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淺談礦用截齒釬焊工藝的改進

2011-01-25 01:48:06陳建云
鑿巖機械氣動工具 2011年1期
關鍵詞:裂紋焊縫工藝

陳建云

(晉城菲利普斯機械部件制造有限公司,山西晉城048000)

礦用截齒是采煤機、掘進機和破碎機等采掘機械滾筒上直接切割煤炭的關鍵部件,該部件是齒體、齒尖組成的焊接結構,釬焊強度直接影響截齒壽命。由破碎機理可知,截齒在采煤過程中由于工況惡劣,承受壓縮、彎曲和沖擊等復雜的合力作用,齒尖脫落現象十分嚴重。齒尖的脫落勢必要停機換齒,不但增加采掘生產成本,造成硬質合金和貴重鋼材的浪費,而且直接影響煤礦工人的生產情緒和采煤的生產效益。因此,提高截齒的釬焊質量、尋求新的工藝方法刻不容緩。

1 原產品存在缺陷

2004年6月,金駒實業與菲利普斯公司合資后,引進中日合資熱處理加熱爐、KIA數控設備、中頻釬焊機等先進的加工設備。經過半年的設備安裝調試,2005年初生產步入正軌,全年生產各類截齒10萬把。用戶反映部分產品出現掉合金頭的現象。針對該產品質量問題,公司馬上成立技術攻關小組,展開調研、技術攻關。

我們把生產期的截齒拿到國家采煤機械質量監督檢查中心進行檢驗,檢驗結果表明,截齒的外形尺寸、淬火硬度和沖擊韌性均達到標準、而焊縫的充盈度和抗剪強度不夠穩定,部分產品達不到MT246-1996《煤礦用截齒》的要求。這些產品產生的焊縫缺陷主要是:

(1)氣孔夾渣。焊件結合面、合金清洗不徹底,焊縫間隙大小選擇不當,焊劑使用不規范;

(2)咬邊熔蝕。釬焊溫度過高,加熱時間過長;

(3)裂紋。釬焊時加熱不均勻,焊接后快速冷卻,熱處理回火脆性;

(4)部分間隙未填滿。間隙過大或過小,裝配時焊件歪斜,焊前焊件表面清理不徹底,焊件加熱溫度偏低。

2 釬焊工藝改進

針對產品釬焊工藝方面存在的問題和缺陷,對原釬焊生產工藝進行了分析,細化到每一個生產環節,徹底消除質量隱患,對釬焊工藝進行了改進和優化。

2.1 焊前的準備

(1)外觀檢查。檢查每一個硬質合金表面,其表面必須平整,以保證合金與釬焊基體有良好的接觸,保證釬焊質量。

(2)表面處理。對硬質合金進行噴砂處理,去除其表面的氧化膜,改善潤濕性能。最好不用化學法研磨或電解法研磨,避免由于硬質合金表面層的粘結劑——鈷被腐蝕而影響釬焊質量。

(3)超聲波清洗。引進超聲波清洗儀,對硬質合金、焊劑、被焊基體進行清洗,徹底清洗掉表面油污及銹漬,最后烘干。

2.2 釬焊材料

焊料選擇圓片狀的Cu56ZnMnCo釬料,該焊料強度高,與硬質合金的結合性好,用于石油鉆頭的釬焊。焊劑選用脫水硼砂。

2.3 正確控制釬焊溫度

Cu56ZnMnCo釬料的液相線為909℃,釬焊溫度控制在920~940℃時,釬焊質量很不穩定,經過多次研究觀察后,將釬焊溫度調整為940~960℃,這時釬料的流動性、滲透性最好,如果加溫過高,容易引起釬料中的鋅蒸發與錳氧化,引起夾渣與接頭強度下降等問題;溫度太低則影響釬料的鋪展。

2.4 改造釬焊設備

由于原釬焊設備采用統一感應線圈,其感應線圈不僅功率小,而且其形狀與截齒外形不能完全吻合。針對上述情況,為每一種型號的截齒產品制作了仿形感應線圈,達到不同產品的焊接要求。

2.5 釬焊操作

首先根據每種型號的截齒產品的具體情況制定釬焊操作工藝規范,對焊接操作的功率、冷卻等參數的大小、時間進行嚴格規范。

由于42CrMo鋼材和YG11C合金的線脹系數相差很大,因而造成釬焊時它們的間隙發生變化。針對這種現象,采用含鎳45%的鎳鐵合金薄片,低碳鋼片或紫銅片(厚度為0.05 mm左右)做補償片,釬焊后墊片可留在釬縫中,緩沖焊后因42CrMo和YG11C的收縮不一致而產生的應力,提高釬焊強度。

焊接過程中,當工件加熱到釬焊溫度時。要求操作工用紫銅加熱棒將硬質合金沿槽窩往返移動3~5次,以排除焊縫中的熔渣。熔渣不排除則形成夾渣,影響焊接質量。

2.6 釬焊后的冷卻和低溫回火

釬焊后的冷卻速度是影響釬焊裂紋的主要因素之一。對于硬質合金的釬焊面較大或基體特小而硬質合金較大的工件,釬焊后應立即放入200~250℃爐中回火6~8h,消除釬焊應力;減少裂紋,延長硬質合金工具的使用壽命。

常使用的保溫冷卻方法:①用石灰槽或炭粉槽的緩冷法;②焊后工件密集疊放緩冷法。

2.7 清除焊縫附近的多余熔劑

方法一:將焊后已冷卻的工件放入沸水中煮30~45min,再進行噴砂處理,就可以徹底清除焊縫處多余的熔劑和氧化皮等臟物。

方法二:在條件允許的情況下,也可以將工件放入酸洗槽中進行酸洗,酸洗后必須經過冷水槽和熱水槽相繼清洗干凈。酸洗時間不宜過長,一般為1~4min,過長時間的酸洗可能造成焊縫的腐蝕。

2.8 釬焊后的質量檢查

使用超聲波探傷儀檢測焊縫處有無氣孔,檢查被焊工件有無裂紋。對已檢查出有缺陷的工件,可重新加熱釬焊,但也應盡量減少重焊次數,以免硬質合金因反復加熱而影響質量。對于已產生裂紋的工件。應在分析原因后將有裂紋的硬質合金取下,重新釬焊。

3 釬焊工藝改進后產品性能

釬焊工藝改進后,公司對產品做了解剖觀察,焊縫的焊接充盈度在縱、橫兩個方向上均達到98%以上。由于采取了上述一系列措施,保證了釬焊質量,提高了焊接強度,達到了預期目標。經上海煤炭科學院檢測,完全符合國家相關標準的規定,產品綜合性能如表1所列。

表1 礦用截齒綜合性能檢測數據

4 結束語

對集團公司各礦的使用情況進行了質量跟蹤調查,實踐證明,采用新的釬焊工藝所生產的產品,在使用過程中未出現合金頭脫落的現象,而且產品的使用壽命有了很大提高,降低了煤炭的生產成本,提高了采掘生產效率。

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