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點焊、弧焊機器人協同作業在汽車生產中的應用

2011-05-10 11:05:28羅愛華孫英飛歐鳳琴
制造業自動化 2011年17期
關鍵詞:按鈕生產系統

羅愛華,孫英飛,歐鳳琴

(奇瑞裝備責任有限公司,蕪湖 241000)

0 引言

機器人技術[1]作為先進制造技術的典型代表和主要技術手段,在提升企業技術水平,穩定產品質量、提高生產效率,實現文明生產等方面具有重大作用。隨著社會的發展和工業機器人[2]技術的進步,工作效率越來越被人重視,以前的單個點焊、弧焊機器人單獨工作已經不能滿足人們對效率的要求,于是為了提高生產效率和優化工作節拍,我們將奇瑞公司自主研發的QH165點焊機器人和QH6弧焊機器人應用于奇瑞汽車單工位A15側圍車門焊接上[3]。

1 系統構成及機器人技術指標

1.1 系統構成

整個系統由QH165點焊機器人,QH6弧焊機器人和外部設備組成。其中QH165公斤點焊機器人[4]和QH6公斤弧焊機器人都由奇瑞汽車公司自主研發,外部設備由奇瑞裝備公司設計。

1.1.1 奇瑞QH165點焊機器人系統組成

QH165機器人系統包括機器人本體如圖1所示,機器人運動控制系統[5]、示教系統、水氣檢測模塊,焊接控制系統及焊鉗系統。

1.1.2 奇瑞QH6弧焊機器人系統組成

QH6弧焊機器人系統包括機器人本體如圖2所示,機器人運動控制系統、示教系統[6]、自動送絲系統及焊接電源系統。

1.1.3 外部設備系統構成

圖1 QH165點焊機器人本體

圖2 QH6弧焊機器人本體

外部設備系統包括PLC控制柜、夾具、夾具導軌系統、安全光幕、安全門和外部按鈕站等。

1.2 機器人技術指標

QH165公斤點焊機器人及QH6公斤弧焊機器人的主要技術指標如表1所示。

表1 機器人技術指標

2 工藝介紹及控制工作原理

2.1 工藝介紹

為了提高工作效率,奇瑞焊裝一車間A15工位要求點焊、弧焊機器人同時對側前門或側后門同時焊接。QH165點焊機器人主要對側門內側的17個點進行焊接如圖3所示,而QH6弧焊機器人則是負責上下2個門鉸鏈的焊接如圖4所示,且要求點焊、弧焊機器人同時工作。點焊和弧焊兩個機器人的工作過程都由外部PLC控制[7]。

圖3 點焊工件

圖4 弧焊工件

2.2 控制工作原理

點焊機器人、弧焊機器人,夾具和夾具導軌系統都由外部PLC控制,人機觸摸屏界面主要用來設置參數和監控系統運行狀態,在整個系統正常運行下只對按鈕站進行操作。

點焊機器人及其弧焊機器人有各自獨立的電氣控制單元,整個系統由PLC作為控制單元,由PLC來控制機器人[8]、夾具和導軌之間的相互動作。

圖5 焊接過程流程圖

人工上完件后,按下“導軌前進”按鈕,導軌運動到位后,夾具將導軌鎖緊,這時夾具給PLC一個到位信號和車型信號,此時PLC判斷點焊、弧焊機器人是否在Home點、是否滿足安全條件,如果一切條件滿足,點焊、弧焊機器人就開始識別PLC發過來的車型信號并調用相應的焊接程,焊接開始。當兩個機器人焊接完成,各自回到自己的Home點,此時點焊、弧焊機器人各自給PLC發出一個焊接完成信號,PLC收到兩個完成信號后,鎖緊導軌的夾具打開,導軌自動運行到初始位置,夾緊車門夾具打開,可以安全下件,整個焊接過程完成,等待下一個循環如圖5所示。為了生產安全,我們在上工件處安上了光幕,在請求進入機器人圍欄處安上了安全門。一旦有人進入了危險區,PLC檢測有輸入信號,觸發兩個機器人,讓兩個機器人立刻停止運行;如果需要讓機器人恢復運行,只要障礙物退出危險區,按下按鈕站上的“恢復運行”按鈕,兩個機器人接著運行未運行完的程序。

3 干涉區的界定

圖6 干涉區的界定

圖7 奇瑞A15焊接工位

將點焊、弧焊機器人同時運用在一個工位中最大的難題就是安全問題,由于兩個機器人同時在一個工件上焊接,各自的工作空間非常小,一不小心兩個機器人就可能發生碰撞,在生產過程中這是我們首先要考慮的問題。考慮到安全性干涉的區界定是必不可少的。在傳統的干涉區界定中,大部分是利用時間的先后順序來解決的,在某個運動完成后才允許其他的運動進行,這樣解決干涉問題雖然比較可靠但是浪費了很多時間,影響了生產效率,特別是在龐大的汽車工業焊裝線中,甚至會嚴重影響生產節拍。在本系統中,我們將這些空間上的干涉問題用干涉區來描述[9]。根據A15工位的情況,我們劃分了4塊干涉區如圖6所示。并要求每個干涉區每次最多只允許一個機器人進入,在劃分干涉區時,我們在考慮安全的前提下盡量將干涉區的面積最小,這樣可以保障機器人的運動空間更大,以致優化生產節拍。機器人對干涉區的請求都是通過PLC來控制的。

4 結論

該系統已經成功的運用到了奇瑞汽車側門的焊接中,在生產過程中表現了良好的穩定性能和安全性能。焊點和焊縫都達到了工藝質量要求。通過對干涉區的設定,很好的解決了兩個機器人運動之間的干涉問題,很大程度上提升了機器人的運動靈活性,即提高了安全性,又優化了生產節拍。

[1] 孫樹棟.工業機器人技術基礎[M].西安:西安工業大學出版社,2006.

[2] 戶燕會.工業機器人的工作空間和誤差補償的分析與仿真[D].河南:河南理工大學,2010.

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