李庭貴
(瀘州職業技術學院,瀘州 646005)
步進電機是一種將電脈沖轉換為角位移或直線運動的執行設備。在非超載的情況下,電機轉速和停止位置只取決于脈沖信號的頻率和脈沖數,而不受負載變化的影響,因此步進電機廣泛應用于精密控制場合[1]。
自動化立體倉庫也稱立庫,是在不直接進行人工參與的情況下自動地存儲和取出物料的系統,采用高層貨架存儲貨物,用專門的倉儲作業設備進行貨物出入庫作業。其具體功能是:在接收工位接收送料單元送來的工件,按照工件信息而自動運送至相應倉位,并將工件推入立體倉庫指定位置存儲。
立體倉庫存儲系統主要由PLC控制模塊、步進驅動模塊、絲桿驅動模塊、工件推出模塊、立體倉庫、氣源處理組件等部件組成。系統結構示意圖如圖1所示。
PLC每發出一個脈沖,步進電機轉動一個步距角度,X軸步進電機帶動X軸絲桿做左右直線運動或Z軸步進電機帶動Z軸絲桿做上下直線運動,實現載物臺的上、下、左、右運動。通過控制X軸、Z軸步進電機的脈沖個數,就可以控制載物臺在X軸、Z軸上移動的距離,實現載物臺在X—Z軸平面的精確定位,從而把物體放到倉庫的指定位置。當PLC輸出5000個脈沖時,平移距離為3.125cm(平移距離=步距角×脈沖個數×螺距/360o),輸出脈沖為10000時平移距離理論值為6.25cm。
立體倉庫精確定位存儲控制系統選用西門子S7-200系列的CPU 224 CN作為控制器。它有24個I/O點(14輸入點,10個輸出點出),具有體積小、功能強、性價比高等優點,而且具有高速脈沖輸出(PTO)功能,可以驅動步進電機運動。
系統硬件控制接線圖如圖2所示。
步進驅動模塊由步進電機和步進驅動器組成。倉庫立體存儲系統有兩套步進驅動模塊,分別控制X軸、Z軸的絲桿運動。

圖1 立體倉庫精確定位存儲控制系統結構示意圖

圖2 立體倉庫存儲系統硬件控制接線圖
步進驅動器接收PLC發出的高速脈沖信號及方向電平信號,并將這些信號轉換成驅動步進電機的信號。步進電機旋轉方向由方向電平控制;步進電機旋轉速度由脈沖信號的頻率控制;步進電機旋轉角度由脈沖信號的數目控制。
選用四相步進電機42J1834-810,與之配套的驅動器選用美國IMS公司生產的M415B細分型步進電機驅動器,其細分功能使步進電機運轉精度提高,振動減小,雜訊降低,且具有光隔離信號輸入(抗干擾),靜止時電流減半,電源接反保護功能等優點。
42J1834-810 步進電機步距角為1.8o,即在無細分的條件下,200個脈沖使步進電機轉一圈(200×1.8=360o)。通過驅動器設置細分精度,最高可以達到12800個脈沖電機轉一圈。步進電機驅動器M415B細分設定由撥碼開關SW4、SW5、SW6設定,如表1所示。設置SW4=ON、SW5= OFF、SW6=ON,細分設置為800步數/圈,即800個脈沖使步進電機轉一圈,此時步距角為(800×0.45=360o)。
步進電機傳動組件采用聯軸器直接帶動螺旋絲杠轉動,螺旋絲杠的螺距為5mm,即步進電機每轉動一周,載物臺位移5mm。通過控制載物臺在X-Z軸平面的運動,從而把工件運送到倉庫的指定位置。
步進電機驅動器M415B輸出相電流設定由撥碼開關SW1、SW2、SW3設定,如表2所示。設置SW1=OFF、SW2=ON、SW3=OFF,輸出相電流為1.05A。

表1 步進電機驅動器M415B細分設定表

表2 步進電機驅動器M415B輸出相電流設定表

圖3 立體倉庫存儲系統氣動控制原理圖

表3 立體倉庫精確定位存儲系統I/O端口分配表
絲桿驅動模塊是將步進電機輸出的旋轉運動轉換成直線往復運動,兩套絲桿驅動模塊成90度垂直安裝,形成一個X-Z軸的平面運動系統。在兩個絲桿驅動模塊上均設有一個零點,用以校正位置及提供一個位置參考點。同時為了防止絲杠驅動模塊過沖而產生機械物理損傷,在絲桿驅動模塊的極限位置均裝有碰撞保護開關,用來防止絲桿驅動模塊過沖。
工件推出模塊采用氣動控制系統作為執行機構,1A為雙作用氣缸,1B1和1B2為磁感應式接近開關,判斷氣缸的運動位置。1Y1為兩位五通電磁換向閥控制雙作用氣缸的運動,立體倉庫存儲系統的氣動控制原理圖如圖3所示。
立體倉庫精確定位存儲控制系統的PLC I/O口分配表如表3所示。
軟件采用模塊化設計方法,主要由主程序、Q0.0(控制X軸電機)輸出脈沖子程序、Q0.1(控制Z軸電機)輸出脈沖子程序等模塊組成。
3.2.1 主程序設計
主程序首先檢測絲杠的運動方向,裝入脈沖串值,然后調用Q0.0(控制X軸電機)輸出脈沖子程序、Q0.1(控制Z軸電機)輸出脈沖子程序,并判斷脈沖串輸出是否完成,最后判斷定位是否完成。主程序流程圖如圖4所示。
3.2.2 Q0.0、Q0.1輸出脈沖子程序設計

表4 多段PTO操作的包絡表設置

圖4 主程序流程圖
S7-200CPU提供兩個高速脈沖輸出點(Q0.0和Q0.1),通過PLC編程控制脈沖的周期(頻率)和個數,利用脈沖輸出指令(PLS),通過PTO編程,可在高速脈沖輸出點(Q0.0和Q0.1)上控制脈沖串輸出,從而驅動步進電機運動。

圖5 Q0.0(控制X軸)輸出脈沖子程序流程圖

圖6 Q0.1(控制Z軸)輸出脈沖子程序流程圖
PTO編程步驟:1)設置PTO/PW控制字;2)寫入周期值;3)寫入脈沖串計數值;4)連接中斷事件、中斷服務程序,允許中斷;5)執行PLS指令,對PTO進行編程。
設置PTO控制字(允許PTO多段操作模式)和設置多段PTO操作包絡表,控制Q0.0、Q0.1輸出脈沖串,如表4所示。
通過PLC的Q0.0輸出脈沖串,控制X軸步進電機運動,Q0.0(控制X軸)輸出脈沖子程序流程圖如圖5所示。
通過PLC的Q0.1輸出脈沖串,控制Z軸步進電機運動,Q0.1(控制Z軸)輸出脈沖子程序流程圖如圖6所示。
詳細介紹了本系統的總體結構、硬件設計和軟件設計。側重闡述了采用西門子S7-200系列的 CPU-224 PLC,輸出PTO脈沖信號控制X—Z軸平面的M415B步進電機驅動器,驅動步進電機42J1834-810運動,從而帶動X—Z軸平面的絲桿轉動,推動載物臺上、下、左、右移動,實現了載物臺在X—Z軸平面的精確定位控制,把物體存儲到立體倉庫的指定位置。實踐表明,該系統運行穩定流暢,效果良好。
本系統以自動化立體倉庫為研究對象,其方法、原理和技術可擴展到機械、冶金、化工、航空航天、電子、醫藥、食品加工、煙草、印刷、配送中心、機場、港口等行業,具有一定的工程實際意義和實用價值,具有廣闊的應用前景。
[1] 黃會雄.一種智能視頻監控體系結構設計方案[J].微計算機信息,2007,6-1:115-117.
[2] 章國華,蘇東.典型生產線原理、安裝與調試(西門子PLC版本)[M].北京:北京理工大學出版社,2009.
[3] 陶權,韋瑞錄.PLC控制系統設計、安裝與調試[M].北京:北京理工大學出版社,2009.