張發祥
(中鐵二十一局集團公司,蘭州 730000)
蘭新鐵路第二雙線橫跨甘肅、青海、新疆三省區,為我國乃至世界第一條大范圍穿越戈壁地段的客運專線。線路主要以路基形式通過。為確保該工程在戈壁區域的工程質量,彌補路基沉降計算理論在戈壁地區應用實踐的不足,在全線路基工程大規模設計施工前,選取典型地段,采用重錘夯實與CFG樁聯合進行地基處理;期望通過試驗段,獲取技術可行、經濟合理的地基處理方案與設計參數,為驗證和優化施工圖設計提供依據。
本項目選擇蘭新鐵路DK664+220—DK664+340為試驗段,段內地形平坦開闊,最大填方高度為8 m。工程涉及的地層主要為第四系全新統人工填土、砂質黃土,上更新統洪積粉砂、中粗砂、粗圓礫土。
在試驗段先采用重錘夯實處理,試驗錘質量3 t、落距4 m,夯擊用滿夯方式,遍數為8遍。夯實過后采用CFG樁復合地基處理,CFG樁均采用正三角形布置,樁間距1.5 m和1.7 m,樁徑0.4 m,樁長17 m。其中,DK664+160—DK664+220段采用樁間距1.5 m,DK664+280—DK664+340段采用樁間距1.7 m。
1)測量放樣。用全站儀測量出路基中線,并準確定位路基基底處理范圍,用白灰線標明。
2)清表。施工前將地基處理范圍內原地面雜草、粉砂土層及砂黏土全部清理干凈,直至露出粗、細圓礫土,通過測量現場清理粉砂土的厚度在40~80 cm之間。
3)本試驗段全長100 m,按照設計要求,夯錘選用3 t,底面直徑為1.5 m,落距為4 m,夯擊采用滿夯方式,遍數為8遍,處理寬度為路堤坡腳外3.0 m。重錘夯實后,表面沉積土被夯松,經現場測量有40 cm松土,施工時需將夯松的40 cm土清除外運,同時用B類填料進行回填。
CFG樁施工前先進行地質核查。結合設計參數,本次試驗段選用長螺旋鉆機進行施工作業。由于本次試驗段施工工期緊,又是冬季施工,為確保施工質量,將原設計C15混凝土提高到C20混凝土。長螺旋鉆管內泵壓混合料灌注施工工藝:
1)測量放出控制軸線及打樁場地邊線,用白灰線標明。
2)進行成樁工藝試驗,確定施工工藝和參數。
3)CFG樁鉆機就位后,應用鉆機塔身的前后和左右的垂直標桿檢查塔身導桿,校正位置,使鉆桿垂直對準樁位中心,確保CFG樁垂直度偏差≤1%。
4)混合料攪拌。混合料攪拌要求按配合比進行配料,計量要求準確,拌合時間不得少于3 min。為便于本次施工,混合料由商品混凝土廠家購買。
5)鉆進成孔。鉆孔開始時,關閉鉆頭閥門,向下移動鉆桿至鉆頭觸及地面時,啟動馬達鉆進。一般應先慢后快,這樣既能減少鉆桿搖晃,又容易檢查鉆孔的偏差,以便及時糾正。在成孔過程中,如發現鉆桿搖晃或難鉆時,應放慢進尺,否則較易導致樁孔偏斜、位移,甚至使鉆桿、鉆具損壞。當鉆頭到達設計樁長預定高程時,在動力頭底面停留位置相應的鉆機塔身處作醒目標記,作為施工時控制孔深的依據(動力頭底面達到標記處時樁長即滿足設計要求)。施工時還需考慮施工工作面的高程差異,作相應增減。
6)灌注及拔管。CFG樁成孔到設計高程后,停止鉆進,開始泵送混合料,當鉆桿心充滿混合料后開始拔管,嚴禁先提管后泵料。成樁的提拔速度宜控制在2~3 m/min,成樁過程宜連續進行,應避免因后臺供料不足而導致停機待料。灌注成樁完成后,樁頂采用濕黏土封頂,進行保護。施工中每根樁的投料量不得少于設計灌注量。
7)移機。當上一根樁施工完畢后,鉆機移位,進行下一根樁的施工。施工時由于CFG樁的出土較多,經常將臨近的樁位覆蓋,有時還會因鉆機支撐時支撐腳壓在樁位旁使原標定的樁位發生移動。因此,下一根樁施工時,還應根據軸線或周圍樁的位置對需施工的樁位進行復核,保證樁位準確。
本次試驗段自2009年12月25日開工,2010年1月13日全部完工,施工期間氣溫在-23℃ ~-3℃之間,全部處于嚴冬施工,做好冬季施工的保證措施是確保路基試驗段施工的真實性、可靠性、準確性的關鍵。因此,在開工之前,制訂了詳實可行的冬季施工組織方案和保證措施及應急預案,具體措施如下:
1)施工檢測時為了防止儀器受氣溫影響,搭設了路基檢測保溫棚,為確保檢測的準確性,檢測時將表層1~4 cm的受凍層由人工揭掉,再進行檢測。
2)機械設備燃料用-20號~-35號柴油。
3)將原設計CFG樁C15混凝土提升到C20混凝土進行施工,并摻加了防凍劑;適當延長混凝土攪拌時間,確保其和易性和可泵送性滿足CFG樁的泵送。
4)根據運輸過程中的溫度損耗提高混凝土出廠溫度,在施工過程中盡可能縮短混凝土罐車在室外的停滯時間。混凝土罐車、輸送泵和管道用棉氈和草簾被進行了覆蓋包扎。
5)CFG樁施工完畢后立即用草簾被覆蓋,上鋪一層150~250 cm后的浮土以防止混凝土凍結。
離工點10 km遠處的取土場填料的天然含水率3.5% ~4.5%,最大干密度 2.37 g/cm3,最優含水率5% ~6%。
處理前后分別對0~12 m范圍地基土進行了標貫試驗,試驗結果見表1。可以看出,處理后標準貫入錘擊數有所增大,即樁間土體密實度有較大的提高。

表1 CFG樁加固區0.5~12.0 m標準貫入試驗數據
處理前、后在 DK664+220—DK664+280和DK664+280—DK664+340段分別進行了載荷試驗,試驗結果見表2。試驗結果表明,復合地基和單樁承載力均滿足設計要求。

表2 CFG樁地基處理前后載荷試驗結果
1)配合比:嚴格按照設計要求,為確保施工質量,將原設計C15提高為C20配合比進行施工。
2)低應變檢測CFG樁:總樁數1 870根,低應變檢測188根,其中Ⅰ類樁180根,Ⅱ類樁8根。
3)CFG樁試塊強度:7 d強度為16.2 MPa,達到了設計強度的75%。
針對戈壁地區圓礫土、卵石土等粗礫土地層,研究采用重錘夯實與CFG樁聯合加固地基的施工方法。通過研究提出了施工要點,以及對該工程在冬季施工提出了相應的措施,并對地基加固效果進行了標準貫入試驗、載荷試驗以及樁質量檢測。試驗段結果表明,此方法滿足施工要求,為后續的施工提供了依據。
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