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330MW機組真空低原因分析及治理

2010-05-31 00:59:00盧廣宇
電力安全技術 2010年3期
關鍵詞:設計

盧廣宇

(桂冠合山發電有限公司,廣西 合山 546500)

隨著我國電力行業的高速發展,300MW級亞臨界火電機組已成為電網中的主力機型,且主要參與了電網調峰任務。目前,國產300MW級機組實際運行中普遍存在真空與設計值相差過大的問題。例如,桂冠合山發電有限公司2×330MW機組凝汽器真空設計值為-94.6KPa;實際額定工況下,夏季真空低至-90.8KPa,冬季最高約-93KPa,全年平均值約為-92.3KPa,與設計值相差2.3KPa。真空過低,則排汽缸溫度升高,使汽缸中心線變化而引起機組振動,嚴重時甚至會使保護動作,造成機組非正常停機;此外,還會導致凝汽器銅管脹口松弛而發生泄漏,使凝結水品質惡化,嚴重影響機組運行的經濟性。本文對造成330MW機組真空低的主要原因進行了分析,并提出解決對策,以實現機組安全、經濟運行。

1 原因分析

1.1 低壓缸排汽量影響

額定工況下,桂冠合山發電有限公司2臺330 MW機組主再熱汽溫設計值為540℃,主汽流量設計值為928t/h,冷卻水流量設計值為34265t/h,排汽溫度設計值為34.25℃。根據廠家提供的機組第1段到第7段抽汽流量數據(如表1所示),可計算出低壓缸排氣量設計值為628t/h(低壓缸排汽量設計值為主汽流量減去第1段到第7段抽汽總量)。

表1 廠家提供的機組各段抽汽參數值

廣西電力中試院于夏季和冬季分別對機組進行了測試。根據試驗數據可知,夏季滿負荷工況下,主汽流量為985t/h,低壓缸排汽量為658t/h,高于設計值30t/h;冬季滿負荷工況下,主汽流量為964 t/h,低壓缸排汽量為643t/h,高于設計值15t/h。機組低壓缸排汽量比設計值平均增加了22t/h,遠大于各閥門內漏的總和,因而,低壓缸排汽量增加對真空的影響也較閥門內漏大得多。

設計工況下,根據熱平衡方程,低壓缸排汽側放出的熱量(與排氣量成正比)要等于循環水側帶走的熱量(與循環水量成正比)。實際滿負荷工況下,低壓缸排汽量平均增加了22t/h,而循環水量沒有同步增加,則增加的排汽量所帶來的熱量不能被循環水帶走,因而使凝結器熱負荷增加(凝結器的換熱面積、熱負荷是設定的),進一步造成排汽溫度升高,真空降低。只有通過增加循環水量,讓增加的循環水帶走所增加的排汽熱量,才能降低排汽溫度,提高真空。

1.2 主再熱汽溫影響

實際滿負荷運行時,機組主再熱汽溫長期達不到設計值,平均值約為530℃,最低達到520℃以下;低負荷運行時,主再熱汽溫在520℃~525℃,也低于設計值。由于主再熱汽溫偏低,要維持機組負荷不變,必須要增加汽輪機進汽量,相應的鍋爐主汽流量也要隨之增加。主汽流量增加后,要達到做功能力(汽溫處于設計過熱狀態),必然要先使爐膛投煤量增加,才能使蒸汽吸熱量增加,結果使在同一負荷下煤耗增加。

由于主再熱汽溫偏低,滿負荷工況下,主汽流量平均值達到985t/h以上,最高接近1000t/h,較設計值(928t/h)高55t/h~70t/h。可見,主再熱汽溫偏低是造成主汽流量增加的一個主要原因。

主汽流量增加,則相應排汽量增加,導致凝結器熱負荷過高而使真空降低(循環水量不變)。

1.3 排汽溫度影響

排汽溫度與凝結器真空 (排汽壓力)是一一對應的關系,即排汽溫度高則真空變低。經測算,凝汽器真空每降低1KPa,機組熱耗增加約0.8%,供電煤耗增加約2g/KW.h。可見,排汽溫度升高(真空過低),將導致機組出力不足,廠用電率上升,供電煤耗增加,電廠運行經濟性下降。

排汽溫度等于冷卻水溫、冷卻水溫升和凝結器端差之和。機組冷卻水進水溫設計值為21℃,冷卻水溫升設計值為9.45℃,凝結器端差設計值為3.8℃,則排汽溫度設計值為34.25℃,對應真空為-94.6 KPa。夏季額定工況下,循環水溫取平均值26℃,假定循環水量充足,冷卻水溫升取設計值9.45℃,凝結器端差取最低值5℃,則排汽溫度為40.45℃,對應真空為-92.5KPa,即夏季真空最高約-92.5 KPa。實際工況下,冷卻水溫升及凝結器端差均達不到設計值,冷卻水溫升約為12℃,凝結器端差最低為5.5℃,因此排汽溫度至少達42.5℃,對應真空約為-91.5KPa。冬季實際工況下,循環水溫取平均值18.5℃,冷卻水溫升為11.8℃,凝結器端差為8.3℃,則排汽溫度為38.6℃,對應真空約為-93.2KPa。因此,全年真空平均值約為-92.3KPa,與設計值-94.6KPa相差約2.3

KPa。冬季凝結器端差與冷卻水溫升均高于夏季的主要原因是,冬季河水水位低,明渠供水量相對少,凝結器冷卻水量也相對小,凝結器熱負荷高,因而排汽溫度高。而凝結器端差大,一方面因為凝結器換熱熱阻大,傳熱效果差,這可能是凝結器銅管汽、水側結垢臟污或汽側積存空氣造成的;另一方面因為循環水量不足,使凝結器熱負荷過高,導致排汽溫度過高,而使端差增大。可見,循環水量不足對真空的影響也很大。

通過以上分析可知,造成排汽溫度過高的主要原因是,冷卻水進水溫度高、低汽溫運行排汽量增加及循環水量不足,使循環水溫升及端差增大,導致凝結器熱負荷過高而使真空降低。

1.4 真空系統嚴密性及閥門內漏影響

實際運行中,對機組進行真空嚴密性試驗,其真空下降速率小于0.25KPa/min;汽輪機軸封壓力正常,自密封效果良好;真空泵出力良好,完全滿足將真空系統閥門漏入凝結器的空氣抽出,維持凝結器真空的要求。可以說,真空嚴密性已達到良好水平。因此,可排除是由軸封及真空系統閥門漏入空氣而造成真空低的情況。但是,檢查發現,機組真空系統閥門、低旁及各高低壓疏水門仍然存在不同程度的內漏,特別是低旁閥后溫度經常高于120℃,遠高于正常值(50℃),說明低旁閥存在蒸汽內漏,使凝結器熱負荷增加,進而使凝汽器真空受到影響而降低。

1.5 其他影響真空的因素

實際運行中,影響真空的因素還有很多,在此也將其列出,以供今后機組檢修、改造時參考。

(1) 低加汽側無水。工況發生變化時未及時調整低加水位,使低加無水運行,抽汽未能進行熱交換就直排入凝結器,從而使凝結器熱負荷增加,真空下降。

(2) 各高低壓疏水門、危急事故疏水門以及低旁存在不同程度內漏,使凝結器熱負荷增加,真空下降。

(3) 真空系統閥門誤開、修后未關或關不嚴,導致真空下降。

(4) 凝汽器銅管汽、水側結垢臟污,使凝汽器換熱效果差,端差增大,導致排汽溫度升高,真空下降。

(5) 軸封壓力不正常,軸封壓力調節閥故障;軸封供汽系統上的閥門開度不足。

(6) 真空泵出力不足,氣水分離器水位過高或過低,入口濾網堵塞。

(7) 凝結器上部及汽側積存空氣,或者熱井水位過高,使端差增大,排汽溫度升高,真空下降。

(8) 高、低壓疏擴、危急疏擴熱負荷過大,疏水溫度高,直排入凝結器后使凝結器熱負荷增加,真空下降。

(9) 負壓側密封水門(如凝結泵疏水泵)壓力不足或中斷,使空氣漏入凝汽器,導致真空下降。

(10) 循環水水壓低,循環水量不足,入口濾網堵塞,使凝結器熱負荷過高,真空下降。

2 解決思路及對策

通過以上的分析可知,只有設法提高主再熱汽溫,增加冷卻水量,從而降低凝結器熱負荷,降低排汽壓力,才能提高真空。

2.1 提高主再熱汽溫

(1) 由于再熱器原設計受熱面積偏小,2007年8月對機組再熱器進行了改造,增加了1100m2的懸吊式低溫再熱器受熱面,使主再熱汽溫提高至535℃~540℃。改造后,隨著運行時間的增長,再加上吹灰力度不夠等原因,導致尾部低溫再熱器受熱面積灰嚴重,使蒸汽吸熱不足,從而導致主再熱汽溫偏低。因此,建議對再熱器受熱面進行修復改善,同時加強吹灰力度,增強其傳熱效果。必要時可再增加受熱面面積,從而達到提高主再熱汽溫的目的。

(2) 盡量燃燒設計煤種,根據設計煤種(貴州無煙煤和本地煤)的熱值及揮發份變化以合理比例摻配煤量;同時,選擇合理的配風方式,采用最佳氧量優化燃燒調整,以提高并穩定汽溫,使汽溫不因煤種及摻配比例變化而大幅波動,最終使主再熱汽溫穩定并達到或接近設計值。

2.2 增加冷卻水量

目前循環水供水方式為明渠供水。由于明渠供水受季節性水位落差影響較大,當水位較低時,凝結器進水壓力相對較小(小于0.05MPa),會造成循環水量不足而使真空過低。因此,建議將循環水供水方式改為壓力管道供水。壓力管道供水的壓力較高且穩定,可以保證冷卻水量充足,從而減小循環水溫升,減小凝結器傳熱端差,使循環水溫升降至10℃以下,端差降至5℃以下,最終降低凝結器熱負荷而提高真空。

2.3 消除閥門內漏

加強對真空系統閥門查漏、堵漏處理,特別是與真空系統相連接的高低壓疏水門、低旁及儀表接頭等,以消除各種閥門漏氣或內漏。

3 實際應用

通過以上對實際運行中影響2臺330MW機組真空的主要原因進行的分析可知,提高真空最有效的手段就是使主再熱汽溫達到或接近設計值,減少主汽流量,以及將明渠供水改為壓力管道供水,以供給凝結器充足的冷卻水量,降低凝結器熱負荷,從而降低排汽壓力、提高真空。

電廠在2號機組小修中對再熱器、過熱器及水冷壁進行了改造,更換了不合格的管子,對受熱面進行了清灰除焦;在運行中還對爐膛、再熱器受熱面加強了吹灰力度,從而增強了受熱面的傳熱效果;同時,還對與真空系統相連的高低壓疏水門、低旁及儀表接頭等進行了排查堵漏處理。

此外,電廠決定不再燃燒對汽溫造成影響最大的越南煤、印尼煤等外來煤種,而是將設計煤種(貴州煤與本地煤)按合理比例摻配燃燒。由于工程量大及資金短缺,電廠暫緩對循環水供水系統的改造。

目前,從小修改造后2號機組近2個月來的運行數據看,主再熱汽溫穩定并達到或接近設計值(535℃~540℃)。廣西電力中試院于2009-08-26對2號機組小修改造后的運行進行了試驗。試驗數據表明,在滿負荷工況下,2號機組凝結器真空達到-92KPa,比小修前(-91.2KPa)提高了0.8KPa。真空嚴密性試驗中真空下降速率由0.25KPa/min降至0.165KPa/min,軸封壓力由25KPa降至8 KPa,主汽流量由985t/h降至965t/h,對應供電煤耗由約350g/KW.h降至338g/KW.h,取得了良好的效果。預計循環水供水方式由明渠供水改為壓力供水后,全年真空平均值將提高1KPa,達到-93.3KPa左右。根據真空每提高1KPa、供電煤耗降低約2g/ KW.h計算,2009年電廠上網電量25億KW.h,則年均節約標煤5000t;按發電標煤單價每噸910.88元計算,年節約成本約455萬元。可以說,上述解決思路及對策是正確和有成效的,對解決300MW級火電機組真空低問題具有一定的借鑒意義。

1 河南省電力公司.火電工程調試技術手冊.汽輪機卷[M].北京:中國電力出版社,2005.

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