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二灘水電站水輪機流道漏水分析與處理

2010-08-31 06:26:40徐文峰
水電站機電技術(shù) 2010年4期
關(guān)鍵詞:混凝土

徐文峰

(二灘水力發(fā)電廠,四川 攀枝花 617000)

二灘水電站水輪機流道漏水分析與處理

徐文峰

(二灘水力發(fā)電廠,四川 攀枝花 617000)

介紹了二灘水電站水輪機流道漏水的分析、處理過程,對類似水輪機蝸殼測壓管的設(shè)計、安裝提出了參考建議。

二灘水電站;水輪機漏水;分析;膨脹間隙

二灘水電站坐落于四川攀枝花境內(nèi)的雅礱江上,是雅礱江梯級開發(fā)的第一座電站,裝有6臺GE Canada制造的單機容量550 MW的混流式水輪發(fā)電機組,是20世紀我國建成投產(chǎn)的最大的水電站。發(fā)電初期,在5號機組附近的基坑、地板以及機組埋件與混凝土結(jié)合部位,多處出現(xiàn)了大量的漏水現(xiàn)象,極大地威脅了電站的安全運行,極大地損害了現(xiàn)場安全文明形象。經(jīng)過認真的分析排查,確認了漏水的位置,采取了可行的措施進行了封堵,消除了漏水,排除了隱患。

1 水輪機參數(shù)與漏水狀況

水輪機型號:HLF497-LJ-625.7;設(shè)計水頭:165 m;最高水頭:189.2 m;最低水頭:135 m;額定出力:582 MW;額定流量:367 m3/s;額定轉(zhuǎn)速:142.9 r/min;安裝高程:EL1002.50 m;水庫正常高水位:EL1 200 m;正常尾水位:EL1 017.27 m;蝸殼形式:金屬蝸殼,包角345°;尾水管形式:窄高型彎肘管;吸出高度:-8.4 m。

主要漏水位置:5號機蝸殼進人門處的蝸殼與混凝土結(jié)合縫,尾水錐管進人門處錐管與混凝土結(jié)合縫,發(fā)電機機坑混凝土基礎(chǔ),發(fā)電機層、水輪機層地板,水車室進人廊道墻面,技術(shù)供水室天花板。

漏水特征:漏水壓力大,無法封堵;特別是,蝸殼與混凝土之間縫隙處的漏水流量大,呈噴涌狀。漏水的大小與運行水頭或上游水位的關(guān)系不明顯,與開機運行或停機備用也無明顯關(guān)系。只有當(dāng)停機檢修,水輪機流道排空一至二天后,漏水消失。

漏水的危害:大流量、多位置的漏水對現(xiàn)場的安全文明生產(chǎn)造成了巨大的影響,機坑內(nèi)外、電氣設(shè)備附件多處有水,不但是發(fā)生短路、觸電的危險源,而且造成了環(huán)境潮濕,惡化了設(shè)備運行條件;漏水破壞了墻面、地面的裝修,損害了現(xiàn)場工作條件。特別是天花板、墻面等相對于地面較高位置的漏水,難以通過遮擋或引流的方法進行處理,危害更甚。

2 來源分析

二灘是大型工程,如果對有可能發(fā)生泄漏的設(shè)備、設(shè)施都逐個進行檢查、探傷,工程量特別巨大,是不現(xiàn)實的。遂決定,通過分析漏水的形態(tài)及其對外界條件變化的反應(yīng),分析得到各相關(guān)設(shè)備漏水可能性的大小,按照順序,結(jié)合實際條件進行檢查、確定。#5機蝸殼進人門處的蝸殼與混凝土結(jié)合縫的漏水流量大,對外界變化的反應(yīng)較直接,便于觀察。因此,通過分析該處漏水的形態(tài),來確定漏水的來源。

二灘電站的廠房布置于壩肩左岸地下,水庫水位、尾水水位均高于漏水部位的高程。但監(jiān)測表明,廠房防滲和排水系統(tǒng)工作正常,廠房巖體自身的滲水量很小。而且在5號水輪機檢修、排空期間,其蝸殼進人門處的漏水消失,因此,可以確定漏水來自5號水輪機。

二灘電站水輪機的技術(shù)供水取自本臺機的尾水管,通過水泵加壓、進入埋管供冷卻器,最后又通過埋管排到尾水管。如埋管的安裝質(zhì)量出現(xiàn)問題的話,會造成漏水,且漏點難以發(fā)現(xiàn)。但是,我們觀察到,當(dāng)機組備用、水泵停運期間,5號機蝸殼進人門處的漏水無明顯變化,因此基本可以確定漏點不在技術(shù)供水埋管上。

從5號機蝸殼進人門處的漏水形態(tài)以及多處混凝土基礎(chǔ)出現(xiàn)漏水等因素判斷,漏水源頭的水壓應(yīng)比較大;且對比枯期與行洪期(尾水位的變幅相對比較大)的漏水,其流量無明顯變化,因此,基本可以確定漏點不在尾水管上。

漏點位置的懷疑重點是5號水輪機的引水系統(tǒng)的埋件,主要包括壓力管道、蝸殼、座環(huán)。二灘電站的壓力管道不是全程鋼襯,鋼襯的起始位置的高程為EL1 032.5 m,該處鋼襯與混凝土的結(jié)合部,是一個有可能出現(xiàn)漏點的薄弱環(huán)節(jié)。在機組大修期間,通過專門搭設(shè)腳手架,對此專門進行了檢查,確認設(shè)備正常,漏點不在此。

我們觀察到,在水輪機檢修完成后的充水過程中,蝸殼進人門處的漏水出現(xiàn)了一個明顯的變化過程:提起尾水閘門充水閥充水,當(dāng)蝸殼內(nèi)部的水位超過水輪機安裝高程不久,漏水就出現(xiàn);當(dāng)尾水充水完畢,提進水口閘門的充水閥對引水系統(tǒng)進行充水時,漏水隨著引水管水位的增加激烈增大,到一定程度后又會減小到一個穩(wěn)定的流量。再一次驗證了漏點不在鋼襯起始位置,而應(yīng)在高程較低(不高于尾水位)的部位。

水輪機座環(huán)與基礎(chǔ)環(huán),是通過一圈連接板相連,安裝時在現(xiàn)場焊接。在安裝階段,由于焊縫較大、焊接應(yīng)力高,曾經(jīng)在多臺機上出現(xiàn)焊接裂紋而返工,因此該處因運行振動發(fā)生裂紋的可能性較大。利用大修的機會,對該焊縫進行了全面的探傷,確認無裂紋,漏點不在此。

二灘電站水輪機蝸殼,為保證質(zhì)量安全,焊接安裝完成后進行了設(shè)計水壓的1.5倍(3.46 MPa)水壓試驗,且在最大靜水壓1.94 MPa下保壓澆注混凝土,投運后蝸殼本體出現(xiàn)漏點的可能性基本為零。為了測量水輪機進口壓力和過機流量,在蝸殼3個斷面上,共設(shè)置了3×4個取壓接頭,這些取壓接頭相對于蝸殼本體,是薄弱環(huán)節(jié),是最有可能出現(xiàn)問題的地方。再則,蝸殼混凝土是保壓澆注,安裝完成后,當(dāng)蝸殼內(nèi)部的水壓低于最大靜水壓時(大部分運行時間),除底部外,蝸殼外表與混凝土之間始終存在一層膨脹間隙,其大小可參考5號機蝸殼水壓試驗數(shù)據(jù)(表1)。蝸殼測壓管橫穿該間隙,如在該處發(fā)生泄漏,則漏水將會立刻通過膨脹間隙從蝸殼進入門處的縫隙處涌出。如測壓管在膨脹間隙處發(fā)生破裂,在蝸殼內(nèi)部水壓升高過程中,其裂口的大小將隨著蝸殼體積的膨脹而變小,漏水反而因之減小,這與在5號水輪機引水系統(tǒng)充水過程中觀察到的現(xiàn)象是一致的。因此,基本可以斷定:漏點是在5號機蝸殼取壓接頭或管道上。

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3 處理過程

在判明了最大的懷疑對象后,確認和處理工作變得非常簡單。方案首先是在蝸殼內(nèi)部的三個測壓斷面搭設(shè)腳架,檢查測壓接頭的安裝是否完好;然后在封堵測壓管,做打壓試驗,檢查測壓管是否完好;對發(fā)現(xiàn)不能保壓的測壓管,從表計接頭通入壓力水,同時封堵取壓口,足夠長時間后,預(yù)計將在蝸殼進人門的蝸殼與混凝土結(jié)合縫處觀察到有水流出。

通過以上步驟,確認了有兩根測壓管在蝸殼的膨脹間隙處發(fā)生了破裂,證明對漏水的來源分析是完全正確的。對發(fā)生泄漏的測壓管,在蝸殼內(nèi)部,對其取壓口進行了封焊。最終,漏水處理獲得了圓滿的成功,各部位的漏水完全消失,排除了隱患,保障了現(xiàn)場文明生產(chǎn)。

4 總結(jié)與建議

隨著運行年限的增加,其它機組也陸續(xù)發(fā)生了相同的缺陷。到2009年底,電站的全部6臺機,共8根測壓管的相同位置出現(xiàn)泄漏,都用相同的步驟進行了確認、處理。該缺陷具有普遍性,見表2。

表2 發(fā)生泄漏的測壓管統(tǒng)計

當(dāng)我們回過頭來分析蝸殼的安裝工藝和運行狀態(tài),會發(fā)現(xiàn),其測壓管在該位置發(fā)生破裂、泄漏,并非只是安裝質(zhì)量問題所致,其設(shè)計決定了這是很難避免的。蝸殼混凝土采用保壓澆注,由于膨脹間隙的存在,蝸殼所受約束很小,在機組投運、蝸殼充水時,蝸殼將產(chǎn)生彈性變形、脹大。測壓管與蝸殼之間的連接,在結(jié)構(gòu)設(shè)計和安裝工藝上未采取特別措施。由于膨脹間隙的變化,在蝸殼膨脹、收縮過程中,測壓管穿過該間隙的部分將出現(xiàn)極大的變形應(yīng)力,極易損壞;位置越靠上,膨脹間隙越大,變形應(yīng)力越大,越容易破裂,這可以從表2中的數(shù)據(jù)得到印證。蝸殼內(nèi)部的水壓因水庫水位、機組負荷、機組檢修等原因而反復(fù)變化,膨脹間隙隨之反復(fù)變化,該段測壓管就會反復(fù)受到變形應(yīng)力的作用,疲勞損傷。所以,隨著機組運行年限的增加,產(chǎn)生故障的測壓管數(shù)目也會逐步增加。

蝸殼壓力,是水輪發(fā)電機組運行中重要的監(jiān)測參數(shù)。如果蝸殼測壓管發(fā)生泄漏,測值不再準確,自然失去測量價值,然而,埋管段一旦發(fā)生泄漏卻無法修復(fù);從蝸殼來的漏水壓力高、流量大,會造成難以預(yù)知的嚴重危害。因此,在設(shè)計、安裝階段對此應(yīng)予足夠重視。特別是對于高水頭水輪機的蝸殼測壓管,應(yīng)在其與蝸殼相接的部位設(shè)置必要的變形適應(yīng)結(jié)構(gòu),以免因蝸殼膨脹間隙變化而損壞,造成難以挽回的損失。

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TV738

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1672-5387(2010)04-0050-03

2010-05-14

徐文峰(1974-),男,高級工程師,從事水電廠生產(chǎn)技術(shù)管理工作。

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