999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基于PLC的工業(yè)機(jī)械手控制設(shè)計(jì)與組態(tài)監(jiān)控

2011-07-07 08:48:10袁安富
制造業(yè)自動(dòng)化 2011年18期
關(guān)鍵詞:按鈕程序

袁安富,蔣 浩

(南京信息工程大學(xué) 信息與控制學(xué)院,南京 210044)

0 引言

機(jī)械手是一種模仿人手和臂的某些動(dòng)作功能,按預(yù)定程序吸附、搬運(yùn)物件或操作工具的自動(dòng)操作裝置。它可將工人從重復(fù)、繁重的勞動(dòng)解放出來,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的機(jī)械化和自動(dòng)化[1],并且能在有害環(huán)境下工作,保護(hù)人身安全,被廣泛地運(yùn)用在各個(gè)制造行業(yè)。可編程控制器(PLC)由于其高可靠性、編程方便以及安裝調(diào)試方便等優(yōu)點(diǎn),也被大規(guī)模地應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域[2]。本文即是采用PLC控制機(jī)械手運(yùn)動(dòng)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

1 控制要求和運(yùn)動(dòng)過程

1.1 控制要求

本設(shè)計(jì)要求在在流水線、拋光機(jī)和裝箱機(jī)之間設(shè)置一個(gè)機(jī)械手,用以完成工件在不同工作區(qū)域間的位置轉(zhuǎn)換,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。具體過程為:當(dāng)工件運(yùn)至流水線A后,機(jī)械手收到信號(hào)后移動(dòng)并吸附工件,而后將之放到拋光機(jī)B上進(jìn)行拋光,等待拋光完成之后,機(jī)械手吸附工件放到流水線C上。機(jī)械手需要完成橫軸移動(dòng)、縱軸移動(dòng)和豎軸移動(dòng)以及工件吸附的動(dòng)作。

1.2 驅(qū)動(dòng)方式

橫梁方向的移動(dòng)由電機(jī)M1驅(qū)動(dòng),有三個(gè)工位,分別在SQ4、SQ5和SQ6處,總行程為1200MM;縱梁方向的移動(dòng)由電機(jī)M2驅(qū)動(dòng),有兩個(gè)工位在SQ7和SQ10處,總行程為1000MM。由 PLC 控 制 四 個(gè) 接 觸 器 KM1、KM2、KM3、KM4的開合進(jìn)而控制電機(jī)M1和M2的正反轉(zhuǎn)。接觸器KM1得電,電機(jī)M1正轉(zhuǎn),帶動(dòng)機(jī)械手橫軸左移;KM2得電,電機(jī)M1反轉(zhuǎn),帶動(dòng)機(jī)械手橫軸右移;KM3得電,電機(jī)M2正轉(zhuǎn),帶動(dòng)機(jī)械手縱軸前進(jìn);KM4得電,電機(jī)M2反轉(zhuǎn),帶動(dòng)機(jī)械手縱軸后退。

豎梁方向的移動(dòng)由氣缸G1驅(qū)動(dòng),有兩個(gè)工位,分別在和SQ12處,總移動(dòng)行程為300MM。氣動(dòng)系統(tǒng)由氣源、氣動(dòng)三聯(lián)件、氣動(dòng)系統(tǒng)控制閥、伸縮氣缸等部件組成,由空壓機(jī)獲得氣源,經(jīng)氣動(dòng)三聯(lián)件,得到清潔、干燥的空氣,經(jīng)過電磁閥實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)的轉(zhuǎn)換[3]。由PLC控制電磁閥YV5、YV6來控制氣缸,實(shí)現(xiàn)豎梁的上升和下降。YV5得電,氣缸驅(qū)動(dòng)豎梁上升;YV6得電,氣缸驅(qū)動(dòng)豎梁下降。

機(jī)械手的吸附部件也采用氣動(dòng)方式驅(qū)動(dòng)。機(jī)械手爪有兩個(gè)狀態(tài)吸附和松開,由氣缸G2驅(qū)動(dòng)。YV7得電,氣缸驅(qū)動(dòng)真空吸盤實(shí)現(xiàn)吸料;失電,則機(jī)械手的真空吸盤松開。機(jī)械手如圖1所示。

1.3 控制過程

圖1 機(jī)械手示意圖

具體的控制過程為:工件到達(dá)A,觸碰開關(guān)SB0,經(jīng)程序控制使得下降控制閥電磁閥YV6得電,空氣經(jīng)電磁換向閥和節(jié)流閥進(jìn)入G1上缸體,氣缸驅(qū)動(dòng)豎軸下降;下降至終點(diǎn)觸碰開關(guān)SQ12使得吸附電磁閥YV7得電,空氣經(jīng)電磁換向閥和節(jié)流閥進(jìn)入G2下缸體,機(jī)械手吸盤吸附工件;延時(shí)5S后保持吸附狀態(tài)上升;上升至終點(diǎn)觸碰限位開關(guān)SQ11,左移接觸器KM1得電,電機(jī)M1正轉(zhuǎn),帶動(dòng)橫軸左移;至B處觸碰開關(guān)SQ5,前進(jìn)接觸器KM3得電,電機(jī)M2正轉(zhuǎn),帶動(dòng)機(jī)械手縱軸前進(jìn);前進(jìn)至觸碰開關(guān)SQ10停止,此時(shí)下降電磁閥YV6得電,空氣經(jīng)電磁換向閥和節(jié)流閥進(jìn)入上缸體,氣缸驅(qū)動(dòng)豎軸下降;下降至觸碰開關(guān)SQ12停止,吸附電磁閥YV7失電,空氣經(jīng)電磁換向閥和節(jié)流閥進(jìn)入G2上缸體,機(jī)械手松開釋放工件;豎軸上升至開關(guān)SQ11停止,此時(shí)工件進(jìn)行拋光,等待20S,下降電磁閥YV6得電,豎軸下降至開關(guān)SQ12處停止,吸附電磁閥YV7得電,手爪吸附工件,等待5S上升;上升至終點(diǎn)觸碰開關(guān)SQ11停止,左移接觸器KM1得電,橫軸移動(dòng)至觸碰開關(guān)SQ6停止,下降電磁閥YV6得電,豎軸下降;到觸碰行程開關(guān)SQ12,吸附電磁閥YV7失電,手爪松開,延時(shí)5S后上升電磁閥YV5得電,豎軸上升至終點(diǎn)觸碰開關(guān)SQ11,右移接觸器KM2得電橫軸右移至原點(diǎn)觸碰開關(guān)SQ4停止。上述過程為一個(gè)循環(huán)。

2 硬件設(shè)計(jì)

2.1 I/O口分配及PLC選型

按照機(jī)械手的控制要求,系統(tǒng)需要19個(gè)輸入點(diǎn),具體分配為:工件到位開關(guān)SB0,停止按鈕SB1;自動(dòng)方式開關(guān)SQ2;手動(dòng)方式開關(guān)SQ3;橫軸限位右限位開關(guān)SQ4、中限位開關(guān)SQ5、左限位開關(guān)SQ6;縱軸后限位開關(guān)SQ7、前限位開關(guān)SQ10;豎軸上限位開關(guān)SQ11、下限位開關(guān)SQ12;手動(dòng)控制按鈕有左移按鈕SB13、右移按鈕SB14、前進(jìn)按鈕SB15、后退按鈕S16、上升按鈕SB17、下降按鈕SB20,夾緊按鈕SB21,松開按鈕SB22。

需要輸出點(diǎn)8個(gè),具體分配為:工件到位指示燈一個(gè),控制機(jī)械手橫軸左行的KM1和右行的KM2,控制縱軸前進(jìn)的KM3和后退的KM4,控制豎軸上升的KV5和下降的KV6以及控制吸料的KV7。

根據(jù)上述輸入輸出情況,決定選用三菱公司的FX2N-48MR型PLC作為控制器。該型PLC分別擁有24個(gè)輸入和24個(gè)輸出接口,性能穩(wěn)定,能夠滿足控制要求。

2.2 控制面板及電路設(shè)計(jì)

機(jī)械手需要手動(dòng)進(jìn)行一些操作,如啟動(dòng)、停止等操作以及手動(dòng)控制,因此需要一個(gè)操作面板。操作面板設(shè)上有啟動(dòng)按鈕、停止按鈕、自動(dòng)方式開關(guān)、手動(dòng)方式開關(guān)以及手動(dòng)控制的各個(gè)按鈕。另外,面板內(nèi)還需要一個(gè)轉(zhuǎn)換電源模塊,用以將220V的交流電壓轉(zhuǎn)換為24V的直流電壓,作為PLC輸入端的驅(qū)動(dòng)電壓。設(shè)計(jì)好控制電路,按照分配好的PLC輸入和輸出接點(diǎn),將各個(gè)開關(guān)和按鈕接入PLC輸入端,電磁閥和接觸器接到PLC的輸出端,以及機(jī)械手的各種驅(qū)動(dòng)器接入控制電路。具體的接線圖如圖2所示。

3 軟件設(shè)計(jì)

因?yàn)橄到y(tǒng)有自動(dòng)和手動(dòng)兩種工作方式,故將整個(gè)程序分為公用程序、手動(dòng)控制程序和自動(dòng)控制程序三個(gè)部分。公用程序是在兩種工作方式下都需要運(yùn)行的,主要用于自動(dòng)程序和手動(dòng)程序的相互切換。P0、P1為指針,使用條件跳轉(zhuǎn)CJ指令使手動(dòng)程序和自動(dòng)程序不會(huì)被同時(shí)執(zhí)行[4]。選擇手動(dòng)操作方式時(shí),手動(dòng)控制按鈕SQ3接通,則其常閉觸點(diǎn)斷開,程序不跳轉(zhuǎn),執(zhí)行手動(dòng)程序,并由于SQ2按鈕的常閉觸點(diǎn)閉合,則跳過自動(dòng)操作程序;若選擇自動(dòng)操作程序,SQ3的常閉觸點(diǎn)接通,SQ2的常閉觸點(diǎn)斷開,跳過手動(dòng)程序而執(zhí)行自動(dòng)程序。程序跳轉(zhuǎn)示意如圖3所示。

3.1 手動(dòng)操作程序

圖2 PLC外部接線圖

圖3 程序跳轉(zhuǎn)示意圖

當(dāng)選擇手動(dòng)控制時(shí),由各個(gè)對(duì)應(yīng)的手動(dòng)操作按鈕來控制機(jī)械手的相應(yīng)動(dòng)作[5]:左移、右移、前進(jìn)、后退、上升、下降、夾緊和放松。為保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行,在手動(dòng)程序中設(shè)置了必要的軟件聯(lián)鎖,以避免誤動(dòng)作手動(dòng)。如機(jī)械手只有在最高位置才能左右和前后移動(dòng),只有當(dāng)SQ11置位時(shí)才允許橫軸和縱軸移動(dòng),因此在驅(qū)動(dòng)電機(jī)M1、M2、M3、M4時(shí),加入了豎梁的上限位開關(guān)X11的常開觸點(diǎn)作為聯(lián)鎖,防止機(jī)械手在較低位置時(shí)移動(dòng)與別的物體發(fā)生碰撞。機(jī)械手的吸附放松動(dòng)作由一個(gè)電磁閥控制,所以用SET使Y0置位(吸附),用RST使Y0復(fù)位(放松)。手動(dòng)程序如圖4所示。

3.2 自動(dòng)操作程序

根據(jù)機(jī)械手的動(dòng)作過程,編制出其自動(dòng)操作的程序,采用順序設(shè)計(jì)法設(shè)計(jì)。在此我們用順序功能圖來表示程序流程,自動(dòng)控制的SFC圖如圖5所示。

4 監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)

本設(shè)計(jì)采用組態(tài)王作為上位機(jī)的監(jiān)控軟件。主要需要的工作是建立通信連接,定義數(shù)據(jù)變量和構(gòu)建對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù),機(jī)械手畫面的設(shè)計(jì)以及建立動(dòng)畫連接等工作,最后運(yùn)行和調(diào)試。

為了建立PLC與組態(tài)王的通信連接,可以在PLC編程軟件的菜單“PLC/串行口設(shè)置”設(shè)置通信地址和通信參數(shù),也可以在軟件中用編程來實(shí)現(xiàn)。具體設(shè)置為:波特率為9600Bbit/s,數(shù)據(jù)位設(shè)為7位,1位起始位,1位停止位,偶校驗(yàn)[6]。

圖4 手動(dòng)控制程序

數(shù)據(jù)庫(kù)是組態(tài)軟件的核心部分,在組態(tài)中定義的變量要與PLC的變量嚴(yán)格一致,并且有一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。只有如此,當(dāng)PLC中的變量值發(fā)生變化時(shí),組態(tài)軟件數(shù)據(jù)庫(kù)中的變量值隨之改變,通過對(duì)應(yīng)的設(shè)置,才能實(shí)現(xiàn)畫面與實(shí)際變化的一致。當(dāng)數(shù)據(jù)變量的實(shí)時(shí)值改變時(shí),現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)的動(dòng)態(tài)就反映在畫面的圖形上,通過圖形對(duì)象的動(dòng)畫效果表現(xiàn)出來。

圖5 自動(dòng)程序的SFC圖

按照控制要求設(shè)計(jì)出機(jī)械手的畫面模型。畫面設(shè)計(jì)應(yīng)該和實(shí)物盡量相似。由系統(tǒng)搭建而成的圖形畫面在建立動(dòng)畫連接前是靜止不動(dòng)的,需要把畫面上的圖形對(duì)象與數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)變量定義動(dòng)畫連接關(guān)系,進(jìn)行動(dòng)畫設(shè)計(jì)來表現(xiàn)設(shè)備對(duì)象的狀態(tài)變化[7]。

5 結(jié)束語

根據(jù)行程的不同,機(jī)械手采用電機(jī)和氣缸兩種驅(qū)動(dòng)方式,更好地實(shí)現(xiàn)了控制效果;對(duì)于控制程序,采用模塊化思想,運(yùn)用跳轉(zhuǎn)指令實(shí)現(xiàn)靈活控制。三菱PLC結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定,控制效果良好,易于模塊化。當(dāng)機(jī)械手控制要求改變時(shí),改動(dòng)相應(yīng)程序,并作簡(jiǎn)單的硬件修改即可。采用安裝有組態(tài)王軟件的計(jì)算機(jī)作為上位機(jī)進(jìn)行監(jiān)控,畫面形象直觀,工作人員不在現(xiàn)場(chǎng)也可以觀測(cè)到機(jī)械手的運(yùn)行情況。

[1] 熊幸明, 曹才開. 一種工業(yè)機(jī)械手的PLC控制[J]. 微計(jì)算機(jī)信息, 2006, 22(11): 120-122.

[2] 李國(guó)平, 時(shí)圣勇, 李宏偉,艾長(zhǎng)勝, 孫選. 基于PLC控制的氣動(dòng)機(jī)械手實(shí)驗(yàn)裝置的研制[J]. 液壓與氣動(dòng), 2003(1):28-29.

[3] 張鐵異, 何國(guó)金, 黃振峰. 基于PLC控制的混合型氣動(dòng)機(jī)械手的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].液壓與氣動(dòng), 2008(9):6-8.

[4] 張還, 等. 三菱FX系列PLC設(shè)計(jì)與開發(fā)—原理、應(yīng)用與實(shí)訓(xùn)[M]. 北京: 機(jī)械工業(yè)出版社, 2009.

[5] A.Stenz and P. Rowe. A robotic excavator for autonomous truck loading[J]. Autonomous Robots, 1999.7(2): 175-188.

[6] 邢紹邦, 羅印升. 基于組態(tài)王和三菱FX2N的電梯監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 江蘇技術(shù)師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2009,15(1): 65-69.

[7] 葛曉忠, 馬俊. 基于組態(tài)王和PLC的小型立體倉(cāng)庫(kù)的設(shè)計(jì)[J]. 電氣技術(shù)與自動(dòng)化, 2009, 38(6): 143-145.

猜你喜歡
按鈕程序
這些按鈕能隨便按嗎?
哪個(gè)是門鈴真正的按鈕
當(dāng)你面前有個(gè)按鈕
試論我國(guó)未決羈押程序的立法完善
失能的信仰——走向衰亡的民事訴訟程序
“程序猿”的生活什么樣
死循環(huán)
英國(guó)與歐盟正式啟動(dòng)“離婚”程序程序
創(chuàng)衛(wèi)暗訪程序有待改進(jìn)
內(nèi)心不能碰的按鈕
主站蜘蛛池模板: 国产好痛疼轻点好爽的视频| 欧美激情,国产精品| 国产精品无码AV片在线观看播放| 一级福利视频| 99久久精品无码专区免费| 亚洲区欧美区| 国产超碰一区二区三区| 亚洲av无码人妻| 她的性爱视频| 色悠久久久久久久综合网伊人| 精品91视频| 97se亚洲综合在线天天| 亚洲香蕉在线| 国产精品视频第一专区| 国产免费网址| 国产精品福利在线观看无码卡| 欧美一级高清片欧美国产欧美| 91精品亚洲| 久久亚洲国产最新网站| 国产呦精品一区二区三区网站| 久久成人国产精品免费软件| 欧美色图久久| 欧美啪啪网| 女同久久精品国产99国| 免费jizz在线播放| 亚洲无码高清视频在线观看| 久久亚洲国产最新网站| 久久久久久尹人网香蕉 | 高潮爽到爆的喷水女主播视频| 亚洲视频四区| 伊人久久大香线蕉影院| 国产69囗曝护士吞精在线视频| 一区二区理伦视频| 国产欧美在线观看一区| 国产在线视频自拍| 亚洲一区国色天香| 国产精品短篇二区| 日韩人妻无码制服丝袜视频| 国国产a国产片免费麻豆| 久久国产亚洲偷自| 蜜桃臀无码内射一区二区三区 | 丁香亚洲综合五月天婷婷| 欧洲亚洲欧美国产日本高清| 欧美在线视频a| 国产SUV精品一区二区6| 伊人天堂网| 国产91蝌蚪窝| 欧美爱爱网| 亚洲第一色视频| 99视频有精品视频免费观看| 国产精品主播| 国产男人天堂| 亚洲第一在线播放| 伊人久久大香线蕉aⅴ色| а∨天堂一区中文字幕| 乱码国产乱码精品精在线播放 | 久久夜夜视频| 国产资源站| 国产美女叼嘿视频免费看| 欧洲极品无码一区二区三区| 精品国产www| 狠狠色婷婷丁香综合久久韩国| 欧美黑人欧美精品刺激| 无码一区18禁| 婷婷色丁香综合激情| 日本精品中文字幕在线不卡| 综合久久久久久久综合网| 婷婷亚洲最大| 国产在线八区| 亚洲国产综合自在线另类| 伊人久久大香线蕉成人综合网| 欧美日韩国产系列在线观看| 亚洲无码熟妇人妻AV在线| 国产区在线观看视频| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 日韩精品专区免费无码aⅴ| 亚洲天堂精品视频| 国产一区二区三区夜色| 国产欧美中文字幕| 亚洲二三区| 四虎精品黑人视频| 国产成人盗摄精品|