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基于焓值計(jì)算的直流爐給水控制優(yōu)化及實(shí)踐

2010-05-29 06:00:44羅志浩
浙江電力 2010年4期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

陳 波,羅志浩,蘇 燁

(浙江省電力試驗(yàn)研究院,杭州 310014)

在超臨界直流機(jī)組中,給水的加熱、蒸發(fā)和過熱過程是一次性連續(xù)完成的。因此,隨著運(yùn)行工況的不同,機(jī)組的汽水分界點(diǎn)將在一個(gè)或多個(gè)受熱段內(nèi)移動(dòng)。為了保持鍋爐汽水行程中工質(zhì)的溫度保持在安全經(jīng)濟(jì)的范圍內(nèi),直流機(jī)組對(duì)燃水比調(diào)節(jié)提出了較高的要求[1]。目前直流機(jī)組的燃水比控制方法大致可以分為中間點(diǎn)過熱度控制和焓值控制兩類。對(duì)于焓值控制而言,一般是通過調(diào)節(jié)給水來完成燃水比的控制。相對(duì)于汽包爐,直流爐對(duì)給水控制更為敏感,完善的給水控制策略和良好的控制品質(zhì)是眾多控制工程人員追求的目標(biāo),尤其是在高加出系工況或真空變化等特殊工況下。因此,基于焓值控制的直流機(jī)組給水控制成為了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵問題之一。

1 焓控原理

燃水比是直流機(jī)組控制汽溫的主要手段。直流爐中的減溫噴水實(shí)質(zhì)上是調(diào)整工質(zhì)流量在水冷壁和過熱器之間的分配比例,不會(huì)影響汽溫最終的穩(wěn)態(tài)參數(shù),最終決定穩(wěn)態(tài)汽溫的是燃燒率和給水的比例[2]。因此控制好燃水比是超臨界機(jī)組控制的關(guān)鍵。

當(dāng)燃水比發(fā)生改變時(shí),過熱汽溫的響應(yīng)延遲時(shí)間長,而中間點(diǎn)(分離器出口附近,不同機(jī)組選取的位置不同[3])溫度或焓值在靈敏度和線性方面具有明顯的優(yōu)勢,故不能直接使用過熱汽溫作為燃水比的反饋信號(hào),而是采用了中間點(diǎn)溫度或中間點(diǎn)焓值。相對(duì)于中間點(diǎn)溫度,中間點(diǎn)焓值不但能快速反映燃水比的變化情況,還代表了過熱蒸汽的做功能力。因此中間點(diǎn)焓控方式不但能實(shí)現(xiàn)過熱汽溫的粗調(diào),還有利于負(fù)荷控制[4]。同時(shí)因焓值的物理概念明確,用焓增方式來分析各受熱面的吸熱分布將更為科學(xué)。

超臨界直流爐機(jī)組在穩(wěn)態(tài)工況下,某段連續(xù)的受熱面組成的系統(tǒng)可以視為穩(wěn)定流動(dòng)的開口系統(tǒng)。由熱力學(xué)第一定律可知,對(duì)于一個(gè)穩(wěn)定流動(dòng)的開口系統(tǒng)而言,工質(zhì)所吸收的熱量ΔQ為:

式中:△H為吸熱焓增,ωt表示技術(shù)功,技術(shù)功包括了軸功和宏觀動(dòng)能增量及宏觀勢能增量。對(duì)于連續(xù)流動(dòng)未膨脹做功且落差有限的工質(zhì),其技術(shù)功可近似為0。

因此式(1)可以簡化為:

式中:W為開口系統(tǒng)內(nèi)的工質(zhì)流量;Δh為開口系統(tǒng)內(nèi)工質(zhì)的焓增。

考慮到系統(tǒng)可能存在的其他微小吸熱量和其他修正因素,對(duì)于該開口系統(tǒng)而言,其系統(tǒng)內(nèi)工質(zhì)流量的設(shè)定值Wsp一般可由式(4)計(jì)算:

式中:Wsp0為工質(zhì)流量的設(shè)計(jì)值;hout為系統(tǒng)出口焓值;hout0為系統(tǒng)出口設(shè)計(jì)焓;hin為系統(tǒng)入口焓值;hin0為系統(tǒng)入口設(shè)計(jì)焓值;Qq為小吸熱修正;hq為小焓值修正量。

2 焓控點(diǎn)的位置選取

由式(1)可知,在超臨界直流機(jī)組中選取一段穩(wěn)定流動(dòng)的開口系統(tǒng),通過該系統(tǒng)的入口和出口參數(shù)便可推出式(4),得到系統(tǒng)工質(zhì)流量的設(shè)定值。在實(shí)際的給水控制系統(tǒng)中,為了快速準(zhǔn)確地反映燃水比的變化,選取的穩(wěn)定流動(dòng)開口系統(tǒng)應(yīng)滿足能全面反映爐內(nèi)吸熱過程的變化及能快速準(zhǔn)確測量系統(tǒng)焓值的要求。

因此,一般選取從省煤器入口到分離器出口之間的連續(xù)受熱面作為焓控模式下給水流量設(shè)定計(jì)算的開口系統(tǒng)。這是因?yàn)椋?/p>

(1)省煤器是經(jīng)分離器出口前、以對(duì)流換熱為主的受熱面,且省煤器中焓升占工質(zhì)總焓升的比例較大,因此選取的參考系統(tǒng)包括省煤器才能全面、穩(wěn)定地反映爐內(nèi)熱量變化。

(2)省煤器出口焓值經(jīng)過省煤器環(huán)節(jié)后,焓值變化滯后,而省煤器入口焓值則直接快速反應(yīng)省煤器入口水溫的變化。

(3)分離器出口前的受熱面系統(tǒng)已包括了各種類型的受熱面 (以對(duì)流換熱為主的省煤器、以輻射換熱為主的水冷壁),能比較全面地反映爐內(nèi)熱量的變化情況。

(4)從省煤器入口至分離器出口前的工質(zhì)焓升占爐內(nèi)工質(zhì)總焓升的75%左右,且該比例在燃水比或其他工況發(fā)生較大變化時(shí)變化不大,能穩(wěn)定反映爐內(nèi)的熱量變化。

(5)相對(duì)于過熱器出口而言,分離器出口工質(zhì)的焓值變化滯后時(shí)間短,能快速反映燃水比的變化情況。

在選定從省煤器入口到分離器出口的開口系統(tǒng)作為燃水比控制的參考系統(tǒng)后,根據(jù)式(4)可以推出一般超臨界直流機(jī)組焓控模式下的給水流量控制方程:

式中:Wsp為給水流量設(shè)定值;Wsp0為給水流量設(shè)計(jì)值;hsepout為分離器出口焓值;hsepout0為分離器出口設(shè)計(jì)焓值;hecin為省煤器入口焓值;hecin0為省煤器入口設(shè)計(jì)焓值;Qsep為儲(chǔ)水箱吸熱;hq為焓值修正量。

3 高加出系工況下的焓控

選取從省煤器入口到分離器出口的開口系統(tǒng),按照式(5)進(jìn)行控制可以滿足正常情況下機(jī)組對(duì)燃水比的要求,然而在特定工況下該系統(tǒng)的選取卻存在一定的問題。例如當(dāng)發(fā)生高加出系工況時(shí),因高加撤出后省煤器入口水溫急劇下降,若此時(shí)省煤器入口設(shè)定焓值未切至高加出系工況下的理論焓值,或切換時(shí)間不匹配,省煤器入口焓值的急劇下降會(huì)使給水設(shè)定值急劇下降,最終導(dǎo)致燃水比控制失衡,使分離器出口溫度高或螺旋管壁溫高保護(hù)動(dòng)作[5]。因此需要針對(duì)高加出系工況對(duì)焓控模式下的給水流量控制進(jìn)行修正。

考慮到高加出系時(shí)省煤器入口焓值將急劇下降,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)與高加出系工況下的理論焓值的切換及切換時(shí)間是完善高加出系工況下給水控制的基本思路。圖1為某超臨界機(jī)組考慮高加出系工況后的給水控制邏輯。

圖1 考慮高加出系工況后的給水控制邏輯圖

參照公式(5), 在該邏輯中, f1(x)、 f3(x)為正常工況和高加出系工況下的 Wsp0, f2(x)、 f4(x)為正常工況和高加出系工況下的(hsepout0-hecin0),根據(jù)工況要求分別對(duì)上述函數(shù)進(jìn)行整定后,就可以避免出現(xiàn)(hsepout0-hecin0)和(hsepout-hecin)不匹配的情況。

應(yīng)該注意的是,完善后的給水控制回路中,針對(duì)高加出系工況應(yīng)解決以下2個(gè)關(guān)鍵問題:

(1)切換函數(shù)的整定。f1(x)-f4(x)函數(shù)的整定需和機(jī)組實(shí)際運(yùn)行工況一致,應(yīng)通過調(diào)整試驗(yàn)予以確定。同時(shí)要考慮汽機(jī)調(diào)門的控制方式,當(dāng)采用順序閥控制時(shí),由于汽輪機(jī)的經(jīng)濟(jì)性提高,給水量比單閥控制時(shí)要略少。

(2)切換時(shí)間的整定。在高加出系動(dòng)態(tài)過程中, 涉及 2 個(gè)切換時(shí)間, 即 f1(x)切換到 f2(x)的時(shí)間和 f3(x)切換到 f4(x)的時(shí)間。在整定過程中必需注意,給水流量設(shè)定值的切換時(shí)間不能太快或太慢,太快會(huì)使實(shí)際給水量下降過快,過熱度上升較快;太慢則會(huì)使實(shí)際給水量過多而使過熱度偏低。省煤器入口焓值切換時(shí)間需和實(shí)際省煤器入口焓值變化時(shí)間相匹配,可以通過試驗(yàn)獲取。圖2中為某廠高加出系過程中的焓值變化曲線。

圖2 某廠高加出系過程中焓值變化曲線

從圖2可以看出,因高加出系過程中省煤器入口焓值切換時(shí)間不匹配,省煤器入口實(shí)際焓值在高加出系后快速下降,但省煤器入口設(shè)計(jì)焓值變化較慢,使過熱度變化幅度較大,最終導(dǎo)致了分離器出口溫度高M(jìn)FT保護(hù)動(dòng)作。根據(jù)該次動(dòng)作曲線重新對(duì)切換函數(shù)和切換時(shí)間進(jìn)行整定,經(jīng)整定后重新進(jìn)行相同工況試驗(yàn),未引起分離器出口溫度高保護(hù)動(dòng)作。

綜上所述,針對(duì)高加出系引起的省煤器入口水溫急劇變化對(duì)給水控制的影響,要注意以下幾點(diǎn):

(1)給水量控制設(shè)計(jì)函數(shù)以及省煤器入口焓值設(shè)計(jì)函數(shù)應(yīng)根據(jù)高加出系與否進(jìn)行區(qū)分,使給水設(shè)定值能滿足高加出系前和高加出系后的穩(wěn)態(tài)要求。

(2)在切換時(shí)間上要進(jìn)行匹配,一方面要防止切換時(shí)間過快而使給水量下降過快,使得分離器出口溫度過高而引起機(jī)組保護(hù)動(dòng)作,同時(shí)要防止切換過慢而使燃水比過低,從而使過熱度偏低。如果切換時(shí)間設(shè)定合適,可以有效避免高加出系動(dòng)態(tài)過程過熱度的大范圍變化。

(3)各函數(shù)要設(shè)計(jì)恰當(dāng),能正確反映高加出系前后的實(shí)際需要水量和焓增值。如果給水量設(shè)計(jì)值過高會(huì)使燃水比失調(diào),導(dǎo)致過熱度偏低,如果過低則會(huì)使過熱度過高。

4 真空變化工況下的焓控

真空是監(jiān)視機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要參數(shù)之一,關(guān)系到機(jī)組的安全運(yùn)行,決定了機(jī)組的理想焓降、發(fā)電效率和出力能力。當(dāng)真空發(fā)生改變時(shí),機(jī)組負(fù)荷和給水流量對(duì)應(yīng)的工作點(diǎn)會(huì)隨之發(fā)生偏移,即式(5)中的Wsp0發(fā)生偏移。在以往的控制中,僅把真空作為機(jī)組的保護(hù)參數(shù),而沒有將其對(duì)控制的影響考慮在內(nèi),使得機(jī)組在不同真空度下運(yùn)行時(shí),給水控制品質(zhì)會(huì)發(fā)生較大的改變。

在某600 MW超臨界機(jī)組上進(jìn)行了真空變化對(duì)主、重要參數(shù)的影響試驗(yàn),通過在同一負(fù)荷段下改變真空的方法,獲取真空度對(duì)各主、重要參數(shù)穩(wěn)態(tài)工作點(diǎn)影響的數(shù)據(jù)。機(jī)組實(shí)際負(fù)荷穩(wěn)定在560 MW左右,表1為部分試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

表1 真空變化試驗(yàn)部分?jǐn)?shù)據(jù)

根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)圖1所示的給水控制函數(shù)f1(x)增加真空修正系數(shù)邏輯,用來對(duì)式(5)中的Wsp0進(jìn)行修正。相關(guān)邏輯圖如圖3所示,圖中真空度對(duì)真空修正系統(tǒng)的影響權(quán)重由相同負(fù)荷點(diǎn)下真空對(duì)給水流量的影響試驗(yàn)給出,負(fù)荷對(duì)真空修正系數(shù)的影響權(quán)重由負(fù)荷對(duì)真空的影響試驗(yàn)給出。經(jīng)過真空修正后的給水控制提高了在真空變化工況下給水控制的品質(zhì)。

需要注意的是,真空不但對(duì)給水控制品質(zhì)有影響,對(duì)整個(gè)協(xié)調(diào)控制也有影響[6],應(yīng)綜合考慮予以修正。除修正給水外,還需修正:負(fù)荷—煤量關(guān)系、負(fù)荷—風(fēng)量關(guān)系、真空—機(jī)組負(fù)荷能力、真空—一次調(diào)頻效果等。

5 結(jié)語

圖3 真空修正系數(shù)的邏輯實(shí)現(xiàn)

針對(duì)直流爐焓值計(jì)算給水控制的原理和直流爐機(jī)組本身的特點(diǎn),分析了焓值控制中焓控系統(tǒng)的選取方法和需要注意的問題,有效利用了省煤器入口焓值計(jì)算的優(yōu)點(diǎn),避免了高加出系時(shí)省煤器入口焓值計(jì)算帶來的問題,并通過真空修正滿足和提高各種環(huán)境條件下的給水控制品質(zhì),從而最終保證了直流爐給水焓控在全工況下的自動(dòng)化程度和機(jī)組的安全穩(wěn)定,對(duì)基于焓值計(jì)算的直流爐給水控制策略完善具有借鑒和推廣意義。

[1] 尹峰.超(超超)臨界機(jī)組主汽溫控制系統(tǒng)控制傳遞策略研究與應(yīng)用[J].華東電力,2009,4∶644-647.

[2] 何同祥,王存旭.采用控制中間點(diǎn)焓值的直流爐給水控制系統(tǒng)[J].華東電力,1999,2∶26-28.

[3] 俞成立.超(超)臨界機(jī)組中間點(diǎn)溫度過熱度控制策略[J].中國電力,2008,7∶60-64.

[4] 尹峰,朱北恒,李泉.超(超)臨界機(jī)組協(xié)調(diào)控制特性與控制策略[J].中國電力,2008,3∶66-69.

[5] 蘇燁,羅志浩,張鵬,等.超臨界機(jī)組高加出系工況控制策略的完善及調(diào)整[J].浙江電力,2009,4∶31-34.

[6] 范海東,羅志浩,陳波.真空變化對(duì)火電機(jī)組協(xié)調(diào)控制策略修正方法的研究及實(shí)現(xiàn)[J].自動(dòng)化博覽,2009,7∶77-79.

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