□□賀繼榮
無煙煤的煅燒
Anthracite Coal Burning in Dry Process Kiln
□□賀繼榮
我公司?3.5m×54m窯于2010年1月2日開始用無煙煤煅燒,無煙煤與煙煤比例為7:3。由于我公司地處西南,大部分人員都是立窯煅燒工出身,對于新型干法窯的煅燒技術還很陌生,因此在無煙煤的煅燒過程中出了不少工藝問題,剛開始使用時尤其明顯,窯內25~34m段長長厚窯皮、后結圈、結蛋,嚴重時出現過窯尾漏料。產量低、質量差,篦冷機堆“雪人”等工藝事故時有發生。后來經過不斷實踐、不斷總結,通過對操作員的培訓,工藝事故逐漸減少,熟料質量提高,強度較好。我公司熟料三率值控制指標如下:KH=0.91±0.02,SM=2.5±0.1,AM=1.4±0.1。煅燒無煙煤初期系統不正常時,熟料3d抗壓強度基本在26~29MPa,28d抗壓強度在55~58MPa,熟料 fCaO 含量平均在2.0%,且窯內飛砂較大,嚴重時看不清火焰,熟料升重低,基本在1150kg/L左右;調整正常后熟料3d抗壓強度基本在29~32MPa,28d抗壓強度在58~61MPa,熟料 fCaO 含量平均在1.4%左右,窯內飛砂明顯減少,熟料升重基本在1150~1250kg/L。
為保證窯系統的正常煅燒,頭煤和尾煤分別由兩個倉儲存,成品絞刀輸送,分設兩個下料口。每個倉的儲量均為40t左右,考慮到窯內燃燒狀況與窯尾分解爐(TSD爐型)燃燒狀況不同,即:回轉窯內燃燒是擴散控制過程,煤粉燃盡的時間正比于顆粒直徑的二次方,而分解爐內燃燒是化學過程占主導地位,燃盡時間正比于顆粒直徑,所以增加細度對前者的影響大于對后者的影響。我公司特對出磨煤粉細度作如下控制,要求窯用無煙煤細度(0.08mm方孔篩篩余)≤5%,分解爐用無煙煤細度(0.08mm方孔篩篩余)≤3%。但由于操作員本身的業務水平及其他因素的影響,煤粉細度大都在3%~6%范圍波動,基本能滿足煅燒要求。
為保證窯系統的正常煅燒,力求窯系統熱工制度穩定。盡量選用發熱量高、灰分含量低一些的無煙煤,對熟料質量影響相對要小一些。根據經驗,出磨煤粉盡量保證其發熱量Qnet.ar≥20900kJ/kg,并要求嚴格做好原煤預均化,減少入窯煤粉發熱量的波動,這一點對回轉窯煅燒無煙煤來講至關重要。我公司煅燒無煙煤前后煤的工業分析見表1。
我公司窯頭燃燒器采用旋流式四通道燃燒器,所配備一次風機風量可達55.7m3/min,風壓39240Pa,轉速1630r/min,變頻調速電機。為滿足無煙煤的正常煅燒要求,保證入窯煤粉燃燒充分,減少機械不完全燃燒或者化學不完全燃燒,充分發揮此燃燒器的能力,在一次用量上根據實際情況作了反復實踐。生產中嚴格要求三班統一操作:一次風機轉速基本控制在980~1050r/min范圍,一次風壓力保持在 33~37kPa,內風壓力在 26~30kPa范圍,外風壓力在28~32 kPa范圍,中心風壓在3kPa左右,生產中操作員可根據煅燒的實際情況在此范圍內作相應調整,并記錄好調整時間及調整后系統的變化情況。為增加內外風風速,進一步提高火焰的推力,其內外風間隙也相應作調整。由于公司條件有限,沒有配備相應的測量儀器,經過各方面的調整后,通過大體計算,其外風風速最高能達320m/s左右,內風風速能達300m/s左右,以加強風煤混合,保證火焰順暢,避免筒體溫度出現峰值。在正常生產中為避免窯內結圈或者篦冷機堆“雪人”,保證燒成帶窯皮平整,要求煤管每班至少要前后移動2~3次,在移動煤管的同時對燃燒器內外風閥門開度也應作相應調整,保證合理的火焰形狀。煤管頭部距窯口距離保持在0~-400mm范圍(即伸入窯內400mm),煤管坐標位置相對窯口端面中心線,正常情況基本保持在第四象限稍偏斜2~5cm范圍??刂坪贸龈G熟料溫度,保證合理的窯皮長度及厚度,正常情況燒成帶主窯皮長度基本保持在16m左右。

表1 煅燒無煙煤前后煤的工業分析
二、三次風溫的提高,意味著:熱利用率提高、熱耗降低,窯系統的廢氣量減少,相應減輕了預熱器高溫風機的負荷;煤粉的燃燒速度加快,燃盡時間縮短,這對無煙煤燃燒是重要的。我公司所選用的篦冷機為TC-1054型第三代充氣梁式(增強改進型)冷卻機,兩段式,篦床冷卻面積達49.1m2,在正常操作時,通過對篦床料層厚度(我公司實際生產中一般控制在60cm左右)及各室風機風量的調整,其入窯二次風溫可保持在980~1100℃范圍,三次風溫在 780~860℃范圍,這對無煙煤的充分燃燒是非常有利的。
眾所周知,系統冷風的摻入,對燒成系統正常煅燒影響極大,會導致熱耗增加,熟料產、質量降低。
(1)對預熱器系統而言,冷風的摻入將使系統溫度下降,為滿足硅酸鹽礦物的分解,不得不增加煤耗;由于大量冷風的摻入,系統風速相對降低,系統分離效率降低,物料內循環量加大,為預熱器各級下料錐體及下料管產生結皮積料創造了條件;由于大量冷風的摻入,系統通風能力進一步降低,為滿足窯內正常煅燒要求,將被迫提高高溫風機的轉速,迫使高溫風機負荷增大,電耗增加。
(2)窯系統方面,大量冷風的摻入,將進一步減少由冷卻機進入窯內的二次風量和回收窯的總熱量,降低入窯二次風溫度及入分解爐三次風溫度,使窯頭煤粉產生不完全燃燒或者燃燒滯后,最后造成窯內結圈、結蛋、篦冷機堆“雪人”等工藝事故。
因此,我公司在針對系統密封堵漏上做了大量工作,嚴格加強管理,專人負責,不定期檢查考核。特別是對各級下料翻板閥的配重做了多次調整,既保證下料順暢又防止竄風,避免風短路,減少和杜絕物料內循環。各級檢修門、檢查孔、清灰孔均采用砌磚加石棉繩密封。生產過程中加強對窯尾煙室、縮口、下料斜坡及預分解系統結皮料的清理,保證系統通風良好,避免煤粉產生不完全燃燒。窯門、窯頭窯尾密封裝置、篦冷機檢查門、檢修門等容易漏風的部位均要求每班進行密封堵漏檢查,特別是在點火開窯初期更應加強這方面的管理。
TQ172.622.29
B
1001-6171(2010)06-0110-02
通訊地址:云南省德宏州盈江縣允罕水泥有限責任公司,云南 德宏 679300;
2010-04-10;
沈 穎