摘要:通過加裝變頻器、壓力傳感器等元件實現對清洗罐熱水水泵電機的控制,采用用穩定的西門子S7程序模塊很好地實現清洗罐熱水水壓的穩定調節,保證了香料廚房配料設備的長期穩定運行,對制煙正常生產起到保障的作用,并且達到節能降耗的目的。
關鍵詞:PLC 變頻器 壓力傳感器
1 現狀問題分析
我廠以前對香料罐及管路的清洗都是由加水泵直接泵水清洗,加水泵直接泵水壓力無法調節,但是由于不同季節和被清洗罐原料的不同,所需要的熱水壓力不同,原先這樣會造成水資源的浪費,并且壓力太高的水進罐內,強大的水流量重重地打在罐壁的底部,罐內重量顯示的電子秤顯示數據異常波動,容易造成電子秤的不穩定并造成壓力過大時候沖擊罐的稱重系統,易造成測量的偏差,影響配料的精度。更為嚴重的是對該工序終端設備香料罐的水錘效應,香料罐發生振動,檢測香料罐重量的電子秤數據顯示波動過大,放大器和傳感器及相關程序不穩定,通常導致生產時工作人員發現數據不穩定而要重新校驗,浪費時間和其他關聯設備能源,因為頻繁的啟動和停止對設備都會造成不同程度的損壞,并且排除故障時間的長短是難以預料的。
2 技術改造
整個配料線采用了西門子S7-300可編程控制器做為中央處理器,并通過西門子PROFIBUS—DP網連接各個I/O子站,循環執行數據包的交換,對應使用的是西門子SETP7編程軟件包。生產線采用的控制方式是中控遠程控制和本地控制,本地控制通過授權可以自動或者手動運行各設備,自動控制水平較高。通過對現狀分析和研究,經過相關人員深刻的探索討論和研究分析,從現場布置、技術要求、經濟效益等幾個方面綜合考慮,決定從硬件和軟件兩方面的技術改造實現清洗熱水水壓的可調控制
2.1 硬件改造:
2.1.1 加裝VLT-2800系列變頻器控制熱水泵電機加裝一個-vLT 2800變頻器變頻器,變頻器站號為24。變頻器參數調整如下表所示:
2.1.2 加裝壓力傳感器管路壓力探測加裝一個二線式壓力傳感器DMK331,這個壓力傳感器的變送輸出信號為4—20mA,plc通過對模擬量采集計算控制變頻器的運行。結合我廠設定的最高清洗壓力為0.3Mpa,最低設定值為OMpa,最終得到的計算壓力為如下公式1 P=lemp3/27648*(a-b)+b
(Pa)……公式1
注:a為設定最高值Ib為設定最低值,temp3為實際壓力對應的浮點數。
通過壓力傳感器探測和反饋數據,控制電機加上變頻器實現穩定調速,設定管路最大壓力為0.3Mpa,壓力傳感器反饋管路壓力與設定壓力相比較,由PLC通過變頻器控制電機,變頻器的頻率超限信號(一般可作為管網壓力極限信號)可適時通知PLC進行變頻泵邏輯切換。
這是一種能夠可調管內水壓的裝置。管道內有一個壓力探測裝置,能夠知道當前管道內的水壓,并把當前的水壓值傳遞給控制裝置。操作人員根據實時情況設定清洗罐熱水的壓力,由PLC自動控制變頻器的運行,達到水壓的穩定。
2.2 軟件改造使用STEP7編程軟件對以下幾個方面做了相應的修改
2.2.1 在硬件組態中添加了變頻器,站號為24
2.2.2 FCl50中加了MRl,在DBl50數據塊中加了MRl
2.2.3 在FCl60中的第41句,添加了變頻器控制MR電機設備層之間使用PROFlBUS-DP通信,上位機(操作計算機)與S7-300的CPU通信采用的是MPl網。因此,程序可以通過上位機把程序下載。程序傳送成功之后,經過反復多次試驗,本地和遠控都可以很好的實現熱水水壓的靈活控制,通過統計用水量也由以前每次清洗IOOL下降到60L,更重要的是保證了主要電器設備和機械設備的長期穩定運行,故障率大大降低,很好地減少人力付出,節約能源浪費,順利達到預期目的。
3 結束語
通過這次的水壓壓力控制電氣改造過程中,雖然是簡單的電氣改進,但自己也從運用PLC程序編程,以及輸入輸出,通信等多方面,暴露出自己以前掌握的電氣知識還有很多的不足。特別是在PLC編程過程中,對原有的程序熟讀缺乏經驗,對PLC編程軟件使用不系統,對功能指令,通信等不能夠熟練地運用、導致反復走了不少彎路。因此只有不斷的加強自己對新技術的學習,并且在工作實踐中運用,才能提高自己的理論和實踐水平,才有能力適應工作上的要求。