梁亞剛,宋 波,李 文,張 勇,姜 銳,方 磊
(日照鋼鐵控股集團有限公司,山東日照 276806)
隨著鋼鐵工業技術裝備水平快速發展,作為企業管理核心之一的采購部門,不僅要從工廠原材物料上給以配合,而且更要從工廠管理和技能提升上予以支持,滿足生產需要。
某H型鋼廠通過引進SKF的IMS(即Integrated Maintenance Solution——綜合維修解決方案服務)項目,提升了工廠設備管理和維修技術水平。
某H型鋼廠設備主體供應商為意大利DANIELI,原設計產量為50萬t/年,經工藝和設備擴能改造已將產能提高到130萬t/年,產品范圍主要為中小型建筑用型鋼H100-H350、工字鋼20-32。
2008年前,H型鋼廠的設備管理水平還相對滯后,雖然已從事后維修轉化為以點檢、潤滑、定修為基礎的預防性維修,但向細致化、標準化管理的發展中遇到了瓶頸。
首先,預防性維修的標準不明確,維護手段單一,單憑感觀經驗來判斷設備故障已無法適應現代化生產的需要,突發性大設備故障控制不好,非計劃停機時間較多。2007年設備故障引起的停機時間每月平均21.76h。其二,設備管理人為因素影響較大,無客觀數據支持,存在很大隱患。其三,人員素質提高及梯隊培養困難。員工的技術能力已滿足不了當前生產設備維修的需要。其四,在設備超負荷運轉情況下,保證設備穩定運行并實現設備的持續改善已非常困難。其五,備件和維護費用控制手段單一,備件庫存和維護費用一直居高不下。
2007年,采購部門同車間一起確定引進了SKF為期4年的IMS服務項目,以設定的關鍵服務指標為基準,在H型鋼廠建立設備資產管理體系,制定、整合設備管理主要業務流程,包括搶修、計劃檢修、定修、大中修、項目管理等。關鍵設備安裝SKF在線監測系統,及時監控設備運行狀態。建立故障根本失效原因分析流程,通過RCM分析、6 Sigma項目、根本失效原因分析,制定維護策略。組建狀態監測團隊,進行專業技能培訓和業務提升。實現API軟件與ERP實時數據連接,進行備件庫存優化,降低庫存成本。提供KPI(關鍵績效指標)管理,有效指導評價維修績效。提供軋輥全壽命管理系統,有效評估輥、輥環等工藝件性價比,指導低成本。最終實現企業400%的投資回報率。
1.17#精軋機減速機齒輪箱軸承保持架斷裂故障診斷。2008年2月14日,現場聽診17#精軋機減速機有異常聲音,在線系統頻譜顯示有保持架的缺陷頻率存在。同軋鋼工段點檢員現場聽診并進一步分析,決定大修時檢查。2008年3月1日,對17#精軋機的減速機開上蓋檢查,發現齒輪箱高速軸外端軸承保持架出現數段斷裂。該診斷案例避免了H型鋼廠8~10h的非計劃停機時間。
2.3#冷鋸軸竄及萬向軸斷裂案例可靠性分析。2009年2月5日,現場工藝人員反映3#冷鋸從4日晚開始出現憋鋸現象。隨后進行現場觀察和數據分析。不帶載時采集振動數據,未發現冷鋸軸承異常。2月7日,3#冷鋸接軸在冷鋸側十字包出現斷裂。經分析初步判斷為接軸質量問題。2月29日,3#冷據振動頻譜出現了明顯的半倍頻。通過檢測軸竄量為1.24mm,判定為設備嚴重隱患,及時通報H型鋼廠領導。該案例避免了設備嚴重損壞所造成的損失,同時節省了設備設返修的費用,并獲得接軸廠家相關零部件的賠償。
3.庫存備件ABC分類。根據SKF的要求,每類備件年消耗金額=備件的單價×年消耗量,設定出A類備件年消耗金額占70%左右,品種累計占10%左右;B類備件年消耗金額占20%左右,品種累計占20%左右;C類備件年消耗金額占10%左右,品種累計占70%左右。
ABC類備件的管理原則是:A類備件重點控制,少量儲備,安全庫存量低,進出有詳細記錄,嚴格檢查存貨情況;B類備件一般控制,合理儲備,安全庫存較大,有進出記錄,經常檢查存貨情況;C類備件稍加控制,設置上下限儲備量,安全庫存量較大,有進出記錄,定期檢查存貨情況。
1.3年來各層人員的管理與維修理念發生了根本性的轉變,認識到利用規范的設備資產管理平臺和可靠性設備維護技術,能在當前鋼鐵行業產能限定的空間內提升效益和利潤,降低生產成本,增強競爭優勢。作業流程系統規范,維修費用和績效實現了指標管理,備件庫存得到優化,維修費用大幅降低。2009年,H型鋼廠平均設備單耗37.85元/t,比2008年下降11.65%。2009年設備大修費用3 150萬元,比2008年下降24.46%。2009年備件材料庫存比2008年下降47.24%。
2.H型鋼廠的設備維修制度也實現了跳躍式發展,從最初的事后維修轉變為預防性維修,從預測性維修提升到主動維修,并開始全面推進設備全壽命周期維修管理。利用設備狀態監測、油品檢測、熱成像監測、維修記錄等手段實現了可追溯的設備管理,可控性得以加強。通過設備故障根本失效原因分析、設備可靠性分析、技術改造和提升等,設備可靠性得以保障。2009年H型鋼廠通過先進技術發現設備故障及維修建議260項,避免重大設備故障18次,避免非計劃停機80h,可產生直接效益182萬元。
3.H型鋼廠維修團隊素質和能力得到提升,加強了梯隊培養。培養的狀態監測小組成員,接受了SKF狀態監測分析師一級培訓,提高了技能,擴展了視野。