韓紅政, 王明軍, 邢 飛
1 駐馬店市豫龍同力水泥有限公司(463200) 2 河南建筑材料研究設計院有限責任公司(450002)
粉煤灰作為一種活性混合材料摻加到磨制水泥中,既能改善水泥性能,提高磨機產量,降低生產成本,又起到了發展循環經濟,節能減排的作用。但粉煤灰因其自身特性和生產工藝的影響,導致在水泥配料中摻加量波動較大,計量不準確,配料不穩,嚴重影響了出廠水泥質量的控制。這一問題一直以來就是制約粉煤灰在水泥企業使用過程中的瓶頸。公司自2005年投產以來,因工藝設計等原因,粉煤灰摻加計量問題較為嚴重,影響了粉煤灰的使用量。隨著粉煤灰在節能降耗 ,資源綜合利用等方面優勢的突顯,粉煤灰已成為水泥生產混合材中的主摻項,針對粉煤灰因流動性大造成計量困難的問題,為保證水泥質量的穩定,筆者根據所摻混合材品種的特性,結合公司的實際情況,運用快速檢測出磨水泥中氧化鈣含量來調節粉煤灰摻入量的方法,對出磨水泥中粉煤灰的加入量進行質量控制,應用到實際生產中收到了良好效果,出磨水泥粉煤灰的摻加量合格率也已達到85%以上,出廠水泥質量穩定。
通過測定出磨水泥中CaO含量的變化,計算得出出磨水泥中粉煤灰的摻兌比例。公司采用粉煤灰、鐵合金爐渣、石灰石、電爐渣4種混合材料進行水泥配料,除粉煤灰外,其它幾種材料均用電子皮帶稱進行計量,皮帶稱校驗、調整方便,計量準確,誤差很小,公司所用混合材和石膏產地來源單一,質量穩定,其CaO含量變化不大,熟料成分也較穩定,見表1。

表1 水泥中混合材摻兌比及其鈣含量
水泥中總的CaO含量=熟料中的CaO含量×熟料的摻兌量+石膏中的CaO含量×石膏的摻兌量+混合材中的CaO含量×混合材的摻兌量,即:

因水泥配比給定后a、b、c、d為一定值,帶入公式簡化后得出X與Y的簡單對應關系,只要檢測出水泥中的CaO含量值Y,即可計算出出磨水泥中粉煤灰的摻加量X。
磨制水泥的幾種成分中熟料的摻加量最大,與粉煤灰中CaO含量相差最大,所以入磨熟料CaO含量變化較大時(通過理論計算當入磨熟料CaO絕對值變化超過1%時,對粉煤灰摻入量的計算結果影響為1%左右),應及時對公式進行修正,其它成分因其摻量較小,CaO含量相對較低、較穩定;當水泥給定配比不變時,對公式影響不大,可忽略不記。
每小時取出磨水泥1次,用簡易分析測定水泥中的CaO含量只需8min,帶入公式(1)中求出粉煤灰的摻加量,將結果及時反饋給中控操作工,中控操作人員對粉煤灰的摻入量及時作出調整。
1)小磨驗證:基于上述原理用小磨試驗進行驗證。

表2 試驗水泥中混合材摻兌比及其鈣含量
帶入公式(1)計算得出:
粉煤灰的摻加量(%)=(57.16-Y)/61.7×100% (2)對小磨水泥氧化鈣含量進行測定,Y值為44.89%,將結果帶入(2)式,粉煤灰的摻加量為19.89%,與已知給定配比20%相符。
2)大磨驗證:同時我們基于上述原理進行了4000噸水泥的大磨試驗驗證,用此種方法調控粉煤灰的摻加量,水泥粉煤灰給定配比19%,總摻量784噸,實際摻兌比19.6%,在控制指標±2%以內。
2007年10 月開始至今,將此種調控粉煤灰加入量的方法運用到水泥生產控制中,每月對水泥中粉煤灰的總摻量與給定配比和水泥產量進行核算對照,同時定期用水泥組分測定儀進行復驗,粉煤灰的摻加量均在控制指標的±2%范圍內。使用這種控制方法控制水泥中粉煤灰的加入量,調控及時,混合材摻加量穩定,合格率高,從而保證了水泥質量的穩定。粉煤灰的大量加入也提高了水泥磨機的臺時產量,降低了水泥生產成本,起到了提產增效的目的。
1)為防止因熟料CaO含量波動對檢驗結果帶來的影響,每班對水泥調配庫底熟料CaO含量檢測一次,若有變化及時調整及時調整計算公式。
2)確保混合材和石膏貨源和質量的穩定,每批次原料進廠檢驗后再使用,消除因原料質量波動對摻加量控制的影響。
3)加強對電子皮帶秤的校驗和維護工作,嚴格執行計量秤的校驗和管理制度,確保電子皮帶秤計量的準確。
4)定期將檢測結果與水泥組分檢測結果進行對比校驗,確保檢測結果的準確性。