一、問題
我公司水泥生產(chǎn)線煤磨系統(tǒng)煤磨規(guī)格為Φ2.2×4.4m風(fēng)掃磨,工藝流程如圖1,原采用二級除塵,單筒旋風(fēng)收塵器,
規(guī)格為QMC120-(Ⅱ)型,布袋收塵器,規(guī)格為LF×(Ⅱ)/M4-75;由于我公司入廠原煤為水洗煤,煤水份在10%左右,煤磨熱風(fēng)來源篦冷機熱風(fēng),溫度平均在200℃左右,生產(chǎn)中由于煤水份高,烘干熱風(fēng)低,布袋收塵器結(jié)露嚴重,布袋掛灰多,透氣量低,造成整個煤磨系統(tǒng)通風(fēng)量不夠,經(jīng)常飽磨喂不進料,臺時低,只有6噸/小時,有時供不上回轉(zhuǎn)窯用煤,煤磨系統(tǒng)管路各處正壓嚴重、冒灰,管路平緩處積灰,煤粉自燃,經(jīng)常發(fā)生爆炸事故;生產(chǎn)區(qū)煤塵大,工作環(huán)境惡劣,外排氣體煤塵也嚴重超標,冒黑煙,生產(chǎn)的煤粉水份高,達到4.5左右,給回轉(zhuǎn)窯煅燒帶來困難,使產(chǎn)量下降,篦冷機熱風(fēng)溫度必然降低,煤磨入口熱風(fēng)溫度更低,又造成煤磨運行更困難形成惡性循環(huán);用水洗煤后,從安全、臺時、環(huán)保幾方面都出現(xiàn)了嚴重問題,已直接威脅到公司的生存。
二、改進措施
上述煤磨系統(tǒng)存在的問題經(jīng)分析主要是煤水份高造成
的,我廠從以下幾方面解決問題
1、入廠原煤不用水洗煤,采用干煤,降低原煤水份,可隨近幾年煤炭漲價,滿足我廠回轉(zhuǎn)窯使用的30以下灰份的煤很難買,進廠干煤灰份無法保證,居高不下,高時灰份近45,劣質(zhì)干煤回轉(zhuǎn)窯根本燒不了,出了大量廢品熟料,可以說損失更大,得不償失;而且過去就是因為水洗煤灰份穩(wěn)定,灰份低于30,貨源充足才使用的,為了保證回轉(zhuǎn)窯用煤灰份水洗煤必須用。
2、如果加強篦冷機熱風(fēng)控制,提高入磨熱風(fēng)溫度,加強煤的烘干,理論上這些存在的問題也可以解決;于是加厚篦冷機料層,由過去350mm左右增加到 500mm左右,入磨熱風(fēng)提高了近60℃,布袋收塵器入口溫度達到 50℃左右,夏季氣溫高時,生產(chǎn)用煤粉能夠保證,但冬季氣溫低時,熱風(fēng)只能提高30℃左右;布袋收塵器入口溫度只有35℃左右;舊問題又出現(xiàn)了;另外這種方法又出了新問題,由于篦冷機料層加厚,造成熟料強度下降,這種加厚篦冷機料層,提高熱風(fēng)溫度還是不能根本解決問題。
3、在煤磨系統(tǒng)加烘干機系統(tǒng),入磨原煤水份完全可以達到工藝要求,滿足煤磨生產(chǎn),但通過測算至少需要200-300萬元改造資金,公司無法籌集;另外,篦冷機熱風(fēng)外排也浪費能源,增加水泥成本。
4、經(jīng)測量布袋收塵入口煤塵濃度為900mg/m3,在降低煤磨臺時,入口濃度在500mg/m3以下時,煤磨運行趨于正常;如果通過降低布袋收塵入口煤塵濃度可以解決存在的問題;經(jīng)過多次測量和改造測算可行,于是廠投資18萬元(部分設(shè)備自制),在原旋風(fēng)除塵器和煤主風(fēng)機之間加一級旋風(fēng)除塵器型號為CLK4-¢7.0S,保證布袋除塵器入口煤塵濃度在500mg/m3以下,經(jīng)運行一段時間后,煤磨有微正壓,臺時達7.2噸/小時,明顯好轉(zhuǎn)。
5、適當進一部分干煤,摻加量在三分之一左右,原煤水份控制在8%以下,篦冷機在不影響熟料冷卻的情況下,適當加厚料層,熱風(fēng)提高15-20℃,煤磨運行正常。

三、改進效果
通過上述改造和調(diào)整,彌補了水洗煤水份大帶來的影響,煤磨系統(tǒng)運行正常,臺時由過去6噸/小時,提高到7.8噸/小時,節(jié)省了大量電費;煤磨各處管路沒有正壓,運行1年多來沒有發(fā)生一次煤粉爆炸;外排氣體達標,達到45mg/m3,看不出有黑煙,生產(chǎn)區(qū)環(huán)境明顯改善;從安全、臺時、環(huán)保各方面取得非常理想的效果。