潘永明
(浙江省第一水電建設集團有限公司 杭州 310051)
李海松
(寧波三江水利水電工程監理有限公司 寧波 315000)
帷幕灌漿施工方法在水庫除險加固工程中的應用日趨廣泛,帷幕灌漿施工工藝及施工方法也日趨成熟,本文通過工程實例,對砂礫層地基的帷幕灌漿施工技藝在工程中的應用進行總結及分析,以供大家參考。
東方紅水庫地處錢塘江流域金華江水系東陽江支流白溪上游河段,是一座以灌溉為主,結合防洪、供水、發電、養殖等綜合利用的中型水庫,水庫正常蓄水位197.27m,相應庫容1099.1萬m3。大壩長168m,為均質粘土心墻壩。
原大壩基礎樁號0+68.5~0+107.5存在最大厚度為8m的砂礫層,該部位壩高38~39m。經檢測,該砂礫層的滲透性以中等透水為主,滲透系數為2.43×10-4~7.75×10-4cm/s,僅在樁號 0+72.5 附近表現為強透水,滲透系數為 2.5×10-3cm/s。為徹底阻斷壩基砂礫層滲漏通道,設計采用帷幕灌漿方案進行處理。
設計方案采用三排帷幕灌漿,排距1.6m,孔距2m,其中第二排為主帷幕,按深入基巖5Lu線以下5m控制,第一和第三排帷幕為副帷幕,按深入基巖弱風化線以下3m控制,帷幕灌漿施工先灌第三排,后灌第一排,再灌第二排(上游為第一排)。為增加可灌性,砂礫層采用超細水泥,要求超細水泥顆粒最大粒徑在35μm以下,平均粒徑約4μm,d85為0.025mm,比表面積8000cm2/g,基巖段采用P.O42.5水泥。
本工程帷幕灌漿施工起止日期為:2009年9月20日~2009年11月10日。
灌漿采用“孔口封閉,自下而上,分段灌漿”的方法,灌漿方式為循環式。
帷幕灌漿先灌第三排,后灌第一排,再灌第二排。帷幕灌漿的鉆孔灌漿遵循分序加密的原則進行,首先進行第一次序的鉆孔灌漿,然后在已經灌漿的孔間進行第二次鉆孔灌漿。
鉆孔主要采用300型地質鉆機,該工程投入3臺。壩體土中鉆進灌漿時,先下套管保護。以φ127金剛石鉆頭鉆進,入土10m左右后,換成φ108,入基巖時換用φ75金剛石鉆頭鉆進。鉆進過程中測斜,要求孔斜不大于規范要求。
帷幕灌漿采用自上而下分段灌漿法,需自上而下分段進行壓水試驗。鉆孔完成后,對灌漿段進行沖冼,洗孔壓力為灌漿壓力的80%,對灌漿段進行沖洗,當回水澄清后,再洗30min結束,沖洗結束后,進行壓水試驗。壓水試驗的段長同灌漿長度。壓力為該段灌漿壓力的80%。壓水試驗壓入流量的穩定標準是:將壓力調到規定值并保持穩定后,每5~10min測讀一次壓入流量,當試驗成果符合下列標準之一時即可結束,并以最終流量讀數作為計算流量:
a.當流量大于5L/min時,連續4次讀數,其最大值與最小值之差小于最終值的10%。
b.當流量小于5L/min時,連續4次讀數,其最大值與最小值之差小于最終值的20%。
c.連續4次讀數,流量均小于0.5L/min。
壓水試驗的成果,統一用單位吸水率ω值來表示:

式中:ω 為單位吸水率,L/(min·m·m);S為試驗壓力,按水柱高計,m;q為壓入流量,L/min;L為試驗段長度。
2.4.1 制漿
用普通拌和機,拌和時間不少于3min。灌漿材料:基巖段為P.O42.5普通硅酸鹽水泥,砂礫石層段為超細水泥。
2.4.2 灌漿泵灌漿采用2缸柱塞式灌漿泵,額定功率為4kW。
2.4.3 灌漿記錄
記錄開灌時間,壓力和時間;冒漿地點;停機時間,灌孔間的互通孔段等。
2.4.4 灌漿方式
本次灌漿采用循環式灌漿,壓力表裝在進漿管頂部,以壓力表指針擺動的中值為壓力讀數。
2.4.5 灌漿段長
心墻與砂礫層接觸段為1~2m左右,段內必須包含2種介質;心墻土 30~50m;砂礫層 100±20cm。
砂礫層段長2.0~3.0m。砂卵石層與基巖接觸段段內必須包含兩種介質,段長2.0~2.5m,基巖以下段段長不小于5m。
2.4.6 灌漿漿液
a.灌漿漿液的濃度由稀到濃逐級變換,超細水泥采用2∶1,1∶1,0.6∶1 三個比級(重量比),P.O42.5 普通硅酸鹽水泥采用 5∶1,3∶1,2∶1,1∶1,0.8∶1,0.6∶1,0.5∶1 等七個比級,開灌水灰比根據初凝時間和簡易壓水試驗的透水率值大小合理選取。
根據簡易壓水試驗的ω大小,選擇合理的開灌水灰比和不同初凝時間與細度的水泥,而不應是總以5:1或3:1開灌。先期灌段要充分注意到地層中的臨界水灰比,尤其是砂礫層(即當采用該級水灰比后,地層吸漿量明顯下降,很快接近零),以指導今后的灌漿,使灌入量達到要求。
b.當灌漿不止時,采用縮短初凝時間、降壓、限流、間歇灌漿等措施,如仍不見改善,可改灌水泥砂漿。
c.當灌中、強透水層時,當單位進漿量q≤0.2L/min時再灌30min后,實施壓力閉漿操作,即先關回漿管,再關進漿管,隨即停泵;使管內保持壓力,防止回漿。壓力閉漿作業后,當壓力表回零后,可松管、啟塞。
2.4.7 灌漿壓力控制
施工時嚴格按設計要求控制灌漿壓力。灌漿時漿液由稀到濃,灌漿壓力自上而下逐漸加大。為防止在接觸灌漿時,對心墻產生劈裂破壞,心墻與砂卵石層接觸段控制灌漿壓力0.5MPa。第2段控制最大灌漿全壓力為上覆壩體自重p(p=γh,γ=1.9t/m3,h 為心墻高度,為 40m 左右)的 80%,按0.6MPa 控制,橡塞仍放在接觸面套管內,保證接觸段復灌,以充實幕體。以下每增加1m,灌漿壓力增加0.05MPa,砂卵石層內的灌漿壓力最大不超過0.8MPa。
基巖內的灌漿壓力采用1MPa。
2.4.8 灌漿結束標準
帷幕灌漿結束標準為:在設計所規定的最大壓力下,灌漿孔段的吃漿率不超過0.4L/min,持續30min,灌漿即可結束。
灌漿孔和檢查孔施工結束后,采用“分段壓力灌漿封孔法”進行封孔,封孔灌漿水灰比為0.5∶1,灌漿壓力為該孔最大灌漿壓力。土壩心墻壩體段的封孔采用膨潤土粘土球,土球由直徑5~10mm的不同粒徑組成,應風干,不宜日曬、烘烤。封孔時需逐粒投入孔內,必要時可摻入10%~20%的同質土料,并逐層搗實。
帷幕灌漿檢查孔壓水試驗在該部位灌漿結束14天后進行,檢查孔孔徑為76mm,檢查孔全孔取芯。根據設計要求,本次防滲墻缺陷處理帷幕灌漿質量檢查合格標準為:基巖透水率不大于5Lu;砂礫石層滲透系數不大于5×10-5cm/s。
經檢查、對照,基巖透水率,砂礫石層中滲透系數均符合設計要求。其灌漿各指標和檢查孔的情況見表1、表2。

表1 帷幕灌漿各指標匯總情況

表2 灌漿檢查孔檢測情況
根據現場施工情況及試驗檢測情況,該工程的砂礫層帷幕施工是成功的。該砂礫層帷幕灌漿比高壓旋噴是更趨經濟、更實用。本工程的帷幕灌漿施工經驗總結如下:
a.超細水泥不僅具有良好的可灌性,同時在結石體強度、環保及價格等方面都具有優勢,特別適合該工程中等砂礫透水層的灌漿(該工程超細平均粒徑約4μm,d85為0.025mm,比表面積8000cm2/g,則計算可得M=21.2,可灌性較好)。
b.如遇強透水段,灌漿起始可采用P.O42.5普通硅酸鹽水泥漿液開灌,如壓力達不到灌漿設計壓力值,可采用降低灌漿壓力并加濃漿液等措施,如果無效,可采用間歇灌漿、待凝、加入水玻璃等措施。灌漿段待凝12h后,掃開原孔段,并在設計壓力下進行復灌,直至正常結束。
c.施工過程控制。施工中,鉆孔的垂直很重要,鉆孔時測斜工序必不可少。
同時帷幕灌漿是隱蔽工程,為此在加強施工班組技術交底的同時,適當增加檢查孔數、在耗灰量較大的部位設檢查孔,很有必要。■