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從堿性煉鉍渣中選擇性浸出鈉鹽和鉬

2011-05-29 03:48:36唐謨堂盧階主唐朝波陳永明晉帥勇
中南大學學報(自然科學版) 2011年7期
關鍵詞:影響

唐謨堂,盧階主,唐朝波,陳永明,晉帥勇

(中南大學 冶金科學與工程學院,湖南 長沙,410083)

鉍的傳統冶煉方法可以分為火法[1]與濕法[2-3]兩大類,絕大部分鉍由火法生產,但傳統火法工藝存在冶煉溫度高、能耗大、低濃度SO2煙氣污染嚴重等缺點。為此,唐謨堂等[4-10]在原有研究的基礎上進行了硫化鉍精礦的低溫堿性熔煉實驗室研究,取得了鉍直收率高、粗鉍質量好的效果,低溫堿性熔煉還具有冶煉溫度低、能耗低、不產生二氧化硫對環境的污染等優點,但熔煉耗堿較多,因此,爐渣處理再生堿[5,11]和回收稀有金屬鉬[12-13]是低溫堿性熔煉能否實現工業應用的關鍵。本文作者在不同溫度下分階段用水浸出低溫堿性熔煉渣,對低溫堿性熔煉的工業應用具有重要促進作用。

1 實驗

1.1 試樣

試驗原料為硫化鉍精礦低溫堿性熔煉綜合擴大試驗爐渣,由于爐渣置于空氣中易潮解,大部分硫化鈉氧化為硫代硫酸鈉。爐渣的成分(質量分數)如表 1所示。爐渣中鈉鹽含量(質量分數)如表2所示。

表1 鉍堿性熔煉爐渣成分Table 1 Chemical composition of bismuth alkaline smelting slag %

表2 堿性熔煉爐渣中鈉鹽含量Table 2 Contents of sodium salts in alkaline smelting slag %

1.2 試驗方法

稱取一定質量的干渣,加入到圓底燒瓶中,按照一定的液固比用量筒量取自來水加入到圓底燒瓶中,將圓底燒瓶至于恒溫水浴槽中,控制到所需溫度,攪拌一定時間。渣漿用真空泵抽濾,進行液固分離,對常溫浸出實驗進行液固分離時,浸后渣不用水洗,熱浸渣用適量水洗。

1.3 分析方法

固體樣全元素分析用 ICP-AES,用硫代硫酸鈉-碘量法[14]測定含硫鈉鹽形態與含量,用酸堿滴定法測定碳酸鈉含量,用硫氰酸鹽分光光度法測定鉬含量。

2 試驗原理

原料中主要是 Na2S2O3,Na2CO3,Na2SO4,Na2MoO4和Na2S。鈉鹽溫度溶解度曲線[15]如圖1所示。可見:相同溫度下Na2CO3和Na2SO4在水中的溶解度較小,而Na2MoO4和Na2S2O3溶解度很大。對原料進行浸出過程中,當Na2CO3和Na2SO4在浸出液中飽和時,Na2MoO4和Na2S2O3還遠沒達到飽和,另外浸出液中高濃度的 Na2S2O3將產生共同離子鹽效應抑制Na2CO3等鈉鹽的溶解,使Na2CO3和Na2SO4的飽和濃度降低,從而在飽和溶液中產生高溶解度鹽與低溶解度鹽之間的濃度差異,這種濃度差異在常溫時比較明顯??梢岳眠@種濃度差異使Na2CO3和Na2SO4大部分留在浸渣中,而Na2MoO4和Na2S2O3大部分進入常溫浸液中,達到分離的效果。浸渣再用熱水浸出,熱浸液濃縮結晶回收蘇打,結晶母液用石灰苛化,濃縮回收燒堿返回熔煉配料。常溫浸出液中有較高濃度的Na2S2O3,利于濃縮結晶析出 Na2S2O3;鉬主要以Na2MoO4的形態進入常溫浸液,同時冷浸液中還有一定濃度的Na2S,這為硫化沉鉬回收鉬創造了有利條件。

圖1 鈉鹽溫度溶解度曲線Fig.1 Solubility curves of sodium salts

3 結果及討論

3.1 常溫浸出

由于原料顆粒粒徑比較小,常溫浸出試驗只考慮液固比和時間2個因素的影響。

3.1.1 液固比的影響

在溫度300 K浸出3 h的條件下,考察了液固比對常溫浸出過程的影響,結果如圖2和圖3所示。由圖2可見:液固比對Mo,Na2S2O3和Na2CO3的浸出率影響很大,液固比減小,它們的浸出率降低,當液固比小于 0.75時,Na2CO3的浸出率降低較快。這是因為液固比越小,浸出液中 Na2S2O3濃度越大,也就抑制了Na2CO3的浸出。由圖3可知:Na2CO3的濃度在液固比為 0.75時最大。這是因為液固比小于 0.75時,浸出液中Na2CO3已經飽和,鹽效應使Na2CO3的濃度降低;當液固比大于0.75時,浸出液中Na2CO3尚未飽和,其濃度隨液固比增大而減小。從分離的角度看,液固比越小,Na2S2O3和Na2CO3的分離效果越好,但當液固比小于0.75時,液固分離困難,因此,液固比以0.75為最優。

圖2 液固比對浸出率的影響Fig.2 Effect of ratio of liquid volume to solid mass on leaching efficiency

圖3 液固比對濃度的影響Fig.3 Effect of ratio of liquid volume to solid mass on concentration

3.1.2 時間的影響

在溫度293 K及液固比為0.75的條件下,考察了時間對常溫浸出過程的影響,結果如圖4所示。由圖4可見:時間對 Mo,Na2CO3及 Na2S2O3的浸出率影響不大,因此,最優浸出時間不應超過1 h。

3.1.3 常溫兩段逆流循環浸出試驗

由一段浸出條件實驗結果可知,濃度和浸出率是矛盾的,為了解決這個矛盾,在溫度為300 K、液固比為0.75、時間1 h的條件下,進行了兩段逆流循環浸出試驗,結果如表3所示。

從表3可以知,常溫兩段逆流循環浸出Na2S2O3的濃度2.392 mol/L,Mo的質量濃度為11.5 g/L;而Na2CO3的平均濃度卻只有 1.213 mol/L,與原料中物質的量比n(Na2S2O3)/n(Na2CO3)=0.87相比,浸出液中n(Na2S2O3)/n(Na2CO3)的平均值達到了 1.97,實現了Na2S2O3和 Na2CO3的初步分離。Mo和 Na2S2O3的平均浸出率分別為82.28%和75.03%,而Na2CO3的平均浸出率僅為33.13%。

圖4 時間對浸出率的影響Fig.4 Effect of time on leaching efficiency

表3 常溫兩段逆流浸出試驗結果Table 3 Results of two-stage reverse leaching at normal temperature

3.2 熱水浸出

熱水浸出是為了盡可能回收冷浸渣中的碳酸鈉和鉬。

試料為常溫兩段逆流循環浸出渣,其成分如表 3所示。每次用40 g渣進行實驗;主要考察溫度、液固比和時間對鈉浸出率的影響。

3.2.1 液固比的影響

在溫度363 K、時間為2 h的條件下,考察了液固比對熱浸過程的影響,結果如圖5所示。由圖5可知,當液固比大于2.0后,鈉的浸出率變化不大。

圖5 液固比對鈉浸出率的影響Fig.5 Effect of the ratio of liquid volume to solid mass on sodium leaching efficiency

3.2.2 時間的影響

在溫度363 K、液固比為1的條件下,考察了時間對熱浸過程的影響,結果如圖6所示。由圖6可知:隨時間增長鈉的浸出率整體上呈緩慢升高趨勢。

3.2.3 溫度的影響

圖6 時間對鈉浸出率的影響Fig.6 Effect of time on sodium leaching efficiency

圖7 溫度對鈉浸出率的影響Fig.7 Effect of temperature on sodium leaching efficiency

在液固比為1,時間1 h的條件下,考察了溫度對熱浸過程的影響,結果如圖7所示。由圖7可知:溫度高于303 K后,鈉浸出率變化較小??紤]到Na2CO3和Na2SO4在313 K附近時溶解度最大,因此,熱浸溫度取313 K比較合適。

3.2.4 熱浸綜合條件試驗

用100 g常溫浸渣與100 mL水,在溫度313 K、液固比為1的條件下攪拌浸出1 h,其結果如表4所示。由表4可知:熱浸液中主要是Na2CO3,物質的量比n(Na2CO3)/n(Na2S2O3)=3.06,而原料中 n(Na2CO3)/n(Na2S2O3)=1.15,可見:常溫浸出實現了 Na2CO3和Na2S2O3的分離。熱水浸出過程中,Na2CO3和Na2S2O3的浸出率均超過了94%,熱浸渣中鈉和鉬的含量分別降到了6.11%和0.13%。

表4 熱浸綜合條件實驗結果Table 4 Result of hot leaching on comprehensive condition

4 結論

(1) 常溫浸出可實現Na2S2O3和Na2CO3的初步分離,在保證較高浸出率的前提下,兩段逆流浸出可提高Na2S2O3和Mo在冷浸液中的濃度。在溫度為300 K、液固比為0.75及1 h的優化條件下進行兩段逆流浸出,Mo和 Na2S2O3的平均浸出率分別為 82.28%和75.03%,Mo的質量濃度達到11.5 g/L,Na2S2O3濃度為2.392 mol/L,而Na2CO3的平均浸出率僅為33.13%,冷浸液中n(S2O32-)/n(CO32-)達到1.97。

(2) 在溫度為313~363 K、液固比不小于1、時間為 1 h的優化條件下對冷浸渣進行熱水浸出,Na2CO3,Na2S2O3及Mo的熱浸率分別為94.0%,94.3%和 69.0%,它們的兩段總浸出率分別達到 95.99%,98.58%及94.51%,可實現鉬和鈉鹽的高效提取。

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