徐耀東
(通化市環境監測站,吉林 通化 134001)
通化是全國著名的“醫藥城”,被國家科技部認定為“國家中藥現代化科技產業基地”.全市現有醫藥企業88戶,其中中成藥制造企業55戶(重點企業46戶),中藥飲片加工企業25戶(重點企業8戶).中藥生產采用水溶法,生產過程主要包括洗藥、煮提和制劑三個步驟,廢水主要來自原料的洗滌水、原料煮提殘液、設備清洗水、車間地面清洗水等,廢水中主要含各種天然有機污染物,主要成分有糖類、甙類、蒽醌、木質素、生物堿、鞣質、蛋白質、色素及它們的水解產物,綜合廢水特征是:(1)水量小,產生量一般都低于1000m3/d,部分小型企業廢水產生量不到10m3/d.(2)水質波動較大,COD濃度一般在300~2000mg/L之間波動.(3)水量波動較大,波動幅度20%~80%.(4)BOD與COD比值較高,一般在0.5左右,易于生化處理.
CASS(Cyclic Actiavated Sludge System)工藝是一種循環式活性污泥法.CASS的整個工藝為一間歇式反應器,在此反應器中進行曝氣-不曝氣過程的不斷重復,將生物反應過程及泥水的分離過程結合在一個池子中完成,它是SBR(序批式間歇活性污泥法)工藝的一種更新變型,該工藝于上世紀90年代引入我國,已成功用于城市污水和多種工業廢水的處理,并在應用中得到完善和成熟.在結構上,CASS反應池由三個區域組成,依次是生物選擇區、兼氧區和主反應區,容積比一般為1:5:30,由擋墻隔開.CASS工藝周期循環運行,每個周期分四個階段,依次為:(1)沖水-曝氣階段.邊進水邊曝氣,同時將主反應區部分污泥回流至生物選擇區.(2)沖水-沉淀階段.停止曝氣,靜置沉淀,以使泥水分離,與SBR工藝不同的是,此階段進水和污泥回流照常進行.(3)表面潷水階段,即上清液排除階段.此階段停止進水,排除剩余污泥.(4)閑置階段.此四個階段為一個運行周期,每個周期中曝氣和停止曝氣的時間大致相等.
根據中藥廢水的特征和CASS工藝特點,可采用圖1治理方案.

圖1 CASS工藝治理方案
與傳統的活性污泥法相比,應用CASS工藝處理中藥制藥廢水時,有如下特點:
(1)工藝流程短,節省投資.從上述方案圖中可以看出,CASS工藝流程短,省去了初沉池、二沉池及污泥回流系統(從二沉池回流至反應池),可節省土建占地面積30%左右,節省投資費用25%左右.在運行期間,CASS池曝氣是間歇性的,同時池內存在一個污染物的濃度梯度,即F/M梯度,曝氣時氧的傳遞效率高,即曝氣效率高,而且系統還可根據水質、水量變化調節曝氣強度和曝氣時間,從而降低了動力費用,動力費用一般可節省15%左右.根據現有工程實例,在進水COD濃度為2000mg/L時,采用CASS工藝凈化處理后,出水能夠穩定達到GB21906-2008《中藥類制藥工業水污染物排放標準》標準要求(COD濃度小于100mg/L).在進水COD濃度小于2000mg/L時,在和其他好氧處理工藝相比,CASS工藝省去了水解酸化池.根據統計,我市中藥制藥企業綜合廢水COD濃度一般低于2000mg/L,部分大型企業中藥提取量較大,綜合廢水COD濃度高于3000mg/L,在實際建設中,可根據具體情況考慮是否設置酸化水解池.
(2)抗沖擊負荷,出水穩定.中藥制藥企業廢水中煮提、刷罐廢水COD濃度高,排放形式為間歇排放,是造成綜合廢水水質波動的主要原因.同時各工段廢水又多屬間歇排水,造成水量的波動.而CASS工藝耐沖擊負荷,在水質、水量波動幅度較大的情況下,仍可取得良好的處理效果,其原因有如下幾點:
一是,CASS法是在一個反應池內完成所有的反應操作過程,進入點BOD濃度較高,反應終點(上清液)BOD濃度最低,濃度梯度大,在時間上呈推流狀態,在空間上呈完全混合狀態,生物反應推力大,處理效果理想.
二是,CASS工藝屬間歇反應工藝,沖水比一般為30%,原水進入CASS反應池后,污染物濃度被稀釋至30%,緩沖了濃度沖擊.
三是,CASS池前端設生物選擇區和兼氧區,主反應區污泥內回流與進水在生物選擇區和兼氧區充分混合,在厭氧和兼氧條件下,對難降解有機物起到良好的水解作用,利于在主反應區最終去除有機物.
四是,CASS工藝系統中,每個運行周期內,曝氣和不曝氣時間大致相當,在不曝氣階段,好氧污泥活性得到恢復,使其在下一個周期內具有較強的吸附和吸收能力.
五是,CASS池在不同水位下運行,即可實現可變池容積運行,能夠適應水量波動.適合生產有季節性的制藥企業應用.
六是,CASS池內安裝溶解氧(DO)測試探頭,系統可根據溶解氧變化調整曝氣強度和時間,以緩沖水質、水量沖擊.
七是,耐溫度沖擊.試驗證明,在進水溫度低于10℃時,CASS工藝處理率僅下降5%,在適當延長曝氣時間后,可恢復達到設計指標.可見CASS工藝適合北方企業.
(3)管理、維護方便,操作靈活.污泥膨脹是活性污泥法運行過程中常遇到的問題,由于污泥膨脹致使污泥沉降性能變差,最終導致出水水質變差,嚴重時會造成污水處理系統無法運行.引起污泥膨脹的原因主要是由絲狀菌的過度生長所造成.絲狀菌是專性好氧菌,是對低濃度底物攝取能力較強的菌種,而絮凝性菌團對高濃度底物攝取能力較強.根據絲狀菌的這一特點,CASS池在池前端設置了生物選擇區,進入CASS池的污水(高濃度)和從主反應區回流的污泥(回流量約20%)在生物選擇區在厭氧或缺氧的條件下充分混合,創造出適合絮凝菌生長的環境,從而選擇出絮凝性微生物.另外,在CASS池內厭氧、好氧狀態不斷交替,而且生化反應呈推流狀態,都能很好的抑制絲狀菌的過度生長.在很好的避免污泥膨脹的同時,CASS法剩余污泥的產生量也較其他活性污泥法要少的多,一般僅為傳統活性污泥法的50%.
CASS工藝的控制系統采用現場可編程控制(PLC)與微機集中控制相結合,在中央控制系統的控制下,實現了CASS工藝的曝氣、沉淀、潷水、排泥等過程的實時控制,操作簡便,自動化程度高.同時為保證處理系統的正常運行,中央控制系統和各設備均設有自動/手動兩種運行狀態,并配備故障報警,以應對檢修及故障狀況.
(4)具有較好的脫氮除磷效果.近年來,水體富營養化的問題越來越受到人們的關注,廢水中氮、磷污染物的排放是造成水體富營養化的主要原因.CASS工藝以厭氧-缺氧-好氧-缺氧-厭氧的序批方式運行,使其具有優良的脫氮除磷效果,是其他二級生化處理無法比擬的.根據統計,在采用普通模式運行情況下,CASS法氮、磷去除率約為60%,在TN方式(脫磷脫氮方式)運行情況下,氮、磷去除率可達90%,而其他二級生化法對氮磷幾乎沒有去除.中藥制藥廢水中氮、磷含量不高,低于生活廢水,采用CASS工藝處理后完全能夠達到《中藥類制藥工業水污染物排放標準》標準要求.
(5)可采用水下曝氣機,消除噪聲污染.曝氣風機噪聲污染是活性污泥法的一個重要的環境問題,曝氣風機噪聲值一般在85~95dB(A)之間,噪聲污染較為嚴重.中藥制藥企業污水站均為小型污水站,而小型CASS污水站比較適合采用水下曝氣機曝氣技術,從而消除噪聲污染.
(6)限制因素.與其他二級生化處理工藝相比,CASS工藝對自動化控制水平要求高,自控系統必須質量好,運行可靠.同時CASS工藝對操作人員技術水平要求較高,主要是技術型操作管理,要求操作人員具有一定的文化和技術水平.
目前我市中藥制藥企業廢水處理系統多采用“水解酸化+接觸氧化”法和傳統活性污泥法,尚無一家企業采用CASS工藝處理制藥廢水.如前所述,CASS工藝在治理中藥制藥廢水中具備上述投資省、運行費用低、抗沖擊負荷、無噪聲污染等優點,在我市中藥制藥廢水治理方面(新建及原有污水站改造),是一種新的可供選擇的工藝,并具有一定的推廣價值.
參考文獻:
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