趙立波
(中鐵十九局集團第五工程有限公司,遼寧 大連 116100)
大連某高速公路工程大楊屯特大橋(DK58+759.15)為42-32 m雙線簡支橋梁,全長1419.81 m,本橋基礎均采用摩擦樁基礎,樁基共計478根,其中1.25 m樁徑80根,1.0 m樁徑398根。本橋地質主要分成三層,上部為0~10 m厚的淤泥、淤泥質粉質黏土、黏土等組成的軟土覆蓋層;中部為3~30 m厚砂和風化成中粗砂狀的300 kPa花崗片麻巖;底部15~40 m為600 kPa花崗片麻巖,本橋地下穩定水位為0.2~8.5 m。本橋地質比較特殊,中部花崗片麻巖被風化成了中粗砂狀的土層,其強度約300 kPa,一般情況下,裸露的巖石也很難風化成砂,且地下穩定水位較高,因此存在較大的塌孔,甚至流砂、涌砂危險。
根據本橋具體地質情況,結合塌孔線形,分別提出了如下具體鉆孔技術方案。
(1)措施一:黃黏土造漿做護壁,鉆進時泥漿比重1.3;孔內填片石加固砂層和300 kPa花崗片麻巖層;2 m鋼護筒。當鉆進深度為26.4 m時發現泥漿頂面出現大量氣泡,判斷出現塌孔。
(2)措施二:黃黏土造漿做護壁,鉆進時泥漿比重1.7;同時向孔內填片石加固砂層和300 kPa花崗片麻巖層;鋼護筒長度6 m。鉆至護筒底以下2 m時發現塌方,黃褐色流砂由四周涌向孔內,瞬間填滿。
(3)措施三:黃黏土加膨潤土、纖維素、純堿造漿做護壁,鉆進時泥漿比重1.2;6 m鋼護筒。當鉆進深度為33 m,發現護筒周圍地面開裂,泥漿頂面出現大量氣泡,判斷出現塌孔。
(4)措施四:黃黏土加膨潤土、纖維素、純堿造漿做護壁,鉆進時泥漿比重1.4;8 m鋼護筒。當鉆進深度為12 m,發現護筒周圍地面開裂、下陷,判斷出現塌孔。
(5)措施五:黃黏土加膨潤土、纖維素、純堿造漿做護壁,鉆進時泥漿比重1.6;9.5 m鋼護筒。鉆進比較順利,施工單位實測鉆進深度為28.1 m;監理檢孔孔深27.95 m,沉渣厚度15 cm,現場下鋼筋籠、導管,導管下完后測孔深27 m,沉渣1.1 m,護筒周圍地面開裂,護筒下沉,判斷出現塌孔,立即拔導管及吊鋼筋籠、護筒。
(6)措施六:先在砂層注水泥、水玻璃雙液漿加固,黃黏土加膨潤土、纖維素、純堿造漿做護壁,配合8 m鋼護筒的試驗方案。鉆進13 cm左右,出渣量很大,并且渣樣為7~9 m時的中砂,泥漿頂面出現少量氣泡,判斷出現塌孔,吊出護筒抽出孔內泥漿,回填塌孔。
經試驗,證明針對本橋的特殊地質情況,采取常規的處理方案不能有效避免塌孔,甚至基本沒有效果。為此提出了如下具體的特殊處理技術方案。
鑒于針對以上常規處理技術方案均宣告失敗的情況,參建單位在現場召開了技術方案討論會,針對深層砂層以及風化成砂狀的巖石(流砂)無法成樁問題做了探討,一致認為最直接、最有效的措施就是鋼護筒或鋼筋混凝土圓管跟進至塌孔層,可保證樁基成樁質量,但由于鋼護筒或鋼筋混凝土圓管跟進降低了摩擦力,樁基需要經過設計院驗算才能確定最終長度,等待變更的時間較長。會后經過多方考慮,決定將以上措施綜合使用進行試驗,具體如下。
在鋼護筒能拔出來的前提下,跟進的鋼護筒要盡量長。根據前期的試驗,跟進的鋼護筒長度定為8 m,鋼板厚度15 mm,護筒內徑1.5 m。先安裝長度為2 m的護筒護住孔口,然后鉆進,鉆進深度超過2 m時對鋼護筒采取焊接的方式接長、跟進,直至8 m護筒全部跟進完。樁基混凝土灌注完畢立即利用2臺吊車、1臺挖掘機提拔護筒。護筒拔出后按2 m一節分段割開,能修整部分的進行修整重復利用,不能修整的部分作廢棄處理,按此護筒平均可以重復利用3次。
先進行注漿加固,加固3 d后進行鉆進,邊鉆邊護筒跟進。鉆至護筒底時加入水泥、短鋼筋、片石等進行干鉆(不加泥漿),將以上材料擠入砂層進行再次加固,鉆至護筒底以下5 m后注入造好的泥漿做護壁,繼續鉆進,直至成孔。具體注漿措施:材料采用的注漿材料有鋼管水泥、水玻璃。漿液配合比:水泥∶水玻璃∶水=551.3∶124∶441.1(1∶0.22∶0.8,水灰比:0.8)。成孔導管:50鋼管,在鋼管底部2 m范圍內打孔,梅花形布置,間距20 cm。機具、設備:注漿機(最大壓力:3 MPa)、水泥凈漿攪拌機、挖掘機、15 kW 發電機。
(1)根據圖紙顯示的砂層及300 kPa巖層的深度及注漿機性能,確定每個注漿孔采用10 m長鋼管注漿。鋼管分兩次打入地下,第一次使用6 m鋼管(底部2 m范圍內打好孔),第二次用4 m鋼管(底部不打孔),兩根鋼管間采用焊接方式。
(2)利用挖掘機將鋼管打入地下。鋼管橫橋向間距60 cm,順橋向間距70 cm布置于樁間,距離樁邊不小于30 cm。
(3)現場采用電子秤稱量水、水泥、水玻璃,首先將稱量好的水加入水泥凈漿攪拌機,然后按照配合比加入水泥進行充分攪拌,待水泥漿攪拌均勻后加入水玻璃攪拌2~3 min。

圖1 注漿示意
(4)啟動注漿機對鋼管注漿。注漿壓力先控制在0.5~1.0 MPa,根據注漿效果再增加或降低壓力。邊注漿邊提鋼管,使砂層能均勻注漿。
(5)注漿完畢后平整場地,具體注漿布置情況如圖1所示。
采取以上措施對9號~41號墩進行了鉆孔施工,雖然仍有個別樁發生過局部塌孔情況,但大部分能夠成孔,整體施工效果比較理想。
本文針對大連某高速公路工程大楊屯特大橋具體工程地質情況,在進行多次常規不利地質情況下鉆孔施工方案試驗均失敗后,提出了注漿加固涌砂層,護筒跟進的鉆孔樁施工技術方案。工程應用實踐證明,此方案是可行的,能夠較好的避免塌孔的發生,取得了較好的效果。但在施工中應注意如下施工注意事項。
(1)先進行注漿加固涌砂層,加固3天后等注漿具有一定強度后再進行鉆進施工,切不可操之過急。
(2)在鉆孔施工過程中,一定要控制鉆進速度,保證泥漿護壁的形成效果。
(3)隨時觀察鉆進情況和出渣情況,發現有異常情況,馬上停止鉆進,采取果斷措施進行處理。
[1]JGJ 79-91建筑地基處理技術規范[S]
[2]張誠厚.高速公路軟基處理[M].北京:中國建筑工業出版社,1997
[3]JTJ 041-2000公路橋涵施工技術規范[S]