董慶海
(中石化勝利石油管理局黃河鉆井工程運輸一公司,山東 東營 257055)
勝利油田現有各類德國進口奔馳載重車、作業車、特種車100余臺,主要選配OM402、OM403、OM422、OM423四種型號奔馳進口發動機。鑒于發動機經常在夏季高溫泥水、冬季嚴寒風沙的環境下長時間、超強度、超負荷的運轉,造成了發動機燒瓦、滾瓦、拉缸等,嚴重的會造成發動機曲軸箱報廢,給油田生產造成不利的影響。
奔馳四種型號的發動機均為“V型”八缸或十缸發動機,其中一臺OM422“V型”八缸發動機因滾瓦造成第二、三、四道曲軸軸承座孔滾燒,基準破壞,單邊尺寸擴大0.20~0.50mm,造成曲軸箱報廢。為了確定此發動機曲軸箱的修復方案,對銅皮補償法、瓦背刷鍍法、座孔刷鍍法及焊補法等多種修復方案進行試驗分析比對,認為軸承座孔電刷鍍法能夠確保將曲軸箱恢復至標準尺寸,可滿足曲軸箱精度要求。
為了保證修復成功,運用電刷鍍工藝在其他報廢曲軸箱上進行了多次試驗、分析,最后確定了發動機曲軸箱的修復工藝如下。
1.以第一、五道軸承座孔為基準,將二、三、四道座孔鏜至標準圓,單邊鏜削量控制在0.20~0.50mm。
2.將曲軸箱座孔加工面及相關部位清洗干凈,烘干油分并處理干凈。
3.由專業人員進行電刷鍍作業,座孔直徑恢復至φ110mm。為了增加鍍層的結合強度,將傳統的鎳、銅交替刷鍍工藝,改為電解銅刷鍍工藝。
4.再次鏜削軸承座孔。仍以第一、五道座孔為基準,調整刀具,鏜削第二、三、四道座孔。為了避免加工時溫度過高造成鍍層脫落,經試驗決定采取轉速200r/min,吃刀量0.05mm,并配用鼓風機冷卻,將溫度控制在300℃以下,鏜削結果較好。
對修復的發動機曲軸箱進行了全面測量,均符合規定標準。裝配后測試曲軸軸承配合間隙、曲軸軸承同軸度、活塞頂部間隙等均達標。整機試車無任何不良反應,機油壓力、溫度、功率等參數正常,試車一次成功。
奔馳OM422發動機曲軸箱進口一臺需要6萬元,修復僅需費用0.5萬元,修復一臺節約資金5.5萬元,還避免了因外購曲軸箱而影響生產的損失。