2006年10月21~24日,11月3~6日,蘇林行、李秋義、單迎春、李宏偉等同志分別對阿城水泥廠、亞溝水泥廠對YX-1、YX-2助磨劑進行工業試驗。
阿城水泥廠是在φ2.2×7m,旋粉機D350閉路水泥磨上進行連續長達5小時試驗,助磨劑樣品中兩種組分干燥情況下混合均勻,放置時間20天。實驗是在平行工藝布置的兩臺水泥磨上進行的,先將XY-2號的兩種組未預先進行混合,分別加入1號磨,YX-2混合20天加入2號水泥磨,水泥助磨劑摻量為2%。兩種情況助磨效果都很明顯,進行2個半小時將分別加入的品種在2號磨試驗,將混合加入在1號磨試驗,無論細度臺時幾乎沒有波動,效果是一樣的。即原臺時產量14.5噸,平均細度為3.0:臺時增加到17.5噸,平均細度為2.6。臺時產理增加幅度為12%時,細度不跑粗,而且磨音正常,不出現飽磨現象。生產處長、化驗室主任對此產品給予高度評價。
阿城水泥廠試驗達到以下幾個目的。
1、再次證明我們的研制YX-1、YX-2助磨劑的效果是明顯而適用的。
2、在干燥情況下粉煤灰,三乙醇銨組分及酸處理HA組合混乙醇銨與殘留硫酸基本不發生反應,不影響助磨效果,與分別加入的效果是相同的。
3、阿城水泥廠對早期強度感興趣,YX-3助磨劑早期強度是明顯的,廠家有意向購買。
亞溝水泥廠試驗是在φ2.4×10m開路水泥磨上進行的。
11月5日晚10時開始試驗,共試驗5小時,凌晨3點鐘結束。開始不加任何助磨劑時水泥平均為6.8,物料流量為310Kg/Min,11點時,不提高產量加入YX-2助磨劑1.8%。摻入量,水泥平均細度為5.9,12點30分加入助磨劑(1.8%。)并將物料流量增加為370Kg/min,產量增加為20%,水泥平均細度為7.1,基本達到生產控制要求。亞溝水泥廠水泥制成車間主任對試驗結果比較滿意,試驗前,我和李秋義老師介紹產品說我們的效果比較好,他半信半疑,做完試驗,他非常承認試驗結果,并很樂意的為我們了發了試驗報告。在助磨劑研制試驗過程中我感覺到該產品是一種最實實在在的東西,有效果就是有效果,沒有效果就是沒有效果,來不得半點虛假,在我們實驗過程中可以說很好的宣傳了我們的產品,這種推銷比只拿產品說明書,只用嘴說更有說服力,更能說服廠家,這為今后銷售打下了比較好的基礎。黑龍江省已有6~7家水泥廠知道我們的產品,并且親眼看到使用效果,這就是活生生的廣告,一旦有一家使用,傳播宣傳的將更快更使人信服。
亞溝水泥廠助磨劑試驗效果是提高產量20%,根據歷次做試驗者們看出:水泥助磨劑在開路閉路上都有助磨作用,在開路助磨作用上要大于閉路助磨作用。影響助磨劑使用的因素是多方面的,如粒度、水分、熟料易磨度,系統選擇,水泥細度等,但一種好的助磨劑在對比因素相同情況下一定能體現出效果來。
下面我說說助磨劑生產方案中固液分問題。
腐植酸(風化煤)經酸處理,無論是硝酸,還是硫酸,它們固液分離一直是一個比較復雜的問題,經酸處理后風化煤,很細,用離心機分離不出來,用沉淀池也太麻煩,用轉鼓或折帶式真空過濾機投入又太大。我建議是不是可以采用二個方案:第一個方案,買三個大缸,大約1500元,這個方法如果沉淀時間為24小時一天生產3噸加入粉煤灰——三乙醇銨部分,每天產成品6噸,若沉淀時間為12小時,每天成品產量為12噸,基本滿足初期生產能力,若沉淀時間為6小時,產量還會更高,這種方案投資最省,進度最快,為今后上機械留下方便條件,所以要盡快安排人落實反應罐(瑭瓷)管道,干燥設備,攪拌機等,抓緊時間,盡快投產。
在保證第一方案前提下,盡快研究純堿廠帶式真空過濾機,自己仿制一臺,力爭3~4萬元下來。用帶式真空過濾機,可以節省勞動力,實現生產連續性,減輕勞動強度,降低生產成本,是將來規模生產的必由之路,必須用機械法解決生產方案中固分離的難題。在土法生產前提下,不會耽誤投產進度。我仔細看了鄭平《腐植酸的生產和應用》一書關于帶式真空過濾機的介紹,我認為這個設備很簡單,我們帶著問題有重點考察,只要把濾盤、濾室搞明白閉封好一點,安上真空泵,這個設備的自制不成問題。我們應該學學南方企業,特別是鄉鎮企業,他們只要需要什么就鉆研什么,制造什么,仿制能力是很強的,幾乎無所不包,我們應該學習這種精神,可以說節省投資是我們建廠辦企業遵循的原則。在公司的正確領導下,在同志們的努力下一切困難都能克服,并能創造出佳績。