侯成濤 孔令榮
2#RIK80-4空壓機主機是引進MAN公司產品,進氣壓力0.098MPa,排氣壓力0.62MPa,流量 10500m3/h。配套電機YNH1000-4型,電機功率10800kW,額定電流706A。
開車后發現空壓機排氣側軸承、增速箱軸承和聯軸器等處漏油,電機殼體底座兩側向外滲油,運行一段時間,電機繞組溫度到達110℃。停機檢查,發現YNH1000-4電機定子殼體內積存大量潤滑油,從中清理出約30L污油。
空壓機運行一段時間,電機繞組溫度達到115℃,定子、電機機殼上有很多油污,說明運行時定子中有大量油氣,冷卻后的空氣在電機繞組中循環不暢,是導致繞組溫度升高的主要原因。解體軸瓦檢測,軸瓦油封間隙在設計范圍內,軸瓦漏油不是因軸瓦間隙引起。進一步檢查發現,電機軸承座的上蓋有一螺孔,使軸承內部與大氣相通,軸承回油管不能形成負壓。電機轉子高速旋轉,形成一定抽力,將電機軸承產生的油煙吸入定子中,油煙長期運行在電機定子殼體中凝聚成油污。
排油煙風機進風管直接安裝在油箱上,通過油箱與電機軸承回油管連接,回油管為直徑30mm的無縫管,管道偏細并且距排煙風機進風管較遠,造成電機軸瓦回油不暢,也是導致油煙進入電機殼體的重要原因。
空壓機排氣側軸承沒有設計氣封,全靠排煙機在回油管中形成的負壓防止潤滑油泄漏。排氣側軸承、增速箱軸承等處漏油,一是排氣側沒有氣封,二是排煙風機風量太小,在油箱內不能形成較強的負壓,潤滑油回油不暢,致使空壓機多處漏油。
對于電機定子殼體中積油、繞組溫度高的問題,可將電機軸承座軸承上蓋處的螺孔封死,使軸瓦內形成負壓,將油煙吸回油箱。更換功率較大的排煙風機,擴大排煙機吸風管直徑,這樣可在油箱中形成較大的負壓,使電機軸瓦中的油煙、潤滑油回流通暢。同時增大電機軸瓦回油管直徑,縮短回油管距離。
對于空壓機排氣側軸瓦、聯軸器等處的漏油問題,在增大排煙機風量改進排煙管道結構的同時,在排氣側增設密封氣,可解決空壓機排氣側軸瓦等處漏油問題。
通過對2#RIK80-4空壓機的改進,徹底解決了空壓機電機繞組溫度高、電機定子機殼中積油、空壓機多處漏油等問題。
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