胡志杰,盛 春
(宜興協聯熱電有限公司,江蘇宜興214200)
宜興協聯熱電有限公司8號鍋爐由哈爾濱鍋爐廠設計制造。按照設計要求,NOx排放值需在450 mg/m3以下,但在實際運行過程中,無法達到設計要求。隨著國家環保政策對NOx排放限制的不斷趨嚴,有必要提前做好減排工作。此外,由于煤炭市場的原因,多種煤種摻燒成為一種趨勢,而如何更好地把握摻燒比率,最大限度減少鍋爐結焦,提高燃燒的安全性及經濟性,是關乎公司可持續發展的大事。總之,節能減排是本次改造的動因和目的。
公司2臺135 MW機組擔負著宜興市的主要集中供熱任務,機組于2005年1月正式運營。8號鍋爐為哈爾濱鍋爐有限公司生產的HG-480/13.7-YM16型單汽包自然循環,超高壓、一次中間再熱、π型露天布置的固態排渣煤粉爐。爐膛為膜式水冷壁結構,爐膛上部布置前屏過熱器,爐膛出口處布置后屏過熱器。過熱器采用兩級噴水減溫,再熱汽溫主要采用煙道擋板調節。制粉系統采用中間儲倉熱風送粉,配2臺MG350/600型低速鋼球磨煤機。直流燃燒器四角切向布置,假想切圓直徑D為814 mm。每臺爐配有16只燃燒器分4層布置(進行微油系統改造后),第1層為微油點火燃燒器,第2層為雙穩燃可調式水平濃淡燃燒器,第3層和第4層為碰撞式濃淡分離燃燒器。所有一次風噴口均帶周界風。燃燒器的設計參數見表1。
(1)任何工況下NOx排放小于300 mg/m3。
(2)在保證NOx減排的前提下飛灰含碳量降低15%。
(3)鍋爐蒸發量,主、再熱蒸汽溫度,及原有的控制方式基本不變。

表1燃燒器特性參數
(4)鍋爐燃燒穩定并減少鍋爐受熱面結焦。
(5)最下層微油燃燒器保留不改造。
(6)盡可能減少對現有設備、系統運行方式的影響,保持鍋爐性能基本不變(特別說明的除外)。
大型電站鍋爐爐內產生的NOx主要分為熱力型NOx和燃料型NOx。大量研究表明,熱力型NOx和燃料型NOx與下列因素有關:作為熱力型NOx,當溫度高于1 500℃時,NO生成量呈指數規律迅速增長,在高溫下停留時間越長,氧濃度越大,NO生成量就越多。作為燃料型NOx,燃料含氮量越高,過量空氣系數越大,燃料型NOx的生成量就越大,轉化率也越高。可見,降低熱力型NOx,要求氧濃度低,溫度低,在高溫區的停留時間短。降低燃料型NOx,要求氧量低,尤其是揮發份的析出和燃燒階段,氧量越低越好。
而要保證煤粉穩定燃燒及飛灰灰渣含碳量低,則要求燃燒時有足夠高的溫度、足夠的氧量和煤粉濃度以及后期要強烈擾動。爐內溫度越低或越分布合理,越有利于防止結渣及高溫腐蝕。
從以上的分析可以看出,降低NOx排放的技術措施在一定程度上和穩定燃燒、降低飛灰可燃物、防止結渣和降低高溫腐蝕相矛盾。因此,在采用降低NOx排放技術措施時要綜合考慮。
分級燃燒是一種有效的低NOx燃燒技術,運用空氣分級燃燒原理對傳統的煤粉爐燃燒系統進行綜合改造,不僅可有效降低NOx的排放量,還能保持其較好的經濟性。分級燃燒的基本思想是:(1)降低主燃燒區域的氧氣濃度,進行亞化學當量的貧氧燃燒,以抑制煤粉燃燒過程中NOx的形成,因為無論是熱力型還是燃料型NOx,燃燒區空氣過量系數對NOx生成量影響很大,當過量空氣系數a<1時,燃燒區處于富燃料燃燒狀態,這對減少NOx生成有明顯的效果。根據這一原理,把供給燃燒的空氣分為主燃燒區和燃燼風分級送入。即把80%左右的理論空氣量送入主燃區,使燃燒在富燃料燃燒的條件下進行,降低了主燃燒區的氧濃度,也降低了主燃區的溫度水平,從而降低了生成NOx的轉化率。(2)在爐墻附近及爐膛上部增大氧氣濃度,進行過化學當量的富氧燃燒,避免水冷壁及過熱器的高溫腐蝕,同時促進煤粉的完全燃燒。
在分級燃燒時,利用一級富燃區燃料在缺氧條件下燃燒,燃燒速度和燃燒溫度降低,熱力NOx減少,同時,燃料中釋放的含氮中間產物HCN,NH3等會將NO還原分解成N2,因而抑制NO的生成。到了燃燼區,燃料在富氧條件下燃燼,不可避免的有一部分殘留的氮會氧化成NOx。但由于火焰溫度較低,NOx生成有限。所以在空氣分級條件下總生成量是降低的。
美國阿米那電力環保公司 (LP Amina公司)的改造方案,將SOFA設計成雙切圓形式,SOFA布置如圖1所示,SOFA截面速度場分布如圖2所示。

圖1 SOFA布置三維圖

圖2 改造后燃盡風截面速度場
該方案不僅有利于水冷壁附近形成富氧環境,防止上層水冷壁高溫腐蝕,而且內外燃盡風雙切圓旋轉可以加強擾動,促進未燃盡碳和CO的充分燃燒。這種SOFA風的布置對降低飛灰含碳量十分有利。改造后,根據不同鍋爐負荷和爐內環境,通過調節SOFA風,靈活控制燃盡風的旋流強度,同時相對大的切圓可以增強SOFA風與未燃盡碳的擾動,加強了高溫煙氣與未燃盡碳的對流傳熱,減少煙氣飛灰含碳量和CO,并可徹底解決SOFA風區域水冷壁周圍由于缺氧導致的結焦和高溫腐蝕的問題。這些都是該設計優于其他類型分級燃燒的原因。
為了解決空氣分級燃燒后,主燃燒器區域低氧富燃料燃燒對附近水冷壁造成不良影響,LP Amina公司改造方案中采用了偏置二次風。偏置二次風射流與主燃燒器射流呈12°夾角布置,如圖3所示,偏置二次風的優勢體現在以下幾個方面。

圖3偏置二次風示意圖
(1)偏置二次風將部分二次風分離到煤粉氣流的下游,推遲了一、二次風的混合,形成了水平方向的分級送風,加強了分級送風的效果,有利于減少NOx的生成。
(2)偏置二次風可以通過風門調節,控制水冷壁附近的氧量與爐膛平均氧量基本相當,因而比較合理地改變了水冷壁附近的煙氣氣氛,可以有效地防止水冷壁的高溫腐蝕和結渣。
改造方案確定之后,LP Amina公司就改造方案進行了數值模擬計算,下面是CFD模擬的結果。
圖4為改造前后爐膛溫度分布的對比。改造前主燃燒區的溫度比較高,而且高溫區相對集中,這樣的溫度分布勢必導致大量熱力型NOx的生成。改造之后,溫度分布隨爐膛高度均勻分布。此外,爐膛出口的煙溫沒有變化,可以保證鍋爐參數不變。控制爐膛內的高溫點,有效減少熱力型NOx的生成。
圖5為改造前后NOx分布。改造前,在主燃燒區產生大量的NOx,當煙氣經過原有的OFA時NOx的濃度基本上沒有變化。改造后,雖然在主燃燒區也產生了大量的NOx,但是由于在主燃燒區氧氣濃度降低,氧化性氛圍減弱,且由于SOFA風的作用,NOx的濃度在爐膛出口處下降得非常明顯。

圖4改造前后煙氣溫度分布

圖5 改造前后NOx分布
圖6為改造前后流速分布。改造后煙氣沿爐膛高度的速度比改造之前小,增加了煤粉顆粒在爐膛內的停留時間。引入SOFA后,加速上升煙氣的擾動,促進了可燃物隨煙氣上升過程中的充分燃燒。
圖7為改造前后顆粒碳在爐膛內軌跡。改造增加了爐內的擾動,更多的煤粉顆粒隨煙氣的上升面向上運動。CFD結果表明,經過改造之后,主燃燒區未燃盡碳在燃盡區充分燃燒,而不是隨煙氣帶出,或沉積到灰斗,這樣使得燃燒效率提高。

圖6改造前后流速分布

圖7改造前后顆粒碳在爐膛內軌跡
根據改造目的和現場實際情況,LP Amina公司方案的具體改造如下。
(1)主風箱改造。針對鍋爐的具體情況,設計了新的一次風噴口及二次風噴口,并重新調整各燃燒器噴口的位置。在保證最下層微油燃燒器不變的情況下,對其他噴燃器進行了整體下降布置。
(2)SOFA風箱帶改造。SOFA管道與主二次風管道相連,抽取部分二次風送至SOFA噴口。風箱帶布置于主風箱上方,并圍繞整個爐膛。
(3)新增SOFA風道及風道系統支吊架。
(4)新增SOFA處水冷壁的開孔及開孔處密封部件。
(5)新增SOFA風箱,安裝了熱線型質量流量裝置,可準確檢測風量的變化。
(6)為了保證新的燃燒系統的正確運行,對燃燒系統相關的控制邏輯進行修改。
改造前后燃燒器噴口的布置如圖8所示。

圖8改造前后燃燒噴口布置
改造完成投運后,進行了燃燒調整試驗,試驗由電廠配合LP Amina公司調試人員進行。在不同負荷下,對SOFA開度及二次風門配比進行了36個不同組合工況的調試試驗,對鍋爐空預器前后的NOx、CO、O2進行了網格法測量,對飛灰進行了取樣和可燃物化驗。
各種燃燒調整試驗優化后的測試數據如表2所示,可以看出2種滿負荷工況NOx與改造之前相比降幅達到了40%,飛灰可燃物含量也有所降低[1]。

表2改造前后效果對比
在調整試驗完成后,由江蘇方天電力技術有限公司對改造鍋爐進行了對比試驗,結果參見表3。
(1)SOFA風量對NOx影響很大。在其他因素不變的前提下,一般情況NOx會隨著SOFA擋板的開度增加而減小,檔板開度大于60%時,NOx水平基本就維持恒定。此外,甲、乙側SOFA風量調節需控制均勻,這有利于降低NOx及飛灰含碳量。

表3改造前后性能試驗對比
(2)改造后,運行空預器入口氧量與NOx之間的關系參見圖10。改造后最佳氧量控制在3%左右,此時飛灰含碳量較低。與改前相比,相同負荷下總風量可以減小,電耗因此降低5%左右。

圖10改造后空預器入口氧量與NOx的關系
(3)燃燒器改造后,燃燒器壁面金屬溫度分布趨勢有很大改觀,通過SOFA調整能有效降低燃燒器金屬溫度,可做到任何工況下控制燃燒器管壁溫度不超限。在燃用褐煤時爐內結焦情況明顯減少。分析原因是SOFA的剛度大,距離上部燃燒器較近,不但對火焰、煙氣流速場產生很大影響,且對火焰溫度場及氧質量分數分布有直接影響,故調節SOFA的風量分配能靈活改變燃燒器管壁溫度的分布趨勢。改造后燃燒器區域的火焰溫度明顯降低。這也是該設計能有效降低熱力型NOx的原因。
改造后氮氧化物排放濃度顯著降低,降幅在40%以上,平均達到300 mg/m3左右;改造后鍋爐效率基本維持不變,日常運行中送、引風機的電耗相對減少;改造前,運行中再熱器溫度明顯偏低,改造后再熱器溫度升高,提高了整個機組的效率。
總體來說,8號爐經過低氮燃燒技術的改造,大幅度降低了NOx排放水平,達到了預期的目的,取得了明顯的環境效益。同時,改造后機組運行的整體經濟性略有提高,獲得了節能減排的綜合效果。此外,Amina公司的技術方案簡單易行;改造工作量小,易于實施,值得同類型鍋爐改造借鑒。
[1]DL-BG-2009-767.宜興協聯熱電有限公司8號鍋爐燃燒器改造后鍋爐熱效率試驗報告[R].