摘要:本文介紹了一種高效節水座便器的研制,并詳細列出了該產品在開發與生產中出現的問題與相應的解決措施,為衛生陶瓷企業進一步開發節能產品提供借鑒。
關鍵詞:座便器;節水
1前 言
當前,國內衛生陶瓷企業遇到較大的困難。一是由美國次貸危機引發的金融危機席卷全球,已影響到我國的實體經濟,使陶瓷產品的出口受到一定程度的影響;二是國內衛生陶瓷市場供大于求、市場競爭日趨激烈;三是原材料、燃料、水、電、勞動力價格持續走高,使生產成本加大;四是我國衛生潔具的出口目的地主要是美加市場,而這些地區由于受金融風暴的影響較大,對座便器的進口提出了更嚴格、更苛刻的要求,不但要求用水量越來越少,而且要求是粗管徑的;同時監督檢測項目越來越多,標準也越來越嚴,故粗管徑高效節水座便器很受客戶青睞,成為市場賣點和企業開發的重點。在這種市場形勢下,企業只有順應時代潮流,滿足用戶和市場需求,開發優質、高效節水、高附加值的產品,才能贏得用戶、占領市場,這同時也是衛生陶瓷企業走出困境、提高經濟效益的重要途徑。
根據市場調研,經過近一年的研究,我們成功開發出一種粗管徑、豪華型(超長超高、莊重大方)一次成形的座便器,該座便器沖力大、排污強勁有力、污物排出徹底,遠遠高于美國高效節水座便器(HET)標準的要求,目前已投入大批量生產,承接客商大量定貨。現將該座便器的開發研制生產過程作一簡介。
2開發目標與要求
我們所開發的產品是根據客商定貨提供的外形圖紙來開發加工的,其基本要求是:
(1) 產品為分體式,座便器和水箱共2件;
(2) 組合外型尺寸為:長×寬×高=710mm×375mm×420mm;本品為加長型產品,便器蓋長度(A1)為470mm,座便器高度為420mm;
(3) 座便器的排污形式為下排水,排污尺距(墻距)為305mm(即12inch);
(4) 產品的結構形式為噴射虹吸式;
(5) 水封面積要求在200mm×100mm以上;
(6) 用水量要求為≤6L。φ19mm小球,放置100個排出≥90個;味增(豆泥模擬便條)通過≥7條(≥350g);
(7) 粗管道,應通過φ48mm的檢測球體;
(8) 其它依據GB6952-2005規定。
3設計思路
通過對市場進行調研,發現市場上有外型相近的產品,但其生產工藝復雜,是地攤粘接生產,產量低,質量不易保證。我們開發此產品,首先要保證產品的外型美觀,順應市場的流行趨勢,讓用戶易于接受;各種尺寸滿足客商的要求,使產品外型豪華、莊重大方;座便器與水箱、水箱與水箱蓋做到齊口吻合,以體現整套產品的流線型統一;其次,采用目前衛生陶瓷行業成熟的組合立式澆注成形工藝,一次成形,確保質量,且可以大批量生產,有利于生產安排;產品的溝槽處做成圓弧形,以利于取模取坯;第三,通過在產品管道的結構上仔細研究,充分借鑒我公司開發噴射虹吸式座便器的經驗,設計出排污功能優良的座便器管道;第四,在管道水路結構設計上,我們仔細研究了水路走向,巧妙設計制作,盡可能地縮短水流流程和減小摩擦阻力,以加大排污沖力;第五,為適合立式組合澆注成形,考慮到本品是加長加高型產品,體積較大,我們重新設計了模型內外部結構,改制了立澆線小車,使模具與立澆車吻合,且防止模型的變形,延長模型的壽命;第六,將標準管道加粗,確保成品的有效內徑由42mm增加到53mm,順暢通過直徑為48mm的實心球體;同時增加雙水封,增強隔臭效果,加大排污沖力。
4成形操作
(1) 工藝操作程序
清理模型→合模→微壓注漿→吸漿→放漿→微壓鞏固→開模→濕坯扎眼找裂→翻模→取坯→濕坯再修整→干燥→刷坯
(2) 產品成形特點
座便器、水箱、水箱蓋均為立澆生產。本項目開發的座便器與我公司其他普通座便器相比,由于又長又高、產品體積大,給成形生產操作帶來很大的難度。在坯體存放、搬運過程中要輕拿輕放,且要有防護措施,以減少破損;由于管道有雙水封,放漿完成后必須堵死所有放漿通道,以防止漏氣,否則會影響便器的排污功能。
5生產工藝參數
5.1 坯料的化學成分
采用我公司現成的泥料,其化學成分見表1。
5.2 漿料的物理性能
所制得漿料的基本參數見表2。
5.3 釉料
采用我公司現成的釉料,采用壓力施釉,釉層厚度為0.8~1.0mm。
5.4 模型
采用混合石膏粉制模,水膏比例為1:1.4,攪拌時間2~3min,模型經50℃左右干燥后使用。
5.5 成形工藝參數
成形室內溫度:白天 28~30℃,夜間 32~36℃;
相對濕度:50%~60%;
吃漿厚度:雙面部位 11~12mm, 單面部位 7~9mm;
吃漿時間:1.0~1.5h;
微壓鞏固壓力:0.015~0.02MPa;
微壓鞏固時間:20~40min;
干燥周期:7d;
半成品刷坯時水分:小于2%。
5.6 燒成
采用我公司從意大利引進的寬斷面燃氣隧道窯,最高燒成溫度為1160~1170℃,燒成周期14~17h。
6試驗中所解決的關鍵技術
6.1 解決模型結構設計問題
外商提供的產品圖紙屬于豪華加長型座便器,如果能夠成功生產,不僅可以提高產品產量,更重要的是還可提高工藝制造水平和產品檔次。但由于該座便器體積大,上立澆組合澆注一次成形生產,工藝難度相當大。且產品體積大,必然造成模型體積偏大,這給模型返制、干燥、上線、使用都帶來了很大影響。為此,我們將模型的重點受力部位適當加厚,模型底部做成臺階夾角120°左右,與立澆線小車相吻合。模型內部預埋特制鋼筋件,一方面是為了增加強度,防止變形;另一方面,鋼筋件上的定位螺桿能使模型和立澆車固定牢固,防止模型變形并有利于安全生產,完成正常翻模取坯操作。以上這些設計都對防止模型變形和開裂、延長其使用壽命起到很重要的作用。
6.2 解決產品崩裂問題
在產品小試過程中,產品鍋內最低點(俗稱彎子口)開裂較多,約占50%,造成大量廢品。通過仔細分析得知,造成產品開裂的原因,一是胎型局部設計不合理,局部厚度過大或過小;二是成形操作不當。對此采取以下措施:
(1) 嚴格控制胎型模型尺寸,保持凹胎帽子尖(即鍋內彎子口處)雙面吃漿的厚度在10~11mm,既不能過薄也不能過厚,且兩側均勻一致,防止發生過厚崩裂或過薄開裂的現象;
(2) 改變彎子口處底裙立墻的角度,由170℃縮小到130℃;
(3) 成形操作時,適當延長模型上蓋的揭模時間;
(4) 嚴禁刷濕坯。
通過實施以上措施,坯體崩裂問題基本得以解決。
6.3 解決箱蓋不吻合問題
我們開發的這款衛生潔具,其水箱蓋與水箱是齊口的,要求做到兩者完美吻合。在開發試驗初期,遇到過各種各樣的困難,小試出來的產品箱蓋極不吻合,且露出白邊,嚴重影響產品質量。經多次修改胎型且反復跟蹤試驗,采取的主要措施有:
(1) 使胎型上箱蓋子母口吻合;
(2) 濕坯用專用支子支上以防變形;
(3) 干坯修刷時要使箱蓋匹配;
(4) 成品檢驗時要保證原箱配原蓋,個別不匹配者,需打磨處理。
6.4 解決底盤裝燒開裂問題
由于產品底部較大(長300m、寬260m),為避免中間燒裂,采用本坯墊燒的工藝。但隨著產量的擴大,本坯墊用量較大,不能滿足需求,且浪費泥料。我們通過增加加強筋、固定裝窯位置、裝窯前重點受力點刷抹氧化鋁堿漿等措施,成功解決了裝燒開裂的問題。
6.5 增強節水功能、加大排污沖力
對于噴射虹吸式座便器,要減少排污用水量,必須使從放水到產生虹吸的時間盡可能短,使噴射孔沖力大,瞬間虹吸抽力大。而這與座便器排污管道粗細、長短、水封高低、噴射口大小、圈眼位置、大小、數量、斜度等因素都有關系。我們利用本廠在排污管道方面豐富的設計經驗,在借鑒國內外同類產品的基礎上,仔細研究管道結構、水流走向等問題,對管道水路結構進行巧妙設計,使流向噴射孔的水不經過水圈,直瀉而下沖向排污管道;盡可能地縮小水流流程、加大噴射沖力;同時對圈眼的大小、數量和噴射口的尺寸進行反復試驗與測試,確定最佳方案,最終使該座便器具有高效節水、沖力大、污物排出徹底等性能,達到預定目標要求。產品在本廠內檢測的情況見表3。
表中數據表明,本產品虹吸作用和排污用水量比同類產品有很顯著的進步。該產品產生虹吸早,虹吸作用時間短、補水量少、用水量少、污物排出徹底、抽力大。特別是其粗管路能從根本上杜絕座便器的堵塞問題。模擬便條試驗達到美標HET(高效節水)標準的要求,且小便時僅用4L水,節水效果顯著。客戶提出的苛刻定貨要求全部達到,個別指標還優于標準要求。
7產品尺寸及功能
(1) 產品的外型尺寸、安裝尺寸完全達到客戶及設計目標的要求(測量結果略)。
(2) 產品檢驗執行GB6925-2005 《衛生陶瓷》國標,經國家建筑衛生陶瓷產品質量監督檢驗中心檢測,同時增加HET檢測,完全符合國標以及客戶定貨標準的要求,其主要指標見表4。
8結 論
該座便器突破了傳統生產工藝的束縛,采用一次成形組合澆注生產。產品外觀造型豪華莊重,集“粗管徑”、“超長超高”、“高效節水”、“一次成形”、“雙水封”為一體,實現了產品造型、內部結構與生產工藝的完美融合。該座便器因其造型新穎、排污功能優良深受用戶的青睞,它的研制成功,推動了行業的技術進步,為座便器產品的更新換代,緩解當前衛生陶瓷企業的壓力起到很大的作用。