摘要:研究以超強酸樹脂D001-AICl3為催化劑,水揚酸和甲醇為原料合成水楊酸甲酯。并考察了醇酸比、催化劑用量、反應時間、反應溫度等對酯化率的影響。結果表明,用超強酸樹脂D001-AICl3為催化劑,催化劑用量為10%(相對水楊酸)、反應時間3h、反應溫度75~80℃、醇酸比2:1(mol,加帶水劑),收率可達到91%以上。
關鍵詞:催化劑 合成 水楊酸甲酯 工藝
0 引言
水楊酸甲酯是糖果的香精,也可作為化妝品及牙膏的香料,同時用于農藥、制藥及日用化工,是殺蟲劑、止痛藥、上光劑、涂料的原材料。早期的水楊酸甲酯是從甜樺樹和冬青葉中提取出來的,所以水楊酸甲酯也稱為冬青油。但因來源有限,因此人工合成它就顯得尤為重要。水楊酸甲酯的制備目前主要的工業方法是:以硫酸為催化劑,甲醇與水楊酸進行酯化反應。該法有許多缺點,最主要的是硫酸嚴重地腐蝕設備,污染環境,與產物的分離困難,回收及重復使用困難,因此尋找一種能替代硫酸的廉價催化劑成為當前所研究的新課題。
超強酸樹脂D001-AICl3應用于羧酸酯的合成具有一定的普適性。但超強酸樹脂D001-AICl3應用于水楊酸甲酯的催化合成還未有文獻報道。
1 實驗
1.1 反應試劑與儀器試劑:甲醇、水楊酸、正己烷、無水硫酸鎂、無水三氯化鋁、二硫化碳、氯化鈣、碳酸鈉等均為分析純試劑;D001樹脂是磺化交聯聚苯乙烯型大孔強酸性陽離子交換樹脂,西安電力樹脂廠產品。
儀器:島津GC-16A氣相色譜儀
1.2 合成原理
1.3 實驗方法
1.3.1 催化劑的制備在三口燒瓶中加入一定量的D001樹脂、無水三氯化鋁、無水乙醇和二硫化碳。慢慢攪拌,升溫加熱回流,使三氯化鋁絡合到樹脂上。經一定時間后,停止加熱。物料自然冷卻至室溫,濾出樹脂,用水、丙酮、乙醚和熱的異丙醇依次洗滌樹脂,最后將樹脂真空干燥。
1.3.2 水楊酸甲酯的合成向裝有電動攪拌器、回流冷凝管、溫度計的250ml三口燒瓶中加入水楊酸、甲醇、帶水劑正己烷及催化劑,加熱攪拌回流。升溫加熱至回流,在回流下不斷分水。用氣相色譜儀隨時檢測酯化產率,以確定反應的終點。反應完畢后趁熱過濾,回收催化劑以備重新使用。濾液用分液漏斗分出酯層,即為粗酯。粗酯先用10%Na3CO3水溶液中和至pH為7。然后用溫熱的飽和食鹽水.洗滌2—3次,再用飽和氯化鈣溶液洗滌兩次,最后用無水硫酸鎂干燥。有機層減壓蒸餾,收集115~117℃,2.7kPa的餾分,即為產品。
2 結果與討論
2.1 反應溫度由于甲醇極易揮發(沸點為64.6℃)。實驗中先定在65℃合成,反應進行得非常緩慢。該反應為吸熱反應,而且是一個較弱的吸熱反應。當溫度提高時,反應速度加快,產率升高。但溫度較高時,產率會有所下降,說明甲醇在高溫下揮發很快,反應沒有進行完就已揮發了一部分。因此,實驗的密封條件一定要好,盡量減少甲醇的損失,經過實驗考察,選擇反應溫度為75—80℃
2.2 催化劑用量對醋化反應的影響當酯化反應在回流狀態時,催化劑用量為10%,醇酸比為2:1(mol/mol),酯化反應時間為3h,反應溫度為75—80℃,原料配比對酯化反應的影響結果如表1:
結果表明,催化劑用量不同時,酯化產率也不一樣。當催化劑用量較少時,催化效果不好,使產率降低,催化劑用量加大酯化收率有明顯的增加,當催化劑用量為10%時,酯化收率可達91%。繼續增加催化劑用量,不但不能提高酯產率,反而在氣相色譜監測中發現酯化收率增加的趨勢減緩甚至略有下降,可能因為催化劑中AICl3的脫附或水解的原因,也可能是由于過多的催化劑樹脂投入造成的吸附損耗所致。
2.3 酸醇比對酯化反應的影響當酯化反應在回流狀態時,催化劑用量為10%,酯化反應時間為3h,反應溫度為75~80℃,使用不同的酸醇比可獲得不同的醋產率,影響結果如表2:
由以上可見,酯化反應醇酸配比對酯化反應的影響比較大,隨醇酸配比的加大,酯化收率大幅增加。但加大到2:1(mol)后幅度減小。主要原因是甲醇過量有利于反應向正方向進行,其次,甲醇過少水楊酸溶解不好,對反應不利,對分水也不利。但甲醇用量增加,肯定會加大回流量,相對地降低反應溫度,在已定的條件下,反應速度略有降低。再者甲醇過量太大,也會稀釋了水楊酸,酯化速率下降,在測量時間3h內,酯產率降低。
2.4 酯化時間對酯化反應的影響酯化時間不僅涉及能耗,同時對酯化率也有較大的影響,反應時間對產率的影響如表3所示。反應時間對產率的影響如圖所示。實驗條件為:酯化反應在回流狀態時,催化劑用量為10%。醇酸比為2:1(mol/mol)。反應溫度為75~80℃,酯化時間對酯化反應的影響結果如表3:
由表3可見,隨著反應時間的增加,產率不斷提高,反應時間達到3h時,產率最高,再增加反應時間,產率沒有增加,故控制醋化反應時間為3h為宣。
3 催化劑反復使用試驗
催化劑的反復使用次數是衡量催化劑質量的重要標準之一。表4數據表明,D001-AICl3經連續八次使用,催化活性略有下降,但仍高于傳統工業催化劑濃硫酸的收率。
經測量,新制催化劑AJ含量為4%,經八次試驗后含量已減至不足3%,所以水楊酸甲酯產率下降的原因可能是無水AICl3脫附導致催化劑活性降低,從而影響酯產率。當催化劑的活性降至不適于再進行催化醋化時,可按本文前面敘述的D001-AICl3制備方法進行再生,即讓其與無水AICl3再次絡合,重復使用。
4 結論
4.1 使用D001-AICl3型超強酸樹脂催化合成水楊酸甲酯的較佳酯化條件為:催化劑用量為10%(相對水楊酸)、反應時間3h、反應溫度75—80℃、醇酸比2:1(mol,加帶水劑),收率可達到91%以上。
4.2 超強酸樹脂D001-AICl3制備方法簡單,催化活性很高,樹脂用量少,反應時間短,操作方便,副反應少,不腐蝕設備,產品收率高,不存在三廢污染,催化劑又能重復使用,是合成水楊酸甲酯的優選方法。