五是利用正壓傳感器驗證系統壓力,確認壓力達到預設閾值后,電動閘閥隨即開啟,從而完成啟動程序;六是當水倉水位升至預設的停泵水位時,PLC關閉電動閘閥,停止排水作業。整個過程由PLC進行實時監控。
1.4.2 系統的組態設計
系統組態設計采用模塊化架構,HMI接口實現了如下功能:一是以生動形象地展現生產過程為目的,對工藝流程進行動態仿真展示;二是實時監控設備,保證裝備處于最佳狀態;三是歷史資料的儲存與分析,為生產管理提供數據支撐;四是故障信息的可視化呈現,便于對問題進行快速定位并采取有效的措施。
顯示元素采用標準化設計,通過填充、趨勢曲線、旋轉動畫、狀態閃爍、顏色編碼等多種形式,實現信息的直觀表達。系統基于Windows7或Windows10平臺開發。該系統主畫面如圖3所示。



1.5控制系統通信網絡設計
中央泵房自動控制系統采用 3+2 網絡架構,即由三層設備和兩層網絡構成。
三層裝置具體包括執行層、控制層以及經營層。執行層涵蓋了現場設備,如機電一體化大型設備的傳感器、執行器和PLC智能界面;控制層包括控制器等控制設備;管理層涉及人員操作設備,包括操作員站(Operator Station)和工程師站(Engine Station)。
兩個網絡具體包括對網絡的控制以及對網絡的監視。網絡的控制是現場設備與控制器溝通的橋梁,該系統設計了傳輸控制協議/網際互聯協議(TransmissionControlProtocol/InternetProtocol,TCP/IP)接口和MODBUS-RTU接口,以便與第三方設備、PLC、智能測量儀表以及智能電氣設備進行高效的數據交換;網絡的監視旨在實現控制設備與管理層操作設備的通信連接,采用百兆以太網進行數據傳輸,確保信息數據高效與準確的傳輸。通信網絡如圖4所示。

2機器人巡檢系統的建設
2.1 機器人本體
在本次井下中央泵房項目中,軌道式巡檢機器人(見圖5)構成了巡檢系統的核心。該機器人主要負責中央泵房區域內的巡檢任務以及現場的應急處理。其關鍵組成部分涵蓋了車體、驅動電機、控制箱、避障傳感器、攝像頭、紅外熱成像、發光二極管(LightEmittingDiode,LED)照明燈具、溫度探頭、濕度探頭、氣體傳感器以及拾音器等。這些部件確保了機器人能夠高效、準確地執行巡檢任務,及時發現并上報潛在風險,從而保障了泵房的安全穩定運行。
2.2充電單元
巡檢機器人采用大容量鋰電池組供給動力,且每個巡檢機器人配備一套充電樁。充電樁設置位置在機器人巡檢路徑的始端位置。巡檢機器人在完成巡檢任務后,能夠自動尋找充電樁并完成充電操作。機器人內部配備了電池電壓檢測電路,可實時監測電量狀態,并允許用戶自定義電量報警閾值。一旦電量低于設定閾值,機器人將自動停止當前巡檢任務,啟動警報機制,通過內置的導航系統尋找充電樁位置并自主行駛至充電樁附近,完成與充電樁的精準對接,隨后啟動充電功能,確保設備隨時處于待命狀態。
2.3通信平臺
機器人巡檢系統通過構建區域性的無線局域網絡實現與后臺服務器的實時通信與控制。在應用現場,沿著軌道分布無線路的路由器接入點(AccessPoint,AP),通過無線路將機器人巡檢系統接入路由器局域網,實時傳輸圖像數據和控制命令。機器人通信網絡部署如圖6所示。
2.4機器人本體控制系統
機器人本體的控制系統如圖7所示。該系統由內置高性能高級精簡指令的計算機(AdvancedReducedInstructionSetComputerMachines,ARM)完成,采用模塊化分層設計,確保外部接口的完備。其中,驅動層用于控制機器人的移動以及各種傳感器的連接和收集;業務層用于處理機器人狀態監控、任務調度、圖像識別、巡檢數據的匯總分析以及告警判斷等業務邏輯;應用層基于瀏覽器/服務器(Browser/Server,B/S)架構,實現跨平臺的統一用戶交互和數據應用程序接□(ApplicationProgramming Interface,API)對外接口。



3機器人巡檢系統的功能分析
3.1識別并讀取表計數值
在巡檢機器人系統中,利用自主研發的高精度圖像識別算法,由機器人上的可見光攝像頭智能分析和處理視頻數據內容,并在偵測到異常情況后,自動向后臺發出報警提示。該視頻識別功能目前可精確識別并自動讀取值室內各種表計(儀表、壓板、開關、指示燈、設備外觀等)數據,全面感知站內電力設備和環境的狀態信息。
3.2 可見光視頻監控
機器人安裝的可見光攝像機會實時監測現場設備的狀態,后臺人員可以通過后臺系統利用可見光視頻流查看設備運轉狀況。另外,對于特定關注的設備,可利用機器人設置的巡檢點對特定設備錄制約10s的圖像,便于后臺的查看分析。
3.3 紅外檢測與診斷
巡檢機器人系統由紅外圖像采集設備、紅外圖像處理模塊、圖像顯示、存儲、查詢及報表生成模塊組成,其主要功能包括3個方面。一是實時測溫,基于紅外熱成像測量配電柜表面溫度,可與預先設定的設備溫度閾值進行對比,如果有異常,則自動執行異常檢測并發出預警信號。二是熱圖分析,將紅外圖像與可見光圖像相結合,展示關鍵部位的溫度梯度分布圖,從而實現對潛在局部放電點的智能識別。三是智能統計,可自動生成某一時刻的多設備溫度曲線圖和某一設備在一定歷史時間內的時間-溫度曲線圖。
3.4環境信息監測
機器人巡檢本體上帶有溫度傳感器、濕度傳感器,以及可測量一氧化碳、甲烷、氧氣、硫化氫氣體的氣體傳感器,巡檢時能夠實時收集機器人巡檢區域內的環境參數,并在機器人后臺顯示界面進行可視化展示。如果檢測到的環境參數中任何一個參數超過預先設定的閾值,后臺將會執行對應的報警程序。
3.5語音對講
機器人本體配備語音對講模塊,工作人員在后臺能夠利用語音對講功能與現場工作人員進行實時交流,現場工作人員無須執行額外操作,即可在機器人旁做出回應。
3.6機器人巡檢功能
機器人巡檢功能具有自動化程度高、智能性強的特點,可自主執行全覆蓋區域內的巡檢工作,從而代替人力巡視。自動巡視模式有綜合巡視、常規巡視、特殊巡視、自定義巡視以及可以相互切換的人工控制運行巡視等多種模式。機器人可以按照事先定義好的規則,以預先設定好的巡視模式執行巡視任務并完成自動巡視。
3.7任務管理
機器人控制系統的任務可分為即時任務、定時任務、循環任務3個類別。巡檢可以采用多種模式,包括綜合巡檢、日常巡檢、指定巡檢、特殊巡檢以及定制巡檢,能夠根據不同條件生成相應的任務。任務可以手動下發也可以自動按計劃下發。
3.8巡檢報告展示
每完成一項巡視任務,機器人就會生成一份巡視報告,對任務執行情況進行詳細的展示和說明。這份報告支持按時間段檢索和查詢。
3.9數據查詢與分析
后臺系統可對設備溫度數據進行歷史趨勢分析,可以查詢單臺設備的數據,也可以對多臺設備的溫度數據進行比較分析,并繪制出設備溫度曲線,以圖形化形式進行展示。
3.10 智能告警
機器人能夠分析并判斷采集到的數據,對超出閾值的指標發出告警,如高溫、環境指標越限等。如果本體出現異常,機器人會發出警報,便于運維人員盡快對故障進行定位,提高運行維護率。警種包含警情偵辦、環境偵辦、系統偵辦以及警情綜合偵辦等類別。巡視點的告警規則可以自定義,同時可以根據需要將一般告警和嚴重告警分級告警管理。
3.11 實時地圖顯示
機器人的后臺地圖模塊實時更新機器人的地圖信息,包括地圖路徑和射頻識別(RadioFrequencyIdentification,RFID)內容。包括RFID、充電樁、機器人巡檢點的位置以及機器人當前的實時位置等元素。
3.12 機器人自檢
機器人搭載主要檢測設備在前端,作為巡檢系統的主體,采集各種資料信息。自檢程序主要是對機器人進行紅外熱成像設備的檢查,對機器人的高清攝像、電機、云臺、內部存儲器以及各種傳感器等關鍵部件進行檢查,如果元件有異常,就會進行非正常的狀態報警,并將異常數據傳送到監控后臺。因此,對于機器人出現的異常,運維人員能夠及時發現并處理,縮短故障處時間。
3.13 自主避障
機器人系統配備有超聲波傳感器,可以實現前、后和下方向安全防碰。當機器人出現障礙物或人員時,機器人會自動停止運行,并會有語音提示警報,當障礙物或人員離開后,機器人會自動返回執行前序任務。
4結論
針對井下礦山中央泵房和變電所人工巡檢存在的效率低、風險高、穩定性不足等問題,設計了中央泵房自動控制系統及機器人巡檢系統。該系統采用分層控制架構,實現了泵房的遠程啟停、液位自動反饋、單機遠程控制及本地手動控制,顯著提升了運行效率和穩定性。同時,系統配備軌道式巡檢機器人,負責實時采集和分析數據,及時發現并上報潛在風險。此外,系統集成了實時監測與可視化、故障診斷與保護、多參數融合分析等功能,確保泵房運行的安全性和可靠性。應用效果表明,該系統實現了泵房無人值守,大幅提高了本質安全水平,降低了人工巡檢的頻率和安全風險,有效推進了井下固定崗位的無人化和智能化建設。該智能無人值守系統為礦山行業的智能化發展提供了重要參考,具有廣闊的應用前景。未來,將進一步優化系統功能,提高智能化水平,為礦山生產安全與效率的提升提供更有力的保障。
參考文獻
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