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燃機(jī)電廠廢水零排放MVR系統(tǒng)蒸瘤水水質(zhì)異常分析及處理方案

2025-08-29 00:00:00彭樹明
機(jī)電信息 2025年16期

關(guān)鍵詞:廢水;零排放;蒸發(fā)結(jié)晶;MVR;蒸餾水;水質(zhì)劣化

中圖分類號(hào):X703 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1671-0797(2025)16-0054-03

D0l:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2025.16.014

0 引言

根據(jù)環(huán)保形勢(shì)的發(fā)展,各火電廠在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中均制定有本廠的廢水治理計(jì)劃,據(jù)此積極有序開展廢水深度治理工作,以實(shí)現(xiàn)廠內(nèi)廢水零排放[]。惠州某燃機(jī)電廠根據(jù)本廠廢水排放情況,制定并實(shí)施了廢水零排放改造項(xiàng)目,主要系統(tǒng)包括濃縮減量系統(tǒng)、蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)、含油廢水處理系統(tǒng)、污泥濃縮處理系統(tǒng),該項(xiàng)目主體工程于2021年年底順利通過(guò)168h試運(yùn)行,由化學(xué)運(yùn)行人員負(fù)責(zé)日常運(yùn)行監(jiān)督管理。

1 系統(tǒng)概述

該燃機(jī)電廠全廠用、排水系統(tǒng)優(yōu)化后,最終廢水進(jìn)入末端廢水處理車間,先經(jīng)過(guò)濃縮減量單元,即一體化澄清器、多介質(zhì)過(guò)濾器、超濾、反滲透等系統(tǒng)濃縮處理,產(chǎn)水收集至淡水箱,而濃水則進(jìn)入蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)(MVR)處理,MVR系統(tǒng)蒸發(fā)冷凝產(chǎn)生的蒸餾水亦回收至淡水箱,經(jīng)由淡水輸送泵回收至二期超濾產(chǎn)水母管,系統(tǒng)產(chǎn)生的工業(yè)雜鹽經(jīng)干燥包裝后外運(yùn)[2]。

2 事件經(jīng)過(guò)

2022年2月28日,白班化學(xué)值班員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)二期超濾產(chǎn)水母管濁度由0.10NTU上漲至 0.85ΔNTU ,因二期4套超濾裝置均未運(yùn)行,初步判斷濁度儀表系因無(wú)水樣而測(cè)量不準(zhǔn)。

3月1日,值班員再次發(fā)現(xiàn),#6超濾運(yùn)行中,二期超濾產(chǎn)水母管濁度由0.11NTU迅速上升至1.7NTU,對(duì)此次超濾產(chǎn)水濁度異常上漲,化學(xué)人員進(jìn)行了以下的事件分析。

3 事件分析

3.1 濁度異常分析

二期超濾產(chǎn)水母管前級(jí)水源有:1)二期4套超濾裝置的產(chǎn)水;2廢水零排放末端車間淡水箱的清水,經(jīng)由淡水輸送泵打至二期超濾產(chǎn)水母管。

3.1.1 二期超濾產(chǎn)水排查

第二次發(fā)現(xiàn)濁度上升時(shí),從濁度儀處取樣化驗(yàn)濁度為1.72NTU,排除儀表故障的可能;從#6超濾產(chǎn)水管取樣化驗(yàn)濁度為0.15NTU(正常 lt;0.2 NTU),可排除超濾膜故障的可能[3]。

3.1.2 末端車間淡水箱水質(zhì)排查

手工化驗(yàn)淡水箱水質(zhì),結(jié)果為濁度: 10.6NTU pH:9.77 ;電導(dǎo): 5.02mS/cm 。其中,濁度、電導(dǎo)遠(yuǎn)大于末端反滲透產(chǎn)水標(biāo)準(zhǔn)。為進(jìn)一步確認(rèn)該原因進(jìn)行了小型試驗(yàn),停止二期超濾運(yùn)行,同時(shí)人工運(yùn)行濃縮RO淡水輸送泵往過(guò)濾水箱打水 20min ,結(jié)果發(fā)現(xiàn)二期超濾產(chǎn)水濁度由0.09NTU上漲至1.47NTU,證實(shí)了淡水箱水質(zhì)劣化導(dǎo)致了二期超濾產(chǎn)水母管濁度上漲[4]。

3.2 末端車間淡水箱水質(zhì)劣化分析

末端車間淡水箱前級(jí)水源有:1)末端反滲透產(chǎn)水;2)MVR系統(tǒng)蒸餾水回水。

3.2.1 末端反滲透水質(zhì)排查

手工化驗(yàn)反滲透產(chǎn)水濁度 0.10NTU ,電導(dǎo)僅為230μS/cm ,均在合格范圍之內(nèi),故可排除末端反滲透產(chǎn)水水質(zhì)劣化的可能。

3.2.2MVR系統(tǒng)蒸餾水水質(zhì)排查

人工取樣分析MVR系統(tǒng)蒸餾水箱濁度:3.45NTU;電導(dǎo): 1.16mS/cm 。水質(zhì)情況遠(yuǎn)超正常范圍,故可以基本判斷MVR系統(tǒng)蒸餾水水質(zhì)劣化污染末端車間淡水箱水質(zhì),從而進(jìn)一步污染二期超濾產(chǎn)水水質(zhì)。

3月4日,MVR系統(tǒng)啟動(dòng)運(yùn)行,人工再次取樣蒸餾水罐濁度:516NTU;電導(dǎo): 17.56mS/cm;pH;10.06 另外取樣分析淡水箱濁度:35.2NTU;電導(dǎo): 13.25mS/cm 。通過(guò)此次化驗(yàn),進(jìn)一步確定此次事件的直接原因是蒸餾水水質(zhì)劣化,因此,將事件排查重點(diǎn)放在了MVR的蒸餾水回用系統(tǒng)。

3.3 蒸餾水水質(zhì)劣化分析

3.3.1 蒸餾水系統(tǒng)流程

低壓蒸汽或二次蒸汽經(jīng)壓縮機(jī)壓縮后進(jìn)入蒸發(fā)器放熱后冷凝成水,由于溫度還較高,為了回收熱源,將蒸汽冷凝產(chǎn)生的冷凝水排入蒸餾水罐,通過(guò)蒸餾水泵打入板式換熱器進(jìn)行物料預(yù)熱,換熱后輸送至末端車間淡水箱。而二次蒸汽在壓縮機(jī)腔體內(nèi)也會(huì)產(chǎn)生部分冷凝水,通過(guò)壓縮機(jī)進(jìn)口底部的排污閥排入冷凝水罐,當(dāng)冷凝水罐液位高時(shí),將通過(guò)冷凝水泵打至蒸餾水罐。蒸餾水系統(tǒng)流程示意圖如圖1所示。

從蒸餾水系統(tǒng)流程可以推測(cè),造成蒸餾水水質(zhì)污染主要有以下兩點(diǎn)可能:1)蒸發(fā)器列管內(nèi)漏,物料通過(guò)蒸汽冷凝管路竄入蒸餾水罐;2)二次蒸汽發(fā)生泡沫攜帶,物料跟隨泡沫進(jìn)入蒸餾水系統(tǒng),造成水質(zhì)劣化。

3.3.2 蒸發(fā)器內(nèi)漏排查

由于MVR系統(tǒng)蒸發(fā)器為列管式,在生蒸汽或二次蒸汽進(jìn)入蒸發(fā)器進(jìn)行換熱時(shí),一旦列管發(fā)生泄漏,物料將竄入蒸汽側(cè),從而影響換熱效果和冷凝水質(zhì)。為判斷上述問(wèn)題進(jìn)行試驗(yàn),斷開生蒸汽供應(yīng),停運(yùn)MVR系統(tǒng),同時(shí)觀察蒸餾水罐液位和結(jié)晶分離器液位變化情況,若蒸發(fā)器列管有泄漏,蒸餾水罐液位將顯著上升,而結(jié)晶分離器液位將有所下降。經(jīng)過(guò) 24h 的靜態(tài)試驗(yàn),蒸餾水罐液位和結(jié)晶分離器液位均沒(méi)有明顯變化,故可排除蒸發(fā)器內(nèi)漏的可能性。

3.3.3 二次蒸汽污染排查

為排查二次蒸汽污染情況,在MVR系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),人工取樣分析冷凝水罐水質(zhì),結(jié)果濁度:201NTU;電導(dǎo): 59.1mS/cm 。水質(zhì)劣化嚴(yán)重,接近于結(jié)晶分離器內(nèi)的物料指標(biāo)。從分離器頂部窺視窗觀察,液位上部泡沫較多,初步懷疑泡沫攜帶嚴(yán)重造成水質(zhì)劣化。

4 故障處理

為減少泡沫攜帶,進(jìn)行了以下兩點(diǎn)處理:1間斷性往結(jié)晶分離器內(nèi)投加消泡劑,以此減少泡沫的產(chǎn)生;2)間斷性啟動(dòng)結(jié)晶分離器外置除沫器噴淋,破除系統(tǒng)產(chǎn)生的泡沫并通過(guò)底部回流管進(jìn)行回收。系統(tǒng)運(yùn)行24h后,再次取樣分析蒸餾水罐水質(zhì),結(jié)果如下:濁度115NTU,電導(dǎo) 2.74mS/cm ,水質(zhì)雖有好轉(zhuǎn),但還是不能滿足正常出水要求。

圖1蒸餾水系統(tǒng)流程示意圖

在進(jìn)一步排查除沫器噴淋、回收泡沫效果時(shí)發(fā)現(xiàn),除沫器內(nèi)有懸濁液體沒(méi)過(guò)底部窺視窗位置,這屬于異常現(xiàn)象。除沫器投入運(yùn)行時(shí),通過(guò)頂部噴淋破除蒸汽攜帶的泡沫,而泡沫破裂后形成的液體和噴淋水一起通過(guò)底部回流管排放至結(jié)晶分離內(nèi)部,故除沫器正常運(yùn)行時(shí)內(nèi)部為空罐,僅有蒸汽流通,而此次發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有較多液體儲(chǔ)存,則最大可能便是底部回流管堵塞。對(duì)此,要求檢修對(duì)除沫器及其底部回流管進(jìn)行拆檢。

3月12日,拆檢后發(fā)現(xiàn),除沫器底部回流管有大量異物堵塞(現(xiàn)場(chǎng)拆解圖片如圖2、圖3所示),造成排水不暢,泡沫攜帶物料在除沫器內(nèi)聚集,除沫器滿水后溢流至壓縮機(jī)進(jìn)氣管,通過(guò)壓縮機(jī)腔體內(nèi)底部排水管進(jìn)入冷凝水罐,冷凝水罐液位高時(shí)又啟泵輸送至蒸餾水罐,從而污染蒸餾水水質(zhì)。

圖2除沫器內(nèi)部堵塞

圖3除沫器底部回流管堵塞

經(jīng)過(guò)檢修處理,除沫器底部和管道內(nèi)的異物徹底清理干凈,并通過(guò)進(jìn)水試運(yùn)設(shè)備及管道流路通暢。3月18日,MVR系統(tǒng)再次啟動(dòng)運(yùn)行,取樣分析冷凝水罐、蒸餾水罐水質(zhì)情況,結(jié)果如下:冷凝水電導(dǎo)2.01mS/cm. 、濁度98NTU,蒸餾水電導(dǎo) 278μS/cm 、濁度1.41NTU,基本恢復(fù)正常水質(zhì)情況,證明此次設(shè)備故障得到最終解決。

5 結(jié)束語(yǔ)

此次事件起因?yàn)槎诔瑸V母管濁度異常超標(biāo),經(jīng)過(guò)多項(xiàng)分析排查,發(fā)現(xiàn)事故直接原因?yàn)檎舭l(fā)結(jié)晶系統(tǒng)(MVR)產(chǎn)生的蒸餾水水質(zhì)劣化,根本原因?yàn)槌鞯撞渴杷芏氯麑?dǎo)致泡沫攜帶料液進(jìn)入蒸餾水系統(tǒng)造成污染。本次事件發(fā)生后,增加了蒸餾水罐、轉(zhuǎn)料泵出口等日常定點(diǎn)取樣和化驗(yàn)分析,同時(shí)增加了現(xiàn)場(chǎng)巡檢工作和在線表計(jì)的定時(shí)抄表工作,以便水質(zhì)異常時(shí)及早發(fā)現(xiàn)和干預(yù)。本文也為后續(xù)類似系統(tǒng)故障提供了事故分析排查的經(jīng)驗(yàn)。

廢水零排放屬于新增設(shè)備,其系統(tǒng)流路較為復(fù)雜,且與廠內(nèi)原有系統(tǒng)多有交集,日常運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常需多方面進(jìn)行原因排查分析,同時(shí)通過(guò)運(yùn)行試驗(yàn)或化驗(yàn)分析加以佐證,才能較快地找到事故原因,縮短設(shè)備檢修停運(yùn)時(shí)長(zhǎng),減少經(jīng)濟(jì)損失。

[參考文獻(xiàn)]

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[3]王立剛,袁俊杰,馮禮奎.發(fā)電廠超濾系統(tǒng)異常現(xiàn)象原因分析及改進(jìn)[J].電力設(shè)備管理,2021(3):87-89.

[4]王賀梅.基于超濾反滲透技術(shù)的電廠化學(xué)制水研究[J].石化技術(shù),2024,31(12):397-399.

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