朱楚強
(瀏陽市株樹橋水庫管理局 瀏陽市 410102)

水輪機調速器是水電站重要的輔助設備,它直接擔負著控制水輪發電機組正常開機、空載運行、并網、增減負荷、正常停機等工作,其工作性能的好壞不僅直接影響著水輪發電機組的安全運行,甚至影響電力系統的電能質量和安全可靠運行。
隨著電力用戶對電能質量的要求更為嚴格,對調速器的要求也日益增高,對難以勝任機組穩定運行調速器,有必要要求退出運行;隨著科學技術的發展,新的設備投入生產,有條件進行改造更新,以適應電網和機組安全穩定的需要。本文以株樹橋水電站2#機調速器為例,全面介紹改造情況。
株樹橋水電站1990年投產,調速器采用的是YDT-3 500 A電液調速器,電液調速器工作框圖如圖1。

圖1 電液調速器工作框圖
電液調速器通常可分為電氣和機械液壓兩部分。電氣部分以一些電氣回路取代機械調速器中的離心擺、緩沖器和硬反饋機構,形成調速器的調節規律,并將這些電氣回路輸出的信號加以放大,送入機械液壓系統,去控制導葉機構。
1.1.1 電氣部分
含電源回路、測頻回路、頻率給定回路、功率給定和硬反饋回路,綜合放大回路。
(1)測頻回路。
測頻回路相當于機調中的離心擺,對機組頻率起測量作用。它接受電壓互感器送來的頻率變化信號,并將頻率變化信號轉化成具有一定量值和一定方向的直流電壓。
(2)頻率給定回路。
頻率給定回路提供一個人為控制的直流電壓,與測頻回路的輸出直流電壓信號疊加,用來改變調速器的整定頻率,調整機組的轉速或負荷。它相當于機調中離心擺的調整螺母和轉速調整機構的作用。由運行人員通過頻率給定回路發出給定的調節指令,機組并網運行時,用來調整機組所帶負荷,單機帶負荷運行時,用來調整機組的轉速。
(3)功率給定和硬反饋回路。
功率給定回路的作用是要獲得一個代表給定導葉開度為0%~100%的可調電壓,與在不同導葉開度時的導葉位置反饋電壓作比較,達到調整機組的轉速或負荷目的。即使機組在不同開度(功率)下,按給定頻率穩定運行。硬反饋回路又稱永態轉差回路,它通過位移傳感器與接力器相連接,實現機組調差,一般與功率給定合并為一個單元。
1.1.2 機械液壓部分
主要由電液轉換器、引導閥、中間接力器、主配壓閥、接力器、傳遞杠桿、開度限制閥、開限電機等組成。
普通電液調速器存在著動態特性、調節性能差且結構復雜,油路長,杠桿和行程開關位置調節麻煩,對電源可靠性要求高,備用電源采用干電池,需定期更換等缺點。
自1990年投運以來,先后出現過廠用電失電無信號誤關機、緊急停機電磁閥線圈燒毀、伺服電機燒壞、頻率給定電位器接觸不良,工作不穩定、電液轉換器油路堵塞導至負荷自動降低、插件電子元件老化,不能正常工作等事故或故障。隨著運行時間的增加,元件的老化情況日益加劇,出現高壓油耗油量偏大,油路漏油嚴重,油泵起動頻繁等缺陷,工作性能日益不穩定。同時因該型號調速器廠家不再生產,非標配件無處購買,進行改造是勢在必行。
本次調速器改造為局部改造方式,即保留原有油壓裝置和接力器,將原來有主配壓閥(包括主配壓閥)以上部分全部更換,重新組成全數字式的可編程微機調速器。改造時間從2009年10月21~26日,歷時7天。

圖2 微機調速器的工作框圖
采用電子調節器+電液隨動系統的結構代替了傳統的緩沖式系統結構(即包含緩沖電路的反饋回路包括了放大器、電液轉換部件、配壓閥、主接力器組成的主通道,所構成的閉環系統)。
(1)控制部分改造。
采用PLC控制取代了單片機,采用交直流雙重供電方式,當任一組電源斷電后,調速器連續無擾地切換到另一組電源供電,互為備用。測頻回路采用PLC A/D轉換模塊測量,頻率給定回路、功率給定和硬反饋回路、綜合放大回路全由PLC實現,可根據機組單機運行、并網運行等不同工況的需要,采取不同的控制方式,并能按水位自動調節啟動開度、空載開度,實現故障在線報警、自診斷功能、通訊功能等。
(2)隨動部分改造。
微機調速器的電液隨動系統取消了杠桿機構和管路系統,代之以液壓集成塊和標準液壓元件,用電磁換向閥取代電液轉換器,較好地解決了因油污而引起的電液轉換器卡滯,致機組減負荷的問題。使機械柜結構變得十分簡單、可靠,維護非常方便。
機械驅動放大為直聯型,無放大杠桿。機械液壓部分為標準塊式結構,檢修方便,系統油耗小。系統有雙聯濾油裝置,機組運行時可以切換清洗。系統不設主配壓閥,由電液換向閥直接控制接力器的動作。
2.3.1 改造中要注意新部件與原部件配合連接問
(1)考慮選取與原設備一致的新設備顏色,使得效果美觀且有整體感。
(2)考慮選取新部件與原部件連接方式,確保尺寸準確,連接可靠。
(3)考慮原設備拆除部分的封堵。對拆除后形成的孔洞,封都要嚴密,確保不漏氣漏油。
(4)考慮新設備所需外部電氣線路,清理可利用的原線路,不足部分新布置,確保連接正確,達到設計要求。
(5)對保留的原設備部分,如存在嚴重缺陷,需與改造總體考慮處理方案。
2.3.2 改造中遇到的問題及處理辦法
(1)因無原設備內部細部圖低,廠家做的原主接力器與數字閥連接封堵蓋板尺寸有偏差,不能使用。到現場拆開后臨時測量尺寸,外送加工,影響了工期。
(2)因安裝調試時沒關進水蝶閥,調整零點和滿度存在誤差,開度99.9%時,傳感器出現拉翻的現象,導葉無開度指示。此時需手動微動關小導葉,恢復正常。根本解決的辦法是:關掉蝶閥重新進行零度和滿度調整,以消除誤差。
(3)原鎖錠是油壓自動投退,因動作頻繁,密封老化等原因,存在漏油現象,在原鎖定處改成無油手動,需正確選取手動鎖錠安裝位置和固定方式,確保工作可靠。

附表 試驗情況
通過改造前后試驗數據對比,改造后動、靜態品質明顯優于改造前,所有性能指標均達到或優于國家標準。
(1)調速器能遠方開、停機,遠方控制出力和事故停機;保證在調速器內部故障時,不造成機組運行狀態的改變和出力波動,在外部系統事故要求停機時,能保證機組安全停機。
(2)調速器能遠方自動控制和就地手動控制,電氣部分可跟蹤機械手動,機械手動切至自動或手動時不需任何調整,為無擾切換,各運行工況可任意切換無擾動;自適應式開機規律,無需設置開機頂點,開機參數,對不同機組均能自動根據水位迅速安全地將機組開啟至空載。
(3)空載自動跟蹤電網頻率,以及特有自動補償PID調節規律,能使機組頻率迅速達到同期要求。改造前并網時間從發出開機令至并網結束,費時2分40秒,改造后相同過程費時1分50秒。
(4)機械液壓系統采用全數字液壓技術,以電磁換向閥作為電液轉換元件,且靜態無油耗。采用電磁閥實現手動操作,直觀可靠無漂移。改造前機組運行狀態下油泵打油時間間隔37分39秒,改造后相同狀態下打油時間間隔24小時2分20秒。
(5)全部采用標準的液壓元件,集成化程度高,安裝調試保養維護都非常簡單。不斷流雙芯濾油采用不銹鋼折疊式濾網,壽命長,易保養。采用獨立的機械液壓控制回路分別控制微動和快動,調節品質更高,可靠性更高。
(6)智能容錯測頻及自動識別大小網,頻率測量精度高。各種參數都能在線修改、監視,掉電不消失。具有故障自診斷功能,調節器能實時監視自身組成模塊,一旦發生故障,能立即診斷,并以數字狀態顯示指出故障部件。
(7)調速系統具有良好的可維修性,方便維護、檢查、檢修與調試,使安裝及維修人員能利用微機對調速器的參數、控制邏輯進行監視、修改。能通過液晶觸摸屏直接設置參數及進行操作,并設置有密碼保護功能。
微機調速器具有技術先進、可靠性高、穩定性好、速動性好、操作簡單和維護方便等優點,對電液調速器進行微機改造,投資小,工期短,現場改造工作量小、效益明顯,值得推廣。