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第二代催化裂化汽油選擇性加氫脫硫(RSDS-Ⅱ)技術(shù)的中試研究及工業(yè)應(yīng)用

2011-01-13 08:29:16習(xí)遠(yuǎn)兵周立新
石油煉制與化工 2011年10期
關(guān)鍵詞:催化裂化質(zhì)量

陳 勇,習(xí)遠(yuǎn)兵,周立新,褚 陽

(1.中國石化上海石油化工股份有限公司,上海201500;2.中國石化石油化工科學(xué)研究院)

1 前 言

隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展,汽車尾氣對環(huán)境的污染越來越嚴(yán)重。降低汽車尾氣污染,改善空氣質(zhì)量,已經(jīng)成為世界范圍內(nèi)的共識。實驗結(jié)果表明,降低汽油硫含量是減少汽車污染物排放的最有效手段之一[1]。汽油中的硫在燃燒過程中生成的SOx除對大氣造成污染外,還會使車載尾氣催化轉(zhuǎn)化器中所用的三效催化劑中毒,降低其轉(zhuǎn)化效率,從而使汽車排放污染物增加。因此,不斷降低汽油中硫含量是世界范圍內(nèi)汽油質(zhì)量發(fā)展的主要趨勢。歐盟于2005年1月開始執(zhí)行歐Ⅳ汽車排放標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定汽油中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50μg/g,烯烴體積分?jǐn)?shù)小于18%。我國的汽油標(biāo)準(zhǔn)正逐步與國際接軌,中國汽油標(biāo)準(zhǔn)GB 17930—2006要求從2009年12月31日開始,汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于150μg/g。北京、上海和廣州已分別從2008年1月、2009年10月和2010年8月開始實施北京市地方標(biāo)準(zhǔn)(DB 11/238—2007)、上海市地方標(biāo)準(zhǔn)(滬Ⅳ標(biāo)準(zhǔn))和廣州市地方標(biāo)準(zhǔn)(粵Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)),這些地方標(biāo)準(zhǔn)均要求汽油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50μg/g。汽油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級,使煉油企業(yè)的汽油生產(chǎn)技術(shù)面臨著越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

成品汽油中90%以上的硫來自催化裂化(FCC)汽油,因此,降低FCC汽油硫含量是降低成品汽油硫含量的關(guān)鍵[2]。到目前為止,國內(nèi)外已經(jīng)開發(fā)了大量的降低汽油硫含量的技術(shù)。降低FCC汽油中的硫含量有三種途徑:FCC原料預(yù)處理脫硫、FCC過程脫硫、FCC汽油脫硫。FCC汽油加氫脫硫具有投資低、操作簡便的特點,是當(dāng)今世界最主要的生產(chǎn)低硫催化裂化汽油的加工手段之一。

為了進一步提高FCC汽油的脫硫率并降低烯烴飽和程度、減少汽油的辛烷值損失,中國石化石油化工科學(xué)研究院(以下簡稱石科院)在成功開發(fā)第一代催化裂化汽油選擇性加氫脫硫(RSDS-Ⅰ)技術(shù)[3-4]的基礎(chǔ)上,針對目前國內(nèi)FCC汽油的特征,開發(fā)了第二代催化裂化汽油選擇性加氫脫硫(RSDS-Ⅱ)技術(shù)[5]。該技術(shù)具有烯烴飽和率低、氫耗低、辛烷值損失小的特點,為國內(nèi)汽油質(zhì)量升級提供了技術(shù)保障。以下主要介紹RSDS-Ⅱ技術(shù)的中試研究結(jié)果及其在上海石化的工業(yè)應(yīng)用情況。

2 RSDS-Ⅱ技術(shù)工藝路線的確立

FCC汽油含有大量的硫、氮雜質(zhì)以及烯烴、芳烴等組分。某典型FCC汽油的硫、烯烴、芳烴等的分布規(guī)律見表1。從表1可以看出,F(xiàn)CC汽油的硫、烯烴、芳烴的分布具有以下特點:①硫主要集中在沸點較高的餾分(重餾分)中,以噻吩類等非硫醇性硫化物為主;沸點較低的餾分(輕餾分)中硫含量較低,以硫醇性硫化物為主。②烯烴主要集中在輕餾分中,芳烴則主要集中在重餾分中。

表1 典型FCC汽油硫和烴類組成分布

對于烯烴含量高、硫含量較低、硫化物類型以硫醇性硫為主的FCC汽油輕餾分,采用堿精制抽提的方法處理,可以在脫除硫醇硫且降低總硫含量的同時,避免烯烴加氫飽和,從而避免辛烷值損失。

對于烯烴含量相對較低、硫含量較高、硫化物以噻吩類硫化物為主的FCC汽油重餾分,采用加氫的方法降低其硫含量。重餾分加氫脫硫采用具有高選擇性的催化劑,可在合適的工藝條件下,大幅度降低硫含量,并最大程度地保留烯烴,從而減小加氫產(chǎn)物的辛烷值損失。

根據(jù)FCC汽油中硫、烯烴和芳烴的分布特點,確立RSDS-Ⅱ技術(shù)的工藝路線:①根據(jù)原料性質(zhì)和產(chǎn)品目標(biāo),選擇合適的切割點對FCC汽油進行餾分切割;②對輕餾分采用堿抽提脫硫醇;③對重餾分進行選擇性加氫脫硫,在最大限度降低硫含量的同時盡可能減少烯烴的加氫飽和,以減少辛烷值損失;④將重餾分加氫產(chǎn)物與堿抽提后的輕餾分混合,然后進行氧化脫硫醇,得到全餾分汽油產(chǎn)品(RSDS-Ⅱ產(chǎn)品)。RSDS-Ⅱ技術(shù)的原則流程示意見圖1。

圖1 催化裂化汽油選擇性加氫脫硫技術(shù)流程示意

3 RSDS-Ⅱ技術(shù)的中試研究

采用RSDS-Ⅱ技術(shù)對FCC汽油、多產(chǎn)異構(gòu)烷烴催比裂化工藝(MIP)汽油進行選擇性加氫脫硫中試研究。

以FCC汽油為原料,采用RSDS-Ⅱ技術(shù)生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50μg/g汽油的試驗結(jié)果見表2。從表2可以看出:原料A和原料B的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為942μg/g和840μg/g,烯烴體積分?jǐn)?shù)分別為38.8%和42.1%,是典型的高硫、高烯烴FCC汽油;采用RSDS-Ⅱ技術(shù)對原料A和原料B進行選擇性加氫脫硫后,產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為43μg/g和40μg/g,均小于50μg/g,脫硫率達到95%以上,產(chǎn)品RON損失分別為1.8和1.6個單位,表明RSDS-Ⅱ技術(shù)具有很好的脫硫選擇性,對選擇性加氫脫硫難度最大的FCC汽油有較好的適應(yīng)性。

表2 以FCC汽油為原料生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50μg/g汽油的中試結(jié)果

以MIP汽油為原料,采用RSDS-Ⅱ技術(shù)生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50μg/g汽油的試驗結(jié)果見表3。從表3可以看出,原料C和原料D的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為627μg/g和772μg/g,烯烴體積分?jǐn)?shù)分別為28.8%和28.7%,是典型的MIP汽油。MIP汽油與FCC汽油相比,具有烯烴含量相對較低、芳烴含量相對較高的特點。采用RSDS-Ⅱ技術(shù)對原料C和原料D進行選擇性加氫脫硫后,產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為32μg/g和44μg/g,均小于50μg/g,脫硫率分別為94.9%和94.3%,產(chǎn)品RON損失分別為0.8和0.9個單位,表明在脫硫率相當(dāng)?shù)那闆r下,采用RSDS-Ⅱ技術(shù)處理MIP汽油,產(chǎn)品RON損失更低。

以MIP汽油為原料,采用RSDS-Ⅱ技術(shù)生產(chǎn)

表3 以MIP汽油為原料生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50μg/g汽油的中試結(jié)果

硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10μg/g汽油的試驗結(jié)果見表4。由表4可以看出,原料E的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為364μg/g,烯烴體積分?jǐn)?shù)為14.1%,是典型的低烯烴含量的MIP汽油;原料F的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為187μg/g,烯烴體積分?jǐn)?shù)為28.7%,是典型的低硫含量的MIP汽油。采用RSDS-Ⅱ技術(shù)對原料E和原料F進行選擇性加氫脫硫,產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為6.2μg/g和9.2μg/g,均小于10μg/g時,產(chǎn)品RON損失分別為0.2和1.0個單位,表明對于某些原料,采用RSDS-Ⅱ技術(shù)可以生產(chǎn)出硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10μg/g的滿足歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)汽油,且辛烷值損失小。

表4 以MIP汽油為原料生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10μg/g汽油的中試結(jié)果

4 RSDS-Ⅱ技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用

4.1 工業(yè)裝置簡介

中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)500kt/a催化裂化汽油選擇性加氫脫硫裝置設(shè)計采用石科院開發(fā)的第二代催化裂化汽油選擇性加氫脫硫(RSDS-Ⅱ)技術(shù)。裝置主要包括全餾分FCC汽油分餾單元、輕餾分堿抽提脫硫醇單元、重餾分加氫脫硫單元及堿抽提脫硫醇后輕餾分和重餾分加氫產(chǎn)物混合油的氧化脫硫醇單元四個部分,其中重餾分加氫單元為新建單元,分餾單元及脫硫醇單元利用原有裝置。該裝置于2009年9月建成中交,9月中旬裝置進入開工階段。2009年10月3日裝置處理的FCC汽油產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)均小于50μg/g,滿足滬Ⅳ汽油標(biāo)準(zhǔn)(硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50μg/g)。

4.2 裝置標(biāo)定

上海石化RSDS-Ⅱ裝置開工成功后,分別于2009年11月、2010年4月及2010年8月對該裝置進行3次標(biāo)定。標(biāo)定目標(biāo)是以上海石化FCC汽油為原料,生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50μg/g的汽油。原料及產(chǎn)品性質(zhì)見表5。從表5可以看出,以烯烴體積分?jǐn)?shù)為38.7%~43.3%、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為250~470μg/g的FCC汽油為原料,生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50μg/g的滿足歐Ⅳ排放的低硫汽油時,RON損失0.3~0.6個單位,抗爆指數(shù)損失0.2~0.3個單位,表明RSDS-Ⅱ技術(shù)具有較好的脫硫活性及選擇性。

表5 原料及產(chǎn)品主要性質(zhì)

4.3 裝置生產(chǎn)運轉(zhuǎn)情況

上海石化RSDS-Ⅱ裝置自2009年10月初開工至今,已連續(xù)運轉(zhuǎn)超過1年。生產(chǎn)期間,產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本小于50μg/g,在控制目標(biāo)范圍內(nèi)。產(chǎn)品實際硫含量隨運轉(zhuǎn)時間的變化情況見圖2。由圖2可見,RSDS-Ⅱ產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本在50μg/g以下,為上海石化向上海市供應(yīng)滬Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)汽油提供了保障。從上海石化RSDS-Ⅱ裝置的生產(chǎn)運行情況來看,采用RSDS-Ⅱ技術(shù)完全可以滿足其市場汽油質(zhì)量升級的需要。

圖2 RSDS-Ⅱ產(chǎn)品硫含量隨運轉(zhuǎn)時間的變化

裝置運轉(zhuǎn)初期及運轉(zhuǎn)1年后重餾分加氫單元第一反應(yīng)器和第二反應(yīng)器的壓降變化情況見表6。由表6可見,裝置運轉(zhuǎn)1年后,兩個反應(yīng)器壓降變化很小。1年的工業(yè)運轉(zhuǎn)情況表明,RSDS-Ⅱ工藝流程合理,可以滿足裝置長周期穩(wěn)定運轉(zhuǎn)要求。

表6 重餾分加氫單元反應(yīng)器壓降隨運轉(zhuǎn)時間變化情況 MPa

5 結(jié) 論

(1)RSDS-Ⅱ技術(shù)中試試驗結(jié)果表明,RSDS-Ⅱ技術(shù)對原料的適應(yīng)性強,可以生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50μg/g的超低硫清潔汽油,對部分原料可以生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10μg/g的“無硫”清潔汽油。

(2)RSDS-Ⅱ技術(shù)工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明,以烯烴體積分?jǐn)?shù)為38.7%~43.3%、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為250~470μg/g的FCC汽油為原料,可以生產(chǎn)出硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50μg/g的滿足歐Ⅳ排放的低硫汽油,RON損失0.3~0.6個單位,抗爆指數(shù)損失0.2~0.3個單位。表明RSDS-Ⅱ技術(shù)具有很好的脫硫選擇性。

(3)裝置運轉(zhuǎn)接近1年時間,重餾分加氫單元兩個反應(yīng)器的壓降變化很小,說明RSDS-Ⅱ工藝流程設(shè)計合理,可滿足裝置長周期穩(wěn)定運轉(zhuǎn)要求。

[1] Krenzke L D,Kennedy J E,Baron K,et al.Hydrotreating technology improvements for low emissions fuels[C]//NPRA Annual Meeting,AM-96-67.San Antonio,1996

[2] Sutikno T.Optimal HDS for lower-sulfur gasoline depends on several factors[J].Oil &Gas Journal,1999,97(23):55-59

[3] 李明豐,夏國富,褚陽,等.催化裂化汽油選擇性加氫脫硫催化劑RSDS-Ⅰ的開發(fā)[J].石油煉制與化工,2003,34(7):1-4

[4] 朱渝,王一冠,陳巨星,等.催化裂化汽油選擇性加氫脫硫技術(shù)(RSDS)工業(yè)應(yīng)用試驗[J].石油煉制與化工,2005,36(12):6-10

[5] 李明豐,習(xí)遠(yuǎn)兵,潘光成,等.催化裂化汽油選擇性加氫脫硫工藝流程選擇[J].石油煉制與化工,2010,41(5):1-6

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