徐明華 林 峰 徐燕兵
作者通聯:新余鋼鐵集團公司機動能源處 江西新余市 338001
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同步電機可控硅勵磁系統的發展主要經歷了三代:以插件控制為核心,如KGLF系列勵磁裝置;以集成單元控制為核心,如KCL系列勵磁裝置;以PLC或單片機等微電腦控制為核心,如TMDS系列勵磁裝置。
新鋼良山礦業公司的空壓機、球磨機等配套同步電機的勵磁系統采用KGLF11恒流型勵磁裝置,使用中存在以下問題。
(1)控制系統全部為插件(其中6塊觸發環節,給定、投勵、保護、滅磁、投全壓、逆變、附加環節各1塊),易發熱,導致勵磁控制穩定性差。
(2)更換插件和勵磁裝置投用前,必須進行滅磁調試、輸出波形調試、強勵時間整定等一系列操作,需要借助試驗設備,較為繁瑣。調試結束后還需固定所有調節電位器,等待工作位置試車。
(3)可控硅散熱為普通散熱片配合風機抽風散熱,風機必須始終運行,耗電量大。滅磁環節在正常運行中有誤導通情況(勵磁柜滅磁電阻經常發熱),可導致勵磁電流不穩定而影響生產,為此經常放置1臺軸流風機對柜體進行額外冷卻,并且定期清掃或更換插件板,工人維護量大,長時間影響生產。
為此,公司決定改造4臺球磨機的同步電機勵磁系統,各電機參數見表1。

表1
由于KGLF系列的控制系統已基本淘汰,生產廠家大多不再生產,經技術論證,確定使用重慶中鼎公司的TMDS 11恒流勵磁裝置(圖1)取代KGLF11-300/110型勵磁柜。1#、2#電機使用TMDS 11-Ⅲ型,3#、4#電機使用 TMDS 11-Ⅱ型,考慮價格因素,使用和原勵磁柜配套的整流變壓器。

圖1 TMDS 11系列勵磁裝置原理
主電路和移相觸發電路采用集成移相調控晶閘管智能模塊,三相交流輸入無相序,完全實現免外接設備調試、免維修。根據轉子回路內測取的轉子電壓波形,通過變換整形為方波,經光耦隔離,輸入電腦系統,由電腦控制實現最佳投勵角的選擇。TMDS 11-Ⅱ型采用Microchip公司全數字化PIC微控制器,TMDS 11-Ⅲ型采用三菱公司FX系列PLC。人機界面友好,可通過顯示屏在線設定或修改勵磁參數以及各種保護整定值,在運行中可人工調節勵磁電流和功率因數。采用真空管散熱器,散熱效果好。
拆除原勵磁柜,找出球磨電機控制回路連接的控制接線端子(5副接點,10根控制聯系小線)。勵磁故障輸出接點(141,142)接入電機跳閘回路;斷路器無源常開接點接入勵磁裝置,向勵磁控制回路提供合閘信號(103,105);勵磁系統允許工作接點(137,138)接入斷路器合閘回路;勵磁柜電流表和功率因數表電流接點由A相電流互感器提供一副接點接至“A413,A416”;勵磁柜功率因數表電壓接點由電壓互感器提供B、C兩相線電壓的一副接點接至“B601,C601”。
(1)勵磁電流設定為恒流運行,投勵時間設定為4s。
(2)過勵值、欠勵值根據用戶需要在現場設定。欠勵、過勵故障發生5s后未恢復正常(可通過人為調節勵磁電流試驗驗證),保護動作于主電機跳閘回路,顯示屏顯示“欠勵”或“過勵”故障信號。
(1)滅勵整定。勵磁電流調至正常使用值的1.4倍時,反時針調節勵磁調節旋鈕開關TRO使勵磁電壓表剛好有下降趨勢,然后往順時針方向調節約40°即可(如反時針調完TRO勵磁電壓表未有下降趨勢,則順時針方向調節約20°即可)。將勵磁電流調至正常使用值后,按“檢測”鍵,勵磁電壓表讀數為零,電流有所下降,放開“檢測”鍵,勵磁電壓、電流表恢復原來指示即可,表明滅磁可控硅工作正常。

圖2 球磨機勵磁系統電氣接線圖

表2
(2)運行前調試。由于球磨電機2臺功率為400kW、2臺功率為600kW,均設計為直接啟動電機,故可將投全壓時間設定為0s。將勵磁柜面板上轉換開關XK旋至“調試”位置(圖2中XK觸點3、4接通),做一次投勵試驗(電機不用送電,轉子接入勵磁回路),4s后自動投勵,電流電壓表有正常指示。
(3)上述調試均正常后,再做一次運行調試。將轉換開關XK旋至“允許”位置(圖2中XK觸點1、2接通,觸點7、8接通),然后啟動電機,一般情況下約3s后電機轉速達到同步轉速的95%(亞同步速)時會投勵,若4s前未投勵,計時至4s自動投勵。電流穩定在整定值,表明勵磁裝置正常,可投入使用。
球磨機同步電機勵磁系統改造后,自動化程度顯著提高,設備故障率和維護量明顯降低,勵磁消耗電能總體下降20%~30%,設備安全經濟運行,確保生產順利進行。