摘要:在我國軸承行業,內滾道磨削存在一個固有缺陷,即:在產品加工過程中,隨著砂輪磨損,砂輪直徑不斷減小,砂輪線速度不斷降低。當砂輪磨損到一定程度時,便會發生產品加工困難,甚至磨不動的現象,這時因為產品表面粗糙度差,影響到產品質量,砂輪得不到充分利用,生產效率也無法進一步提高。針對上述問題,采用交流變頻調速技術以及PLC控制技術對原有機床砂輪電機控制系統進行了改造,實現了內滾道恒速磨削。
關鍵詞:恒速磨削;變頻調速;可編程邏輯控制器
1 引言
市場的競爭在一定程度上可以說是產品質量的競爭,而當前的軸承行業競爭日趨激烈,產品質量已經成為每一個生產廠家重點關注的問題。在汽車圓錐軸承中,內套圈的質量直接影響軸承的噪音大小以及使用壽命,甚至會威脅車輛的行駛安全。因此改善產品質量,提高生產效率、節約成本成為亟待解決的問題。
在傳統的圓錐軸承內套圈生產中,隨著砂輪磨損,砂輪直徑不斷減小,導致砂輪線速度也不斷降低。當砂輪磨損到一定程度,就會發生產品加工困難,使內滾道面上產生振紋,甚至產生燒傷,這樣的產品最后只能報廢。與此同時,砂輪也得不到充分利用,生產成本無法降低,生產效率也不能進一步提高。
如果能夠在砂輪磨損時,保持砂輪線速度不變或者基本恒定,那么就需要對原有砂輪電機控制系統進行適當的改造,這樣才有可能克服原有產品加工中存在的問題。
2 恒速磨削原理
砂輪做勻速圓周運動時,其線速度為:Vl=nπd;其中:Vl——砂輪線速度(米/秒);n——砂輪轉速(轉/秒);d——砂輪直徑(米)。從上述可知,當砂輪直徑d減小時,砂輪線速度逐步降低。因此,如果要Vl保持基本恒定不變,則只需要nd恒定即可,所以當d減小時,可通過適當提高轉速n來保證nd為常數。
3 技術改造方案
在實際生產中,以內滾道機床3MZ2120為例,當砂輪線速度保持在35m/s左右時,生產效率和產品質量最佳,此時砂輪電機轉速為1440r/min。
在對原有系統進行改造的時候,需要適當改變砂輪電機與砂輪之間的傳動比,以滿足變頻器以30Hz頻率輸出時,砂輪線速度為35m/s。這時如果砂輪直徑d減小,可以通過調節變頻器的輸出頻率來保持砂輪線速度恒定。具體設計如下:
(1)由可編程控制器(PLC)承擔控制任務。
這里選用日本三菱公司的FX20系列可編程邏輯控制器[1],該控制器技術成熟、可靠性高,其輸入輸出點完全滿足技術改造的需要,具有較高的性價比。
(2)合理設置變頻器參數,選擇由變頻器端子控制的多頻段運行方式。
交流變頻器選用的是成都佳靈公司的產品[2],在性能和質量上也均能滿足生產需要。為了保證砂輪線速度降低時,能夠給予適當的速度補償,也為了使調速部分的控制簡單,需要將變頻器設置為多頻段運行方式。這樣就可以保證砂輪磨損在一定的范圍內時使用一種速度;當砂輪繼續磨損時,將變頻器頻率略微提升,從而達到基本保持砂輪線速度基本恒定。多速度運行如圖1所示。

(3)砂輪磨損檢測。
在磨削過程中,每一個工件加工結束后機床會自動補償,故可在床身處安裝磁敏傳感元件。磁敏傳感元件有利于在惡劣的生產環境使用,因此可通過其采樣砂輪磨損值,運行過程中可將信號反饋給可編程控制器,通過PLC控制變頻器輸出頻率,從而控制砂輪電機的轉速。
4 砂輪電機控制系統設計
(1)主回路如圖2所示,其中RST為復位停止運行端,FR為啟動控制端,2DF、3DF與COM的不同接通方式,可以選擇不同輸出頻率,即可以使變頻器運行在多頻段方式,M為砂輪電機。

(2)控制系統如圖3所示,X00、X01分別為砂輪啟動、停止按鈕輸入端;X02~X05分別是砂輪磨損檢測輸入端。

(3)程序流程如圖4所示,機床總電源打開后,按下SB1按鈕,此時變頻器的FR端子與COM端子接通,變頻器以起始頻率運行;在磨削過程中,每加工一個工件,機床會自動補償,因此當砂輪磨損到一定程度時,會被X03檢測到,這時PLC會自動選擇輸出頻率1,以此類推,直到砂輪磨損至無法繼續使用為止。

5 結束語
把變頻技術與PLC技術結合起來,通過對原有機床砂輪電機控制系統的技術改造,克服了在磨削過程中由于砂輪線速度不斷降低而產生的對產品質量、加工效率等方面不利的影響,在生產車間的試運行過程中取得了良好的效果,不僅產品表面粗糙度得到有效的保證,而且由于更換砂輪的周期延長,一定程度上減輕了操作工人的勞動強度,生產效率也有了進一步的提高。
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參考文獻
[1]俞國亮.PLC原理與應用(三菱FX系列)[M].北京:清華大學出版社,2005.
[2]JP6C-T型全數字式電力變頻器手冊.
作者簡介:胡晗(1970-),碩士研究生,原襄陽汽車軸承股份有限公司電氣工程師,現為襄樊學院物電系講師,長期從事機床電氣自動化方面的研究;劉軍,湖北襄樊供水總公司工程師。