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DG-1025/18-Ⅱ17型W火焰鍋爐配風改造

2010-05-31 02:25:06張朝綱徐洪強
電力安全技術 2010年5期

張朝綱,徐洪強

(鴨溪發電廠,貴州 遵義 563108)

1 鍋爐燃燒系統簡介

貴州鴨溪發電廠3,4號鍋爐采用東方鍋爐廠引進美國福斯特·惠勒公司技術制造的亞臨界壓力、中間一次再熱自然循環汽包爐。鍋爐型號:DG1025/18.2-Ⅱ17,鍋爐為雙拱形單爐膛,燃燒器布置在前后拱上,呈“W”型火焰。鍋爐為倒“U”型布置,尾部雙煙道結構,再熱汽溫采用煙氣擋板調節,過熱蒸汽溫度采用兩級噴水減溫調節,固態排渣,全鋼構架全懸吊結構,平衡通風,露天布置。鍋爐配有4臺D-11D雙進雙出球磨機,2臺AN30e6(V19-1)靜葉可調引風機,2臺ASN-2070/900送風機,2臺G6-45-12No19F一次風機。采用正壓直吹制粉系統,前后拱共有24只雙旋風分離式燃燒器,每只雙旋風分離式煤粉燃燒器有2個消旋葉片和2個乏氣擋板,燃燒所需的二次風來自風箱,兩側風道送入前后墻風箱,從拱上和拱下的風口進入爐膛。每只燃燒器的二次風各為一個單元,可實現單獨調節。每一單元內布置6個二次風道及擋板,其中A,B,C 擋板控制拱上二次風量,D,E,F 擋板控制拱下部分的二次風量。拱上的二次風占二次風總量的30%~40%。擋板A(手動)控制燃燒乏氣噴嘴及主火檢孔的冷卻風,擋板B(手動)調節燃燒器煤粉噴口的周界風量,用于調節煤粉氣流的穿透能力及冷卻噴口,擋板C(電動)控制點火油槍及油火檢的風量。大量的二次風(約65 %~70 %) 從拱下垂直墻上的風口進入爐膛,共分3層,風量分別由擋板D,E,F控制,其中以F擋板控制的風量為最大,擋板D,E為手動,擋板F為電動。此外,在冷灰斗四角交接處及出灰口設有吹掃風,以減少焦渣在該處的堆積。燃燒器配風方式如圖1所示。

鍋爐設計煤種、校核煤種均為仁懷、遵義地區無煙煤,煤質資料如表1所示。

2 鍋爐燃燒系統存在的問題

3,4號鍋爐自2005年投產以來存在以下問題:在高負荷時爐膛火焰在下爐膛燃燒停留時間短暫,二次風量對燃燒影響大,二次風量偏小,氧量偏低,火焰中心上移,導致拱下部側墻結焦嚴重,爐膛出口煙溫高,減溫水投用量大,鍋爐效率低和排渣口附近容易堵焦等。

表1 煤質資料

3 改造方案

針對采用FW技術的3,4號鍋爐投產運行中存在的火焰下沖能力不足,煤粉在下爐膛的行程和停留時間不夠,燃燒后期擾動和混合、結焦等幾個方面的問題,于2009年年初對3號爐配風方式進行了改造:

(1) 采用傾角可調的拱下配風裝置、即在F風口增設傾角可調的導向裝置。F擋板適當下傾后,火焰下沖行程和煤粉停留時間明顯增加,下爐膛火焰充滿度和均勻性明顯改善,從而能有效改善煤粉的燃盡程度,而且有效地消除了冷灰斗的反向渦流,降低了冷灰斗壁面附近和排渣口處溫度,有利于降低排渣口處堵焦傾向。同時,F擋板適當下傾后能有效地減少減溫水用量,提高循環效率。

(2) 對乏氣噴口及配風進行改造。取消乏氣噴口并在原乏氣及其周界風噴口處增設燃盡二次風噴口。通過現場調整燃燒發現,乏氣的存在對鍋爐的穩燃和燃盡都是不利的,并且也沒有起到明顯的降低NOX排放的作用。取消乏氣后,不但能進一步增強火焰下沖力,而且在原乏氣噴口處送入二次風能從火焰內部進行補風、強化后期混合,進一步保證煤粉的燃盡,同時還能起到分級風的作用,減少NOX排放。

(3) 增設冷灰斗四角吹掃風。此舉可降低側墻結焦的幾率,避免冷灰斗結焦堵塞排渣口。

改造方案如圖2所示。

4 改造前后比較

配風方式改造后,對各個風門擋板進行調整試驗后的比較如下:

(1) 燃燒穩定性提高,二次風量和氧量大幅度增加。改造前,在300 MW負荷下,送風機電流最多只有70 A左右,氧量在3 %左右,如果加大送風機出力,爐膛負壓波動大,燃燒不穩,容易發生熄火。改造后,在300 MW負荷下,送風機電流可以達到90

A以上,氧量可以維持在4.5%~5.5%,爐膛負壓波動較小。改造前后空預器入口左、右側氧量分布如表2所示,各個負荷工況下參數對比見表3。

(2) 過熱器減溫水用量明顯下降。改造前,300 MW負荷下,一級減溫水調門開度經常在80%~100 %,二級減溫水調門開度在70%~90%,減溫水總流量在130 t/h以上;改造后一級減溫水調門開度在60 %~80 %,二級減溫水調門開度也在60 %~80%,減溫水總流量降到了80 t/h左右。

表2 改造前后空預器入口左、右側氧量分布 (%)

表3 各負荷工況下參數對比(括號內為改造前參數)

(3) 鍋爐結焦得到了有效的控制。改造前,為了防止3號爐結焦,采取了停運4個角上的燃燒器,開大4個角上的D,E,F擋板開度來降低爐膛溫度,防止結焦,在變工況運行時,甚至需要將停運的4個角上的粉管輔助風開出來。盡管如此,3號爐還是發生過被迫停運除焦的非停事故。改造后的3號爐為了降低結焦的可能性,仍然要求停運4個角的燃燒器,但角部C擋板和D,E擋板基本上可以不開,只要視燃燒情況適當開啟F擋板就可以對鍋爐結焦進行有效控制。

(4) 燃燒經濟性得到提高。改造前、后鍋爐效率如表4所示。

表4 改造前后鍋爐效率對比 (%)

5 改進總結

DG-1025/18-Ⅱ17型鍋爐經改造,將燃燒器的乏氣風噴口取消,并在二次風箱F擋板處將原來水平送風方式改為可由手動擋板調節F風下傾角的送風方式,在四角前后墻上增設了吹向側墻的F風口后,經過運行觀察,總結如下:

(1) 無論是經數值模擬計算還是實際運行均可發現,F風擋板適當下傾后,煤粉的下沖行程得到增強,火焰在下爐膛燃燒停留時間增加,下爐膛火焰充滿度和均勻性明顯改善,爐膛內氣流結構穩定性加強,改善了燃燒對稱性,爐內燃燒工況穩定,爐膛負壓波動小,所以在原來的基礎上加大了二次風量,使得燃燒風量和氧量大為增加,降低了飛灰及大渣含碳量。

(2) 取消乏氣噴口,并在原乏氣及其周界風噴口處增設燃盡二次風噴口,與一次風成較大夾角,水平噴入爐膛,同時利用原乏氣周界風擋板對燃盡二次風進行調節,與F擋板下傾的改造配合,對推遲風粉混合、強化后期混合上起到了很大作用。不僅能進一步增強火焰下沖能力,并且對后期混合進行補風,保證煤粉的燃盡,同時起到了分級風的作用,從而減少了NOX排放。

(3) 過熱器減溫水用量大為減少,由原來130 t/h左右降到了80 t/h左右,機組經濟性得到提高。并且為主汽溫度的控制提供了更有裕度的調節手段,在運行中減少了蒸汽超溫的幾率,提高了機組的安全可靠性。

(4) F風擋板適當下傾后有效地消除了冷灰斗的反向渦流,降低了冷灰斗壁面附近和排渣口處的溫度,使鍋爐冷灰斗排渣口堵焦得到了確實有效的控制,即使在高負荷時也很少發生流焦的情況。但從14 m側墻以上看火孔觀察,發現結有大焦,并且結焦速度較快,每班必須定時清除,以防止焦塊結大后直接垮落,造成垮焦熄火事故的發生,過去為防止側墻結焦而長期停運的4個角的燃燒器在改造后也未能投用。由此看來,本次改造后在側墻仍存在渦流區,對造成側墻結焦的問題還需繼續摸索。鑒于本廠安裝有側墻吹掃風的1,2號鍋爐,從2004年投運至今在側墻沒有集結過大焦的情況,筆者建議在3,4號鍋爐今后的改造中可以借鑒,即在拱下側墻處增加風量可調的側墻吹掃風。這樣不僅可以破環側墻的渦流區,減少側墻結焦的幾率,而且可以適當停運中部燃燒器,投入4個角的燃燒器,進一步改善燃燒工況,提高鍋爐效率。

1 石 踐. 安順電廠二期鍋爐的改進及與一期鍋爐的比較[J]. 貴州電力技術, 2003(6):1-4

2 張玉斌. 二次風傾角對W火焰鍋爐爐內流動的影響[J]. 發電設備, 2008(1):15-18

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