王 波,蔣曉敏
(中國石油烏魯木齊石化分公司,新疆烏魯木齊 830019)
加熱爐低溫?zé)煔饴饵c(diǎn)腐蝕防護(hù)及溫度計算
王 波,蔣曉敏
(中國石油烏魯木齊石化分公司,新疆烏魯木齊 830019)
通過某石化公司煉油廠加熱爐2008年度檢修中發(fā)現(xiàn)的腐蝕問題,著重分析了加熱爐設(shè)備的露點(diǎn)腐蝕狀況及露點(diǎn)腐蝕溫度的計算。同時指出,關(guān)于加熱爐的露點(diǎn)腐蝕問題,采用保護(hù)涂層及增加襯里底層的不銹鋼箔不失為一種值得嘗試的方法。
加熱爐 煙氣 露點(diǎn) 腐蝕 防護(hù)措施
長期以來,低溫?zé)煔饴饵c(diǎn)腐蝕一直影響著石化行業(yè)的一些重要設(shè)備,特別是加熱爐的對流爐管及空氣預(yù)熱器的正常運(yùn)行。某石化公司煉油廠三臺加熱爐也存在不同程度的腐蝕問題,如加氫裝置加熱爐經(jīng)過長期的運(yùn)行以后,其對流室釘頭管部分被腐蝕脫落露出光管,另外對流室壁板還有局部穿孔的現(xiàn)象。
04-0026-03
該加熱爐于1999年投用,采用燃料氣作燃料。設(shè)計熱負(fù)荷為12.725 GJ/h。當(dāng)年投用時對流室爐管與套管之間未用保溫材料密封,造成煙氣外漏,使對流室彎頭箱內(nèi)溫度過高表面油漆剝落。2000年與2001年又對襯里進(jìn)行了修補(bǔ)。2006-2007年間爐外壁鋼板出現(xiàn)了不同程度的腐蝕減薄穿孔,于是更換了襯里、貼板并更換了部分鋼板。2008年檢修時更換了對流室壁板、頂板及其襯里。加熱爐主要部件材質(zhì)見表1。

表1 加熱爐主要部件材質(zhì)
檢修發(fā)現(xiàn)對流管壁板腐蝕減薄嚴(yán)重,部分區(qū)域已經(jīng)出現(xiàn)穿孔現(xiàn)象。一側(cè)保溫釘大部分腐蝕脫落,造成保溫襯里大面積脫落(見圖1)。通過對其腐蝕形態(tài)的分析確定造成這一現(xiàn)象的主要原因?yàn)闊煔獾穆饵c(diǎn)腐蝕。

圖1 加熱爐對流室保溫釘腐蝕脫落情況
在采用重油或燃料氣作燃料的加熱爐,燃料中的硫在燃燒時絕大部分變成了SO2,其中質(zhì)量分?jǐn)?shù)占2% ~3%的SO2進(jìn)一步氧化成SO3,SO3與水蒸氣作用而在爐子低溫部位凝結(jié)成H2SO4,引起這些部位的硫酸露點(diǎn)腐蝕。煙氣中SO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)60 μg/g時,可以使露點(diǎn)溫度升高至150~170℃。當(dāng)設(shè)備表面溫度低于露點(diǎn)時就會凝結(jié)成H2SO4,引起腐蝕,其過程分以下幾步進(jìn)行:


由此可知,腐蝕產(chǎn)物分為三層,從里到外依次是 FeS,F(xiàn)e2O3和Fe3O4,隨著Fe3O4的不斷剝落,腐蝕不斷深入。含硫煙氣腐蝕一般發(fā)生在鍋爐省煤器、加熱爐對流段爐管和煙道等部位。
另外,燃燒煙氣中的粉塵(含金屬離子)也能與H2SO4化合,生成硫酸鹽,附在爐管外套,形成一層具有一定防護(hù)作用的保護(hù)膜,阻止H2SO4對基體的進(jìn)一步腐蝕。
當(dāng)煙氣中含有SO2時,其中一部分會轉(zhuǎn)化成SO3,并與煙氣中的水蒸氣結(jié)合生成硫酸蒸汽,如果溫度低于某一溫度值,硫酸蒸汽就會在設(shè)備內(nèi)壁上凝結(jié)形成硫酸溶液,它既可與堿性灰反應(yīng),也可與金屬反應(yīng),因而產(chǎn)生腐蝕。硫酸蒸汽冷凝成硫酸溶液所需最高溫度簡稱酸露點(diǎn)溫度。確定煙氣的酸露點(diǎn)溫度,己成為避免低溫腐蝕、增加設(shè)備運(yùn)行安全性的關(guān)鍵所在。
煙氣中除SO3外,SO2等也會產(chǎn)生低溫腐蝕,但它們都發(fā)生在煙氣的水蒸氣的露點(diǎn)以下,其露點(diǎn)溫度一般是30~100℃,低于酸露點(diǎn)計算溫度。
(1)硫含量:煙氣中硫酸蒸汽大部分由燃料氣中硫氧化而來。燃料氣中硫含量越高,煙氣露點(diǎn)溫度越高。因而在實(shí)際運(yùn)行過程中,必須嚴(yán)格控制燃料氣中硫含量。
(2)溫度:當(dāng)壓力一定時,SO2轉(zhuǎn)化成SO3的平衡曲線見圖2。

從圖2可以看出低溫時對轉(zhuǎn)化成SO3有利。溫度在850℃以上時,SO3幾乎不產(chǎn)生。在溫度相同時,壓力升高會增加向SO3方面的轉(zhuǎn)化。但實(shí)際上,因原子氧、SO3觸媒及飛灰的作用而變得更為復(fù)雜。
(3)過量空氣系數(shù):煙氣氧含量越高,由SO2轉(zhuǎn)化為SO3的比例會越大。因而,在保證充分燃燒的前提下,應(yīng)盡量采用低過量空氣系數(shù),減少SO3的生成量,降低煙氣露點(diǎn)溫度。
(4)水蒸氣:煙氣中水蒸氣的含量愈大,水蒸氣的分壓力也愈大。只考慮水蒸氣的影響,水蒸氣對煙氣露點(diǎn)的影響如圖3所示。為了降低煙氣露點(diǎn)溫度,因而在實(shí)際運(yùn)行過程中,應(yīng)嚴(yán)格控制燃料氣含水率。但在實(shí)際過程中,控制燃料氣含水率非常困難,因而通常是在設(shè)計中盡量避開露點(diǎn)或采取相應(yīng)的防護(hù)措施。

(5)其它影響因素:除上述主要影響因素外,煙氣酸露點(diǎn)還與煙氣的壓力、在設(shè)備中停留時間以及設(shè)備內(nèi)溫度場分布不均等情況有關(guān)。
(1)理論上較難直接精確地推導(dǎo)出煙氣露點(diǎn)溫度的計算式,一般皆由試驗(yàn)取得,或通過實(shí)驗(yàn)加上理論推導(dǎo)等方法確定。下面列舉實(shí)際較為常用的露點(diǎn)溫度的計算公式[1]。
Muller在1959年使用熱力學(xué)關(guān)系式計算了含量很低硫酸蒸氣的煙氣露點(diǎn),并得到 Muller曲線,見圖4。該曲線為許多研究者的實(shí)驗(yàn)所證實(shí)。2008年加熱爐煙氣中SO2成分分析數(shù)據(jù)見表2。
(2)該裝置加熱爐露點(diǎn)腐蝕溫度的計算:該裝置煙氣中SO3含量分析數(shù)據(jù)見表2。以2008年9月26日F-101加熱爐的分析為例(按標(biāo)況粗略計算):
VSO3=SO2體積百分?jǐn)?shù)×轉(zhuǎn)化率(SO2氧化為SO3)=0.278÷64×22.4×0.03=2.919×10-6(L/L)
查Muller曲線得知F-101煙氣露點(diǎn)腐蝕溫度為125℃左右。
同理計算:F-201煙氣露點(diǎn)腐蝕溫度為123℃左右;
F-401煙氣露點(diǎn)腐蝕溫度為120℃左右。


表2 加熱爐煙氣中SO2成分分析
從加熱爐壁板腐蝕外觀的分析結(jié)果可知,該裝置加熱爐的主要腐蝕形式為低溫?zé)煔饴饵c(diǎn)腐蝕,其本質(zhì)是硫酸腐蝕,而硫酸又是由SO3與水蒸氣結(jié)合冷凝而來,因此,控制露點(diǎn)腐蝕可以考慮從以下幾方面著手:
(1)適當(dāng)提高加熱爐排煙溫度,避開“冷端腐蝕”,但會增大能耗,應(yīng)該從防腐蝕與節(jié)能的角度進(jìn)行綜合考慮。
(2)燃料氣脫硫,但不易實(shí)現(xiàn)完全脫除。
(3)減少煙氣中SO3含量,抑制SO2向SO3轉(zhuǎn)化。可以采用低氧燃燒法,設(shè)法降低煙氣中過剩空氣含量;也可加入能與氧迅速化合的添加劑,如四氯化碳、吡啶等物質(zhì),以達(dá)到減少原子氧的存在而抑制SO2氧化成SO3的目的。
(4)在燃料中加入SO3的中和劑,使SO3的數(shù)量大大減少。
(5)減少煙氣中水氣含量,盡量不用蒸汽除灰。
(6)在低溫段的爐管,可采用抗露點(diǎn)腐蝕鋼種,如 09CuWSn。
(7)采用保護(hù)涂層,既可用高溫有機(jī)涂料,也可采用熱噴涂,如噴涂Cu-Sn合金、金屬陶瓷等[2]。
(8)采用高密度新型襯里并保證襯里的施工質(zhì)量,底層平鋪不銹鋼箔,防止煙氣竄入遇壁板冷凝成酸液[3]。
(1)分餾加熱爐對流爐管及壁板的腐蝕,主要是由低溫?zé)煔饬蛩崧饵c(diǎn)腐蝕引起。煙氣通過襯里縫隙竄入壁板,遇低溫壁板冷凝成酸液造成壁板的嚴(yán)重腐蝕。
(2)通過計算可以看出三臺加熱爐的煙氣露點(diǎn)腐蝕溫度均在120℃左右,而三臺爐子的排煙溫度均在200℃以上,這就說明加熱爐對流室包括煙囪內(nèi)部的露點(diǎn)腐蝕較小。重點(diǎn)腐蝕部位就在襯里出現(xiàn)縫隙處的壁板上。
綜上所述,加熱爐腐蝕可以采取的保護(hù)途徑有多種,但采用保護(hù)涂層及增加襯里底層的不銹鋼箔,不失為一種值得嘗試的方法。
[1]賈明生,凌長明.煙氣酸露點(diǎn)溫度的影響因素及其計算方法[J].研究與開發(fā),2003(6):31-35.
[2]姜雨澤.煙氣凈化設(shè)計的腐蝕機(jī)理與防護(hù)方法[J].腐蝕與防護(hù),2005,28(12):530-533.
[3]李守信,趙毅,王德宏.煙氣脫硫系統(tǒng)的防腐蝕問題[J].華北電力大學(xué)學(xué)報,2000,27(4):70-74.
Protection of Low Temperature Flue Gas Dew-point Corrosion in Furnace and Temperature Calculation
Wang Bo,Jiang Xiaomin
PetroChina Urumqi Petrochemical Company(Urumqi,Xinjiang 830019)
A serious corrosion was found on the wall plates of furnace of fractionator in the turnaround of the refinery in 2008.The dew point corrosion of furnace was analyzed and dew point temperature was calculated.The application of protection layer and installation of stainless steel foil for the prime layer of linings are effective measures worth commercial trial.
furnace,flue gas,dew point,corrosion,protection measures
TE963
1007-015X(2011)
2010-11- 26;
2011-06-28。
王波,男,2004年7月畢業(yè)于西安石油大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),現(xiàn)在中國石油烏魯木齊石化分公司煉油廠加氫車間從事設(shè)備管理工作。E-mail:wangbows@petrochina.com.cn
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