摘要:針對某車型在側滑門關閉和行駛過程中,車身側圍振動明顯過大的現象進行試驗和CAE分析。找到了側圍振動過大的根源,并采取相應改進措施,將振動幅值降低到了主觀評價可以接受的水平。
關鍵詞:汽車;CAE;NVH
中圖分類號:U462.3 文獻標志碼:A 文章編號:1005-2550(2011)06-0052-04
Analysis and Improvemet of a Light Passenger
Vehicle Location Structure Vibration Issue
JIANG Ke-feng,KOU Yu-qiao,TAN Wei
(DFAC Commercial Product RD Institute,Wuhan 430057,China)
Abstract:In the ET phase of the development of a light passenger vehicle,finding the roof and side structure stiffness isnot enough that the structure vibration exceed the target when the vehicle runing and closing door.Through a lot of NVH test and finite element analysis to find the reason of the issue aboved and re-design a new body structure to improve the structure stiffness. Finally,this problem was solved perfect.
Key words:vehicle;CAE;NVH
自從2009年《國家汽車產業調整和振興規劃》[1]中特別提到了“要突破汽車NVH技術”以來,整車NVH技術越來越受到生產廠商和廣大消費者的重視。而汽車大多數振動均通過車身傳遞給乘員。因此,車身的振動屬性是影響整車NVH性能十分重要的因素之一。
為規避風險,縮短開發周期,目前開發新車大都基于某一舊車型,車身更是如此。相對于參考車型,新車在設計更換動力總成、底盤、轉向、空調、排氣系統等部件后,各部件的模態頻率也發生了相應的變化。為避免和其它部件模態頻率重合而發生共振現象,車身的模態分布也要做適當的調整,這給設計帶來較大的難度。
某款新車型在主觀評價過程中,有一個現象引人關注:在關閉側滑門時和中低速行駛過程中,側圍振動明顯。
1 側圍振動測試與分析
要解決振動問題,首先要了解振動現象本身所具備的振動頻率、振型等特性。然后結合汽車整車各部件的頻率分布去查找引起該異常振動的根源。為此,做了如下三種相應的測試:
(1)在整車狀態下關閉側滑門,測試側圍振動響應,見圖1;
(2)60 km/h勻速整車ODS(工作變形)試驗;
(3)按國標GBT4783-1984進行的偏頻試驗,見圖2。
其中關門響應測試主要了解側圍異常振動的主要頻率,而ODS試驗從整車角度出發,關注包含車身在內的各主要部件在運行條件下的振型和頻率。將偏頻試驗與ODS試驗相結合,了解分布在側圍異常振動頻率附近的底盤(非簧載部分)的模態頻率。
以上試驗表明:
(1)側滑門關閉過程中,側圍振動響應峰值對應頻率是13.2 Hz;
(2)60 km/h行駛過程中車身在13.2 Hz頻率處振動幅值最大,在15.4Hz處次之(但峰值較大,不能忽略),其它頻率振動響應相對很小。ODS試驗結果表現出整車(包含車身)振動的大概振型,見圖3、圖4;
(3)汽車后橋左右輪反向跳動模態頻率為13.6 Hz,同向跳動模態頻率為15.2 Hz;
可見側圍振動主要發生在13.2 Hz和15.2 Hz頻率附近。為進一步考察側圍是否與其它零部件發生共振,必須明確車身模態分布狀況,尤其要考察車身是否存在13.2 Hz和15.2 Hz頻率附近的模態。
2 白車身模態CAE分析
2.1 CAE建模
根據CAD數模,建立帶前擋風玻璃以及側圍固定車窗玻璃的CAE有限元模型。殼單元總數為932 463,節點總數為971 189,平均單元尺寸為10 mm×10 mm,螺栓連接用RBE2 單元模擬,焊點用CWELD 單元模擬,焊縫用RBE2單元模擬。
2.2 CAE計算結果
CAE計算結果如表1所示。
由于CAE計算比較理想化,因此相對實車模態應該會略有偏高。但其前兩階頻率與前面試驗值相差不大,振型與ODS試驗一致。
3 白車身模態試驗
為進一步驗證CAE分析結果,了解車身實際模態,模態試驗必不可少。選取與CAE模型狀態一致的車身,采用如下方案進行模態試驗。
3.1 試驗方案
約束:空氣彈簧自由支承。安裝好后,系統剛體模態頻率低于車身彈性模態頻率的1/5[2];
建模:采用骨架和面板件分開局部單獨建模的方法。為充分反映車身整體和局部模態振型,確定519個測點,見圖6。
測試方法:MIMO(多輸入多輸出法)。在縱梁和橫梁底部安裝3個激振器,對車身X、Y、Z三個方向激勵,移動三向加速度傳感器依次測量,見圖7。
參數設置:分析帶寬80,頻率分辨率0.2 Hz,采用猝發隨機激勵信號。
3.2 測試結果
測試結果見表2。
表2 模態試驗結果——前3階模態
試驗與CAE計算結果十分接近,振型基本一致。
由于整車車身上安裝了內飾件及頂部空調蒸發器,這等于在車身剛度不變的條件,增加了車身附加質量,因而基于整車的車身模態會相應降低。車身前兩階模態將更加接近后橋頻率。
4 綜合分析
根據以上分析,對比振型和模態頻率,同時考慮到分析和測量誤差,可以得出以下結論:
1)整車上,車身存在13.2 Hz左右的呼吸模態是導致滑門關閉時側圍振動過大的原因(其實頂蓋振動最為明顯,只是因為內飾件遮蔽,看不到);
2)行駛時,車身前兩階模態頻率分別和后橋反向、同向跳動模態頻率接近(近于重合),產生共振是導致側圍行駛振動異常的原因。
3)車身一階彈性模態最低達到13.2 Hz,這說明車身剛度太低。從模態振型來看剛度較低部位主要在頂蓋和側圍C柱處。
5 改進工作
明確產生異常振動的根源后,針對車身薄弱部位(頂蓋和側圍),本著提高車身剛度和合理分布模態頻率的原則,從以下兩個方面采取改進措施:
(1)工藝改進
由于是產生異常振動的車處于ET1狀態,鈑金件沖壓和焊裝精度、涂膠工藝還不能達到設計要求,這些均對車身整體剛度有負面影響。在整車開發SOP之前,這方面將是持續改進的內容。
(2)設計改善
工藝改善對車身剛度增強作用有限,設計改進是改善車身剛度決定性的因素。采用增加沖壓件料厚、修改接頭部件結構以及增加加強板件等改進措施,并通過CAE反復仿真計算與模態試驗驗證,車身側圍一階試驗模態從原來的13.5 Hz提高到了18.5 Hz,其它模態頻率也有相應提高,成功避開了后橋固有頻率見圖9、圖10。按改進方案裝車后,在關閉側滑門和行駛工況中,側圍異常振動消失,振動水平達到主觀評價可接受范圍內。
6 總結
本文通過對關閉側滑門和行駛過程中側圍異常振動進行了分析,找到產生該現象的根源。在現有結構基礎上,通過工藝、設計改進,輔以CAE模態和剛度計算,成功將車身前兩階模態提高5 Hz左右,側圍振動水平也降低到了主觀評價可以接受的范圍。
參考文獻:
[1] 國家汽車產業調整和振興規劃[R].2009.
[2] 劉馥清.試驗模態分析基礎[R].