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淺談巖巷掘進機常見故障及維護

2009-04-29 00:00:00王勁松
中小企業管理與科技·上旬刊 2009年12期

摘要:掘進機作為巷道綜掘機械化的關鍵設備,它性能的好壞影響巷道掘進的速度和質量。近兩年,我們淮南礦業集團嘗試使用巖巷掘進機施工硬巖巷道,本文對巖巷掘進機常見故障進行分析,并提供其維護處理方法。

關鍵詞:巖巷 掘進機 故障 維護

0 引言

隨著科技的發展,越來越多的煤礦采用掘進機進行巷道掘進,近幾年,掘進機的應用又從煤巷、半煤巖巷逐漸向全巖石巷道拓展,但限于使用者的文化素養及其它原因,巖巷掘進機在使用中并沒有發揮出應有的優勢,常常表現在故障頻繁發生且不能迅速的進行故障判斷和處理,再加上巖巷掘進機切割介質為巖石,由于巖石硬度大,導致切割、運輸負荷和機體振動大,增加了綜掘機的故障率,筆者結合自己的實踐經驗,對巖巷掘進機經常出現的故障進行原因分析并提出快速的處理方法,供大家參考。

1 截割部故障與維護

1.1截割頭不轉動

1.1.1截割電動機過負荷、溫度過高。當截割負荷超過額定值20%以上且持續時間超過10s,就會導致截割電動機快速升溫。當截割電動機溫度超過170℃時,定子繞組的熱敏元件通過轉換發出指令訊號,繼電器就動作,電磁開關箱信號顯示器的綠色燈亮,截割電動機停止運轉。溫度下降約3min后,電動機能自動恢復運轉。處理方法:減少截割頭進刀量、增大截割電機冷卻水流量,可有效減少截割電機過負荷及高溫停機故障。

1.1.2零部件損壞。截割臂軸承、減速器軸承或者齒輪損壞:花鍵套定位銷脫落,導致花鍵套從花鍵軸上滑落等都導致不能正常傳遞轉動扭矩,因而導致截割頭不動作。處理的方法是更換損壞的零部件。

1.1.3截割電動機損壞。用歐姆表檢測電動機的絕緣電阻,如果電阻小于0.2MQ以下,就可判定電機損壞;或者一啟動截割電機,便頂掉饋電開關,也可判定截割電機損壞。處理的方法是更換截割電機。

1.2截割臂、截割減速器的故障截割電動機與減速器與滾筒的連接軸、銷、鍵等嚴重磨損。截割電動機與對輪采用平鍵連接:對輪與減速器通過花鍵聯接(對輪的一端為花鍵套,花鍵軸為減速機的一軸);截割減速機的輸出扭矩,通過內花鍵套傳遞到轉動主軸;截割臂與輸出主軸通過花鍵套聯接(截割臂和輸出主軸都是花鍵軸)。如果任何一個銷、軸、鍵磨損嚴重都會出現滾銷子、滾軸、滾鍵的現象,截割電動機的輸出扭矩都不能傳遞到截割頭,因而截割頭不轉動。處理的方法是更換磨損嚴重的銷、軸、鍵。減速機內部軸承或齒輪損壞故障原因及處理方法同2.1。

2 轉載部故障與維護

2.1星輪轉盤轉動慢或者不轉

2.1.1液壓系統壓力不夠。造成系統壓力不夠的原因有二:一是由于液壓泵的效率降低;二是由于單聯閥損壞或者溢流閥調整的壓力過低造成的。對于第一種原因造成的星輪轉盤轉動慢,可更換液壓泵解決,對于第二種原因造成的星輪轉盤轉動慢,可通過調整溢流閥的壓力解決,如果單聯切換閥故障,可更換單聯閽來解決。

2.1.2液壓馬達泄漏大或內部損壞。液壓馬達內部損壞、泄漏大會造成液壓馬達功率降低,輸出的扭矩及功率較小,因而造成星輪轉盤轉動慢。處理的方法是更換新馬達。

2.1.3液壓馬達連接內花鍵嚴重磨損。馬達與星輪轉盤減速器通過花鍵聯接,如果馬達花鍵軸或者減速器輸入軸的花鍵套磨損嚴重,都不能正常地傳遞扭矩,導致星輪轉盤轉動慢或不轉動。處理的方法是更換馬達或更換減速器輸入軸。

2.2刮板機的故障

2.2.1卡鏈。巖巷掘進機使用過程中,刮板機卡鏈的現象經常發生,其原因主要有:一是由于鏈條過松,兩邊鏈條張緊后長短不等造成跳鏈,二是鏈輪處卡有巖石或異物卡鏈,三是因二運轉載機出貨不及時,造成刮板機頭積貨后矸石異物被帶入刮板機下部,造成卡鏈;四是脫鏈器損壞或丟失。前兩種處理方法是調整和更換刮板鏈條,使其長度相等,松緊適度,及時清理卡在鏈輪處的矸石;第三種原因造成的卡鏈,需要往返運行刮板機,使刮板鏈帶出刮板機下部矸石,預防方法是根據二運轉載機的出貨能力適當控制刮板機馬達轉速。第四則要及時更換安裝脫鏈器。

2.2.2斷鏈。造成斷鏈的原因有,鏈條節距不等,刮板鏈過松活或過緊,鏈輪中卡住巖石或異物,鏈條過度磨損,卡鏈時不及時處理硬拉,掃底時截割部與改向鏈輪干涉等。處理方法是拆檢更換鏈條,清理異物,掃底時將鏟板下壓,避免與截割部發生干涉。

由于巖巷掘進機的刮板機運輸的巖石一般都比較硬,刮板機故障成為巖巷掘進機使用過程中的主要影響因素,卡鏈處理不當往往會引起斷鏈,斷鏈處理不及時又會引起卡鏈,因此,硬巖掘進機加強對刮板機的檢修十分重要。

3 行走故障與維護

3.1履帶部不行走

3.1.1液壓系統壓力不夠。其原因有一是液壓泵效率降低或損壞;二是雙聯換向閥泄漏大或溢流閥調整值小。處理方法:一是更換液壓泵:二是調大溢流閥的壓力值或更換雙聯換向閥。

3.1.2行走馬達故障。行走馬達故障的原因有:一是先導管堵塞或漏液:二是馬達泄漏大或者馬達內部故障。處理的方法是:一是更換新的先導管;二是更換行走液壓馬達。

3.1.3液壓馬達過載,安全閥調整壓力低。這種原因也會造成履帶不行走。處理的方法是重新調整過載安全閥。

3.1.4行走制動器不能完全打開。如果掘進機行走時,其行走制動器不能完全打開,將會加大行走阻力,導致行走困難或不行走。造成行走制動器不能完全打開的原因有:一是控制制動器的減壓閥或梭閥損壞:二是制動器泄露或內部結構損壞。處理方法:一是更換減壓閥和梭閥:二是更換制動器。

3.1.5履帶減速器內部驅動斷裂或行星機構齒輪、軸承損壞。判斷的方法是拆卸行走馬達,判斷馬達的運轉性能,如馬達完好無損,就說明履帶減速機內部故障;或者用探棍耳朵檢測,如發現馬達運轉后,減速機內部有明顯的雜音,且聲音較大不均勻,就可斷定是行走減速器內部的故障。處理的方法是更換行走減速器。如果是減速機輸入軸(一軸)損壞,最簡單的方法是只更換減速器輸入軸。

3.2履帶鏈松、脫輪、斷鏈履帶鏈松易造成履帶斷鏈、脫輪,使掘進機不能正常行走。造成履帶鏈松的主要原因及處理方法如下:

3.2.1張緊用的溢流閥(單向閥)泄漏大或者損壞。溢流閥的作用是使履帶張緊液壓缸始終處于伸出狀態,保持履帶適宜的張緊程度。由于溢流閥泄漏大或者損壞,不能使其始終保持伸出狀態,致使履帶鏈松馳。處理的方法是更換新的溢流閥。

3.2.2張緊液壓缸密封損壞或者張緊液壓缸管路漏液。張緊液壓缸為單作用液壓缸,由于密封或管路漏液,伸出的液壓缸在外力的作用下,被迫回縮,導致履帶鏈松馳。處理的方法是更換張緊液壓缸或更換供油管。

3.2.3張緊彈簧斷裂。張緊彈簧不僅使履帶具有較強的柔韌性,對履帶行走起到較大的緩沖作用,而且對履帶張緊也起到輔助作用。張緊彈簧斷裂,就會使履帶松馳,緩沖作用消失,導致履帶不能正常工作。處理的方法是更換張緊彈簧。

3.2.4八聯閥履帶張緊聯泄漏大或損壞。履帶張緊液壓缸依靠八聯閥上的張緊聯供油,如果張緊聯泄漏大或者損壞,便不能正常地向張緊液壓缸供油,使松馳的履帶行不到有效張緊。處理的方法是調換張緊聯,或者更換八聯閥。

此外,可以通過安裝張緊油缸墊片的方法,油缸張緊后在活塞桿上安裝墊片,以減少油缸的受力,保護油缸密封及液壓元件。

4 液壓系統故障與維護

4.1液壓油溫度過高當液壓油溫度超過70℃時,掘進機的工作性能會大大降低,甚至會導致液壓系統發生故障。造成液壓油溫度超限的原因及處理方法如下:

4.1.1油箱的油量不足。油箱的油量不足,會導致液壓油循環加快,從而導致油溫迅速上升。處理方法是把液壓油加至規定的油位。

4.1.2液壓油質量不良。如果液壓油內混入水分、固體顆粒等雜質,使液壓油的物理性能、化學性能明顯降低,液壓適應性較差,抗磨性能降低,在液壓循環過程中溫度會很快升高。處理方法是更換油箱內的液壓油。

4.1.3油冷卻器水量不足或內部堵塞。液壓油依靠冷卻水進行降溫,如果冷卻水水量不足或冷卻器內部堵塞,都將不能實現正常的降溫。處理的方法是:如果因水的流量不足所致,可以調大水的流量,開機作業時必須開水;如果因冷卻器內部堵塞所致,可拆卸清理冷卻器,或更換新的冷卻器。

4.1.4各溢流閥的調整值過高。各溢流閥的調整值過高,使掘進機各液壓工作元件克服的負荷較大,功率增加,因而液壓油的溫度升高較快。處理的方法是高速各溢流閥,使其壓力值適宜。

4.1.5馬達的質量問題。馬達的質量問題會對液壓系統造成重大影響。劣質的液壓馬達,不僅使液壓油循環加快,功率降低,而且容易導致液壓油溫度升高,使液壓系統運轉不正常。處理的方法是更換質量低劣的馬達。

4.2液壓泵運轉異常液壓泵運轉異常主要表現為有異常聲響、發熱。故障原因:①油箱的油量不足;②吸油過濾器堵塞;③液壓泵吸油側密封不好,進入空氣,④安全閥調整值過高;⑤液壓泵內部損壞:處理方法:①把油箱的油量加足;②打開油箱,清洗過濾器;③對液壓泵吸油側進行密封緊固,杜絕進氣;④調整溢流閥的整定值,使其壓力值適宜;⑤更換損壞的液壓泵。

5 結束語

為了充分發揮巖巷掘進機的功效,保證停機檢修時間短,在使用中應及時發現故障,分析故障原因,找出排除方法或措施,但由于產生故障的原因很多,往往是多種因素的綜合結果。只要找出主要原因,就可以采取相應措施,最大限度地縮短停機檢修時間。以上介紹的是使用巖巷掘進機過程中經常出現的一些處理方法,巖巷掘進機投入生產的歷史較短,只有在以后的實踐中不斷的摸索,不斷的總結經驗,才能快速的處理掘進機的各種故障,保證掘進機的正常運轉,更好的為生產服務。

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