盧承斌,楊賢彪
(江蘇方天電力技術有限公司,江蘇南京211102)
某廠2號超超臨界660 MW機組配置2臺循環水泵,采用長沙水泵廠生產的92LKXA-21型立式斜流泵,配長沙電機廠生產的電機。全廠循環水系統采用母管制,1號、2號機和2號、3號機母管間均有聯絡閥門,運行時根據需要開啟。2010年8月16日,2A循環水泵運行中發生異常,出口壓力和電流突然下降,并最終導致了循環水泵外套筒斷裂,轉子軸承損壞,造成重大損失。
8月16日上半夜,2號機負荷422 MW,真空-91.93~-92.3 kPa。2A循環水泵運行,電流304 A,出口壓力0.08 MPa,2B循環水泵投備用。凝汽器循環水出水門全開,循環水入口壓力0.08 MPa,出口壓力0.03 MPa。
1號機負荷414 MW,2臺循環水泵運行,1A循環水泵電流328 A,出口壓力0.12 MPa;1B循環水泵電流336 A,出口壓力0.10 MPa。凝汽器循環水出水門全開,循環水入口壓力0.09 MPa,出口壓力0.03 MPa。機組真空 -93.4~-94.4 kPa。1號、2號機循環水聯絡一道門、二道門全開。
8月16日3:33,運行人員監盤發現2A循環水泵出口液控閥由全開位變為中間位,電流由304 A降至273 A,出口壓力由0.08 MPa突降至0.05 MPa。泵體振動瞬間突然增大后又降低并穩定。同時,1A循環水泵電流由328 A降至298 A,1B循環水泵電流由335 A降到308 A。運行人員逐漸關小2號機凝汽器循環水出水門至50%左右維持壓力,關小1號機凝汽器循環水出水門至60%左右維持壓力。機組真空下降,排汽缸溫度升高。
2A循環水泵異常發生后,運行人員就地檢查發現,循環水泵略有異音、振動比平時稍大,2A循環水泵出口蝶閥就地約65~70°開度。因懷疑旋轉濾網入口堵塞雜物,啟動旋轉濾網進行沖洗,沒有發現雜物,通知汽機、熱控、運行電氣人員到場檢查。
5:04,啟動2B循環水泵,電流301 A,出口壓力0.10 MPa。2A循環水泵電流上升至300~317 A波動,出口壓力上升至0.08 MPa。5:18,分運行人員發現2A循環水泵出口閥全關,電流289 A擺動,出口壓力為0.04 MPa。檢查發現,液控閥油缸與閥門轉軸連接桿脫開,造成液控閥全關。5:35,手停2A循環水泵。
8月17日至26日,碟閥油缸返廠檢修、裝復。8月29日2A循環水泵試轉,電流330~350 A,出口壓力最大0.02 MPa,振動最大150 μm,5 min后停泵。停泵后惰走時間短,泵有明顯異音。泵試運期間網前水位由10.4 m上升至14.6 m。
9月1日循環水泵電機拆除,電機和泵對輪脫開后轉子下沉約150 mm,初步判斷泵體出現損壞。9月2日導流體吊出,泵軸下沉約1.5 m,同時發現出口三通出現嚴重破裂,外筒體上部斷裂,如圖1所示。

圖1 2A循環水泵外筒體斷裂損壞
資料顯示,2A循環水泵安裝、調試過程中未發生異常。8 h試運過程中以及至事故發生時的2個月期間,循環水泵均運行正常。8月10日停泵時,CRT顯示出口碟閥未能關閉,隨后經處理后正常。在發生故障前,從運行監視參數上未發現異常。
8月16日2A循泵運行過程中,出現電流和出口壓力突然下降。經當時檢查以及事故后泵體吊出檢查確認,不存在入口濾網堵塞、入口水位下降、吸入口雜物堵塞等情況。同時,循環水系統中也未發現任何漏水點,而2A循環水泵入口前池的水位,在異常發生后上升了4 m。綜合以上現象,根據外筒體損壞情況以及參考泵的性能特性(循環水泵流量Q-揚程H曲線如圖2所示)分析,2A循泵電流和出口壓力下降的原因是泵外筒體破裂,循環水出水大量泄漏,導致流量增加,循泵運行工況點向右移動。出水彎管處漏出的水落入吸入口前池,造成水位上漲。同時,在瞬間因出水彎管處破裂漏流,形成對泵體的反作用力,導致了泵體振動瞬間大幅爬升。

圖2 循環水泵流量-揚程曲線
查看數據曲線發現,在循環水泵電流突降前數秒,出口碟閥全開信號消失,現場檢查實際位置關至65%。出口碟閥的突然關閉,對循環水泵有一定沖擊,但這種沖擊在泵正常的情況下是完全能承受的,因為循環水泵停止的正常邏輯,就是先快關蝶閥至20%再停泵。
循環水泵外筒體為鑄造件,現場查看破裂面及碎片發現,外筒體壁厚很不均勻。設計壁厚為30 mm,但部分斷口處最小僅22 mm,而有些斷口處則達近40 mm。現場筒體上仍有部分殘留裂紋,有些裂紋邊緣有明顯的銹痕(如圖3所示),是長時間泄漏水流造成。因此可以判斷,在循環水泵故障前,就有多處裂紋并漏水,只是漏量相對于整個循環水泵的流量非常小,在電流和出口壓力等參數上未能反映。在筒體自身重量和水流沖刷的作用下,當裂紋發展到一定程度,外筒體整片破裂。外筒體產生裂紋并破裂的原因,與制造缺陷有很大關系,也可能是運輸、安裝過程中受到了損傷。

圖3 外筒體殘留裂紋
2A循環水泵電流和壓力下降前,出口碟閥已發生故障,自主關閉至65°位置。其后,繼續運行1.5 h后啟動2B循泵,又12 min后碟閥全關。運行人員就地確認后停泵,期間運行約10多分鐘。在出口碟閥離開全開位置及循環水泵電流下降后,數秒內碟閥一度關至25°開度,約40 s后信號消失。期間造成電流短暫的波動上升,然后又迅速下降。在這以后,前池濾網后水位上升速度明顯加快。可以看出,經過這一波動,外套筒的泄漏有所加大。在此后至2B循環水泵啟動這段時間內,循泵電流和出口壓力基本維持不變,前池水位小幅上升。表明循泵的運行工況穩定,外筒體泄漏沒有擴大。
2B循環水泵啟動后,2A循環水泵電流和出口壓力均上升。出口壓力回升至故障前單泵運行的0.08 MPa。這是因為系統壓力增加,阻力增大,循環水泵的工作點又向左移動。此后,至2A出口碟閥突然關閉的12 min內,泵出口壓力逐步降低,由0.08 MPa降至0.07 MPa,電流在高位波動。前池濾網前水位,因2B循環水泵的啟動迅速降低。這期間循環水泵運行不夠穩定,但不能認定筒體漏水有擴大,至少破裂面積沒有突然增加。
出口碟閥突然關閉后,2A循環水泵的電流由319 A下降至289 A,出口壓力由0.07 MPa降至0.04 MPa。前池濾網前水位由原先上升的趨勢又快速下降并穩定。考察碟閥關閉前后泵的運行工況,電流和出口壓力同時大幅下降,根據泵的運行特性,流量必然大幅增加[1]。而此時出口碟閥已完全關閉,因此,外筒體泄漏面積一定是顯著增大了。在碟閥全關至停泵的時間內,泵體振動大幅波動,X向最高至175.3 μm,Y 向最高至 80.3 μm, 這表明該段時間內循環水泵運行極不穩定。在停泵前,電流較穩定,出口壓力已降為0.03 MPa,表明筒體泄漏已非常大,但泵仍能工作。
2A泵停止后,至8月29日重新啟動,期間并未對泵作運行操作和檢修工作,只是檢修了出口碟閥。啟泵后,電流在340 A上下波動,出口壓力曲線顯示為2個尖峰,最高僅為0.02 MPa,最低為0,振動在100 μm以上。該次啟動未走聯鎖,而是先開泵后開碟閥,停泵前泵出口壓力已為零。從泵參數看,此時外筒體已損壞斷裂。發生的時間可能是上次停泵、該次啟泵及運行過程中。
(1)綜合循環水泵故障的全過程,運行參數異常后,尤其是振動瞬間大幅增加時,應及時停泵做檢查(當時2B泵備用,有條件)。因出口碟閥發生故障,運行人員為防止循環水泵倒轉而未停泵,同時檢修碟閥。期間筒體泄漏未明顯擴大。至碟閥突然全關,此過程中泄漏顯著擴大。停泵前,外筒體并未斷裂,仍能運行。其后的停泵和再次啟泵過程中,泵外筒體徹底斷裂。
(2)2A循環水泵在安裝調試階段狀況正常,故障前運行中未發現參數異常,也無不當的操作。雖然出口碟閥先關閉了一定角度,但在泵本身無缺陷的情況下,不會造成故障。
(3)運行中2A循環水泵電流和出口壓力突然下降,是循泵外筒體突然破裂,循環水大量泄漏導致流量增加所造成。筒體破裂的主要原因為故障前泵體存在嚴重缺陷。
(4)從泵損壞的過程看,碟閥的故障影響了運行的正確操作,其突然關閉,更使得筒體泄漏擴大。
(5)2A循環水泵外筒體的斷裂,以致造成軸承損壞,最可能發生在碟閥檢修后的啟動、運行和停泵等狀態變化過程中。
(6)對循環水泵筒體產生初始裂紋的原因,建議結合材料監測的結果,從制造缺陷、材料特性、運輸安裝等方面繼續作進一步的分析。
循環水泵在運行中發生參數突然變化時,運行人員一定要引起高度重視。尤其是伴隨著振動的突然增大,表明泵體很可能發生了異常。在排除系統因素影響后,應及時停泵檢查。原因未找到不能再次啟動,否則將會造成更大的設備損壞。
[1]郭立君.泵與風機[M].北京:中國電力出版社,2004.