■ 馬淑萍劉 斌
〔1新疆呼圖壁縣銀豐棉業有限公司,新疆呼圖壁831200〕
〔2新疆新賽棉業有限公司,新疆呼圖壁831200〕
400型液壓打包機電磁線圈故障判斷與排除
■ 馬淑萍1劉 斌2
〔1新疆呼圖壁縣銀豐棉業有限公司,新疆呼圖壁831200〕
〔2新疆新賽棉業有限公司,新疆呼圖壁831200〕
隨著國家棉花檢驗體制改革的不斷推進,400型液壓打包機廣泛地應用在棉花加工生產線上,打包能力強,自動化程度高。在軋花生產工藝中,皮棉打包是整條生產線的終端工序,液壓打包機一旦出現故障,將會造成整條生產線停產。要保證液壓打包機安全穩定工作,就需要操作工人全面了解打包機各方面的知識,平時精心維護保養,出現故障時能準確判斷原因,及時找到故障點并予以排除。
軋花企業在棉花加工生產期間,要求設備故障要很快排除,盡量不影響生產。但很快的前提是準,只有判斷準確,才能迅速排除。邏輯檢查與分析法就是可以達到在準確的前提下,以快為特點的一種檢查方法。邏輯檢查的關鍵是吃透液壓和電器工作原理圖,明白相互間的邏輯關系,對故障做出具體分析,找出故障可能出現的范圍,在故障范圍的中間環節進行檢查,先易后難,先外后內,先表后里。這樣,可以事半功倍,迅速判斷故障所在,加快檢修速度。
以下簡要介紹一下我公司在生產過程中,為排除打包機電磁線圈出現的故障所采取的方法。
在2009年10月初軋花生產中,400型液壓打包機送棉油缸出現故障。送棉油缸工退到位后,不能差動快進,停車20~30 min后再起動,送棉油缸又能恢復差動快進,連續送棉5~10 min,故障再次發生,造成生產線不能正常工作。
1.根據故障現象判斷故障點。
根據當班操作人員詳細描述事故發生時的現象,對照400型打包機液壓原理圖和電器控制原理圖,初步判斷故障點發生在電磁鐵YV34、YV21、YV19控制的油路中。
2.檢查電器控制部分。
檢查電器控制線路、電壓是否正常。通電后,3個電磁鐵均有動作,電器部分工作正常。
3.檢查液壓控制部分。
檢查液壓系統壓力是否正常。分別檢查3個電磁鐵對應的換向閥,沒有發現卡阻現象,排除閥芯卡阻造成換向閥失靈發生故障的因素,液壓控制部分工作正常。
4.利用排除法找到故障點。
排除電器控制部分及液壓控制部分原因后,結合故障現象,檢查了電磁鐵吸力,找到產生到故障的原因:YV21電磁鐵線圈長期連續使用發熱老化,連續工作5~ 10 min后,線圈過熱引起吸力不足無法將閥芯推開,造成送棉油缸不能差動快進。
查明故障原因后,應馬上排除故障恢復生產。本例中,故障原因是由于YV21線圈連續使用后發熱引起吸力不足造成的,因此,如不讓線圈過熱就能保證電磁鐵工作,使打包機恢復生產。經過查詢打包機液壓原理圖發現,負責提箱、拋包的YV27線圈型號與YV21故障線圈型號相同,而YV27線圈只負責提箱、拋包,做功間隔時間較長、使用頻率低,線圈不發熱。于是,將YV21線圈與負責提箱、拋包的YV27線圈進行調換后開車運行,兩個線圈都不發熱,設備故障排除,打包機很快重新投入正常生產運轉中。當然,這只是臨時措施,要徹底解決線圈發熱問題,作者認為應改變YV21線圈的設計選型。
綜上所述,運用邏輯檢查分析,可以根據打包設備工作時機械、液壓、電氣三大系統間順序動作的相互邏輯關系,結合故障狀況及故障現象進行機、電、液綜合工作的分析,迅速縮小檢查范圍,然后判斷故障方位。