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關(guān)于二灰砂礫基層平整度的影響因素及施工中采取的措施

2010-02-13 11:19:28彭增亮
中國港灣建設(shè) 2010年4期
關(guān)鍵詞:基層施工

彭增亮

(天津航道局有限公司,天津 300042)

0 引言

隨著我國公路建設(shè)的飛速發(fā)展,對道路行車舒適性提出了越來越高的要求,如何改善和提高路面平整度就成了一個重要課題。

二灰砂礫(即石灰,粉煤灰,砂礫)基層施工是公路路面結(jié)構(gòu)施工的重要工序,其攤鋪得平整與否將直接影響到公路路面平整度,因此,提高其平整度對道路整體質(zhì)量提高具有重要意義。影響二灰砂礫基層的因素有原材料質(zhì)量及配比、拌制、運輸、攤鋪碾壓和養(yǎng)生等各個環(huán)節(jié)。因此,這是一項系統(tǒng)工程,必須牢牢抓住,找出關(guān)鍵點,層層控制,方能奏效。本文結(jié)合在包東公路施工中的經(jīng)驗和教訓(xùn),對影響二灰砂礫基層平整度的有關(guān)因素進(jìn)行一些有益的探討。

1 工程概況

包(頭)東(勝)一級公路一合同工程里程樁號為K0+000至K10+500的路段,主線長10.5 km,一次建成雙向四車道,路面寬24.5 m。匝道累計長約8 km,路面寬度9.0 m。本工程地處包頭市郊區(qū),道路附近店鋪林立,交通流量大,施工期干擾大。工程于1999年7月6日正式開工,至1999年底基本完成道路路基填筑施工任務(wù)。2000年下半年開始道路路面結(jié)構(gòu)的施工。該合同段路面基層設(shè)計為20 cm厚,工程量為12萬m3,2000年6月初開始施工至10月中旬完工。為了提高道路行車的舒適性,業(yè)主對路面基層的平整度提出比規(guī)范更高的要求:規(guī)范規(guī)定值為8 mm(3 m直尺檢測),業(yè)主規(guī)定值為6 mm(5 m直尺檢測)。

2 施工工藝

1)施工配合比的確定:根據(jù)總監(jiān)辦要求,試拌中選擇了3種試驗配合比,即石灰∶粉煤灰∶砂礫(重量比)為 3∶12∶85,4∶12∶84,5∶12∶83,最終確定施工用的配合比為4∶12∶84;實驗用重型擊實法實測最大干密度為2.13 g/cm3,最佳含水量為6.4%。

石灰采用烏海石灰廠生產(chǎn)的Ⅲ級以上消解石灰,CaO+MgO有效含量控制在55%以上;粉煤灰采用達(dá)旗電廠生產(chǎn)的,控制其燒失量不大于12%,SiO2+Al2O3含量大于70%;砂礫控制粒徑為0~40 mm。

2)二灰砂礫拌和設(shè)備:采用雙臥軸強制連續(xù)式WS300型攪拌機,原材料均由裝載機上料至儲料倉,通過調(diào)整喂料皮帶的轉(zhuǎn)速及冷料倉口開啟高度計量每種原材料用量。拌和用水通過流量傳感器控制。

3)拌和料運輸采用5 t自卸汽車,運距控制在5 km以內(nèi)。

4)拌和料攤鋪采用費格勒1800型攤鋪機,半幅基層寬11.15 m,采取兩次攤鋪成型,每100 m作為1個工段。

5)碾壓:采用洛陽工程機械廠生產(chǎn)的YZ14B型振動壓路機,先靜壓2遍,再振壓2遍,至密實。

6)養(yǎng)生:基層施工完畢驗收后,表面稍干即開始水養(yǎng)護(hù)并及時鋪灑封層。

3 影響二砂礫基層平整度因素分析

根據(jù)上述確定的工藝進(jìn)行了800 m實驗段的施工,經(jīng)實測用5 m尺測得平整度6 mm以下達(dá)58.4%,3 m尺測得平整度6 mm以下達(dá)80%,未達(dá)到預(yù)先要求的5 m尺測得平整度6 mm以下達(dá)到70%以上、3 m尺測得平整6 mm以下達(dá)到90%以上的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)表面檢查來看,底基層平整度基本上控制在10 mm左右,表面比較均勻,但局部有凹坑存在;基層平整度雖然好于下層,但仍存在局部“集料窩”,部分段落有跳點,橫坡不一致,嚴(yán)重的地方存在波浪形起伏。針對上述存在的問題,檢查了施工的各個環(huán)節(jié),對有可能影響二灰砂礫基層平整度的因素進(jìn)行了分析。

3.1 底基層平整度的影響

底基層平整度是基層平整度的基礎(chǔ),底基層如果高差懸殊要想完全靠基層找平是非常困難的。尤其在包東公路,行車道和硬路肩部分二灰砂礫的厚度相差28 cm,因此,由于兩個面強度和剛度不同,易引起基層在其界面上的不平整。

3.2 原材料的影響

1)二灰砂礫是由石灰、粉煤灰、砂礫3種不同的材料混合而成。其中砂礫的級配均勻度較難控制,由于砂礫屬于就地取材,底下埋藏的砂礫層本身就具有不均勻性和不穩(wěn)定性,即使在過篩、裝、卸過程中進(jìn)行混合,但是仍然有粗細(xì)料不均勻的現(xiàn)象。這樣在相同的拌和和松鋪系數(shù)下,由于原材料的不均勻,造成局部壓實面的不平衡。

2)對于二灰砂礫來說,含水量的控制是至關(guān)重要的一環(huán)。根據(jù)擊實試驗,二灰砂礫的最佳含水量在6.4%左右。但實際按此控制比較困難,因為二灰砂礫的含水量在攪拌、運輸及攤鋪過程中都在不斷地變化,而對含水量的測定具有時間、取樣位置的局限性,如對粉煤灰、石灰含水量的測定,存料場上一般不太均勻。含水量過大的二灰砂礫路段就不能及時碾壓,而含水量太小會引起拌合、出料、攤鋪過程中的離析;在粗集料集中的地方,壓縮量就小一些,反之細(xì)料集中的地方,壓縮量就大一些。這樣就造成潛在的不平整。

3.3 攤鋪碾壓工藝的影響

1)攤鋪工藝的影響。對于出現(xiàn)部分段落有跳點,存在局部“集料窩”和存在波浪起伏等現(xiàn)象,經(jīng)現(xiàn)場觀察主要是攤鋪機等料時間較長,在停機點引起跳點;“集料窩”形成的原因,有拌合均勻度問題,也有攤鋪機作業(yè)問題,在攤鋪時,由于攤鋪機輸料絞龍作用,容易將粗料向兩邊輸送,而細(xì)料往往集中在中間,這樣壓實以后形成“集料窩”;波浪起伏現(xiàn)象,有碾壓工藝的問題,也有攤鋪機夯實能力太小的因素,試驗段基層攤鋪后密實度僅達(dá)到70%左右,這樣碾壓時容易產(chǎn)生推移而形成波浪。

2)壓實工藝的影響。二灰砂礫在拌合攤鋪以后,不可能是絕對均勻的,在很大程度上要由壓實工藝來保證平整度,壓實工藝不僅受到混合料均勻性和含水量的影響,而且還與壓實能量和壓實遍數(shù)有很大關(guān)系。適時碾壓,并保證一定的壓實能量,可以提高平整度,否則就可能出現(xiàn)起伏。

3)壓實過程中含水量控制,是影響平整度的因素。含水量偏大就會出現(xiàn)將混合料壓到壓路機輪邊上;含水量少則會出現(xiàn)集料相對集中的地方壓縮量小,影響平整度。另外,過干或過濕碾壓時,混合料會縱向推移產(chǎn)生波浪和壅包。

3.4 工作縫的影響

工作縫處理的好壞直接關(guān)系到基層平整度及反射裂縫。橫縫處理不好容易產(chǎn)生跳點,縱縫處理不當(dāng),容易造成橫坡不一致現(xiàn)象。

3.5 養(yǎng)護(hù)的影響

由于養(yǎng)護(hù)不及時或過早通行車輛,也易造成平整度欠缺。

3.6 施工工藝的影響

橫坡不一致與攤鋪過程中分兩次攤鋪成形有關(guān)。同時,設(shè)計培土路肩土窄(不足20 cm)不易壓實,不足以抵抗基層碾壓時的側(cè)向擠出。混合料側(cè)向擠出,出現(xiàn)邊坡處標(biāo)高偏低,橫坡發(fā)生變化。

4 提高平整度措施

4.1 控制底基層平整度

本工程底基層施工采取攤鋪機和平地機兩種工藝。攤鋪機施工段平整度均能控制在10 mm以內(nèi);平地機施工段為保證平整度,設(shè)1組測量監(jiān)測人員控制底基層標(biāo)高和平整度,取得較好的效果。同時特別加強硬路肩部分控制,在工序交驗時,采取振動壓路機與底基層同時碾壓,確無明顯軟弱和不平整的地方方可進(jìn)行基層施工。

4.2 二灰砂礫原材料的控制

(1)保證砂礫粒徑相對均勻。一方面在料場選擇砂礫級配較均勻的斷面進(jìn)行加工;另一方面,在細(xì)料或粗料集中時用裝載機翻拌后再上料。另外,控制細(xì)集料相對多一些,可以減少攤鋪機絞龍作用產(chǎn)生的離析現(xiàn)象。

2)加強混合料含水量的控制,隨時檢測石灰、粉煤灰的含水量,及時調(diào)整加水量,控制混合料的含水量在最佳含水量的-1%~+2%之間。

4.3 攤鋪碾壓過程控制

1)運輸二灰砂礫的車輛全部采用5 t自卸汽車以減輕對下層的影響。配足運輸車輛,做到讓料等攤鋪機,以保證攤鋪機能以2.5~3.0 m/min的速度連續(xù)作業(yè)。

2)攤鋪采取分幅分段施工,(一般100 m為1段)不留縱向施工縫,攤鋪后及時碾壓。當(dāng)天施工的兩作業(yè)段銜接方法為:在第1段留5~8 m不碾壓,待第2段施工時,與第2段一起碾壓成形,保證平整密實。

3)攤鋪機后設(shè)專人負(fù)責(zé)平整度檢測及消除粗細(xì)料離析現(xiàn)象,對粗集料窩或集料帶應(yīng)鏟除,并用新料填補或補充細(xì)集料并拌合均勻。

4)攤鋪機本身參數(shù)的調(diào)整應(yīng)相匹配。經(jīng)試驗本工程選擇參數(shù):松鋪系數(shù)為1.25,攤鋪機行走速度3 m/min,夯錘沖擊速度1500次/min,振動器速度3500轉(zhuǎn)/min。以保證攤鋪后混合料密實度在75%以上。

5)二灰砂礫碾壓使用振動壓路機(YZ14B),在混合料含水量于最佳含水量的±1%時先靜壓2~3遍(速度為1.5~1.7 km/h),再振動碾壓2~3遍(速度為2.0~2.5 km/h)。

4.4 增加培土路肩土寬度

爭取設(shè)計同意增加培土路肩土的寬度,便于基層邊緣的壓實,避免橫坡不一致現(xiàn)象。

4.5 養(yǎng)護(hù)及封層

鑒于本工程處于包頭市郊區(qū),施工期間社會車輛流量較大,當(dāng)二灰砂礫碾壓結(jié)束,表面開始泛白即應(yīng)立即進(jìn)行灑水養(yǎng)生,并盡快鋪筑乳化瀝青封層。

5 結(jié)語

通過采取上述措施,二灰砂礫基層的平整度得以明顯提高,平整度基本上達(dá)到用5 m直尺量測合格率在79%以上,3 m直尺量測合格率在90%以上,用車載式顛簸累積儀測得以標(biāo)準(zhǔn)差表示的平整度為σ=2.8 mm,均滿足規(guī)定要求。

[1]金光輝.影響二灰碎石基層平整度的因素及應(yīng)采取的措施[J].上海公路,1998(4).

[2]滿開朋.路面平整度應(yīng)從基層抓起——基層施工中應(yīng)注意的幾個問題及對平整度的控制[J].黑龍江交通科技,2009(7).

[3]鐘訓(xùn),劉統(tǒng)良.農(nóng)村公路二灰碎石基層平整度影響因素與控制措施[J].中國水運(學(xué)術(shù)版),2007(10).

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