楊 容 (天津長蘆海晶集團有限公司,天津 300455)
某電廠是95年投產的熱電聯(lián)產的企業(yè)自備電廠,配有3臺35t/h中溫中壓鏈條爐,一臺3MW背壓機組和一臺3MW抽凝機組,工業(yè)冷卻水系統(tǒng)為半開放式,兩套離水交換法制水系統(tǒng),以排水明溝結合污水井、排污管道、排污泵進行有序排放,年均耗水量為638850噸。
國家對能源問題越來越重視,對環(huán)保要求越來越高。為了企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要和節(jié)能減排降耗的要求,工業(yè)水綜合利用和循環(huán)應用顯得日益重要。近幾年來,該電廠在工業(yè)廢水分類綜合利用方面,采取了一些技術改進措施,開展了相關技改項目,效果顯著。
(一)、三臺35t/h中壓鏈條鍋爐連續(xù)排污的高溫排污水直接排入污水溝道。
(二)、抽凝式汽輪機冷卻循環(huán)水未綜合利用,冷源損失較大。
(三)、化學水處理車間離子交換制水系統(tǒng),反洗和再生工藝過程中產生的工業(yè)廢水直排。
(一)、充分利用鍋爐連續(xù)排污的水資源
1、由于原三臺鍋爐連續(xù)排污是通過鍋爐排污管道,直接排入污水溝道進入污水系統(tǒng),這部分80℃~85℃的高溫水,每天約50t,就白白流失。該廠區(qū)采暖供水為溫度85℃的循環(huán)水,補充水10t/h,沖灰水系統(tǒng)需沖灰補充水為300噸/天,這樣只需在鍋爐車間零米層,建立一座20t的敞開式水箱就可以完全把這50t的水資源利用起來,三臺鍋爐的連排管道接入此水箱,冬季此水箱作為廠區(qū)供暖的主要補充水源,經(jīng)采暖利用后,作為沖灰水補充水接入沖灰水系統(tǒng)。
2、利用連排水供暖系統(tǒng)故障的補救措施。
連續(xù)排水水量減少時,不能保障供暖與沖灰水補充時,需利用蒸汽直接加熱采暖循環(huán)水,同時,通過其他系統(tǒng)進行水源的補充。
(二)、汽輪機循環(huán)水綜合利用
冷凝機組綜合熱效率僅為30%~40%,其他的熱量白白損失掉了,而其中最大的就是凝汽器的冷源損失,約占總損失的60%,如何降低熱源損失,提高全廠熱效率,達到節(jié)能挖潛的目的,是目前亟待解決的問題。采用汽輪機循環(huán)冷卻水供熱的方法能夠取得良好效益和較為成功的經(jīng)驗。
1、3 MW抽凝機組技術參數(shù)
型號:C3-35/5型
生產廠家:杭州汽輪發(fā)電機廠
設計排氣溫度:36℃
排氣壓力:0.08Mpa
循環(huán)水流量:800t/h
熱網(wǎng)供水溫度:tg≈60℃
供水焓值:hg=251.5kJ/kg
熱網(wǎng)回水溫度:th≈50℃
回水焓值:hh=209.3kJ/kg
循環(huán)泵電機:45kw 2臺
冷卻塔風機:22kw 2臺
如果將機組排氣溫度提高到70℃,就可將循環(huán)水溫度加熱到60℃以上,盡管水溫不高,但采用低溫大流量的方法,可滿足冬季采暖的要求。
2、用循環(huán)水供熱,可帶采暖面積計算
天津市單位采暖面積所需熱量為0.08kw/m2,循環(huán)水放出的熱量為9378kw,可供11.7萬m2,原供熱站供熱面積為45000m2,根據(jù)理論計算,此方案可行。
3、具體方案
原供熱站設有板式熱交換器3臺,熱水循環(huán)泵3臺,補水箱1個,補水泵1臺,該站為廠區(qū)所需,工程改造方便,供熱距離較短,壓損小,運行管理方便。
(1)換熱站供熱設備與循環(huán)水供熱并聯(lián),可互為備用,互為切換。
(2)通過控制進入冷卻塔循環(huán)水量,關停冷卻塔風機,減少循環(huán)水量的方式,控制循環(huán)水溫度在60-70℃。
(3)組啟停過程中,為保證供熱穩(wěn)定性,需要進行兩個系統(tǒng)的切換,機組啟動前,采用交換站供熱系統(tǒng)進行供熱,機組正常負荷運行后,在切換到循環(huán)水供暖系統(tǒng)。
(4)組在低負荷運行時,循環(huán)水溫升減小,不能保證供暖需要時,需要利用交換站內熱交換設備,對系統(tǒng)進行二次補充加熱,以達到公共熱熱系統(tǒng)的溫度要求。
(5)外界氣溫升高,回水溫度升高,切換至原冷卻塔系統(tǒng),循環(huán)水還可以進入冷卻塔循環(huán)水系統(tǒng)進行冷卻。
4、安全性問題
主要問題是凝汽器承壓問題,該廠熱用戶處于平原地區(qū),循環(huán)水所需壓力不大,回水壓力一般在0.2Mpa,而凝汽器的承壓能力為0.8Mpa,是滿足的,但是為了預防熱網(wǎng)突然解列等特殊情況,采取在熱用戶回水管路上加裝安全閥保證回水壓力不超過0.2Mpa和供熱循環(huán)水回路上安裝止回閥的措施。
(三)、化學水處理車間工業(yè)廢水的回收利用
該廠水處理車間采用離子交換的一級除鹽水處理工藝。離子交換法是水處理經(jīng)常使用的一種方法,是利用離子交換樹脂跟水溶液中的陰陽離子發(fā)生交換反應而達到交換水中某些離子的目的。離子交換樹脂具有一定的交換容量,在工作到一定程度之后,失去繼續(xù)交換水中離子的能力,此時就必須進行離子交換樹脂的復活處理,以恢復其交換的能力,離子交換反應是可逆反應,失效的離子交換樹脂可以再生。
1、再生工藝過程
車間采用逆流再生工藝,再生的過程分為小反洗、進酸進堿、置換、小正洗、大正洗等步驟,幾個工作周期后還要進行一次大反洗,在再生和大反洗的過程中,大量的工業(yè)廢水排放到中和池中,這部分工業(yè)廢水平均每天約50-80噸,通過排污管道,排放到雨污系統(tǒng)中,白白浪費,造成水資源的浪費,同時造成環(huán)境污染,為了充分的利用這部分工業(yè)廢水,減少水資源的浪費和環(huán)境污染,可以對該部分廢水進行處理后利用。
2、具體方案
(1)小反洗和大反洗產生的廢水主要是含有泥沙的廢水,經(jīng)過沉淀和靜置處理后即可以用于鍋爐沖灰,水膜除塵,綠化沖廁等用途。
(2)進酸進堿和置換后的酸堿廢水進入中和池進行中和反應,得到弱酸或弱堿性廢水,通過少量的工業(yè)燒堿進行調節(jié),得到弱堿性廢水,該廢水呈弱堿性,主要成分是氯化鈉和氫氧化鈉,經(jīng)過沉淀處理后,可以直接用于鍋爐的水膜除塵、沖灰和煤廠的澆煤,配水等。
3、改造措施
(1)切斷廠區(qū)排污系統(tǒng)與化學水處理車間的聯(lián)系。
(2)設立兩臺耐腐蝕泵,互為備用,作為化學車間與外界的排水聯(lián)系口。
(3)改造化學車間的排水管道,使之與鍋爐的沖灰補水池,煤廠的用水管道等連接。
4、補救措施
(1)中和池的水質根據(jù)實際工藝步驟的不同而造成的,需要人工來測定,因此投放的工業(yè)燒堿量應該通過計算來確定。
(2)設置中和池溢流管來連接廠內的雨污系統(tǒng),在排污泵故障或用水需求量少時,排至雨污系統(tǒng)。
(一)節(jié)水效益
改造后大量降低沖灰水的用量,全廠用水量由638850t/a將為 600850t/a,節(jié)約用水 38000t/a,年節(jié)約水費38000*3.5=133000元。
(二)節(jié)電效益
按照采暖期4個月120d計算,停用3臺熱循環(huán)泵及三臺冷卻塔風機,少消耗電量為:
(30*3+22*2)*24*12=385920kw.h
年節(jié)約電費按工業(yè)電0.8元每度計算為:
385920 *0.8=308736元/a。
(三)節(jié)約工業(yè)蒸汽效益
由于采用循環(huán)水供熱,節(jié)約蒸汽為:
2t/h*24*120=5760t/a。
按照工業(yè)蒸汽240元/t計算,節(jié)省蒸汽費用為:
5760*240 =1382400元/a
綜合各項改造因素,每年可節(jié)省各項費用為:
133000+308736 +1382400=1824136元/a,約為182 萬元/年。
此項改造工程總投資約200萬元,預計2年能夠收回成本。
結合該廠實際情況,由于該廠建廠較早,在節(jié)能減排方面有很大的潛力可挖,通過對廢水廢熱的綜合利用,可以取得相當不錯的經(jīng)濟效果。