摘 要:分析了現在使用的蒸汽鍋爐的弊端,指出提高蒸汽鍋爐效率的方法,即采用新型節能爐拱技術,以及應用效果。
關鍵詞:蒸汽鍋爐;爐拱的作用;新型節能爐拱技術;效果和經濟效果分析
中圖分類號:TV
文獻標識碼:A
文章編號:1672-3198(2010)12-0334-02
1 前言
五礦鍋爐房有三臺鍋爐,其中1號鍋爐為鏈條蒸汽鍋爐(KZL4-13型號),即正傳鏈條爐排鍋爐,該蒸汽鍋爐熱效率較低,熱效率只有70%。
由于結構設計不合理,制造質量不良,輔機配套不協調,鍋爐超期服務、老化,可用煤種與設計不符等,都會造成鍋爐出力不足、熱效率低下等問題,結果是能源消耗量過大,甚至不能滿足生產要求。五礦的1號鍋爐,就是超期服務、老化,用煤種與設計爐拱不符,造成能源消耗量過大,不能滿足生產要求。對于上述的鍋爐,采取技術改造爐拱,解決問題,經濟合理。
2 爐拱作用
爐內燃燒是一個非常復雜的熱化學反應的系統工程,爐膛內的煙氣動力場受多方面因素制約.合理組織爐內的熱幅射和煙氣流動,加強爐內煙氣攪動,混合,強化火床和爐膛煙火內的燃燒,維持火床和爐膛高溫是前中后爐拱重要作用的體現.前拱偏重于引燃新煤,中后拱側重于強化主燃區和烤渣燃盡.合理的拱形和尺寸,前中后拱的最佳配合,能使鍋爐達到消煙排塵,安全,高效,經濟運行。爐拱的好壞,對燃料的消耗多少,起著決定作用。
3 現狀分析
五礦1號蒸汽鍋爐,為武漢鍋爐廠生產的,正轉鏈條鍋爐,于1983年1月投入運行,蒸汽鍋爐正常使用年限為14年(國家標準)。設計煤種為煙煤、無煙煤、褐煤,對煤種要求比較苛刻。目前,1號鍋爐的爐拱,適應煤種較廣,不能適應五礦單一煙煤的煤種,導致鍋爐燃燒不是很充分,煤容易結焦下紅渣,燃燒效率比較低,不能達到滿負荷;而且煙氣含硫量較大,對環境污染嚴重,影響周圍環境,又對尾部煙道、除塵、引風機腐蝕嚴重,導致尾部煙道漏風,嚴重影響鍋爐的負荷,且每年檢修費用高。
1號鍋爐采用耐火掛磚構筑爐拱,分上下兩層。由于鍋爐常年受高溫煙氣沖刷,以及開停爐造成的耐火掛磚的熱脹冷縮,導致爐拱開裂、部分塌落,爐拱拱徑跨度大,中心角度小,喉徑長且高,支撐強度差。
1號鍋爐前拱短而高,后拱傾斜角度大,有效覆蓋率小,導致前拱火焰少,旺盛燃燒區狹窄,爐膛溫度低,煤在爐排上不能均勻燃燒或燃燒不充分,煤渣含碳量高,嚴重影響鍋爐出力。
4 改造方案
1號蒸汽鍋爐為KZL4-13型號鍋爐,設計煤質為煙煤、無煙煤、褐煤,發熱量為5800kcaL/kg,可燃質揮發物>20%。1號蒸汽鍋爐在實際運行中,能燃燒工作質低發熱值5000 kcaL/kg上下的燃料,燃燒效率高。經過觀察和論證,決定根據KZL4-13型鍋爐,對原鍋爐后拱、中拱、前拱進行改造,使其能適應五礦單一煙煤的煤種,可以改善燃燒狀況,提高燃燒效率,減少燃煤消耗。
1號鍋爐爐拱改造前,前拱采用低前拱,后拱短而低,不適用于煙煤的煤種。改造后前拱為高前拱,中后拱采用“人”字爐拱,“人”字形中后拱,有效的組織燃料燃燒形成了高溫煙氣,使爐前高著火區煤的揮發物,更好的著火燃燒,改善了排煙黑度,也提高了蒸發量。
改造前,前拱角度為35°,后拱高度到爐排為400mm,中拱高度到爐排500mm,中后拱中間到爐排430mm,爐拱厚度為270mm,拱形為半圓形,中后拱長度為1400mm,為后低前高的斜拱。
改造后,前拱角度為45°,后拱高度到爐排550mm,中拱高度到爐排400mm,中后拱中間到爐排高度為470mm,爐拱厚度為270mm,拱形為半圓形,中后拱長度為1900mm,比原來中后拱,向前拱方向加長500mm,為中間高的“人”字形爐拱,前中后拱都用鋁酸鹽水泥,配大中小石子、鋼紗,按鋁酸鹽水泥為6,中小石子、鋼紗為1的比例,混合后,拌勻,澆注成前中后拱。澆注熱穩定性好,耐沖刷,施工制作方便;現場支模,增加拱形可塑性,增強整體性和氣密性;改兩層磚拱為一層澆注,不易脫落,強度增加,經久耐用。施工時要振搗密實,澆注后自然養護15天后,才可以烘爐和使用。
由于改造后,中后拱中間高,又向前加長了500mm,使煙氣流速加大,煙氣流程加長,火焰中心前移,延長了煙煤的燃燒時間,增加煙氣流程,增大了受熱面和輻射受熱面。輻射受熱面的傳熱,按正比例10000的速度傳熱輻射,再由公式 C+O2高溫煙氣800℃CO2,即冷空氣與煤炭混合,生成CO2的同時,出現大量高溫煙氣,溫度由原來500℃,提高到800℃。高溫煙氣進入對流管束(水冷壁管)、煙管等,增加了對流管束受熱面和輻射受熱面。
節能型爐拱由前拱“S”形和中后拱“人”字形組成,喉徑縮短,傾斜角度減小,壓低并加長后拱,以增加熱輻射面積,使爐拱覆蓋率達到80%,甚至90%。
前拱“S”形使熱輻射容易聚焦,迫使煤在前拱火床著火,高溫煙氣上升并對流回旋,形成火球,提高爐膛溫度;“人”字形使后拱壓低,擴大熱輻射面積,使煤在后拱區二次燃燒,保證原煤燃盡,和處于良好燃燒狀況。
改造后的爐拱,耐溫可達1 500℃-1 700℃左右,耐火強度高達6 MPa,比以前大幅提高。
5 實際運行效果分析和經濟效益分析
從改造后的熱態運行情況看,和河南煤礦安全監察局鍋爐檢驗中心檢測,1號鍋爐能從滿負荷4t/h的70%,提高到79%運行。燃燒揮發份13.54-32.49%的煙煤,負荷都能達到滿負荷4t/h的90%,而且燃燒狀況良好,爐渣可燃物保持在8-10%,比以前大大降低,鍋爐燃燒效率可提高11%左右。1號鍋爐改造效果十分理想,達到了預期目的。
2009年5月12月,對1號鍋爐節能爐拱測試,現在1號鍋爐,比以前上火快,燃燒旺,持續時間長?,F在1號鍋爐,每個小班用四車原煤(每車裝原煤1噸),往年同期用5車煤,比往年節約1車煤,節省燃料20%。
參考文獻
[1]沈貞眠.司爐讀本(第四版)[P].遼寧省質量技術監督局鍋爐壓力容器安全監察處,2006,(9).