奚 俊,邢 剛,馬尚華,王 偉
(中國石油克拉瑪依石化公司,克拉瑪依834003)
中國石油克拉瑪依石化公司半再生重整裝置建于1999年,原設計加工能力0.3Mt/a,該裝置以直餾石腦油和加氫后的焦化汽油為原料,生產高辛烷值汽油調合組分,同時為二次加工裝置提供氫源。重整反應部分采用兩段混氫、四個反應器串聯工藝。2006年裝置擴能改造,加工能力提高到0.4Mt/a。由于擴能后焦化汽油摻煉比例增加,造成重整進料芳烴潛含量大幅度降低,因此裝置的設計質量空速降低至1.39h-1。擴能后重整催化劑由3932、3933更換為中國石化石油化工科學研究院(簡稱石科院)開發的PRT-C、PRT-D重整催化劑。該催化劑的設計壽命為2年,實際運行時間為3年(2006—2009年)。本周期內共加工重整原料0.965Mt(其中焦化汽油0.502Mt),穩定汽油平均辛烷值為94.8(設計值為94)、穩定汽油質量收率為87%(設計值為86.5%),穩定汽油的辛烷值和質量收率均達到設計要求。為了確保催化劑在下一周期有良好的活性,2009年裝置檢修期間對該催化劑進行再生,取得了較好的再生效果。
PRT-C、PRT-D重整催化劑是由石科院開發的多金屬催化劑,其性質見表1。從表1可以看出,PRT-C、PRT-D催化劑中含有稀土元素[1-2]。稀土元素的加入不僅可以抑制催化劑的氫解活性,提高催化劑的選擇性,還可以降低催化劑積炭速率,提高催化劑穩定性,而裝置擴能前采用的3932、3933催化劑中沒有稀土元素。催化劑裝填時,PRT-C催化劑裝填在一段反應器(R-201、R-202),PRT-D催化劑裝填在二段反應器(R-203、R-204)。

表1 催化劑的性質
再生過程主要包括兩個步驟:首先是在專業公司進行催化劑燒焦脫除積炭,然后在重整反應器內依次完成催化劑的氯化更新、還原和硫化。
3.1 催化劑燒焦
重整催化劑燒焦在專業公司的網帶窯上進行,網帶運行速度7m/h,網帶料層厚度25mm,出料溫度不大于80℃,每12h取樣做C、S含量分析。
再生催化劑的性質以及與待生催化劑和新鮮催化劑的性質對比見表2。從表2可以看出,催化劑燒焦后碳含量明顯降低。經計算PRT-C和PRT-D的碳脫除率均超過99.5%;燒焦前后硫含量均很低,變化不大;再生劑的比表面積分別為185m2/g和193m2/g,達到新鮮劑的水平;再生劑的孔體積變化不大,只降低0.02~0.03mL/g。燒焦后PRT-C和PRT-D催化劑的回收率分別達到98.7%和99.5%,催化劑損失很少。總體來看,重整催化劑的燒焦效果良好。

表2 PRT-C和PRT-D催化劑再生前后性質對比
3.2 催化劑裝填
為確保催化劑的裝填效果,委托專業催化劑裝填公司進行裝填。各反應器催化劑的裝填數據見表3。從表3可以看出,催化劑再生前后反應器壓降基本相同,說明催化劑燒焦和裝填過程控制得較好,沒有出現大量催化劑粉末,并且各反應器中催化劑分布均勻,沒有溝流情況發生。

表3 重整催化劑裝填數據
3.3 催化劑氯化更新
催化劑裝填完畢后,進入氯化更新階段。燒焦過程產生較多的水,既會導致催化劑上氯的流失,又會使活性金屬晶粒聚集,對催化劑的酸性功能和金屬功能都有影響。催化劑的氯化更新過程包括氯化和氧化更新兩步,進行氯化氧化處理可以使燒焦更完全,使催化劑上的金屬處于完全氧化態,可補充催化劑上的氯含量,并使積聚的活性金屬晶粒重新分散,更好地恢復催化劑性能。氯化更新工藝的操作條件見表4。氯化劑采用四氯化碳,R-201至R-204反應器注氯量分別是14.5,23.5,58.5,117.0kg。

表4 氯化氧化操作條件
在氯化更新過程中為了控制補充空氣量,需要在重整產物分離罐(D-201)處泄壓排氣。操作時發現有含氯化氫的水從反應系統排出,說明雖然檢修時間處于干燥的夏季,且檢修過程中對各反應器進出口均嚴格密封,但是系統內還是相對潮濕,因此在氯化更新之前應對系統進行干燥,以避免氯化劑的浪費。
3.4 催化劑還原
催化劑的還原效果對催化劑性能起決定性作用。要取得好的還原效果,必須嚴格控制水含量。控制方法是在還原過程中加入再生后的分子篩,將催化劑還原時產生的水及時吸附,保證反應器入口氣體中的水含量小于30μg/g。催化劑還原的操作條件見表5。

表5 還原操作條件
3.5 催化劑硫化
還原態的重整催化劑具有很高的氫解活性,如果不進行硫化,將在進油初期發生強烈的氫解反應,放出大量熱,使催化劑床層出現超溫現象。催化劑硫化過程中應注意在注硫的同時各反應器入口溫度以20~30℃/h速率降溫至370℃,注硫15min后開始進行硫化氫取樣分析,以后每30min取樣分析一次,并記錄硫化氫的穿透時間。硫化劑采用二甲基二硫。R-201至R-204的注硫量分別為8.6,12.9,14.3,28.6kg。
4.1 重整原料性質
催化劑再生前后重整裝置原料性質穩定,芳烴潛含量較低,但變化不大。重整擴能后焦化汽油摻煉比例從20%左右增加到超過50%,導致芳烴潛含量從42%左右下降到30%左右。再生前后原料性質見表6。

表6 重整裝置原料性質
4.2 重整操作條件
催化劑再生前后的重整操作條件見表7。從表7可以看出,當進料量相同時,再生后反應器入口加權平均溫度(WAIT)較再生前低14℃。

表7 重整反應主要操作條件
4.3 重整產品性質
重整產品包括重整穩定汽油和重整氫氣,穩定汽油的性質及氫氣組成分別見表8和表9。從表8可以看出,再生前后和使用新鮮劑得到的穩定汽油餾程分布變化不大,盡管穩定汽油辛烷值均達到設計值94,不過結合表8中WAIT數據,根據WAIT提高3~5℃、辛烷值提高1個單位來判斷[3],再生后催化劑的活性明顯提高。穩定汽油辛烷值均達到設計值94。從表9可以看出,與再生前相比,氫氣純度增加1.241百分點,(C3+C4)體積分數降低1.191百分點;與新鮮劑相比,氫氣純度值相近,(C3+C4)體積分數降低0.324百分點。表明再生過程中氯化更新效果較好,催化劑選擇性提高。

表8 重整穩定汽油性質

表9 重整氫氣組成 φ,%
(1)PRT-C、PRT-D催化劑經燒焦后,脫碳率高,均超過99.5%;催化劑回收率高,分別達到98.7%和99.5%。說明催化劑的燒焦效果良好。
(2)與再生前相比,氫氣純度增加1.241百分點,其中(C3+C4)體積分數降低1.191百分點,說明催化劑氯化更新效果良好。
(3)開工后催化劑床層未出現超溫現象,說明催化劑硫化效果良好。
(4)工業應用結果表明,與再生前相比,在進料量相同的情況下,再生后得到相同辛烷值的穩定汽油產品時,WAIT值降低14℃,說明再生后催化劑的活性明顯提高。該催化劑經過再生,能滿足下一周期重整生產的要求。
[1] 徐柏福,張大慶,葉小舟,等.PRT-C/PRT-D重整催化劑的工業應用[J].石油煉制與化工,2008,39(8):21-24
[2] Chen Zhixiang,Zhang Daqing,Liu Zhihua,et al.Commercial application of polymetallic reforming catalysts PRT[J].China Petroleum Processing and Petrochemical Technology,2009,(3):5-9
[3] 徐承恩.催化重整工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2006:486-489