□□類玉霞
預分解窯四級旋風筒堵塞原因及預防措施
Cause Analysis and Prevention Measures for 4th-stage Cyclone Blockage of a Precalciner Kiln
□□類玉霞
我公司是上世紀70年代末投產的小型預分解窯生產企業,在實際生產過程中發生過四級旋風筒堵塞的情況,影響窯的產量且處理相當困難,還易造成人員傷害。因此必須找出原因,掌握規律,預防和處理好堵塞,從而保證窯的安全運轉。
高溫物料在四級旋風筒錐體內壁上粘結一層硬皮,隨著燒結和燒熔結皮層和厚度逐漸增加,進而影響通風,改變了物料和氣流的運行速度及方向,最后因結皮嚴重而導致堵塞。造成上述后果的原因,一方面是由于系統溫度較高(四級旋風筒達到950~1000℃),主要是煤粉沒有完全在分解爐內燃燒(煤灰分接近40%),或是煤粉加量過多(有時比正常加量多20%~30%左右)而有部分煤粉在四級旋風筒內燃燒;生料喂料量忽大忽小,基本在正常喂料量的50%~150%間波動,另一方面是原燃材料中的堿、氯、硫有害原素長期揮發,經過循環附著在旋風筒內壁形成結皮,處理不及時也易結皮堵塞。
若下料管的排灰閥關閉不嚴、燒壞或失靈,將不能起到鎖風作用。由于下料口處風速較高,沒有足夠的物料就不會產生沉降,一旦物料足夠多,具備了沉降條件,便是一大股物料經過排灰閥沉降,造成下料不均勻,極易使下料管堵塞。若發現處理不及時,將堵至四級旋風筒錐體;改變物料在四級旋風筒的運動軌跡,降低物料的旋轉速度,使物料的離心力降低,而使物料堆積至下料口處導致堵塞。
由機械故障造成的停窯、止料、停風具有突然性,造成預熱器內的溫度突然變化,物料瞬間過大,堆積在下料口造成堵塞;預熱器內偶然掉磚、掉積料也會造成下料口堵塞。
操作人員的熟練程度、責任心不同,或者對操作規程理解有差異,因失誤而造成堵塞;當窯的熱工制度不穩定時需慢窯,但此時若減料不及時很容易造成物料堆積在窯尾煙室,進而影響四級預熱器形成堵塞;當排風量過小時,氣流風速降低,難以使物料分散,形成塌料堵塞;窯工和分解爐人員協調不好,只注重窯內通風和溫度,導致兩把火配合不好,容易造成預熱器系統高溫結皮,堆積塌料堵塞。
對不同班組、不同人員加強培訓,做到對操作規程認識統一、操作手段統一,要做到前后兼顧,密切協調,有預見性,加減料及時,風煤料合理搭配,窯速與喂料量同步,防止用風不當形成積料,要勤檢查勤聯系。
保證原燃材料的成分均勻穩定,避免入窯CaO、Fe2O3及煤灰分波動過大,同時要限制原燃材料中的堿、氯、硫成分過高(一般要求堿含量<1.5%,氯離子含量<0.02%,燃料中硫的含量<3.0%),保證煤粉細度≤10%,水分≤1%。
要采取切實有效的方法加強系統密封、堵漏工作,各級旋風筒的人孔門在正常使用后及時密封好,各伸縮節、排灰閥、捅灰口要定期檢查,防止因漏風造成堵塞。
經過多年的摸索,我們積累了一些預防堵塞的經驗。2008年全年堵塞15次,2009年全年堵塞2次。說明我們采取的措施是行之有效的。
導致預熱器系統堵塞的原因很多、很復雜,所以要想操作好這種窯,必須嚴格管理,加強統一操作,做好系統密封;加強崗位人員責任心,加強培訓;提高原燃材料的質量,穩定系統的熱工制度。掌握規律,預防和處理好堵塞,對提高窯的運轉率,保證生產和設備及人身安全都有重要意義。
TQ172.622.29
B
1001-6171(2011)01-0095-01
2010-06-29; 編輯:趙 蓮