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逆流再生離子交換器現場改造

2011-07-13 03:01:18李建
湖南電力 2011年5期
關鍵詞:筒體節約設備

李建

(中國石化股份有限公司長嶺分公司,湖南岳陽414012)

在水處理工藝中,雙室浮動離子交換器因其流速高、制水量大和單耗低廣為應用。文中通過對某公司現有的逆流再生離子交換器改造,變成雙室浮動離子交換器。改造后的設備出力提高,能耗降低。

1 改造方案

某公司除鹽水站現有3套一級除鹽DN3000逆流再生離子交換器設備,已使用30余年,存在設備出力低、周期制水量低、運行操作繁瑣、再生酸堿單耗高等缺點。由于現場場地狹小和生產的需要,該設備不能全部停運,無法移除舊的設備。經過調研,2010年8月至12月,就地將逆流再生離子交換器改造為先進的雙室離子交換器。圖1為固定床改造示意圖。

圖1 固定床改造示意圖

將舊設備筒體切割分為3個部分,插入3層多孔板,加上水帽。上下2層為單向水帽,中間1層為雙層水帽;原設備底部石英砂墊層改為擋水板;更換內部部件,完成設備組焊,外部管道重新布局,閥門由手動閥改為氣動閥并接入PLC控制系統,對筒體防腐損壞部分進行修復,安裝在線化學分析儀表。

本改造項目關鍵在于改造后的設備筒體防腐。原設備筒體內部襯膠,在筒體解列時割口襯膠部分被損壞,需重新防腐。由于現場氣溫和濕度都不能滿足硫化條件,現場襯膠容易脫落。經過調研采用玻璃鱗片防腐技術:主材料為特殊玻璃鱗片,將其按一定比例倒入環氧樹脂類涂料中調合,按一定方向刷涂在焊口和損壞襯膠處,自然干燥后再刷涂3次。涂層中大量的玻璃鱗片形成許多小區域,使涂層中的微裂紋、微氣泡相互分割,大大減慢了介質的滲透速度,使介質滲透率明顯縮小。玻璃鱗片的存在不僅減少了涂層和底材之間的熱膨脹系數之差,而且也明顯降低了涂層本身的硬化收縮率。

防腐工作完成后,進行15 000 V電火花檢驗,確認無漏點后加樹脂投運。

2 計算樹脂層高

2.1 陽離子交換器

表1為當地水源 (長江水)中陽離子分析數據。

表1 生水陽離子分析數據 mmol/L

經計算,樹脂比例為H弱∶H強≈0.6∶1,為保證充分發揮弱樹脂作用以及保證出水水質,強酸陽樹脂有10%~20%的裕量,樹脂層選擇1 300 mm∶2 200 mm。

2.2 陰離子交換器

表2為當地水源 (長江水)中陰離子分析數據。

經計算,樹脂比例為H弱∶H強≈1.3∶1,為保證充分發揮弱樹脂作用以及保證出水水質,樹脂層選擇1 900 mm∶1 600 mm。

表2 生水陰離子分析數據 mmol/L

3 改造效果

現有陽離子交換器技術改造后,周期制水量由現在的約6 200 t增至12 746 t,酸單耗由現在的0.37 kg/t(30%HCl) 降到0.24 kg/t(30%HCl);陰離子交換器技術改造后,周期制水量由現在的約5 774 t增至14 709 t,再生用堿耗量由現在的0.31 kg/t(30%NaOH) 下降到0.21 kg/t(30%NaOH),可見逆流再生離子交換器技術改造后,周期制水量提高,酸堿單耗降低。

表3為設備改造前后運行技術指標對比。

表3 設備改造前后技術指標對比

4 效益計算

4.1 節約酸費用

技術改造后的陽雙室浮動離子交換器,每噸水耗酸由原來0.37 kg/t(30%HCl) 降低到0.24 kg/t(30%HCl),每年節約工業用酸量為 (按480 t/h,年運行365 d計算):

480×24×365× (0.37-0.24) ÷1 000=547(t)

4.2 節約堿費用

技術改造后陰雙室浮動離子交換器,每噸水耗堿由原來的0.31 kg/t(30%NaOH) 下降到0.21 kg/t(30%NaOH),每年節約工業用堿量為 (按480 t/h,年運行365 d計算):

480×24×365× (0.31-0.21) ÷1 000=420(t)

4.3 節約自耗水費用

(1)陽雙室浮動離子交換器:技術改造后,其自用水率由5%下降到1.63%,改造后每年節約再生水費用為 (除鹽水費用6.0元/t):

420 萬 t× (0.05-0.0163) ×6 元/t=84.92 萬元。

(2)陰雙室浮動離子交換器:技術改造后,其自用水率由5%下降到0.95%,改造后每年節約再生水費用為 (除鹽水費用6.0元/t):

420 萬 t× (0.05-0.0095) ×6 元/t=102.1 萬元。

4.4 綜合效益

綜合以上幾項經濟分析數據,陽、陰離子交換器技改后 (酸堿按廠價計算),每年節約運行成本228.14 萬元。

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