截至2月20日,遼陽石化公司乙烯裂解裝置“雙機并聯”攻關取得重大成效,裂解氣壓縮機組連續兩年保持平穩高效運行。其中,乙烯收率提高0.4%,綜合能耗下降7.5%。
裂解氣壓縮機被稱為乙烯裝置的“心臟”。遼陽石化年20萬t乙烯裝置于2007年12月22日改造投運,由兩臺裂解氣壓縮機組并聯優化調控運行,創造國內中型乙烯技術改造新模式。其中,C204機組的能力為年14萬t,C201機組的能力為年8萬t。遼陽石化提出“雙機并聯”這一思路的初衷是在充分利用原有的C201壓縮機基礎上,新增一臺C204壓縮機,采用C204和C201雙機并聯的運行方式來提高乙烯收率,使兩臺能力不同的機組在同一個吸入端、同一個排出端的情況下運行,從而減少技術改造的設備資金投入。
據悉,之前世界上還沒有兩臺能力不同的裂解氣壓縮機組并聯運行的先例。這種運行方式極易發生由于負荷分配不均等造成機組喘振等問題,屬世界級難題。
“雙機并聯”開車難,穩定優化運行更難。“雙機并聯”之初,由于兩臺機組的能力相差較大,穩定控制吸入壓力的操作難度非常大,曾一度給裂解爐的穩定運行帶來影響。為此,遼陽石化對壓縮機運行狀況進行全面研究監測,并與美國一家公司開展乙烯裝置優化運行技術攻關,通過優化轉數、級間流量、壓力等工藝參數來確定C204和C201機組的實際負荷。裝置運行狀態穩定后,遼陽石化繼續深入探索,從降低能耗、提高乙烯收率的目標出發,對改造后的“雙機并聯”控制系統進行二次攻關,不斷優化運行參數,達到控制先進,運行平穩的技術要求,為石油石化行業中等規模乙烯裝置改造提供可借鑒的經驗。