張宏平
(大慶市第七采油廠第二油礦地質(zhì)隊,黑龍江 大慶 163517)
目前我礦共開注水井359口。截止2009年6月兩次分層測試資料均欠注的分層注水井共112口,占分層注水井總數(shù)的31.1%,共有欠注層段163個,占注水井總層段數(shù)的12.4%,日配注2950m3,在平均注水壓力13.7Mpa下,日實注只有423m3。
目前我礦欠注井井?dāng)?shù)和層數(shù)呈逐年增加趨勢,大部分欠注層段都進(jìn)行過措施改造。現(xiàn)欠注的163個注水層段中采取過措施改造的有75個層段,其中有15個層段已經(jīng)進(jìn)行兩次以上的改造。近幾年來,我廠對欠注井的改造力度較大,每年采用酸化、水力噴砂射孔等措施進(jìn)行改造的井?dāng)?shù)都在30口以上,但治理好一批又會出現(xiàn)一批。統(tǒng)計近幾年的欠注井,2002年新增18口井25個層段,2003年新增20口井32個層段,2004年新增25口井49個層段,2005年新增34口井57個層段,2006年新增46口井55個層段。這足以說明二礦地區(qū)發(fā)生過欠注的井?dāng)?shù)較多且比較頻繁,欠注井?dāng)?shù)呈逐年增加趨勢。
1.2.1 注入水水質(zhì)方面
部分注水井無土油池?zé)o法洗井,有的井注水量低水流速慢造成水質(zhì)二次污染,710隊隊處于干線末端,水質(zhì)污染比較嚴(yán)重。2009年在注水過程中吸水變差9口,日注水減少169m3;710隊占4口,目前水量恢復(fù)2口。
1.2.2 油層方面:
從欠注井地質(zhì)成因分析,大致可分如下幾種類型,其中油層發(fā)育差占50.0%,層間矛盾大占18.8%,油層污染占17.9%,油層連通差占13.4%。
1.2.3 分層測試工藝方面:測試過程中發(fā)現(xiàn),測試時注水壓力上升,部分井測試后水量下降部分層段吸水變差,2009年測試后全井水量下降井?dāng)?shù)較多,全年共出現(xiàn)50口。從測試后水量下降情況看,測試是造成欠注的主要原因有三個方面,一是這些井有欠注層,注水時封隔器密封不好,測試中封隔器重新釋放,歸位后水量下降;二是測試儀器在下入井底過程中將附著在管壁上的臟物刮落,堵塞水嘴或油層。三是目前使用的偏心堵塞器可能存在缺陷,有待進(jìn)一步研究。
2.1 注入水水質(zhì)方面:加強各注水環(huán)節(jié)的水質(zhì)管理,預(yù)防油層污染
近幾年雖然不斷加大欠注井的治理力度,取得了一定的效果,但措施有效期較短沒有從根本上治理,并且耗費了大量的人力、物力,因此在欠注井治理上應(yīng)不僅該預(yù)防和治理相結(jié)合,更應(yīng)該加大對質(zhì)量的管理來控制欠注井?dāng)?shù)的增加。圖2-1是注水流程示意圖,注入水首先經(jīng)過聯(lián)合站(注水站)沉降、殺菌等工藝處理后達(dá)到注入水水質(zhì)要求,再通過高壓注水泵將水打入注水干線,水經(jīng)過注水干線到達(dá)配水間,由單井管線到井口,最后通過油管、配水器進(jìn)入地層。因此,注水是一項比較復(fù)雜的過程,外圍油田水質(zhì)要求高,單井注水量較低,容易產(chǎn)生二次污染,因此應(yīng)根據(jù)《油田注水水質(zhì)監(jiān)督》管理規(guī)定,按情況制定相應(yīng)的對策。

圖2 -1 注水流程示意圖
首先應(yīng)抓好聯(lián)合站(注水站)污水處理工作,遵守《油田注水水質(zhì)監(jiān)督》的標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行加藥制度、反沖洗制度等,確保出站水質(zhì)達(dá)標(biāo).其次要抓好注水干線的水質(zhì)管理,防止二次污染,加大水質(zhì)監(jiān)測力度,定期沖洗注水干線確保干線水質(zhì)合格。三是抓好注水井井口和井筒內(nèi)的水質(zhì),對水質(zhì)不好區(qū)域安裝井口過濾器,防止雜質(zhì)進(jìn)入地層。認(rèn)真執(zhí)行油田公司制定的《注水井洗井管理規(guī)定》的同時,對配套洗井車加強管理,保證出勤率,從而保證洗井質(zhì)量,及時有效地解決井筒污染。
2.2 油層方面:有針對性地開展欠注井治理,改善注水狀況
欠注井欠注的原因很多,在欠注井治理上應(yīng)加大欠注井治理的基礎(chǔ)研究工作,建立欠注井層的地質(zhì)方面、生產(chǎn)動態(tài)方面信息數(shù)據(jù)庫,如油層厚度、滲透率、孔隙度、連通關(guān)系、壓力分布狀況、連通油井生產(chǎn)情況等,綜合分析判斷是否有治理價值,對有治理價值井制定綜合治理措施,并對治理后效果進(jìn)行預(yù)測,優(yōu)選出最佳的治理方案。
從目前欠注井基本情況看,需措施治理的井層仍然較多,下面就措施方法提幾點看法。
2.2.1 采取局部增壓措施,提高末端注水井來水壓力
從注水資料分析,部分井的來水壓力較低,無法滿足注水需要,下步準(zhǔn)備對全礦所有配水間進(jìn)行一次大調(diào)查,摸清各配水間的來水壓力,并確定哪些井需要安裝增壓泵。
2.2.2 在方案調(diào)整方面下功夫,減緩層間矛盾
通過改善層間矛盾,提高注水壓力,可以治理部分欠注層,下步將對所有欠注井層認(rèn)真分析,第一步,根據(jù)不同油層的吸水指數(shù)公式,確定哪些欠注層提壓后可吸水,第二步,對這些井的高滲層進(jìn)行分析,找出具備間注條件的井層(停注期間對周圍油井產(chǎn)量影響不大的層段),第三步,根據(jù)周圍油井生產(chǎn)情況,制定合理的注水周期。
2.2.3 加大措施工作現(xiàn)場和施工后的監(jiān)督,保證措施效果。
2.2.3.1 作業(yè)崗學(xué)習(xí)Q/SY DQ0490-2004油水井壓裂施工操作規(guī)程、Q/SY DQ0478.2-2005油水井酸化技術(shù)要求第2部分:施工作業(yè)規(guī)程后,在工作中對施工進(jìn)行確認(rèn),提高工作質(zhì)量。
2.2.3.2 作業(yè)崗位負(fù)責(zé)對Q/SY 51-2002油水井維護(hù)作業(yè)工程質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督及驗收規(guī)范對采油工進(jìn)行要求,采油工認(rèn)真堅持環(huán)保要求和交井條件,確保施工要求達(dá)到質(zhì)量和效果。
2.2.3.3 欠注井措施改造投撈工作量大,要求時間緊。2009年各項注水井改造措施投撈工作量達(dá)到130次,分層測試工作量增加23井次,而全年正常的分層測試任務(wù)只有720井次,措施井工作量占全年正常工作量的21.3%。
2.3 分層測試方面:加強注水井現(xiàn)場資料管理和分層測試管理,減少調(diào)配不合理引發(fā)的欠注
2.3.1 加強測試管理,提高調(diào)配合格率。在測試過程中對欠注井應(yīng)建立檔案摸索層間矛盾大的井適合使用哪種型號封隔器,各層段之間水嘴如何合理搭配,確保每口井都調(diào)配到最佳狀態(tài)。
2.3.2 加強《注水井資料錄取現(xiàn)場檢查管理規(guī)定》學(xué)習(xí),建立注水異常井信息反饋制度。在注水井試注初期,應(yīng)嚴(yán)格按照《注水井試注錄取資料項目和質(zhì)量要求》進(jìn)行管理。水井在注水過程中或測試過程中水量突然下降,采油隊首先落實水表,按《注水井操作規(guī)程》,如果水表沒有問題,這類井基本上是油層污染或水嘴堵,首先進(jìn)行洗井如果洗井無效再通過措施解堵。針對上述情況礦建立了地質(zhì)師為第一責(zé)任人、由礦生產(chǎn)辦注水崗、地質(zhì)工藝隊水井現(xiàn)場、資料崗及采油隊技術(shù)員組成的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),認(rèn)真執(zhí)行異常注水井信息反饋制度,并納入月度內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制考核,獎勤罰懶,最大限度地減少欠注井的發(fā)生。
(1)加強注水網(wǎng)絡(luò)管理,建立一套完善的注水全過程的監(jiān)督管理、監(jiān)測和治理的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是保證合格率的基礎(chǔ)。
(2)欠注井多一直是困擾我礦油田開發(fā)的難題,在今后的工作中繼續(xù)加強科研攻關(guān),在上述管理經(jīng)驗的基礎(chǔ),加強新技術(shù)、新工藝的選擇應(yīng)用,優(yōu)化措施,按照"分類研究、分配治理"的原則,逐步進(jìn)行治理,改善我礦的注水狀況。
[1]羅英俊等,《采油技術(shù)手冊》,石油工業(yè)出版社,2005.