湯永平
(貴州開磷遵義堿廠,貴州 遵義 000000)
自備熱電廠循環水系統清洗預膜及水質穩定性分析
湯永平
(貴州開磷遵義堿廠,貴州 遵義 000000)
闡述了自備熱電廠循環水系統停車在線剝離、清洗和預膜處理的方法及結果。探討了循環水系統清洗、預膜的水質控制方法。
循環水系統;清洗;預膜;水質穩定性
熱電廠循環冷卻水系統,無論是新系統還是老系統,在開車正常投藥之前都要進行系統剝離、清洗和預膜工作。剝離、清洗和預膜工作被稱為熱電廠循環水系統化學處理的預處理。對于新系統來說,在安裝過程中,總會有碎屑、雜物和塵土等留在設備和管道之中,有時冷卻設備的銹蝕和油污也很嚴重,這些雜物和油污如不清洗干凈,將會影響下一步的預膜處理工作。老系統的冷卻設備還常有垢、粘泥和金屬腐蝕產物等,嚴重影響設備壽命和換熱效果。因此,剝離、清洗工作做得好,對新系統來說,可以提高預膜效果,減少腐蝕和結垢的產生;對老系統來說,可以提高設備換熱效率,改善工藝操作條件,保證設備長周期安全生產運行,降低能耗和延長設備使用壽命。所以,熱電廠循環水系統的剝離、清洗工作是循環水系統開車必不可少的一個環節。
循環水系統的預膜是為了提高緩蝕劑的成膜效果,常在循環水開車初期投加較高的緩蝕劑量,待成膜后,再降低藥劑濃度維持補膜,即所謂的正常處理。這種預膜處理的目的是在金屬表面能很快地形成一層保護膜,提高緩蝕劑抑制腐蝕的效果。
遵義堿廠熱電廠建有3萬kW的自備發電機組,其循環水量為7 500 t/h,系統保有水量為2 500 m3/h,循環水主要供凝汽器、冷油器和空氣冷卻器冷卻用水,主要換熱材質為銅和碳鋼。
系統參數配置如表1所示。補充水水質分析結果如表2所示。

表1 循環水系統參數配置

表2 補充水水質 mg/L
該補充水為高硬高堿度水,在冷凝器表面極易結垢;補充水COD也比正常水源高很多,水質較惡劣,直接用作補充水會導致粘泥沉積和生成微生物,引起凝汽器的換熱效率下降,影響生產,縮短設備壽命;補充水的總磷含量較高,過高的磷含量會生成難溶的磷酸鈣垢。因而,該循環水補充水作為循環水的進水,需做水質處理。
為了達到清洗預膜的效果,徹底清除涼水塔下的集水池和循環水泵吸水井底部的污泥,補充水經過過濾處理后注入池中,其目的是要降低剝離、清洗水質的濁度。清洗前,檢測對池中的補充水,水質已達到清洗預膜的要求,見表3。

表3 清洗前的補充水水質
同時,組織有關部門對開車前需確認的設備、系統、電氣、儀表及相關參數進行確認,在確保無誤簽字確認后,整個準備工作結束。
自2010年10月31號開始剝離、清洗工作,此次使用的清洗劑和預膜劑含有高效粘泥剝離劑、除油劑、滲透劑、金屬螯合劑分散劑、除銹劑和高效緩蝕阻垢劑。在清洗過程中,循環水的濁度不斷上升,后趨于平穩,此過程說明,剝離劑將系統管道及設備中的污泥及沉積物清理出來溶于水中,最終使換熱設備及金屬管道露出金屬表面。
濁度從最小上升到最大值,由于旁濾系統的投入,使循環水質不斷得到過濾,從而使得濁度上升到最大后逐漸下降。循環水表面有一層烏黑的泡沫,這說明其中的粘泥剝離劑起了作用。至此,剝離工作完成。
清洗工作是將系統的pH值降低,進行化學酸洗。在清洗的過程中,鐵離子濃度不斷升高,這說明其中的化學除銹劑起了作用。在此期間,在循環水中放置了標準20#鋼和黃銅掛片,以監控對金屬的腐蝕情況。此項工作歷時69 h。
在清洗過程中,按照金屬管道的清洗要求,將pH控制為3.0~5.5(實際為3.20~4.76),使系統的循環水保持酸性環境,將附著在設備及金屬管道表面的鐵銹清理出來,因而,總鐵量開始上升,直至最后穩定并且略有下降。
在清洗的過程中,為了控制富氧生物的生成,必須嚴格控制總磷的含量,防止在預膜前微生物的生成而影響預膜效果。總磷隨著藥劑的加入,濃度上升到最大值,隨著垢和油污、粘泥的洗出,逐漸下降。在清洗過程中,總磷含量始終保持在50 mg/L以上,符合控制要求。
由于換熱設備及金屬管道的表面可能結垢,在酸洗的過程中,水溶液中的鈣含量先上升而后趨于平穩,說明酸洗溶解了設備及管道的垢,使碳酸鈣和硫酸鈣中的鈣離子游離出來,從而使水中的鈣離子濃度升高,直到將系統的垢全部清洗出來,鈣離子趨于穩定且略有下降。
pH值、濁度、總磷、總鐵在一定時間內已經穩定并開始下降,說明管道內粘泥與銹已經清洗掉,清洗工作可以結束??傝F含量從2.8 mg/L升至最高為30.7 mg/L;濁度從86 NTU升至258 NTU,據此保守計算,此次清洗過程,共洗去污泥和油、垢約340 kg、鐵銹約80 kg。掛片結果表明,20#鋼的腐蝕速率為1.32 g/m2·h,黃銅的腐蝕速率僅為 0.001 4 g/m2·h,遠低于碳鋼的6 g/m2·h和黃銅的 1 g/m2·h的要求,因而此次剝離、清洗工作有效地除去了粘泥、油、垢和鐵銹,又使基體材料未受較大的腐蝕。
在清洗結束后,按照計劃立即進行預膜處理。由于清洗后水質很差,必須換水,因而,采用完全排放,然后再補水的方法,節省了大量的補給水。補完水后,啟動無閥濾池,對無閥濾池進行清洗,清洗干凈后再用無閥濾池對循環水進行過濾,使水的濁度大幅度下降。在濁度為19.9 NTU、總鐵含量為0.98 mg/L時,開始預膜在調整好水的pH值后,在泵吸入口放入2塊掛片,在冷卻塔下放置1塊從清洗開始的掛片,隨時監控預膜情況。此次預膜工作歷時64 h。在整個預膜過程中,pH值按照預膜要求控制為5.5~7.0,總磷含量大于50 mg/L,整個數據符合要求。
在預膜過程中,由于嚴格控制了總磷含量和pH值,使成膜質量大幅度提高,預膜后經檢測,3塊掛片外觀都有7彩膜,并且做了5%硫酸銅腐蝕試驗,結果分別為75 s、95 s、120 s,遠遠超過技術協議中大于10 s的要求。
本次循環水系統采用停車在線預膜處理,系統歷經清掃、剝離、清洗及預膜過程,總耗時133 h,在剝離、清洗過程中,嚴格按《工業設備化學清洗質量標準》(HG/T2387-2007)執行,各項指標均在可控范圍內,既滿足了系統的剝離、清洗徹底的要求,又保證了設備的腐蝕率降到最低,成功地在系統管道及換熱設備上形成了一層質地均勻、色彩一致、致密的保護膜。成膜采用國標用硫酸銅溶液進行檢測,最大時差達120 s,最小時差為75s,遠遠大于標準所要求的10s以上。此次預膜處理是成功的,有效地抑制了循環水系統污泥的沉積和垢的生成,保證了設備的換熱效率,增大了蒸汽的做功能力,降低了發電系統能耗。
self-provided thermal plant circulating water system cleaning pre-membrane and water stability analysis
TANG Yong-ping
(Guizhou Kailin Zunyi alkali plant,Zunyi 563004,China)
Parking strip online,cleaning,the method and effectiveness of membrane treatment in self-provided thermal water circulating system were expounded.The cleaning of water circulating system and membrane water quality control method were probed into.
water circulating system;cleaning;pre-membrane;water quality stability
TQ085+.2
B
1009-1785(2011)09-0044-03
2011-07-22